楊雨薇 趙 蓉 王 柯 胡 首
(1.國網(wǎng)湖南省電力有限公司技術(shù)技能培訓(xùn)中心(長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院),湖南長沙 410131;2.國網(wǎng)湖南省電力有限公司邵陽供電分公司,湖南邵陽 422000)
10 kV開關(guān)柜是重要的配電設(shè)備,包含斷路器、隔離開關(guān)、互感器等主要部件,其安全穩(wěn)定運(yùn)行是電網(wǎng)可靠供電的重要前提。相比于傳統(tǒng)敞開式設(shè)備,開關(guān)柜具有自動(dòng)化水平高、占地面積小、可靠性高等優(yōu)勢[1]。但在實(shí)際運(yùn)行中,受制造、運(yùn)輸、安裝和運(yùn)行各環(huán)節(jié)中不利因素的影響,近年來由開關(guān)柜電纜終端接頭安裝工藝不佳造成的柜內(nèi)絕緣薄弱或損壞等故障時(shí)有發(fā)生[2]。利用局部放電帶電檢測技術(shù),可在開關(guān)柜正常運(yùn)行過程中實(shí)現(xiàn)對設(shè)備狀態(tài)的評(píng)估,從而保證持續(xù)供電。對于開關(guān)柜的局部放電帶電檢測,常采用暫態(tài)地電壓法和超聲波法。本文針對某10 kV線路開關(guān)柜帶電檢測發(fā)現(xiàn)異常超聲波局放信號(hào),并對放電點(diǎn)進(jìn)行精確定位的現(xiàn)場案例進(jìn)行了分析。
2020年1月12 日,某檢修公司開展春季安全大檢查,對10 kV某線312開關(guān)柜進(jìn)行帶電檢測時(shí),發(fā)現(xiàn)開關(guān)柜后上柜和后下柜局放值超標(biāo),表1為檢測數(shù)據(jù)。
表1 2020年1月12日超聲波及暫態(tài)地電壓首次測試數(shù)據(jù)
DL/T 393—2021《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定,超聲波局放數(shù)值應(yīng)不超過8 dB,超過15 dB為嚴(yán)重缺陷。據(jù)表1所示,312開關(guān)柜后上和后下柜超聲波檢測數(shù)據(jù)超標(biāo),測量值最大為25 dB,與背景值差18 dB,超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的8 dB[3]。結(jié)合暫態(tài)地電壓測試值無異常超標(biāo),初步判斷312開關(guān)柜內(nèi)有表面放電現(xiàn)象發(fā)生。
1月13日,進(jìn)行停電檢查。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)電纜頭有交叉現(xiàn)象,三岔口以上的熱縮套部分有磕碰痕跡,存在絕緣破損現(xiàn)象[4];B、C相電纜頭熱縮套表面存在環(huán)狀電暈放電現(xiàn)象,并粘著白色膠狀物,C相與B相的交叉部分存在受潮放電現(xiàn)象,并因絕緣劣化而出現(xiàn)發(fā)黑痕跡,如圖1所示。
圖1 電纜交叉和放電痕跡
試驗(yàn)人員對312電纜進(jìn)行絕緣電阻試驗(yàn)和交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 2020年1月13日電纜停電試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表2可知,A、B、C三相絕緣電阻正常,而交流耐壓試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)B、C兩相電纜護(hù)套臨近接觸部位發(fā)生輕微的放電現(xiàn)象。
故障原因分析:
1)判斷該故障類型為表面局部放電[3]。
2)該高壓室除濕機(jī)故障,室內(nèi)濕度接近80%,超過規(guī)定的70%。
3)電纜頭交叉且間距太短,引起周圍電場畸形,導(dǎo)致故障點(diǎn)附近場強(qiáng)偏高,超過介質(zhì)的表面場強(qiáng)擊穿分量,從而在表面形成放電。
4)電纜頭材質(zhì)不佳,制作工藝水平不高。據(jù)調(diào)查,電纜交叉的情況近年來屢有發(fā)現(xiàn),但放電情況如此嚴(yán)重的在該地區(qū)僅此一例,因此在制作工藝及材料制造的過程中應(yīng)該存在紕漏。
為進(jìn)一步了解電纜絕緣情況,檢修人員將312電纜頭外護(hù)套剝離。通過仔細(xì)檢查,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的絕緣擊穿痕跡,且電纜護(hù)套內(nèi)側(cè)也沒有發(fā)現(xiàn)放電痕跡,如圖2、圖3所示。由此可以得出結(jié)論:由于電纜安裝時(shí)B、C相存在交叉且接近接觸的情況,在長期的局部放電作用下,交叉部位已經(jīng)出現(xiàn)了外絕緣損壞[5]。由于發(fā)現(xiàn)及時(shí),該電纜相間放電還處于外護(hù)套表面放電階段,對主絕緣尚未造成影響。
圖2 B、C相外護(hù)套的放電痕跡
圖3 B、C相外護(hù)套內(nèi)側(cè)無任何放電痕跡
對312出線柜內(nèi)電纜頭嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)工藝重新進(jìn)行制作,處理了電纜分支交叉問題,保證其分支具有足夠的相間距離。完成重做后試驗(yàn)人員對電纜進(jìn)行絕緣電阻試驗(yàn)和交流耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 2020年1月13日電纜頭重做后試驗(yàn)數(shù)據(jù)
投運(yùn)后對312開關(guān)柜再次進(jìn)行帶電檢測,數(shù)據(jù)如表4所示。
表4 2020年1月13日超聲波及暫態(tài)地電壓首次測試數(shù)據(jù)
312開關(guān)柜帶電檢測數(shù)據(jù)合格,開關(guān)柜后上和后下柜超聲波局放數(shù)值恢復(fù)正常,缺陷消除。整改后如圖4所示。
圖4 整改后312電纜頭
1)該開關(guān)柜電纜頭安裝工藝質(zhì)量不佳,在電纜頭安裝時(shí)一定要保護(hù)好電纜頭,防止其熱縮套被割傷或碰傷。根據(jù)《國家電網(wǎng)公司變電驗(yàn)收通用管理規(guī)定第5分冊開關(guān)柜驗(yàn)收細(xì)則》,在安裝調(diào)試關(guān)鍵點(diǎn)監(jiān)督、竣工驗(yàn)收等階段,應(yīng)由所屬管轄單位運(yùn)檢部選派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參與,且負(fù)責(zé)人員應(yīng)為技術(shù)專責(zé),或具備班組工作負(fù)責(zé)人及以上資格[6]。若關(guān)鍵點(diǎn)驗(yàn)收監(jiān)督過程不仔細(xì)、不全面,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)電纜頭安裝方式不符合技術(shù)要求,將有可能出現(xiàn)各種異常缺陷。
2)電纜分支存在交叉,沒有足夠的相間距離,在長期的運(yùn)行電壓和較高的環(huán)境濕度作用下,該電纜頭發(fā)生表面局部放電,最終導(dǎo)致絕緣表面發(fā)生損壞[7]。因此,在電纜頭制作及安裝過程中,一定要防止電纜頭分支交叉的情況,并保證其有足夠的相間距離。
3)驗(yàn)收時(shí)、運(yùn)行維護(hù)中未及時(shí)發(fā)現(xiàn)電纜交叉情況,應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督全過程管控,防止類似事件再次發(fā)生。
4)高壓室內(nèi)的除濕裝置損壞后,未及時(shí)修復(fù)或更換,導(dǎo)致室內(nèi)濕度過高。應(yīng)及時(shí)對開關(guān)柜開展巡視和帶電檢測,確保及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行情況。