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NC型篦冷機(jī)改造為步進(jìn)式篦冷機(jī)的實(shí)踐

2023-12-25 11:15胡夢(mèng)楠王雅豪
四川水泥 2023年12期
關(guān)鍵詞:輥式水平度冷機(jī)

胡夢(mèng)楠 王雅豪

(中國(guó)葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司,湖北 武漢 430033)

0 引言

目前,我國(guó)使用的第三代篦冷機(jī)以充氣梁式為主,但是在雙碳目標(biāo)下,降低熟料綜合能耗已成為水泥行業(yè)共識(shí),水泥企業(yè)要想生存必須要做到降低能耗、降低排放、降低成本??諝饬嚎煽貧饬黧骼錂C(jī)因存在單位面積處理能力不足、密封效果不好、熱回收效率低、噸熟料冷卻電耗偏高、易損件更換頻繁等缺點(diǎn),已不能適應(yīng)現(xiàn)在的生產(chǎn)形勢(shì)。而第四代篦冷機(jī)具有故障率低、熱回收效率高、電耗低等特點(diǎn),將第三代篦冷機(jī)整體改造成第四代篦冷機(jī),提升篦冷機(jī)整體性能勢(shì)在必行[1]。

熟料篦冷機(jī)升級(jí)改造,本質(zhì)是消除“紅河”現(xiàn)象,優(yōu)化冷卻空氣的分布和熟料輸送方式,不僅提高冷卻系統(tǒng)的換熱效率,而且可降低運(yùn)行電耗,通過(guò)提高二次風(fēng)溫和三次風(fēng)溫增強(qiáng)能源使用效率,從而提高系統(tǒng)的熟料產(chǎn)能和品質(zhì)[2]。本文以葛洲壩宜城水泥公司現(xiàn)有5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線為例,介紹NC型篦冷機(jī)改造為步進(jìn)式篦冷機(jī)的方法、效果。

1 存在的問(wèn)題

葛洲壩宜城水泥公司現(xiàn)有5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線采用我國(guó)第三代空氣梁式NC42340型篦冷機(jī),配液壓驅(qū)動(dòng),尾部使用錘式破碎機(jī)。隨著篦冷機(jī)使用時(shí)間增長(zhǎng)和燒成系統(tǒng)的提產(chǎn),一些影響能效的問(wèn)題越來(lái)越突出,具體如下:

(1)冷卻效果不佳,二次風(fēng)溫(1050℃左右)和三次風(fēng)溫(850℃左右)波動(dòng)大且總體上偏低,嚴(yán)重影響頭尾煤粉的燃燒效果,燒成系統(tǒng)工況穩(wěn)定性略差。

(2)燒成系統(tǒng)提產(chǎn)后,篦冷機(jī)兩側(cè)“紅河”現(xiàn)象很明顯,篦冷機(jī)出口熟料溫度較高(100~180℃),且熟料易磨性差。

(3)篦冷機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)量不足,冷卻效率不高,導(dǎo)致篦板上的熟料溫度較高,易損件更換頻繁;篦冷機(jī)的急冷效果差[3],其熱回收效率僅63.0 %,使余熱發(fā)電鍋爐進(jìn)風(fēng)溫度高達(dá)400 ℃以上。

(4)篦冷機(jī)風(fēng)室間隔大,每個(gè)風(fēng)室配套兩臺(tái)風(fēng)機(jī),風(fēng)室分倉(cāng)分區(qū)不合理;篦板間隙較大,易形成漏料和氣流短路,漏料鎖風(fēng)閥密封效果不好[4]。

(5)液壓系統(tǒng)無(wú)法滿足工藝要求及其頻繁電氣故障,篦床各列運(yùn)行不同步,篦床速度調(diào)整不靈活,無(wú)法進(jìn)行厚料層操作運(yùn)行,只有采取薄料層快走(料層厚度500mm左右),導(dǎo)致系統(tǒng)換熱效率進(jìn)一步降低。

針對(duì)我公司NC42340型篦冷機(jī)存在的上述問(wèn)題,需要進(jìn)行升級(jí)改造,提高篦冷機(jī)熱回收效率,降低出篦冷機(jī)熟料的溫度,降低維護(hù)費(fèi)用,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。

2 改造方案

2.1 改造設(shè)計(jì)

篦冷機(jī)技改采用SCLW4-12×(8.4+6.4)-CM規(guī)格,篦床面積150.72m2,篦冷機(jī)活動(dòng)篦床分兩段,兩段之間布置輥式熟料破碎機(jī)。入料口設(shè)計(jì)為臺(tái)階式固定鑄造篦板,傾角設(shè)計(jì)使得在接近篦板的最下層形成一層較薄的沿輸送方向緩慢移動(dòng)的冷熟料層,由窯口落下的熟料在料壓和重力的作用下在底層熟料上向前滑動(dòng)并鋪開(kāi)。傳動(dòng)段是水平的,由液壓驅(qū)動(dòng),篦床由數(shù)列組成,每列有前后兩個(gè)或單個(gè)液壓缸同步驅(qū)動(dòng),各列相對(duì)獨(dú)立。所有列一起帶動(dòng)料床向前運(yùn)動(dòng),然后所有列分三次分批間隔后退,由于熟料間摩擦力的作用,前端熟料被卸在出料口。

改造時(shí)充分利用原有設(shè)施,并有效減少投資,保留原篦冷機(jī)的上殼體,一段篦床布置在+0.95m平面,利用原篦冷機(jī)底框架,使用鋼結(jié)構(gòu)支撐。二段篦床布置在-2.15m平面,需要下挖地坑。熟料拉鏈機(jī)不干涉,無(wú)需改動(dòng)。

2.2 改造前后參數(shù)對(duì)比

篦冷機(jī)改造前后參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表1。

表1 篦冷機(jī)改造前后參數(shù)對(duì)比

2.3 安裝與控制

(1)篦冷機(jī)中心線定位

以1 檔兩邊托輪軸中心垂線找到中心點(diǎn)(點(diǎn)1 和點(diǎn)2),激光經(jīng)緯儀放置在點(diǎn)1和點(diǎn)2的延長(zhǎng)線上任意位置(點(diǎn)3)。篦冷機(jī)原底框架寬度4750mm,中心點(diǎn)2375mm,激光經(jīng)緯儀的光點(diǎn)照在點(diǎn)5位置,測(cè)量點(diǎn)5到框架邊沿尺寸為1675mm,中心偏移2375-1675=700mm。以同樣方法用點(diǎn)6復(fù)核,測(cè)量中心偏移700mm,與設(shè)計(jì)值幾乎無(wú)偏差,說(shuō)明原篦冷機(jī)底框架中心線可做為新篦冷機(jī)底框架中心線,見(jiàn)圖1所示。

圖1 篦冷機(jī)中心線定位示意圖

(2)篦冷機(jī)安裝的水平控制

篦冷機(jī)安裝水平度直接影響其投運(yùn)后的正常運(yùn)行,故在安裝過(guò)程中需要高度重視,控制方法見(jiàn)圖2所示。篦冷機(jī)支撐框架水平度檢測(cè)分別見(jiàn)表2、表3所示。

圖2 篦冷機(jī)安裝的水平度控制

表2 篦冷機(jī)支撐框架的底部水平度檢測(cè)(單位:mm)

表3 篦冷機(jī)支撐框架的頂部水平度檢測(cè)(單位:mm)

2.4 液壓控制改造

原舊液壓站拆除,更換液壓自動(dòng)控制系統(tǒng)。在原站房?jī)?nèi)布置新液壓站1套,液壓站由電機(jī)、泵、多路比例換向閥、油缸、油箱組件等組成。油泵驅(qū)動(dòng)電機(jī)75kW,共5臺(tái),4用1備;比例換向閥:額定壓力25MPa;PLC電氣控制系統(tǒng)與中控使用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通訊,通過(guò)液壓驅(qū)動(dòng)調(diào)節(jié)每個(gè)輸送管道行程,提高了熟料輸送效率,避免了“紅河”現(xiàn)象發(fā)生。

2.5 中置輥式破碎機(jī)改造

采用中置輥式破碎機(jī)替代原尾部錘式破碎機(jī),提高了熟料內(nèi)部熱回收效率,保證了熟料出料粒度的均勻性,有利于熟料的后續(xù)冷卻。中置輥式破碎機(jī)共4個(gè)輥,轉(zhuǎn)速4r/min,配套4臺(tái)15kW電機(jī),減速機(jī)為SEW行星齒輪配傘齒輪,見(jiàn)圖3。中間兩輥可正、反轉(zhuǎn)控制,首輥和尾輥不允許反轉(zhuǎn),中間3#輥為下沉輥以增強(qiáng)破碎大塊物料的能力。殼體和輥軸內(nèi)設(shè)有冷卻風(fēng)通道,配置兩臺(tái)風(fēng)機(jī)對(duì)其進(jìn)行冷卻。

圖3 熟料輥式破碎機(jī)

2.6 冷卻風(fēng)機(jī)選型

冷卻風(fēng)機(jī)采用全新的變頻風(fēng)機(jī),技改后的風(fēng)機(jī)參數(shù)如表4所示,其中序號(hào)為12、13的風(fēng)機(jī)為輥破冷卻風(fēng)機(jī),不算作熟料冷卻風(fēng)機(jī)。改造后,熟料單位冷卻風(fēng)量增加至2.76Nm3/kg.cl。

表4 篦冷機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)配置

3 運(yùn)行效果

項(xiàng)目自2023年3月完成后運(yùn)行至今,為驗(yàn)證篦冷機(jī)改造效果,公司對(duì)投產(chǎn)以來(lái)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)定、評(píng)估,并以上年同期全月的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,主要參數(shù)對(duì)比結(jié)果如表5 所示。技改后,熟料產(chǎn)量從5880t/d 提高到6380t/d,提產(chǎn)8.5%,出冷卻機(jī)熟料溫度由133℃降低至89℃,二次風(fēng)溫升高135℃、三次風(fēng)溫升高134℃,標(biāo)煤耗由96.23kg/t.cl降低至94.05kg/t.cl,降低了2.18kg/t.cl。

表5 篦冷機(jī)改造前后相關(guān)指標(biāo)對(duì)比

4 結(jié)束語(yǔ)

本次技改應(yīng)用SCLW4-12×(8.4+6.4)-CM 規(guī)格篦冷機(jī),在原NC4234型篦冷機(jī)的基礎(chǔ)上,從尾置輥式破碎機(jī)更換為中置輥式破碎機(jī)、液壓站與PLC電氣控制和冷卻風(fēng)機(jī)換為變頻風(fēng)機(jī)等方面進(jìn)行整改。改造后,燒成系統(tǒng)的二次風(fēng)溫升高135℃、三次風(fēng)溫升高134 ℃,熟料產(chǎn)量提高到6380t/d,提產(chǎn)8.5 %;出冷卻機(jī)熟料溫度降低至89 ℃;標(biāo)煤耗由96.23kg/t.cl降低至94.05kg/t.cl,降低了2.18kg/t.cl。實(shí)踐證明,第四代篦冷機(jī)表現(xiàn)出良好的節(jié)能降碳作用,值得推廣。

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