摘 要:對(duì)稱式發(fā)蓋和尾門(mén)內(nèi)板總成柔性焊接島,創(chuàng)造性的將兩車(chē)型的發(fā)蓋和尾門(mén)拼臺(tái)夾具分列在機(jī)器人兩側(cè),機(jī)器人在一側(cè)焊接,對(duì)側(cè)同時(shí)進(jìn)行人工裝件,達(dá)到單位節(jié)拍內(nèi)完成兩個(gè)車(chē)型的發(fā)蓋和尾門(mén)內(nèi)板總成的生產(chǎn)目標(biāo),該布局可柔性生產(chǎn)不同車(chē)型的發(fā)蓋和尾門(mén)內(nèi)板總成。
關(guān)鍵詞:發(fā)蓋/尾門(mén)內(nèi)板總成 對(duì)稱式布局 柔性焊接島 裝焊同步
1 引言
為響應(yīng)國(guó)家智能制造要求,同時(shí)在多樣化的客戶需求與勞動(dòng)力市場(chǎng)多變的大環(huán)境下,通過(guò)打造智能化生產(chǎn)線,提高自動(dòng)化裝備應(yīng)用,提升生產(chǎn)線的柔性化和自動(dòng)化生產(chǎn)能力,提升自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)效率。通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn):國(guó)內(nèi)外所有車(chē)門(mén)自動(dòng)焊接生產(chǎn)線幾乎都由零件定位拼臺(tái)與補(bǔ)焊拼臺(tái)組成,自動(dòng)輸送方式有十字滑臺(tái)及機(jī)器人抓取。結(jié)合公司少人化戰(zhàn)略需求,集我司十余年車(chē)門(mén)線開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)于一體,以創(chuàng)新思維打破原有布局模式,專攻并以解決痛點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題為首要任務(wù),顛覆創(chuàng)新“智造”,自主研發(fā)設(shè)計(jì)對(duì)稱式發(fā)蓋/尾門(mén)內(nèi)板總成柔性焊接島生產(chǎn)線,本生產(chǎn)線采用自主創(chuàng)新的對(duì)稱布局、工藝路線及首次采用發(fā)蓋尾門(mén)共線,全面提升制造及柔性水平和焊接質(zhì)量,系統(tǒng)集成多項(xiàng)技術(shù),勇于創(chuàng)新,創(chuàng)造性地進(jìn)行開(kāi)發(fā)應(yīng)用,致力于打造高效高質(zhì)量的少人化柔性車(chē)門(mén)焊裝生產(chǎn)線。
2 打破傳統(tǒng)模式,開(kāi)發(fā)新布局
當(dāng)前我司現(xiàn)有的發(fā)蓋尾門(mén)內(nèi)板總成焊接線:手工線及機(jī)器人線,不能很好地滿足公司發(fā)展需求,隨著少人化、無(wú)人化、智能化等制造戰(zhàn)略的向前推進(jìn),并結(jié)合國(guó)/內(nèi)外產(chǎn)線布局特點(diǎn),迫切需要開(kāi)發(fā)出能解決當(dāng)前痛點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的產(chǎn)線模式。
當(dāng)前痛點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題:①幾乎都是手工線,人員多,各車(chē)型生產(chǎn)所需人員不均衡,造成人力資源浪費(fèi);②機(jī)器人線,焊接機(jī)器人及搬運(yùn)機(jī)器人總體運(yùn)行效率低、伺服焊鉗柔性差、設(shè)備多、占地大等;③發(fā)蓋或尾門(mén)內(nèi)板總成焊接線都是專線,設(shè)備閑置率高;④手工線及機(jī)器人線的拼臺(tái)夾具不能互柔互導(dǎo)。
2.1 總體方案分析
分析國(guó)/內(nèi)外發(fā)蓋尾門(mén)內(nèi)板總成焊接線布局,結(jié)合現(xiàn)狀急需解決的問(wèn)題,并對(duì)現(xiàn)有車(chē)型的發(fā)蓋尾門(mén)結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比:BOP差異對(duì)比、零件數(shù)量對(duì)比、焊點(diǎn)分布對(duì)比、鈑金厚度對(duì)比、涂膠參數(shù)對(duì)比、時(shí)序分析等(見(jiàn)圖2、圖3),創(chuàng)造性地開(kāi)發(fā)出對(duì)稱式發(fā)蓋尾門(mén)內(nèi)板總成柔性焊接島的新布局(見(jiàn)圖1)。
新布局通過(guò)調(diào)整工藝路線:左側(cè)焊接時(shí),右側(cè)裝件,反之亦然,達(dá)到單位時(shí)間內(nèi)(86s,單側(cè)43s)產(chǎn)出2個(gè)相同或不同車(chē)門(mén)內(nèi)板總成的生產(chǎn)目標(biāo),最大化的利用機(jī)器人焊接時(shí)間(37s,效率86%);人工僅為裝/取件,降低了人工操作技能要求,輔工即可完成裝/取件工作。
每個(gè)車(chē)門(mén)生產(chǎn)時(shí)間(單側(cè),s)=(總時(shí)間*效率/節(jié)拍)/2=(3600*95%/40)/2≈43s
機(jī)器人在單側(cè)焊接時(shí)間=每個(gè)車(chē)門(mén)生產(chǎn)時(shí)間-機(jī)器人回home位時(shí)間=43-6=37s
對(duì)側(cè)人工裝件總時(shí)間=機(jī)器人在單側(cè)焊接時(shí)間=37s
2.2 工藝流程及創(chuàng)新布局
對(duì)稱式發(fā)蓋尾門(mén)內(nèi)板總成焊接島生產(chǎn)線工藝流程如圖4所示,單側(cè)由2個(gè)裝件/定位焊+1個(gè)補(bǔ)焊工位組成,居中的6臺(tái)機(jī)器人為共用焊接機(jī)器人,在HD10#與LG10#之間的2臺(tái)機(jī)器人也是焊接機(jī)器人(單側(cè)各1)。
裝件/定位焊工位、補(bǔ)焊工位均通過(guò)原手工焊接拼臺(tái)改造所得,R側(cè)(R-HD10#、LG10#、LG20#)裝件的同時(shí)L側(cè)(L-HD10#、LG10#、LG20#)進(jìn)行焊接,實(shí)現(xiàn)人機(jī)分離,裝/焊獨(dú)立工作;轉(zhuǎn)運(yùn)模式由無(wú)動(dòng)力機(jī)構(gòu)進(jìn)行工位間傳送:LG10#—LG20#;相比現(xiàn)有尾門(mén)機(jī)器人焊接線,減少工裝、工藝設(shè)備及機(jī)器人投入,整條線相比現(xiàn)尾門(mén)內(nèi)板機(jī)器人焊接線節(jié)省2套工裝夾具、4套抓手、6把伺服焊鉗,節(jié)省4臺(tái)焊接機(jī)器人及2搬運(yùn)機(jī)器人,同時(shí)優(yōu)化生產(chǎn)布局空間,與傳統(tǒng)尾門(mén)內(nèi)板總成機(jī)器人焊接線相比,本對(duì)稱式生產(chǎn)線用地減少約70%。
2.3 首次設(shè)計(jì)發(fā)蓋/尾門(mén)共線生產(chǎn)
首次設(shè)計(jì)發(fā)蓋/尾門(mén)共線生產(chǎn),根據(jù)布局(見(jiàn)圖4),斜對(duì)角位置的工位同時(shí)焊接(L-LG10#、L-LG20#、R-HD10#),同時(shí)另一斜對(duì)角位置進(jìn)行裝件(R-LG10#、R-LG20#、L-HD10#),實(shí)行錯(cuò)位生產(chǎn),避免操作工與機(jī)器人工作時(shí)人機(jī)交互,同時(shí)達(dá)到空間及時(shí)間的完美配合,在單位節(jié)拍內(nèi)生產(chǎn)出2個(gè)車(chē)型的發(fā)蓋內(nèi)板總成及尾門(mén)內(nèi)板總成。
根據(jù)焊點(diǎn)分配方案(見(jiàn)圖6),不同焊接工位使用不同大小的伺服焊鉗結(jié)構(gòu),全部是C型焊鉗(見(jiàn)圖5)。
1.4 采用固定的標(biāo)準(zhǔn)拼臺(tái)底座
新布局采用固定的標(biāo)準(zhǔn)拼臺(tái)底座(見(jiàn)圖7),所有車(chē)型的車(chē)門(mén)拼臺(tái)夾具均通用此底座。
該產(chǎn)線具備柔性焊接所有車(chē)型的車(chē)門(mén)內(nèi)板總成,通過(guò)人工切換不同車(chē)型的拼臺(tái)夾具,進(jìn)行不同車(chē)型車(chē)門(mén)內(nèi)板總成的生產(chǎn)。
3 解決關(guān)鍵痛點(diǎn)問(wèn)題
3.1 解決手工線操作工多且各線人員不平衡的痛點(diǎn)問(wèn)題
原發(fā)蓋或尾門(mén)內(nèi)板總成手工焊接線,車(chē)型結(jié)構(gòu)差異大,導(dǎo)致內(nèi)板總成焊點(diǎn)總數(shù)差異大(見(jiàn)圖2),各車(chē)型結(jié)構(gòu)不一焊點(diǎn)不一,所需操作工就不一樣,這樣操作工配備只能按最多的班組人員進(jìn)行匹配,造成人員浪費(fèi)。
為了解決此痛點(diǎn),需要一種產(chǎn)線,不管生產(chǎn)何種車(chē)型的發(fā)蓋或尾門(mén)內(nèi)板總成,操作工數(shù)量需一致,人員排班一致,就不存在人力資源浪費(fèi)。經(jīng)過(guò)車(chē)型結(jié)構(gòu)分析及分解焊點(diǎn),采用機(jī)器人焊接,人工僅裝/取件,統(tǒng)一操作工的作業(yè)內(nèi)容,經(jīng)過(guò)時(shí)序分析,該布局方案完全能解決各線人員不平衡的痛點(diǎn)問(wèn)題,且能減少現(xiàn)有手工線約75%的焊接操作工(由8人/班·車(chē)型,減少到2人/班·車(chē)型,且這2人為輔工,即這2人由原焊接操作工變?yōu)檩o工)。
3.2 解決機(jī)器人運(yùn)行效率低的痛點(diǎn)問(wèn)題
原尾門(mén)內(nèi)板機(jī)器人焊接線,使用轉(zhuǎn)臺(tái)進(jìn)行人工裝件及機(jī)器人焊接,使用搬運(yùn)機(jī)器人及抓手進(jìn)行工位間轉(zhuǎn)運(yùn),焊接及搬運(yùn)機(jī)器人運(yùn)行效率低,有效使用時(shí)間短(設(shè)備等待時(shí)間長(zhǎng)造成設(shè)備浪費(fèi)),綜合效率約為50%。
原拼臺(tái)使用轉(zhuǎn)臺(tái)投資高,拼臺(tái)夾具多且切換不簡(jiǎn)便,占用存儲(chǔ)空間多,不符合我們的設(shè)計(jì)預(yù)期;
分析對(duì)比國(guó)內(nèi)眾多主機(jī)廠及零部件供應(yīng)商的焊裝生產(chǎn)線后,發(fā)現(xiàn)使用既有的產(chǎn)線布局很難符合我們的預(yù)期:在提升機(jī)器人運(yùn)行效率的同時(shí)不增加工裝拼臺(tái),還需減少工藝設(shè)備及機(jī)器人等設(shè)備,在結(jié)合自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn),最后設(shè)計(jì)出如圖1的產(chǎn)線布局方案,經(jīng)過(guò)SE及時(shí)序、仿真分析,方案可行:機(jī)器人運(yùn)行效率由50%提升到86%,整線運(yùn)行效率相比原機(jī)器人線由90%提升到95%。
3.3 解決發(fā)蓋/尾門(mén)專線的痛點(diǎn)問(wèn)題
原發(fā)蓋、尾門(mén)內(nèi)板焊接線,都是專線,占用場(chǎng)地大,焊接設(shè)備多,車(chē)型多焊接線多,車(chē)型排班生產(chǎn)少的線體,場(chǎng)地及設(shè)備閑置率高,造成了設(shè)備及場(chǎng)地極大的浪費(fèi)。
為了解決此痛點(diǎn)問(wèn)題,團(tuán)隊(duì)成員全面分析廠內(nèi)所有車(chē)型的發(fā)蓋及尾門(mén)內(nèi)板總成的結(jié)構(gòu)及焊點(diǎn)分布特點(diǎn),集思廣益,將不同結(jié)構(gòu)的發(fā)蓋/尾門(mén)內(nèi)板的焊點(diǎn)進(jìn)行分解到各工位進(jìn)行分析,最后得出各工位需要用到什么結(jié)構(gòu)的焊鉗(C型),設(shè)計(jì)出所使用的伺服焊鉗,解決焊鉗的柔性問(wèn)題(無(wú)需換焊鉗造成節(jié)拍損失),常規(guī)伺服結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)圖5。
經(jīng)過(guò)SE及時(shí)序分析,焊點(diǎn)分解到各工位使用常規(guī)伺服焊鉗的焊接方案可行。
3.4 解決拼臺(tái)夾具不能在機(jī)器人線及手工線兼容生產(chǎn)的痛點(diǎn)問(wèn)題
原發(fā)蓋或尾門(mén)內(nèi)板機(jī)器人焊接線及原手工線的拼臺(tái)夾具都是專線專用的,不能跨線互導(dǎo)調(diào)用生產(chǎn),不利于機(jī)動(dòng)排產(chǎn)。
本對(duì)稱式發(fā)蓋尾門(mén)內(nèi)板總成柔性焊接島生產(chǎn)線從規(guī)劃開(kāi)始就著手考慮解決此痛點(diǎn)問(wèn)題,團(tuán)隊(duì)成員多次討論分析拼臺(tái)夾具在新模式的自動(dòng)線及手工線互導(dǎo)可行性,經(jīng)對(duì)比,一致認(rèn)為對(duì)現(xiàn)有手工線的拼臺(tái)夾具進(jìn)行改造:在現(xiàn)有拼臺(tái)底板底部加裝定位裝置,另設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)拼臺(tái)底座固定于本生產(chǎn)線上,人工將改造后的拼臺(tái)夾具推動(dòng)到該底座上(見(jiàn)圖7)。
經(jīng)3D設(shè)計(jì)及仿真模擬,方案可行:改造后的手工線拼臺(tái)夾具可在手工線及對(duì)稱式發(fā)蓋尾門(mén)柔性焊接島的生產(chǎn)線上互導(dǎo)生產(chǎn)。
4 應(yīng)用結(jié)果
4.1 焊點(diǎn)全破結(jié)果
經(jīng)過(guò)發(fā)蓋/尾門(mén)全破試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)尾門(mén)框處的兩層板搭接焊點(diǎn)熔核小6點(diǎn)(見(jiàn)圖8),分析焊接過(guò)程及查看實(shí)物結(jié)果后,將此6個(gè)焊點(diǎn)優(yōu)化機(jī)器人焊接軌跡,解決焊接離空(工裝夾緊優(yōu)化),再次焊接并全破,焊點(diǎn)質(zhì)量全部滿足要求[1-3]。
4.2 生產(chǎn)線按期投產(chǎn)
本生產(chǎn)線模式能夠生產(chǎn)我司所有車(chē)型的的發(fā)蓋及尾門(mén)內(nèi)板總成,每班生產(chǎn)人員一致,并由操作工降為輔工,極大的降低了人力資源成本(運(yùn)行成本)。
本生產(chǎn)線進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì):易于復(fù)制建線,易于互導(dǎo),易于與無(wú)人物流對(duì)接;
本生產(chǎn)線如期投產(chǎn),生產(chǎn)線如圖9所示。
5 結(jié)語(yǔ)
在同等節(jié)拍生產(chǎn)的情況下,原有尾門(mén)內(nèi)板機(jī)器人焊接線(2個(gè)尾門(mén)的產(chǎn)線):使用10臺(tái)焊接機(jī)器人、機(jī)器人平均效率50%,使用10把伺服焊鉗,使用抓手4套,拼臺(tái)夾具8套,操作工4人/班,生產(chǎn)線占地232.5m2;原有發(fā)蓋內(nèi)板手工焊接線(2個(gè)發(fā)蓋的產(chǎn)線):手工焊鉗6套,拼臺(tái)夾具2套,操作工4人/班,生產(chǎn)線占地72m2;
對(duì)稱式發(fā)蓋尾門(mén)內(nèi)板總成柔性焊接島:使用8臺(tái)焊接機(jī)器人,機(jī)器人平均效率86%,使用8把伺服焊鉗,使用抓手0套,拼臺(tái)夾具6套,輔工4人/班,生產(chǎn)線占地228m2;
詳見(jiàn)圖10的對(duì)比,全部達(dá)到預(yù)定的指標(biāo):解決主要痛點(diǎn)問(wèn)題,降本增效,實(shí)現(xiàn)互導(dǎo)能力。
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