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水電站導流明渠設置型式優(yōu)化模型試驗研究

2024-01-03 13:00:12肖先優(yōu)
水利科學與寒區(qū)工程 2023年11期
關鍵詞:導墻明渠沖刷

肖先優(yōu)

(福建創(chuàng)世建設有限公司,福建 大田 366100)

1 工程概況

青山水庫是一座以防洪和供水為主的綜合性水利工程,主要由大壩、溢洪道、輸水洞和碼頭構成[1]。水庫大壩為黏土心墻砂礫石壩,總長735.63 m,壩頂高程96.92 m,最大壩高42.79 m。在水庫工程建設過程中,綜合考慮施工現(xiàn)場的布置需求和工程成本,采用明渠導流。導流建筑物主要由導流明渠、上下游圍堰以及右側(cè)導墻等部分構成。其中導流明渠為直接開挖,渠底寬52 m,高程84.0 m,與上游圍堰的夾角為61°;上游圍堰堰頂高程為109.0 m,軸線長247 m;下游圍堰堰頂高程236.0 m,軸線長257 m。右側(cè)導墻為混凝土縱向?qū)υO計,由上游段、右導墻壩段以及下游延伸段三部分組成。研究以水庫導流明渠為例,利用模型試驗的方式對進口設置型式進行優(yōu)化。

2 模型試驗設計

2.1 模型制作

根據(jù)此次模型試驗的目的和基本要求,模擬范圍涵蓋了大壩壩軸線以上550 m和以下650 m的河段,并按照1∶10的比例進行模型的布置,模型的全長為11 m,寬2 m,模型的輔助部分主要由供水系統(tǒng)、沉沙池、退水系統(tǒng)組成[2]。

模型的邊墻利用磚混結構制作,為了模擬天然工況的糙率,模型中導流明渠、庫區(qū)以及上游河道的河床部分均按照地質(zhì)調(diào)查的數(shù)據(jù)資料制作成定床,并利用水泥砂漿抹面[3]。下游河道主要模擬主河道,河床部分為動床設計,需要鋪填模型砂。根據(jù)施工單位提供的資料,導流明渠基巖的抗沖刷流速為5.4 m/s,下游覆蓋層的抗沖刷流速為2.0 m/s,按照茲巴斯公式計算模型砂的參數(shù),相應模型砂的粒徑為1.6~3.2 mm[4]。按照上述要求篩選散沙粒作為研究使用的模型砂。

2.2 試驗儀器

南京水利科學研究院生產(chǎn)的旋槳式光電流速儀,主要用于試驗中的流速測試;各種工況下的水深和沖淤地形參數(shù)利用鋼板尺進行測量[5];各種工況下導流明渠內(nèi)的水面線測量利用水準儀;將矩形量水堰安裝在模型的進水口,以控制上游的來流量[6]。

3 試驗結果與分析

3.1 原設計方案試驗結果

試驗研究中根據(jù)設計要求,通過控制壩下0+650斷面水位的方式,對壩上0+340斷面的水流流量關系進行試驗研究,根據(jù)試驗數(shù)據(jù),經(jīng)過換算,獲得如表1所示的水位流量關系。由表可知,上下游圍堰的高程可以滿足導流明渠施工期的最大洪水導流需求,但是右側(cè)導墻局部高度不足,需要加高至107 m,方可滿足導流需求。

表1 不同流量條件下的庫水位

從試驗過程中的水流流態(tài)來看,上游的圍堰前以及下游圍堰后均形成比較明顯的回流區(qū),并且上游回流區(qū)的面積和強度會隨著泄流量的增大而增大,下游回流區(qū)的范圍和強度受泄流量變化的影響相對較小,特別是回流區(qū)的范圍相對比較固定。從水面線的試驗結果來看,圍堰上游河道的水面比較平穩(wěn),比降較小,進入明渠之后產(chǎn)生明顯的跌落現(xiàn)象,且跌落值隨著下瀉流量的增加而增大,同時水面的波動性也顯著增強。在大泄流量條件下,上下游圍堰和明渠內(nèi)的流速值較大,最大流速為6.8 m/s,且大多數(shù)斷面的流速值均超過抗沖流速,會引起河床的嚴重沖刷,進而威脅建筑物穩(wěn)定。特別是在3000 m3/s的流量條件下,在右導墻的墩頭部位會產(chǎn)生較大的沖刷坑,有必要對圍堰或?qū)M行體型優(yōu)化。

3.2 體型修改方案

導流明渠的原設計模型試驗結果顯示,導流明渠的進口部位存在比較明顯的流態(tài)紊亂現(xiàn)象,且導墻墩頭部位存在比較明顯的繞流現(xiàn)象,致使墩頭前產(chǎn)生了較大的沖坑,同時明渠內(nèi)存在面積和強度較大的回流,影響到過流能力。針對上述問題,采取如下的優(yōu)化思路:一是改善導流明渠的進口水流流態(tài),盡量減輕導墻墩頭部位的繞流[7];二是盡量使易沖刷的部位遠離水工建筑物,減小沖坑的深度?;谏鲜鏊悸罚岢鋈缦滦薷姆桨福?/p>

修改方案1:將導流明渠上游圍堰由曲線型改為直線型,使上游坡腳和導墻的坡腳對齊,圍堰斷面幾何尺寸保持不變。

修改方案2:將導流明渠上游圍堰由曲線型改為直線型,然后對導流明渠的圍巖和導墻的連接部位加強防護,其具體措施為用拋石體和混凝土加固墩頭部位的圍堰坡面和基礎。

修改方案3:上游圍堰仍采用曲線形式,右側(cè)導墻的墩頭改為臺階形式設計。

修改方案4:將導流明渠上游圍堰由曲線型改為直線型,右側(cè)導墻向上游延伸部位的長度減小10 m,并將其迎水面坡度改為1∶1.5,然后對上游圍堰坡面進行拋石體防護。

修改方案5:在修改方案4的基礎上,對圍堰堰面容易沖刷的部位采用鋼筋籠防護,在坡腳的河床面采用粒徑1.0 m的沖刷料防護,防護寬度為10 m,防護范圍在墩頭附近部位。

3.3 修改方案試驗結果與分析

鑒于沖刷破壞是原設計方案存在的主要問題,研究中在3000 m3/s的流量下對上述5種修改方案進行試驗,根據(jù)試驗結果,獲得各個方案的沖刷和淤積試驗數(shù)據(jù),結果如表2所示。從試驗結果來看,各方案的沖刷坑主要位于墩頭和導墻右側(cè)部位。顯然,導墻墩頭和導墻右側(cè)的沖刷坑對導墻和墩頭的穩(wěn)定性不利。因此修改方案2和修改方案5比較合適。同時,修改方案1、修改方案4和修改方案5的沖刷坑深度大致相同,但是修改方案1的圍堰容易遭受破壞,而修改方案4的防護施工困難較大。綜合上述分析,修改方案5為最佳方案。

表2 修改方案試驗結果

4 推薦方案的試驗研究

為了進一步驗證推薦方案的合理性,對500 m3/s、1000 m3/s、2000 m3/s和3000 m3/s4種不同下瀉流量下的流態(tài)、水面線、流速等水力學參數(shù)進行試驗。

試驗結果顯示,不同下瀉流量下推薦方案水流流態(tài)與原設計方案相似,但是導墻墩頭部位的繞流范圍和強度明顯減小,水流流態(tài)較原設計方案明顯平穩(wěn)。在上游圍堰的堰前和下游圍堰的堰后均存在回流區(qū),但是回流區(qū)的范圍和強度也較原方案有所減小。由此可見,推薦方案對導流明渠的流態(tài)改善具有一定的作用。

對不同下瀉流量的水面線進行測試,結果顯示,導流明渠內(nèi)的水面變化總體比較平穩(wěn),明渠內(nèi)不存在明顯的水面跌落現(xiàn)象,兩岸水位也比較接近。從導流明渠內(nèi)靠近右側(cè)導墻部位的水位變化來看,在最大下瀉流量條件下的水位較原設計方案降低1.3 m左右,因此并不需要加高該部位導墻頂?shù)母叱獭?/p>

試驗中對導流明渠內(nèi)的流速進行詳細統(tǒng)計分析,其兩岸的流速分布試驗結果如表3所示。由表中的結果可以看出,導流明渠左岸的流速均低于3.5 m/s,右側(cè)的流速值相對較大,但均低于4.2 m/s,僅在出口的部位流速相對較大,其左岸最大值為4.1 m/s,右側(cè)最大值為5.1 m/s。由此可見,相對于原設計方案,靠近導墻部位的流速值得到了明顯的控制,已經(jīng)處于基巖抗沖刷的范圍之內(nèi)。

表3 導流明渠兩側(cè)流速試驗結果

5 結 語

此次研究利用室內(nèi)試驗的方式,對青山水庫導流明渠的體型優(yōu)化問題展開研究。根據(jù)原設計方案試驗中暴露的問題,結合工程現(xiàn)場的實際情況,提出了5種不同的修改方案,經(jīng)過試驗比選,最終確定修改方案5為推薦方案,并在不同流量條件下對推薦方案進行驗證。在導流明渠施工完畢次年,經(jīng)歷了2010 m3/s下瀉流量檢驗,各種水力學參數(shù)與模型試驗結果基本吻合,工程的運行情況良好。

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