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西藏高原某工作區(qū)水文水井鉆探施工技術

2024-01-12 02:32牟程江鄧俊峰羅小龍
西部探礦工程 2023年12期
關鍵詞:成井洗井礫石

羅 龍,牟程江,鄧俊峰,羅小龍

(1.中國地質(zhì)調(diào)查局軍民融合地質(zhì)調(diào)查中心,四川成都 610036;2.中國地質(zhì)大學<武漢>工程學院,湖北武漢 430074)

因工作任務需要,在西藏高原某工作區(qū)開展水文水井鉆探施工,使用兩套不同設備施工三口水文水井,針對工作區(qū)鉆探施工技術難題,施工技術人員結合現(xiàn)有水文鉆探設備配置,在鉆具、施工工藝及方法上探索解決方案,總結施工經(jīng)驗及方法,成功在西藏高原某工作區(qū)摸索出一套針對施工區(qū)地層的鉆進工藝及方法,最終圓滿完成鉆探任務100m,水文水井鉆孔3個,總結了工作區(qū)水文水井鉆探施工經(jīng)驗,供同行借鑒。

1 概況

1.1 自然地理

工作區(qū)隸屬于西藏自治區(qū)阿里地區(qū),地處西藏西北部,是我國邊境城鎮(zhèn)之一。平均海拔4500m左右,最高海拔為6800m。城鎮(zhèn)境內(nèi)東西最大橫距271km,南北最大縱距354km,邊境線長350km,距拉薩市1800km。工作區(qū)地處高原亞寒帶季風半干旱氣候區(qū),空氣稀薄,含氧量低;日照時間長,太陽輻射強;早晚溫差大;干季與雨季分明:每年10 月至次年5 月為干季,降水量少,大風天氣多;6 月至9 月為雨季,降水量占全年的90%以上。工作區(qū)多年降水量、蒸發(fā)量情況如圖1所示。

圖1 工作區(qū)多年降水量、蒸發(fā)量統(tǒng)計圖

1.2 地層情況

工作區(qū)第四系地層主要由碎石土、砂土、粉土組成,第四系厚度分布不均,同一區(qū)域地層變化不大,層理不明顯,厚度一般在5~80m。地層粉粘粒含量較少,松散—稍密狀,透水性好,穩(wěn)定性差,力學性質(zhì)較差;碎塊(漂石、卵石)石混砂土,開挖后邊坡穩(wěn)定性差,在陡坡上時有落石現(xiàn)象;風積粉砂土:以砂粒為主,松散,因風力作用,堆積于山前,穩(wěn)定性差。

2 工程概況及施工技術難題

2.1 工程概況

工作區(qū)布設水文水井鉆孔3 個,鉆探施工任務100m,進行全孔取芯后,再在原位置進行大口徑鉆進或擴孔成井。首次在工作區(qū)采用車載鉆機(DPP-300)(該型號鉆機主要用于巖芯鉆、工程地質(zhì)鉆探施工)和SPJ-400 散裝磨盤鉆機,及配套設備大口徑擴孔成井,采用?311mm牙輪鉆頭、刮刀鉆頭大口徑全面鉆進。

2.2 施工技術難題

在鉆進過程中存在主要問題如下:①大口徑擴孔成井時,鉆孔口徑大,擴孔產(chǎn)生的巖屑較多,采用BW-160 泥漿泵提供沖洗液在通過?50mm 鉆桿時,過水通道偏小,沖洗液上返速度達不到要求,巖屑返出井外較為困難;②在使用牙輪鉆頭、刮刀鉆頭鉆進時,因卵礫石含量大,有時無法有效進尺;③在砂土層鉆進,進尺后井內(nèi)殘留砂粒較多,正常加桿較困難;④工程鉆機(DPP-300)施工鉆遇卵礫石地層時阻力大,機身跳動厲害,容易損壞鉆機鉆塔等設備;⑤砂卵石地層鉆進時孔壁不穩(wěn)定,易垮塌,要求泥漿濃度高,制約了后期換漿、下管、填礫、洗井等成井工序,在后期成井作業(yè)時增加了工作量;⑥洗井時,由于工程鉆機所配套泥漿泵泵量功率小,水量不能有效破壞井壁泥皮,洗井效果差;

3 施工工藝

3.1 鉆探設備選擇

根據(jù)工作區(qū)地層情況,在該工作區(qū)采用DPP-300車載鉆機和SPJ-400散裝磨盤鉆機[1-2],鉆機及配套設備如表1所示。

表1 鉆機及配套設備

(1)車載鉆機。在施工ZKSO2、ZKS03 號孔時,采用DPP-300型車載鉆機,該鉆機重11.9t(含車重),工作外形尺寸7650mm×2520mm×9570mm。主要技術參數(shù)及優(yōu)缺點如表2所示。

表2 車載鉆機主要技術參數(shù)及優(yōu)缺點

DPP-300型車載鉆機現(xiàn)場施工如圖2所示。

圖2 DPP-300鉆機施工現(xiàn)場

(2)SPJ-400水文鉆機。該鉆機磨盤直徑?500mm,整裝重量9t,采用A 型鉆塔,鉆塔垂直高度8.6m,鉆機重量6.5t,外形尺寸2200mm×6000mm×10000mm。主要技術參數(shù)及優(yōu)缺點如表3所示。

表3 SPJ-400水文鉆機主要技術參數(shù)及優(yōu)缺點

DPP-300型車載鉆機現(xiàn)場施工如圖3所示。

圖3 SPJ-400鉆機施工現(xiàn)場

3.2 鉆具選擇

在進行水文水井鉆探時,一般采用大口徑鉆具進行鉆探施工[3-5],此次在工作區(qū)施工ZKS01 時采用?311mm 牙輪鉆頭,配備1 根?240mm 鉆鋌和1 條?170mm鉆鋌進行扶正加壓鉆進,使用?89mm石油鉆桿。ZKS02、ZKS03施工時,在卵礫石地層鉆進,為有效排出巖屑,順利加桿,采用自己加工的鉆具,采用長1.5m、壁厚10mm、直徑?278mm鋼管制成,在鉆具一端焊接變徑接頭與鉆桿連接,另一端在鉆具底端圓周每間隔100mm 焊接復合片或者風炮鉆頭作為鉆具鉆頭,在靠近鉆頭端內(nèi)部100mm 處焊接鋼絲繩作為鉆具內(nèi)卡簧,加工成一根完整的大口徑鉆具投入到施工中。自制鉆具主要優(yōu)勢如下:①遇大塊卵石、礫石通過沖洗液無法有效排出時,可采用此鉆具撈取后再進行鉆進。②鉆具鉆頭與地層接觸面積小,鉆頭處焊接有復合片,鉆進速度明顯加快。③當遇卵礫石地層時,由于接觸面積小,復合片容易切入卵礫石,減輕鉆進時鉆具的跳動,有利于鉆機、鉆塔等設備的保護。④鉆具同心度好,有利于控制鉆孔彎曲度,下管成井時更加順暢,成井質(zhì)量好。加工的鉆具如圖4所示。

圖4 加工的?278mm鉆具

3.3 泥漿

所有的沖洗液對水文鉆孔出水量具有一定的影響,只是不同類型的沖洗液對含水層的損害程度不同,對出水量的影響也不同[6]。此次工作區(qū)地層以卵礫石地層為主,部分地層含砂量高,含水豐富,地層膠結性極差,在進行護壁工作的同時,重點考慮泥漿的排渣能力。在該工作區(qū),主要采用普通鈉質(zhì)膨潤土作為泥漿材料[7-9]。在ZKS02施工時,地層主要以砂土為主,透水性相對較差,使用鈉土按水、土5∶1的比例配制泥漿,泥漿粘度控制在15~20Pa·s,基本滿足鉆孔排砂護壁要求。

在施工ZKS01、ZKS03號孔時,地層以卵礫石為主,卵石最大粒徑可達150mm,透水性好,施工時采用水土4∶1比例配制泥漿,使其粘度達到23~30Pa·s,能更好地排出殘留卵礫石,排出卵礫石粒徑普遍在5~20mm 之間,排砂護壁效果較好。

3.4 成井工藝

成井工作在水文水井施工中比較關鍵,一般在鉆進完成后立即進行,成井的每一步工序應該順利銜接,否則會給成井工作帶來不必要的麻煩,甚至會造成成井失敗,前期工作作廢,給項目造成損失[10]。

3.4.1 換漿

在該工作區(qū)施工,因地層相對松散,在即將鉆進至設計孔深時換漿較為適宜。在原泥漿池里逐步加入清水,利用水泵循環(huán),降低泥漿濃度,從而實現(xiàn)逐步換漿。在ZKSO3施工時,由于地層含水豐富,為防止換漿后地層出現(xiàn)垮塌,未有效換漿,泥漿濃度高,下管后礫石無法正常填入,同時造成后期洗孔用時較長,疏通含水層較困難。

3.4.2 安裝井管

井管安裝在換漿結束后立即進行[11]。在此次鉆井施工中,因任務需要,設計鉆孔主要以水文地質(zhì)孔為主,在考慮成本同時,結合當?shù)厝罕娪盟枨?,按照探采結合方式成井,施工的三個鉆孔均采用直徑?168mm,厚度4mm鐵管作為井管,采用氣割條縫管作為過濾管,連接采用焊接方式。井管由井壁管、過濾管和沉淀管三部分組成。氣割條縫過濾管如圖5所示。

圖5 氣割條縫過濾管

3.4.3 填礫

填礫是在濾水管與含水層孔壁之間,填入大于含水層砂粒直徑的礫石材料,造成一個人工過濾層,經(jīng)過洗井和抽水試驗后,使礫料顆粒有規(guī)律地進行排列,以增大出水量[12]。這一工序必須在下完井管后立即進行,如拖延時間過長,則易造成孔壁坍塌、涌砂、縮徑等現(xiàn)象的發(fā)生,嚴重時會造成鉆孔報廢。由于人工過濾層的形成,可防止含水層中細小砂礫涌進管內(nèi),起到擋砂濾水作用,故可延長水井使用壽命。在工作區(qū)域施工,按照地層不同,用粒徑5~15mm 礫石(砂土地層采用5mm礫石)作為礫料均勻填入,并在井管外包裹100目尼龍網(wǎng)作為過濾器,而卵礫石地層可采用粒徑10mm或15mm的礫石作為礫料填入,過濾效果較好。

3.4.4 止水

粘土具有一定粘結力和抗剪強度,壓實后具有不透水性??稍谝恍┑叵滤髁坎淮蟮乃缮⒌貙踊蚧鶐r中做永久止水材料。其優(yōu)點是操作方便、成本低、止水效果可靠等[13]。使用時多將粘土搓成直徑30~40mm的小球,經(jīng)陰干后投入孔內(nèi)、投入厚度一般為3~5m。工作區(qū)由于地層松散,在施工過程中,采用條縫過濾管安裝在水位以下3~5m 處。粘土止水位置在水位以上3~5m,粘土厚度2~3m;離地面以下2~3m 處再填一次粘土,粘土厚度填與地面平齊。井口用水泥做井臺,防止地表水滲入。經(jīng)過多重止水,從后期洗井以及抽水檢驗數(shù)據(jù)來看,止水效果較好。

3.4.5 洗井

洗井工作是成井比較關鍵的步驟,必須在下完井管、填礫、止水后立即進行,以防因停置時間過長,井壁泥皮硬化,造成洗井困難,影響鉆井出水量。此次施工的3 個鉆孔,ZKSO2 采用泵送清水洗井,ZKS01 采用空壓機洗井,洗井比較成功。ZKS03洗井時,為防止井壁坍塌,在換漿時只加入少量清水,泥漿濃度較高,在采用泵送清水洗井時,由于水泵壓力較小,無法有效破壞泥皮,第一次洗井失敗。后注入清水浸泡約12h,再采用LT-60A 空壓機洗井,在井管內(nèi)下入?50mm 鉆桿至孔底做送氣通道,井口進行密封,使空氣從過濾管處沖出破壞井壁泥皮,洗井成功。

4 結論

經(jīng)在西藏高原某工作區(qū)采用2 套不同的鉆探設備開展水文水井鉆探施工,根據(jù)地層情況及現(xiàn)有裝備條件,從設備、鉆具及工藝、成井等工藝上進行分析和總結,得出以下結論:

(1)SPJ-400鉆機利用轉(zhuǎn)盤鉆進,扭矩大,在卵礫石地層施工時,機身長,重量大,施工鉆進時穩(wěn)定性較好;SPJ-400 鉆機配套使用3PN 立式泥漿泵,對于砂土地層,進尺效果明顯,鉆進效率最快可達14.1m/h。

(2)在西藏高原卵礫石地層及砂土地層中進行大口徑水井施工時,磨盤式鉆機配套大流量水泵,施工時在鉆進效率上優(yōu)勢明顯,工程鉆機施工大口徑鉆孔時鉆進能力較弱。

(3)考慮地層、成本等因素,在施工淺井30m 以內(nèi)且口徑在?400mm 以下的水井,車載DPP-300 鉆機也比較適合在該工作區(qū)砂土地層中施工,而且效率高、成本低,施工成本相對磨盤鉆機約節(jié)約30%。

(4)SPJ-400鉆機過于笨重,搬遷安裝繁瑣,需要隨車吊輔助,耗時費力,在場地受限及50m以內(nèi)的鉆孔施工成本較高,不建議采用,但施工大口徑,且孔深在50m以上鉆孔時,可綜合考慮采用磨盤鉆機。

(5)經(jīng)在工作區(qū)實踐證明,牙輪鉆頭適合該工作區(qū)地層(均勻的砂土層)水文水井鉆探施工,不易損壞,鉆頭壽命較長。但成本較高,所施工鉆孔同心度相對較差,孔壁粗糙。

(6)加工的大口徑取芯鉆具適用于該工作區(qū)施工,成本低,施工鉆孔同心度好,而且可作為打撈工具使用,在該工作區(qū)地層條件下,使用DPP-300 和SPJ-400鉆機時均可選擇該鉆具進行鉆進,但易磨損,需重復加工使用,鉆孔較深時鉆頭承載能力有限。

(7)換漿時應綜合考慮地層穩(wěn)定性、洗井方法及洗井設備的洗井能力,合理換漿;洗井時應充分考慮地層、換漿、濾管等因數(shù),采用合理的洗井方式,洗井成功率較高。

(8)在該工作區(qū)施工時可綜合考慮采用普通膨潤土作為泥漿材料,根據(jù)地層情況適當調(diào)整泥漿粘度和比重,攜帶礫石能力強、效果好且價格實惠,鉆孔施工時易形成泥皮,有利于保護孔壁穩(wěn)定,洗井時比較容易破壞泥皮疏通含水層,對水質(zhì)影響也很小。

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