趙景川
(山西煤炭運銷集團陽城四侯煤業(yè)有限公司,山西晉城 048108)
綜采工作面回采期間經(jīng)常遇到陷落柱、斷層、褶曲等地質(zhì)構造,其中斷層是最常見地質(zhì)構造之一,斷層侵入煤體后造成斷盤兩側煤體在空間上出現(xiàn)位移,巖體內(nèi)部力學結構發(fā)生改變,構造區(qū)內(nèi)形成的構造應力對煤體產(chǎn)生破壞作用,導致工作面揭露斷層前后時煤壁片幫、頂板破碎、順槽底鼓、巷道收縮等應力顯現(xiàn)現(xiàn)象,對工作面安全回采影響較大;所以工作面回采期間根據(jù)斷層賦層特征采取合理有效的圍巖控制技術,對工作面回采安全具有重要意義;本文以四侯煤礦3201 工作面為研究對象,對工作面過斷層期間提出了注漿加固技術,成功解決了綜工作面過斷層時圍巖控制難度大、效果差等技術難題。
山西煤炭運銷集團陽城四侯煤業(yè)有限公司3201工作面位于井田二采區(qū),工作面東部為3202工作面,西部為井田邊界,南部為二采區(qū)運輸巷、二采區(qū)回風巷,北部為二采區(qū)西翼
3201工作面可采長度為1100m,切眼長度為185m,回采煤層為山3#層,平均厚度為2.88m,傾角為3°,煤層為黑色—灰黑色,半亮—光亮型煤,玻璃—似金屬光澤,條帶狀結構,層狀構造,階梯狀、貝殼狀斷口,條痕灰黑色,裂隙不發(fā)育,為光亮型煤。煤層賦存穩(wěn)定,結構簡單,含0~3層夾矸,夾矸為泥巖,煤層裂隙不發(fā)育,進、回順槽掘進期間,都遇到不同程度的構造發(fā)育,夾矸變厚,煤層變薄等情況。煤層頂?shù)装鍘r性如表1所示。
表1 3201工作面回采的3#層頂?shù)装鍘r性表
3201 工作面回采區(qū)域整體地質(zhì)構造相對簡單,主要以中小斷層為主,根據(jù)前期巷道掘進地質(zhì)資料顯示,3201 工作面回采期間共計揭露5 條正斷層,斷層具體參數(shù)如表2所示,布置位置如圖1所示。
圖1 3201工作面斷層布置平面示意圖
表2 3201工作面斷層參數(shù)表
3201工作面揭露的5條正斷層對工作面回采影響不大,工作面過斷層時主要采用強行破巖法回采工藝,2022年6月17日、26日工作面分別揭露F1、FS3斷層,在揭露斷層期間,圍巖破碎嚴重,巷道推進難度大,所以決定對工作面過其他斷層時對圍巖采取注漿加固技術。
斷層區(qū)圍巖在構造應力卸壓破壞作用下,煤巖體破碎嚴重,煤巖承載強度降低,工作面回采時在疊加應力作用下會進一步頂?shù)装寮懊罕诿簬r體破碎程度,導致端面距加大、端面頂板垮落以及煤壁片幫等;破碎區(qū)圍巖采取注漿加固后漿液沿圍巖裂隙滲透并凝固,形成具有一定抗壓強度的連續(xù)網(wǎng)絡承載骨架,如圖2 所示,從而改變圍巖內(nèi)部物理性質(zhì)以及化學力學結構,如提升煤巖體內(nèi)摩擦角和粘聚力等,達到提高圍巖穩(wěn)定性的目的。
圖2 注漿后形成的網(wǎng)絡骨架結構示意圖
注漿材料選取水泥—水玻璃作為注漿材料,其中水泥、水玻璃作為主劑,氫氧化鈣作為速凝劑,磷酸氫二鈉作為緩凝劑,水泥采用52.5#高強度礦用硅酸鹽水泥,采用水玻璃模數(shù)為2.4~3.4,濃度為30~45°Be′,水泥與水玻璃配比為1∶1,速凝劑添加量為水泥的20%,緩凝劑添加量為水泥的3%。
截止2022年8月19日工作面已回采至340m,通過鉆探發(fā)現(xiàn)在工作面前方2~12m 范圍內(nèi)逐漸揭露FS7斷層,該斷層對工作面回采影響長度為27m;根據(jù)F1斷層區(qū)圍巖破碎情況,工作面在揭露斷層期間對工作面煤壁采用淺孔注漿,在回風順槽側煤壁采用深孔超前注漿。
(1)工作面布置兩排注漿孔,孔深為5.0m,直徑為45mm,工作面布置兩排“三花”孔,上排孔布置在頂板下0.5m 處煤壁上,布置仰角為15°,下排孔布置在底板上1.5m處煤壁上,布置仰角為6°。
(2)超前注漿深度為15~30m,鉆孔布置在回風順槽側煤柱上,共計布置一排,鉆孔垂直布置,鉆孔直徑為45mm,布置間距為5.0m,第一個鉆孔超前工作面5m布置。
(3)工作面揭露斷層前2.0m 時開始對工作面煤壁注漿,注漿流量為40kg/孔,單孔注漿穩(wěn)壓時間不低于10min,注漿壓力為5MPa;超前注漿孔注漿流量為75~110kg/孔,注漿壓力為15MPa。
為了驗證注漿后圍巖物理、化學結構改善情況,分別對注漿區(qū)施工窺視孔觀察注漿效果以及取樣對注漿圍巖進行單軸抗壓試驗,試驗結果表明:
(1)在工作面斷層區(qū)域內(nèi)未注漿區(qū)和注漿區(qū)分別施工一個直徑為80mm,深度為4.0m 窺視孔,利用CHK7.2(B)礦用鉆孔成像儀進行孔壁圍巖觀察發(fā)現(xiàn),在注漿前孔壁巖體成破碎結構,并存在裂隙,孔口處出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,如圖3(a)所示;注漿后孔壁煤巖體完整性好,無裂隙發(fā)育現(xiàn)象,如圖3(b)所示。
圖3 注漿前后孔壁煤巖體窺視圖
(2)分別取注漿前后相同規(guī)格的煤巖體樣塊,通過單軸試驗發(fā)現(xiàn),未注漿前煤巖體單軸抗壓強度為9.5MPa,注漿后煤巖體單軸抗壓強度為28.4MPa,注漿后巖體單軸抗壓強度提高了3倍,起到了抗壓作用。
(1)3201 工作面在過斷層期間受集中應力破壞作用,圍巖破碎嚴重,若不采取圍巖控制措施,對工作面回采影響大,造成支架工作阻力不足現(xiàn)象,導致頂板破碎、垮落、煤壁片幫事故發(fā)生。
(2)對3201工作面斷層區(qū)采取注漿加固技術后,能夠使為巖裂隙進行填充、封堵,注漿后形成的承載網(wǎng)絡骨架能夠起到抗壓、抗載荷作用,通過孔壁窺視以及單軸抗壓試驗發(fā)現(xiàn),注漿后巖體增加了圍巖內(nèi)摩擦角和粘聚力,改善了圍巖內(nèi)部物理及化學性質(zhì)。
(3)工作面在后期過F133、F134斷層時同樣對斷層區(qū)采取注漿加固技術,回采過程中未初選頂板垮落、煤壁大面積片幫事故,回采速度由原來的3.2m/d 提高至5.6m/d,由此可見注漿加固技術能夠保證工作面安全快速過斷層區(qū),針對性強、應用效果好。