曹文鋼
(大冶有色金屬有限責任公司銅綠山礦)
銅綠山礦是我國長江中下游銅鐵多金屬成礦帶上重點礦山之一,有半個多世紀的開采歷史。銅綠山礦礦體產(chǎn)狀為急傾斜厚大礦體,早期為露天與地下聯(lián)合開采,21 世紀初全面轉入地下開采,隨著采礦技術工藝及設備的不斷發(fā)展,銅綠山礦的地下采礦方法也與時俱進,早期井下開采采用上向水平分層點條柱式水砂充填法,后續(xù)充填工藝改進變?yōu)樯舷蛩椒謱幽z結充填法。1990 年在Ⅲ礦體部分采場采用先進的VCR 法大直徑深孔采礦,并大規(guī)模推廣應用。近年來逐步轉入深部開采,礦巖穩(wěn)定性發(fā)生變化,出現(xiàn)了采場垮塌冒落、相鄰采場開采困難、鑿巖工作緊張等問題,分段鑿巖階段空場嗣后充填法逐步代替VCR法[1-2]。
當前,銅綠山礦已全面進入深部開采,深部礦體和上部礦體相比有較大的變化,厚大礦體所占比例縮小很多,礦體傾角變化大,分支復合現(xiàn)象嚴重,且隨著開采深度的不斷加大,礦巖內(nèi)部的原巖應力隨之加大,礦巖穩(wěn)固性變差[2-3]。目前銅綠山銅鐵礦開采中面臨的主要問題:①普通上向水平分層充填采礦法工人勞動強度大,生產(chǎn)能力低,安全性差;②采礦主要生產(chǎn)工序難以實現(xiàn)設備、人員與能力等方面的匹配,未形成優(yōu)化組合,造成人力、物力與資源等失調(diào)與浪費;③礦體賦存條件復雜,分枝復合嚴重,單一的采礦方法不能滿足多樣特殊的采礦環(huán)境;④VCR 法對于礦體的完整性要求較高,礦巖穩(wěn)固性較差,造成其貧化損失率過高;⑤采場周邊情況復雜,兩幫為充填體時,對于邊幫的控制較難把握,且影響較大;⑥每次爆破所需總藥量過大,引起較大的爆破振動,造成礦巖和充填體的穩(wěn)固性變差[4-5]。為此,開展分段空場嗣后充填法工藝試驗研究[6-8],以保障回采過程采空區(qū)的穩(wěn)定性,并對方案的開采效益進行驗證。
分段空場嗣后充填采礦法采取盤區(qū)化布置,單個盤區(qū)寬度為62 m,厚為礦體厚,采場垂直礦體布置,礦房采場寬度為6~8 m,礦柱采場寬度為4~6 m,底柱8 m,不留頂柱和間柱。當?shù)V巖條件較為穩(wěn)固時,采場尺寸取大值;當?shù)V巖條件較為破碎時,采場尺寸取小值,如圖1所示。
在各分段水平掘進分段平巷,分段平巷之間用斜坡道連接。從分段平巷開始,垂直礦體走向布置采場聯(lián)絡道,相鄰2 個采場共用1 條聯(lián)絡道,并在脈外布置溜礦井。
從上分段聯(lián)絡道開始,垂直礦體施工拉底巷道(3 m×3 m),后由其擴刷至3 m×8 m 的拉底平巷,在平巷內(nèi)采用錨網(wǎng)支護,鉆機鉆鑿上向平行深孔,孔網(wǎng)參數(shù)采用類比法或通過系列爆破漏斗法確定,在靠上盤端部施工切割天井及切割槽,由上盤后退式爆破,后采用鏟運機由下分段聯(lián)絡道出礦,倒入脈外溜井。
采場回采在各分段拉底空間,鉆孔直徑65 mm,正常孔排距為1.2~1.3 m,孔間距為1.5 m,采用BQF-100 風動裝藥器裝藥,裝藥系數(shù)0.8,采用非電導爆管孔底起爆。
在爆破回采過程中,減少爆破次數(shù),且每次爆破后,為了保證后續(xù)有足夠的補償空間,采用遙控鏟運機出礦,出礦量應不低于崩礦量的50%。
針對較為穩(wěn)固的采場,采用平底結構,遙控鏟運機出礦,首先進行分段拉底并對礦體頂板進行支護,拉底高度2~3 m,拉底頂板要平整,礦體頂板全部采用管縫式錨桿+金屬網(wǎng)護頂,錨桿長度為2 m,錨桿支護網(wǎng)度為1 m,金屬網(wǎng)由6 號鋼筋編制,網(wǎng)度為30 mm×30 mm。
針對破碎的采場,在進行拉底工作的同時,將上部拉底空間拉開,并對其進行錨網(wǎng)支護,采用管縫式錨桿+塑料網(wǎng)護頂,錨桿長度為2 m,錨桿支護網(wǎng)度為1~1.2 m,塑料網(wǎng)采用礦用120 kN的塑料網(wǎng),以防止采場爆破將網(wǎng)片崩壞。
開采結束后,在分段聯(lián)絡巷處進行封堵,由上分段聯(lián)絡巷及充填回風井進行充填,充填不接頂,預留3 m 的鑿巖空間,充填強度要求為2.5 MPa。礦柱采場開采結束后,采用一步驟同樣的充填方式,先用高配比的充填料漿充填3~5 m,后采用低配比的充填料漿進行充填,上部0.5 m高范圍內(nèi)進行澆面充填,澆面充填強度為1.5 MPa。
本采礦方法理論技術經(jīng)濟指標:盤區(qū)綜合生產(chǎn)能力為400 t/d,回采綜合損失率為8%,回采綜合貧化率為8%,采礦成本(包括充填)為92.42 元/t,采準切割比為15.95 m/kt。
試驗采場為5531 礦房采場一分段,礦體水平厚度約25 m,礦體傾角60°~80°,上緩下陡。5531 采場礦體為含銅磁鐵礦石矽卡巖,粒狀結構、交代結構,浸染狀構造,礦石品位變化較小,銅品位平均0.91%;上盤巖性為矽卡巖,粒狀變晶結構,塊狀構造;下盤巖性為矽卡巖、大理巖。礦巖堅固性系數(shù)f=6~8,巖體基本質(zhì)量級別為Ⅲ級,中等穩(wěn)固,自穩(wěn)能力為跨度5~10 m,可穩(wěn)定數(shù)月,可發(fā)生局部塊體位移及中小型塌方。該采場頂板安全風險等級劃分為Ⅱ級,要求錨網(wǎng)支護覆蓋面積不小于頂板暴露面積的60%。
5531 礦房采場垂直礦體走向布置,階段高度60 m,留有8 m 底柱,分為4個分段,分段平均高度13 m,一分段回采高度約15 m,長度約為礦體水平厚度25 m,寬度8 m,礦石密度3.3 t/m3,一分段圈定工業(yè)礦石量約9 400 t。
5531 采場所采礦體為一支脈,其一分段下盤臨近斜坡道,故采準工程布置在礦體上盤。采準工程中已有工程包括分段平巷及聯(lián)絡巷、盤區(qū)溜井及聯(lián)絡巷、盤區(qū)回風井及聯(lián)絡巷,新建工程包括采場聯(lián)絡巷、分段鑿巖巷(同時作出礦巷)、分段充填回風巷。
切割工程一般包括切割橫巷和切割天井,由于采用平底式底部結構,切割橫巷包含在分段鑿巖巷內(nèi),故只需施工切割井。
(1)回采順序。從礦房的一端向另一端后退式回采,并根據(jù)采場長度情況,將采場從里至外依次分為拉槽區(qū)、側崩一區(qū)、側崩二區(qū),拉槽區(qū)爆破落礦后松動放礦,鏟出崩落礦量的20%~30%以增加后續(xù)崩礦的補償空間,同時清理出裝藥空間,然后裝藥爆破落礦回采側崩二區(qū),最后回采側崩三區(qū)。
(2)落礦。采用中深孔側向崩礦,用ZY41D 型采礦鑿巖臺車鉆上向平行孔,孔徑57 mm,孔深11.8 m,拉槽區(qū)排距1.0 m,孔距1.0 m,側崩區(qū)排距1.2 m,孔距1.3 m 左右,由于分段鑿巖巷未施工到采場設計邊界及兩幫需預留鉆機施工空間,所以邊孔需外插3°~4°,同時邊孔與同排相鄰孔的距離應嚴格控制,不可大于平均值1.3 m。拉槽區(qū)圍繞切割井施工5排26個炮孔,側崩一區(qū)、二區(qū)各9 排54 個炮孔。采用BQF-100 型裝藥器裝改性銨油炸藥進行爆破,根據(jù)《爆破安全規(guī)程》,壓氣裝藥密度應大于0.95 g/cm3,即孔徑57 mm 的炮孔每米裝藥量應大于2.42 kg。炮孔堵塞長度取0.8倍的最小抵抗線即排距1.2 m,故堵塞長度取1.0 m。使用改性銨油炸藥裝藥前應向炸藥內(nèi)兌少量水以增加炸藥的流動性;采用專用起爆器配導爆管雷管、導爆索傳爆的孔底起爆方法,裝藥時先用防靜電裝藥膠管將導爆索送入孔底并吹入底藥,然后將導爆管雷管插入起爆藥卷并纏好送入孔中,再連續(xù)壓氣吹入炸藥,孔口預留1.0 m 的堵塞長度。起爆網(wǎng)路為導爆管起爆網(wǎng)路。
(3)出礦。采場底部結構為平底結構,出礦時使用遙控鏟運機進入采場空區(qū)中進行三角礦堆的裝運。
(4)頂板管理。在回采過程中,采場空區(qū)頂板主要依靠左右兩側礦柱支撐。當采場礦巖不穩(wěn)固時,可采取超前預控頂措施予以加固。出礦巷頂板在每次爆破通風后撬毛處理浮石,并對錨網(wǎng)破壞區(qū)域二次支護。
(5)充填工作。充填采用全尾砂膠結充填料,由充填管道自流輸送至采場。充填前架設堅固的充填擋墻,并安設泄水管道。充填流量50~70 m3/h,濃度不小于65%。一步驟礦房采場底部5 m充填灰砂比1∶7,中上部灰砂比1∶11,在每分段尾砂充填面上鋪設厚度0.5 m的膠結墊層,灰砂比1∶5。二步驟礦柱采場充填時,中上部采用灰砂比1∶15的弱膠結充填料。
采礦技術經(jīng)濟指標主要包括采場生產(chǎn)能力、貧損率、采切比、設備效率及采礦直接成本,其中采場生產(chǎn)能力的計算方法為采場回采礦量(不包括采切副產(chǎn)礦量)和鑿巖爆破、出礦、充填等主要工序所用時間的比值。
(1)中深孔鑿巖工作量1 580 m,耗時21 臺班,鑿巖效率為每臺班75.2 m。
(2)5531 采場一分段回采分拉槽區(qū)、側崩一區(qū)及二區(qū)爆破,裝藥耗時3 個工班。通風和撬毛共耗時3個工班?;夭沙龅V量7 590 t,采用2 m3遙控鏟運機出礦,耗時36個工班,出礦效率為每臺班211 t。
(3)充填準備耗時6個工班,充填能力60 m3/h,充填耗時12 個工班,一步驟采場充填體養(yǎng)護7 d,耗時21個工班。
(4)回采出礦量7 590 t,共耗時工班數(shù)為102 班,即34 d,采場生產(chǎn)能力為223 t/d。
采礦直接成本分采切成本、鑿巖成本、爆破成本、出礦成本、機車運輸和充填成本,匯總于表1。
試驗采場綜合技術經(jīng)濟指標匯總于表2。
銅綠山礦由于采場頂板不穩(wěn)固,采用上向水平分層充填法回采時頂板需全斷面錨桿網(wǎng)支護,支護工作量大,導致采礦作業(yè)循環(huán)時間長,采場每天只能完成一個循環(huán),采場生產(chǎn)能力小,限制在150 t/d 之內(nèi),并且作業(yè)人員長期暴露在采動頂板之下,安全風險不可控。試驗采用分段空場嗣后充填法之后,一般只有底部鑿巖巷道需要支護,支護工作量大大減少,落礦時中深孔一次崩礦量大,充填則采用分段一次充填,從而提高了生產(chǎn)能力,并且人員大部分時間在鑿巖巷內(nèi)作業(yè),安全性好。空場穩(wěn)定性方面,因為采用分段空場分段充填,空場暴露時間短,能維持穩(wěn)定不垮塌,是礦巖穩(wěn)固性較差時采用中深孔回采合理的采場結構布置方式。
中深孔爆破采礦相比分層爆破回采,采切工程更簡單,鑿巖、爆破、支護及充填作業(yè)更集中,每米崩礦量更大,因此采切比和采礦直接成本有明顯的降低。
(1)銅綠山礦深部礦巖穩(wěn)固性變差,采用分段鑿巖階段空場嗣后充填法回采存在階段空場垮塌的問題,采用上向分層充填法開采又面臨生產(chǎn)能力不足和人員頂板下作業(yè)安全風險大的問題,通過改進采礦方法,減小空場高度,堅持采用中深孔落礦,實現(xiàn)產(chǎn)能最大化與空場穩(wěn)定性之間的平衡。
(2)優(yōu)選分段空場嗣后充填采礦方案,通過分段中深孔爆破、出礦、充填,合理擴大采場結構參數(shù),從而提高生產(chǎn)能力,并且有效規(guī)避人員長期暴露于采場頂板下的安全風險。
(3)開展了分段空場嗣后充填采礦工業(yè)試驗,礦石貧損率均控制在8%以內(nèi),單采場生產(chǎn)能力達到223 t/d,采礦直接成本57.80 元/t,相比上向水平分層充填法產(chǎn)能實現(xiàn)翻番,成本降低8.6%。