張雷澤雨,鄧先濤,王淑娟
(武漢凱迪水務(wù)有限公司,湖北武漢 430074)
MVR 是機(jī)械式蒸汽再壓縮技術(shù)(Mechanical vapor recompression)的簡(jiǎn)稱,是利用蒸發(fā)系統(tǒng)自身產(chǎn)生的二次蒸汽及其能量,經(jīng)蒸汽壓縮機(jī)壓縮做功,提升二次蒸汽的熱能,如此循環(huán)向蒸發(fā)系統(tǒng)供熱,從而減少對(duì)外界能源需求的一項(xiàng)節(jié)能技術(shù)〔1〕。從蒸發(fā)器中出來(lái)的二次蒸汽經(jīng)過(guò)壓縮機(jī)壓縮,溫度和壓力升高,焓值增加,作為加熱蒸汽使用,使物料維持其蒸發(fā)溫度,而加熱蒸汽本身則冷凝為水。
蒸發(fā)器通常分為升膜蒸發(fā)器、降膜蒸發(fā)器和強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器,針對(duì)不同物料的物性不同,選擇的蒸發(fā)器類型也不同。例如沸點(diǎn)較低的溶液以及揮發(fā)性有機(jī)物的蒸發(fā)通常采用升膜蒸發(fā)器;水溶液等不易結(jié)晶物料的蒸發(fā)通常采用降膜蒸發(fā)器;高濃度易產(chǎn)生結(jié)晶的鹽溶液則采用強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器。含鹽廢水蒸發(fā)若使用列管換熱器易在管壁內(nèi)側(cè)結(jié)晶造成堵塞,且需要定期清洗,清洗難度較大,清洗周期較短,而選擇外置式板式換熱器可以有效避免此類問題〔2〕。
本研究以某光纖制品廠洗氣含鹽廢水處理工程為例介紹“外置式板式換熱+閃蒸+MVR”技術(shù)的實(shí)際運(yùn)行情況,以期為高鹽廢水處理工程提供參考。
該光纖制品廠的高含鹽廢水主要來(lái)源于生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的含少量SiO2與HCl 的廢氣,廢氣經(jīng)H2SO4、NaOH 的洗氣塔后,會(huì)產(chǎn)生含有Na2SiO3、NaCl、Na2SO4的含鹽廢水,水中離子以Na+、SiO32-、Cl-、SO42-為主,原水水質(zhì)如表1 所示。
表1 原水水質(zhì)Table 1 Quality of raw water
該工程以去除TDS、冷凝水回用和廢鹽回收為目標(biāo)。工程設(shè)計(jì)處理水量為72 m3/d,設(shè)計(jì)出水>65 m3/d,回收率>90%;設(shè)計(jì)原水TDS 為70 000 mg/L,冷凝水TDS<1 000 mg/L,設(shè)計(jì)脫鹽率>98%,廢鹽達(dá)到《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2015)回用指標(biāo)。MVR 系統(tǒng)接納并處理廢水處理單元排出的高含鹽水,冷凝水回用作廠內(nèi)循環(huán)水,結(jié)晶鹽外運(yùn)。
該光纖制品廠對(duì)廠區(qū)內(nèi)安全、環(huán)境要求較高,每日產(chǎn)生廢水量穩(wěn)定,要求廢水處理系統(tǒng)穩(wěn)定性好、故障率低、維護(hù)方便。傳統(tǒng)MVR 通常由預(yù)處理、蒸發(fā)、結(jié)晶等多過(guò)程系統(tǒng)組成〔3〕,具有只能在結(jié)晶析出點(diǎn)以下濃縮、對(duì)懸浮物要求苛刻、內(nèi)置式換熱器難以維護(hù)、易結(jié)垢、清洗周期短等缺點(diǎn),無(wú)法滿足該工程需要。因此,本工程選擇了蒸發(fā)和結(jié)晶在同一系統(tǒng)內(nèi),濃縮倍率高、不易結(jié)垢、清洗周期長(zhǎng)、易于維護(hù)、占地面積小和運(yùn)行穩(wěn)定的處理技術(shù)。
根據(jù)原水水質(zhì)情況可以得知廢水中的TDS 主要為NaCl 與極少量的Na2SO4,因此計(jì)算沸點(diǎn)升高僅考慮NaCl 濃度。范特霍夫沸點(diǎn)升高公式:
式中: ΔTb——沸點(diǎn)升,℃;
Kb——水沸點(diǎn)升高常數(shù),0.512;
i——范特霍夫因子,2;
m——質(zhì)量摩爾濃度,mol/kg;
C——質(zhì)量濃度,g/L;
M——分子質(zhì)量,58.5 g/mol;
ρ——100 ℃時(shí)水的密度,g/cm3。
不同進(jìn)液濃度高鹽廢水的沸點(diǎn)升計(jì)算如表2所示。
表2 沸點(diǎn)升計(jì)算Table 2 Boiling point calculation
高鹽廢水經(jīng)蒸發(fā)后溶液沸點(diǎn)將達(dá)到109.13 ℃。廢水濃縮終點(diǎn)鹽質(zhì)量濃度按3.92×105~4.25×105mg/L計(jì),系統(tǒng)的設(shè)計(jì)運(yùn)行溫度為113 ℃,設(shè)計(jì)出鹽的壓力為20.68 kPa。
高含鹽廢水MVR 工藝流程如圖1 所示。
圖1 MVR 工藝流程Fig.1 Flow chart of MVR process
原水在原水箱內(nèi)儲(chǔ)存,通過(guò)進(jìn)料泵在預(yù)換熱器預(yù)升溫后進(jìn)入由蒸發(fā)器、循環(huán)泵、換熱器組成的循環(huán)單元。生蒸汽用于啟動(dòng)時(shí)系統(tǒng)升溫與系統(tǒng)熱量補(bǔ)充,原水在循環(huán)單元內(nèi)循環(huán)濃縮,當(dāng)?shù)竭_(dá)一定濃度后通過(guò)氣動(dòng)閥門的控制將濃縮液排入稠厚器結(jié)晶,再進(jìn)入離心機(jī)脫水。稠厚器產(chǎn)生的母液流入母液箱,由母液泵輸送至蒸發(fā)器。蒸發(fā)器為強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器,利用閃蒸原理,廢水進(jìn)入蒸發(fā)器后由于壓力降而發(fā)生閃蒸,產(chǎn)生二次蒸汽和飽和液,二次蒸汽進(jìn)入蒸汽壓縮機(jī)壓縮做功后與換熱器進(jìn)行熱量回收。
1)循環(huán)泵1 臺(tái),采用的是強(qiáng)制循環(huán)離心泵,Q=1 000 m3/h。
2)蒸汽壓縮機(jī)1 臺(tái),蒸汽壓縮機(jī)采用的是羅茨式蒸汽壓縮機(jī),單臺(tái)流量3.0 t/h。
3)換熱器采用的是板式換熱器,包含:換熱器1 臺(tái),設(shè)計(jì)溫度135 ℃,換熱面積185.37 m2;預(yù)換熱器1 臺(tái),雙通道,設(shè)計(jì)溫度135 ℃,換熱面積2.30 m2。
4)蒸發(fā)器1 臺(tái),直徑 2 100 mm,高度6 100 mm,容積20 m3。
5)稠厚器1 臺(tái),有效容積6.0 m3。
6)離心機(jī)1 臺(tái),刮刀離心機(jī),處理量1.5 m3/h。
7)除霧器1 臺(tái),折流板除霧器,處理量3.0 t/h。
8)噴霧水泵2 臺(tái),噴霧水泵采用耐高溫氣動(dòng)隔膜泵,Q為0~2.95 m3/h。
9)各種規(guī)格管道,耐壓等級(jí)PN1.0 MPa,管道材質(zhì):廢水管2205/316L 材質(zhì),蒸汽管2205 材質(zhì),壓縮空氣管304 材質(zhì)。
本工程與傳統(tǒng)MVR 工藝技術(shù)對(duì)比如表3 所示。
表3 本工程與傳統(tǒng)MVR 工藝技術(shù)對(duì)比Table 3 Comparison between this project and traditional MVR process technology
本工程采用“外置式板式換熱+閃蒸+MVR”工藝,閃蒸過(guò)程發(fā)生在蒸發(fā)器內(nèi)部,結(jié)晶鹽沉在蒸發(fā)器內(nèi),不需單獨(dú)設(shè)蒸發(fā)罐和結(jié)晶罐〔4〕。而板式換熱器的傳熱系數(shù)是列管式換熱器的3~5 倍,板式換熱器不僅傳熱系數(shù)高,還可通過(guò)增加板片數(shù)量來(lái)提高換熱面積,且板式換熱器流道較大,可利用湍流的自凈效應(yīng)防止形成污垢〔5〕。換熱器外置后清洗和更換更方便。
本研究以大修停機(jī)前190 h 的運(yùn)行數(shù)據(jù)作為分析依據(jù),此前系統(tǒng)已連續(xù)運(yùn)行35 d,根據(jù)運(yùn)行情況,系統(tǒng)清洗周期為45 d。此次總處理原水量為375.3 t,平均每小時(shí)處理水量為2 t,共消耗生蒸汽30.38 t,系統(tǒng)脫鹽率為99.23%,共產(chǎn)生冷凝水350.8 t,系統(tǒng)回收率為93.47%。具體情況如表4 所示。
表4 運(yùn)行結(jié)果Table 4 Running result
系統(tǒng)蒸汽冷凝水和結(jié)晶鹽檢測(cè)結(jié)果如表5 所示。
表5 蒸汽冷凝水和結(jié)晶鹽檢測(cè)結(jié)果Table 5 Results of steam condensate and crystal salt detection
由表5 可知,冷凝水各指標(biāo)低于《工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T 19923—2005)中表1 敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水指標(biāo),并達(dá)到廠循環(huán)水回用標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)高濃度濃縮液經(jīng)離心脫水共產(chǎn)生精制工業(yè)鹽(工業(yè)濕鹽)約為24.64 t,經(jīng)檢測(cè)結(jié)晶鹽的指標(biāo)達(dá)到《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2015)中表1 精制工業(yè)鹽(工業(yè)濕鹽)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。離心脫水后的工業(yè)濕鹽由噸包裝置(2 t)打包后存放于車間內(nèi),在廠內(nèi)不進(jìn)行提純處理,定期外運(yùn)至附近散裝工業(yè)鹽用戶,經(jīng)解包、溶解、再加工后重復(fù)利用。
蒸發(fā)器為閃蒸強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器,蒸發(fā)器內(nèi)的布水方式采用節(jié)流孔板與管道開孔,節(jié)流孔板可起到限流穩(wěn)壓的作用,管道開孔保證濃縮液的布水均勻,增大了蒸發(fā)器內(nèi)液體接觸面,增強(qiáng)了熱量傳遞效率。設(shè)計(jì)進(jìn)液流速為1.5 m/s,節(jié)流孔板安裝位置與開孔如圖2 所示。
圖2 節(jié)流孔板安裝位置與開孔Fig.2 Installation position of orifice plate and pipe opening
運(yùn)行的同時(shí)需防止蒸汽夾帶鹽進(jìn)入壓縮機(jī)。由于同一溫度下蒸汽密度隨著壓力的升高而增大,蒸汽與水的密度差減小,導(dǎo)致水與蒸汽重力分離的效果變差,蒸汽帶水能力增強(qiáng),溶鹽能力也隨著壓力的升高而增強(qiáng),蒸汽中鹽的分配系數(shù)也增大,鹽的溶解度增大。因此在蒸發(fā)器內(nèi)部設(shè)置了旋流板除沫器進(jìn)行除沫,促進(jìn)蒸汽中水與汽的分離而達(dá)到降低鹽濃度的目的,可充分保證氣液的分離效果,蒸發(fā)器與旋流板除沫器如圖3 所示。
圖3 蒸發(fā)器與旋流板除沫器Fig.3 Evaporator and cyclone defroster
蒸發(fā)器上安裝帶遠(yuǎn)傳功能的溫度計(jì)、壓力表、液位計(jì),數(shù)值變化如圖4 所示。
圖4 蒸發(fā)器運(yùn)行參數(shù)曲線Fig.4 Parameter curve of evaporator operation
由圖4 可知,蒸發(fā)器內(nèi)液體溫度保持在116.7 ℃,蒸發(fā)器內(nèi)設(shè)計(jì)溫度為113 ℃,運(yùn)行時(shí)蒸發(fā)器內(nèi)溫度較設(shè)計(jì)溫度〔6〕高出3~4 ℃。蒸發(fā)器運(yùn)行液位控制在1 250 mm,液位低于1 250 mm 時(shí)通過(guò)進(jìn)料母管三通閥補(bǔ)充原水,頂部壓力為20.68 kPa(表壓),飽和蒸汽溫度為105 ℃。由蒸發(fā)器規(guī)格尺寸與液位變化可計(jì)算實(shí)際蒸發(fā)量為2 t/h。
采用300 倍的循環(huán)倍率,使?jié)饪s液在換熱器與二次蒸汽換熱,實(shí)現(xiàn)低溫升循環(huán)紊流換熱。循環(huán)泵運(yùn)行參數(shù)曲線如圖5 所示。
圖5 循環(huán)泵的運(yùn)行參數(shù)曲線Fig.5 Circulating pump running parameter curve
由圖5 可知,循環(huán)泵出口溫度為116 ℃,壓力為0.4 MPa(表壓),根據(jù)循環(huán)泵特性曲線可知濃縮液循環(huán)量約為750 m3/h,實(shí)際處理原水量為2 m3/h。循環(huán)泵轉(zhuǎn)速為1 000 r/min,運(yùn)行電流為181.8 A,平均運(yùn)行功率為102.35 kW,額定功率為132 kW,相較額定功率降低22.5%。
蒸汽壓縮機(jī)是MVR 系統(tǒng)的核心部件,安裝時(shí)壓縮機(jī)與電機(jī)的同心度必須調(diào)整一致,并定期檢查,一旦出現(xiàn)喘振、噪音應(yīng)立即停機(jī)檢查,設(shè)計(jì)時(shí)考慮30%的壓縮機(jī)喘振裕度,期間運(yùn)行穩(wěn)定〔7〕。系統(tǒng)內(nèi)不凝性氣體〔8〕(如O2、CO2、N2等)的積累會(huì)影響換熱效果。由于氣體的不凝結(jié),稀釋了作為加熱介質(zhì)的蒸汽,會(huì)直接影響傳熱效率。因此在壓縮機(jī)出口管道上加裝了排氣閥,對(duì)MVR 系統(tǒng)內(nèi)不凝氣進(jìn)行排放。
蒸汽壓縮機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)如圖6 所示。
由圖6 可知,壓縮機(jī)設(shè)計(jì)處理量為3 t/h,實(shí)際處理量為2 t/h,壓縮機(jī)進(jìn)口溫度為105.5 ℃,蒸汽壓縮機(jī)出口溫度為120 ℃,壓縮機(jī)溫升為15 ℃,壓縮機(jī)的運(yùn)行電流為230 A,頻率為34 Hz。
換熱器流道形式為三通道,熱媒分別為二次蒸汽與生蒸汽,冷媒介質(zhì)則為濃縮液。換熱器進(jìn)口、出口溫度的運(yùn)行曲線如圖7 所示。
圖7 換熱器進(jìn)口、出口溫度運(yùn)行曲線Fig.7 Temperature operation curve of inlet and outlet of heat exchanger
由圖7 可知,濃縮液的進(jìn)口平均溫度為115.9 ℃,出口平均溫度為117.9 ℃,濃縮液循環(huán)量為750 m3/h,循環(huán)倍率與設(shè)計(jì)相匹配,平均溫升2 ℃,升溫所需熱約為6 300 kJ/h;熱媒介質(zhì)為經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后的二次蒸汽,二次蒸汽進(jìn)口平均溫度為120.8 ℃,出口平均溫度為118.8 ℃,蒸汽量為2 t/h。二次蒸汽所提供的熱為4 036 kJ/h,生蒸汽所提供的熱為2 560 kJ/h,換熱器熱效率為95%(管道均做保溫)。
該工程按3 t/h 蒸發(fā)量設(shè)計(jì),實(shí)際處理量為2 t/h,蒸發(fā)系統(tǒng)溫升為3 ℃,系統(tǒng)設(shè)備總成本為126 萬(wàn)元。設(shè)備按10 年折舊計(jì),設(shè)備折舊費(fèi)用為12.6 萬(wàn)元/a。
該工程主要耗電設(shè)備為設(shè)備電機(jī)、循環(huán)泵、蒸汽壓縮機(jī)等,用電量為190 kW·h〔電費(fèi)0.5元/(kW·h)〕,電費(fèi)為95 元/h。
該工程設(shè)計(jì)生蒸汽消耗量為0.24 t/h,實(shí)際生蒸汽消耗量為0.16 t/h(蒸汽費(fèi)180 元/t),蒸汽費(fèi)為28.8元/h。
該工程每天將產(chǎn)生約3.2 t 一級(jí)工業(yè)濕鹽(氯化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為96%),處置費(fèi)用為管理費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),處置成本約為6.25 元/h。
綜上所述,該工程全系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行成本為130.05元/h,每噸廢水處理成本為65.03 元,每日運(yùn)行按20 h計(jì)算,每年運(yùn)行按300 d計(jì)算,則運(yùn)行成本為78.03萬(wàn)元/a,年總成本為90.63 萬(wàn)元,投資和運(yùn)營(yíng)成本在國(guó)內(nèi)處于可接受的范圍〔9〕。
1)采用MVR 蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)對(duì)光纖制品廠的高含鹽廢水進(jìn)行深度處理及回用,冷凝水水質(zhì)可以達(dá)到《工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T 19923—2005)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)晶鹽的指標(biāo)達(dá)到《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2015)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)其他污染物外排,最終實(shí)現(xiàn)廢水的近零排放。
2)該蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)日處理水量為48 t,系統(tǒng)溫升為3 ℃,產(chǎn)生的冷凝水全部回用,結(jié)晶鹽也可直接利用,系統(tǒng)的回收率可達(dá)93.47%,脫鹽率可達(dá)99.23%,清洗周期為45 d。
3)該蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行情況良好,故障率低,系統(tǒng)投資成本為126 萬(wàn)元,噸水運(yùn)行成本為65.03 元,同時(shí)污染物減排量可觀,經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益顯著。
4)該蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)不僅能使企業(yè)用水效率提高,還能將廢水中的鹽變成可利用資源。