牛喜貴
(甘肅電投大容電力有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州 730030)
石門坪水電站隸屬于甘肅電投大容電力有限責(zé)任公司,位于甘肅省舟曲縣兩河口以東約3 km處的白龍江南岸,是1座低壩引水式小型水電站,距蘭州市公路里程約390 km;設(shè)計引水流量130 m3/s,總裝機容量15 MW,單機額定出力5 MW,年發(fā)電量8 026萬kW·h。電站于2005年4月6日開工建設(shè),2006年4月28日首臺機組并網(wǎng)發(fā)電,9月2日3臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電。電站從項目開工建設(shè)到首臺機組并網(wǎng)發(fā)電僅用了1 a時間,開創(chuàng)了干流主河床上一年建設(shè)投產(chǎn)的新記錄,向社會展示了項目建設(shè)的“甘肅電投速度”。
石門坪水電站由首部樞紐、引水明渠、壓力前池、發(fā)電廠房、尾水池、尾水排水明渠6部分組成。樞紐水庫庫容16萬m3,無調(diào)節(jié)能力,設(shè)計年發(fā)電量為8 026萬kW·h。
電站前池水位1 222.80 m,尾水水位1 206.7 m,額定水頭14.1 m,最大水頭15.67 m,最小水頭13.97 m,額定流量41.12 m3/s,額定轉(zhuǎn)速187.5 r/min,飛逸轉(zhuǎn)速465 r/min;水輪機型號為ZDJP502—LH—260,發(fā)電機型號為SF—5000—32/2450。
電站自2006年9月投產(chǎn)發(fā)電,截至改造前,機組出力最大為4.57 MW,總的出力最大在14.15 MW左右,未達到設(shè)計要求。改造前年發(fā)電量僅為5 135萬kW·h,遠遠小于設(shè)計年發(fā)電量8 026萬kW·h。
造成機組出力不足的原因有外在原因和內(nèi)部原因兩大類,根據(jù)N=9.81ηQH可知,外部原因主要是水頭、流量兩大因素;內(nèi)部原因則主要是機組效率。
針對以上出力不足的問題,從根本原因查找分析,主要有3點:
一是電站引用流量不足,無法達到設(shè)計數(shù)值,導(dǎo)致機組出力不夠。
二是電站水頭不夠,不能滿足設(shè)計需要,無法達到額定出力。
三是機組效率不足引起出力不夠。
(1)電站上游是舟曲縣城,河流經(jīng)過縣城和村莊,河道內(nèi)有大量生活垃圾,垃圾會纏繞在前池的攔污柵上;尤其是汛期,大量的生活垃圾隨著水流被帶到引水前池,纏繞在攔污柵的柵條上。垃圾不能得到及時清理,會導(dǎo)致進水口面積減少,對機組進口流量產(chǎn)生影響。
雖然電站自動化程度不高,無法準(zhǔn)確測量過機流量,但是汛期在同樣來水量的情況下,清理攔污柵后機組出力明顯增加,詳見圖1、圖2。
圖1 攔污柵柵體上的大量垃圾
圖2 工作人員手工清理柵體上的垃圾
另外,電站在前池設(shè)計的攔污柵只有1套,當(dāng)垃圾增多時,要清污就必須停機提起攔污柵清理垃圾。在主汛期,機組停機清污,也給電站帶來一定量的發(fā)電損失。
(2)3臺機組同時運行時,總過機流量達到最大值。在檢查尾水排水明渠時發(fā)現(xiàn),水流在尾水明渠末端進入河道時存在跌水現(xiàn)象及有0.5 m左右的水位差,0.5 m的水頭損失占到有效水頭的3.55%。
(3)機組為軸流定槳式水輪機,轉(zhuǎn)輪葉片不能隨流量的變化而改變角度,機組的最優(yōu)工況區(qū)偏小,適應(yīng)性不強。
(1)及時清理攔污柵柵條上附著的生活垃圾。電站前池每孔進水口都設(shè)計有1組攔污柵,日常使用時,水流流經(jīng)攔污柵,污物被攔污柵攔截至柵前;被攔截的污物較多時,柵前后會形成水位差,當(dāng)水位差達到1.0 m時,需要停機提起柵體,人工清理柵體上的污物。清理完畢后,將柵體調(diào)入柵槽,重新開機,之后進行下一臺攔污柵清理工作。這種操作方法在上游來水水質(zhì)較好、河道內(nèi)污物不多的電站較為適用。石門坪水電站上游居住著大量的居民,生活垃圾較多,尤其是在主汛期,需要24 h不間斷的連續(xù)清污,清污效率低下;并且清污時,清污人員距離孔口近,有掉落的危險,存在一定的安全隱患。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)采用自動回轉(zhuǎn)式清污機能有效解決上述問題。
(2)處理尾水水位跌落問題。機組發(fā)電后的尾水經(jīng)尾水池、尾水明渠進入天然河道,在尾水明渠與天然河道交接處,河道內(nèi)的沙石高于尾水明渠底部高程,水流流經(jīng)此處時受到阻力,形成0.5 m左右的跌水即水位差。解決這一問題,主要是將河道內(nèi)高于尾水明渠地板高程的沙石清理并且不高于尾水明渠底部高程,讓水流平順的進入河道。
(3)增加機組大流量時的效率,更加有效地利用水能。對于軸流定槳式機組,機組最優(yōu)區(qū)域較窄,當(dāng)機組偏離最優(yōu)運行區(qū)域時,水流已非平順的狀態(tài)擾流葉片,葉片頭部、背面脫流以及尾水渦帶等都將影響水輪機效率。水流流量一定時,為最大限度的提高機組效率,需要找到機組在此流量下的最優(yōu)葉片角度,使得機組效率達到最大值。
(1)將原有攔污柵拆除,利用原攔污柵槽作為清污機柵體邊梁支撐。
(2)將原有攔污柵1.5 m寬工作孔口去除一部分混凝土工作面,使得孔口寬度達到1.85 m,以確保上下游齒耙回轉(zhuǎn)和污物被清上時通過。
(3)清污機為垂直安裝形式。清污機設(shè)計深度為9.5 m,孔口凈寬7.0 m,柵條凈間距為100 mm。
(4)清污機上部機架依靠柵體作為主要支撐,根據(jù)現(xiàn)場條件加固。
(5)由于受條件所限,清污機采用前池原攔污柵的吊裝工具安裝(包括現(xiàn)有的電動葫蘆為2×160 kN)。
(6)柵體分段制造,以減輕吊裝重量和方便運輸。
(7)柵體和機頭架安裝固定完成后,安裝清污機驅(qū)動部份和牽引鏈條、清污齒耙等。
(8)安裝完畢后進行無水調(diào)試,檢查回轉(zhuǎn)齒耙與柵體之間、回轉(zhuǎn)齒耙與底部副柵之間有無干涉,齒耙在整個回轉(zhuǎn)過程中是否有卡阻現(xiàn)象。
(9)無水調(diào)試合格后,進行渠道放水,開啟機組,進行有水調(diào)試,檢查清污效果,詳見圖3、圖4。
圖3 安裝自動回轉(zhuǎn)式清污機
圖4 調(diào)試清污機
(1)利用冬季枯水期來水量較小、清污機改造機組停機的時期,組織挖掘機對尾水河道內(nèi)高于尾水明渠的部分進行挖掘清理。
(2)挖掘機由下游河道地勢較平緩處進入河道,在距離尾水明渠出口上游側(cè)5 m的地方開始清理,清理至明渠下游10 m的地方,清理深度大約為1 m,保證尾水明渠地面高程不低于河道內(nèi)沙石高度。
(3)在尾水明渠出口上游側(cè)5 m處設(shè)置1道攔沙導(dǎo)流坎,將上游側(cè)來流所沖刷下來的沙石導(dǎo)入左側(cè)河道,防止泥沙再次在尾水明渠出口段堆積,影響機組尾水排水。
(1)經(jīng)過計算,在汛期機組流量為41.12 m3/s時,單位流量為1.619 9 m3/s,單位轉(zhuǎn)速為127.83 r/min;對應(yīng)的機組效率在轉(zhuǎn)輪葉片為+7°時達到最大值92.7%,比葉片在+5°時高出2個百分點,機組出力達到5.14 MW。
(2)為更加有效的利用水能,將原有的轉(zhuǎn)輪葉片由+5°調(diào)整至+7°,增加機組效率。
(3)將機組分解,吊出主軸與轉(zhuǎn)輪。
(4)分解主軸與轉(zhuǎn)輪間的把合螺栓,將轉(zhuǎn)輪放置在專用的安放工具之上。
(5)拆除葉片與轉(zhuǎn)輪間的M36×2把合螺栓以及A30×70定位銷。
(6)使用葉片吊具緩緩將葉片進行順時針旋轉(zhuǎn),使得葉片出水邊頂部與出水邊下部在半徑為1 292.2 mm處的對應(yīng)兩點高程達到835.6 mm,固定葉片位置。
(7)采用斷續(xù)焊接的方式,將葉片樞軸根部與轉(zhuǎn)輪體焊接為一體。焊接時在同一部位連續(xù)焊接長度不得超過5 mm,并且采用先焊上側(cè)、再焊接下側(cè),然后焊接左側(cè),最后焊接右側(cè),4個點沿著順時針方向交替進行的方式進行焊接固定。
(8)在焊接過程中,使用小錘對焊接部位進行敲擊,以消除焊接所產(chǎn)生的應(yīng)力。
(9)按照(6)及(7)的方法將轉(zhuǎn)輪的5個葉片逐一調(diào)整并固定。
(10)使用封焊的方式將葉片原有的螺塞孔及銷釘孔進行封堵,外側(cè)與葉片樞軸表面平齊。
(11)按照檢修工藝要求回裝轉(zhuǎn)輪,機組盤車數(shù)據(jù)合格,轉(zhuǎn)輪葉片與轉(zhuǎn)輪室之間間隙滿足圖紙要求。
安裝完自動回轉(zhuǎn)式清污機后,不但解決了及時清污的問題,增加了過機流量,而且消除了清污過程中的安全隱患。
工作人員只需在控制箱處定期啟動清污機,清污機電機會帶動鏈條、齒耙,自動對柵體上的垃圾進行清理;隨后,工作人員只需將垃圾轉(zhuǎn)運至垃圾集中處理地方即可。工作人員遠離孔口,消除了墜落的不安全隱患。同時,在清污過程中,清污機自動運行,鏈條帶動齒耙自下而上的對攔污柵上附著的垃圾進行清理,攔污柵始終在水面以下,不需提起,機組不需要停機。
另一方面,通過對電站尾水疏浚工作,解決了尾水跌水問題,有效提高了機組的實際運行水頭。而轉(zhuǎn)輪葉片的改造則有效提高了機組主汛期單機發(fā)電量,提高了機組運行效率,使得3臺機組同時運行時單臺機組出力增加到5.14 MW,總出力達到15.14 MW。電站在同等來水流量的情況下,發(fā)電量顯著增加,對比數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 負荷對比表(以全年來水量最多的9月份數(shù)據(jù)進行對比)
近幾年來,通過技術(shù)改造,使得電站累計發(fā)電量增加6 465萬kW·h,詳見表2。
表2 近幾年增發(fā)電量及增加收入對比表
通過技術(shù)改造,不僅增加了主汛期單機的出力值,而且提高了電站年度發(fā)電量指標(biāo),近幾年來由增發(fā)電量帶來的直接經(jīng)濟效益達到149.7萬元。
技術(shù)改造總體投入共計124.3萬元,到目前不僅已收回投資成本,而且人工清污費用節(jié)省近30萬元,收益額達到55.4萬元。
近年來,白龍江年度來水量進入枯水年,收益額受到一定限制。在下一個豐水年,此項工作還將長期發(fā)揮作用,持續(xù)為電站帶來經(jīng)濟收益。