摘要:碳鋼酸洗磷化廢水含有較高濃度的硝酸鹽和一定濃度的氨氮。常規(guī)的A/O 工藝,內(nèi)回流混合液中溶解氧濃度較高,會(huì)破壞反硝化池的反硝化環(huán)境,進(jìn)而影響總氮處理的效果。通過(guò)增加碳源投加、降低內(nèi)回流、降低好氧池溶解氧、用外回流替代內(nèi)回流等方式,對(duì)浙江省某碳鋼酸洗磷化加工企業(yè)的污水處理站進(jìn)行生化調(diào)試。結(jié)果表明,采用外回流替代內(nèi)回流的方式,可明顯消除回流液中的溶解氧濃度,使反硝化池的反硝化反應(yīng)正常進(jìn)行。
關(guān)鍵詞:A/O 工藝;酸洗磷化廢水;溶解氧;反硝化;內(nèi)回流;外回流;脫氮
由于金屬表面的酸洗和磷化處理過(guò)程,都會(huì)涉及硝酸或硝酸鹽的使用,因而受常規(guī)物化預(yù)處理工藝不能去除廢水中的氨氮和硝酸鹽影響,需在酸洗磷化廢水完成物化預(yù)處理之后,進(jìn)行A/O 生化工藝的硝化和反硝化生化處理,才能使廢水達(dá)標(biāo)排放。
在A/O 生化工藝中,O 段好氧池中的溶解氧濃度對(duì)氨氮的去除至關(guān)重要,但A 段反硝化池中的溶解氧既會(huì)與反硝化爭(zhēng)奪碳源又會(huì)抑制硝酸鹽還原酶的合成[1] ,從而影響脫氮效果。因此,為保證生化系統(tǒng)的正常運(yùn)行和廢水的達(dá)標(biāo)排放,需保證好氧池溶解氧和混合液回流,并控制反硝化池的溶解氧濃度。
本研究對(duì)浙江省某碳鋼酸洗磷化加工企業(yè)的污水處理站進(jìn)行生化調(diào)試,通過(guò)增加碳源投加、降低內(nèi)回流、降低接觸氧化池溶解氧、用外回流替代內(nèi)回流等方式,提升含高硝態(tài)氮廢水的處理效果,找出最佳的運(yùn)行方案。
1 廢水處理工藝與進(jìn)出水水質(zhì)
1.1 廢水處理工藝
浙江省某碳鋼酸洗磷化加工企業(yè)(下稱(chēng)“案例企業(yè)”)原有的1 座污水處理站,采用絮凝沉淀工藝對(duì)廢水進(jìn)行處理,后因環(huán)保要求提升,總氮和氨氮未能達(dá)標(biāo)排放,故新建1 套生化脫氮設(shè)施,即A/O 生化系統(tǒng),其工藝流程如圖1 所示。車(chē)間的生產(chǎn)廢水經(jīng)石灰絮凝沉淀除磷后流入中間水池。為提高廢水的可生化性,生產(chǎn)廢水在中間水池與生活廢水混合后,通過(guò)輸送泵提升至新建的A/O生化脫氮系統(tǒng)。
案例企業(yè)的生產(chǎn)廢水量約為80 m3/d,生活廢水量為20 m3/d,因此新建了A/O 生化系統(tǒng)的生化段設(shè)計(jì)水量為100 m3/d。其中,反硝化池有效池溶為150 m3,采用雙曲面攪拌混合,無(wú)生物填料,停留時(shí)間為36 h;好氧池安裝有生物填料和微孔曝氣盤(pán),有效容積為80 m3,停留時(shí)間為19.2 h;沉淀池采用豎流式,設(shè)計(jì)表面負(fù)荷為0.5 m3/m2·h,停留時(shí)間為6 h,總停留時(shí)間為49.2 h。
1.2 進(jìn)出水水質(zhì)
在投加活性污泥后,對(duì)生化系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,控制污泥回流比為50%、內(nèi)回流比為200%。為了讓反硝化反應(yīng)順利進(jìn)行,通過(guò)投加復(fù)合碳源將碳氮比控制為5∶1(一般污水脫氮要求進(jìn)水BOD5∶總氮gt;4[2]),反硝化池溶解氧為0.3~0.5 mg/L,接觸氧化池控制溶解氧為3.0~4.0 mg/L。調(diào)試進(jìn)行40 d 后,各項(xiàng)指標(biāo)趨于穩(wěn)定,活性污泥顏色正常,MLSS為6000 mg/L 左右,廢水鹽度為4000 mg/L 左右。進(jìn)、出生化處理系統(tǒng)的水質(zhì)主要污染物檢測(cè)指標(biāo)如表1 所示,其中進(jìn)水水質(zhì)是指中間水池的混合廢水水質(zhì)。
從表1 可知,總氮去除率為32.8% 左右,反硝化池脫氮容積負(fù)荷為50~70 mg/m3·d,廢水中的總氮未能達(dá)到排放要求。分析原因,可能是好氧區(qū)回流至缺氧區(qū)的混合液攜帶的溶解氧影響了缺氧區(qū)反硝化效果。因此,可通過(guò)增加碳氮比、降低內(nèi)回流、降低接觸氧化池溶解氧、用外回流替代內(nèi)回流等方式,尋求最有效且最優(yōu)的總氮脫除方式。
2 各生化段水質(zhì)的分析方法
調(diào)整控制參數(shù),待生化系統(tǒng)穩(wěn)定后,對(duì)各生化段的COD、溶解氧、氨氮、總氮、硝態(tài)氮等水質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè),確認(rèn)針對(duì)案例企業(yè)污水處理站生化調(diào)試有效的脫氮工藝。各生化段水質(zhì)的檢測(cè)指標(biāo)和分析方法如表2所示。
3 生化調(diào)試措施與效果
3.1 增加碳源投加量提高脫氮效果
通過(guò)增加碳源投加量來(lái)提高脫氮效果是基于2 個(gè)方面的考慮。一方面由于碳源主要為易生化的有機(jī)物,碳源增加后,生化池的有機(jī)負(fù)荷上升,因此反硝化池的溶解氧會(huì)相應(yīng)的下降;另一方面反硝化池內(nèi)的溶解氧會(huì)爭(zhēng)奪反硝化反應(yīng)的碳源,投入過(guò)量的碳源,可減少因碳源不足對(duì)反硝化的影響。
通過(guò)投加額外的復(fù)合碳源,將5∶1 的碳氮比提升至6∶1,其余條件不變。調(diào)整后反硝化池溶解氧降低到0.3~0.4 mg/L。反硝化池和接觸氧化池的關(guān)鍵性水質(zhì)參數(shù)如表3 所示,反硝化效果有所上升,反硝化容積負(fù)荷由原先的50~70 mg/m3·d 上升至80~90 mg/m3·d,但距離水質(zhì)達(dá)標(biāo)還有較大差距。說(shuō)明碳源不是反硝化的主要限制因素,并且增加碳源投加后,也增加了運(yùn)行成本,出水COD 有超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。
3.2 降低內(nèi)回流提高脫氮效果
由于大部分溶解氧是由內(nèi)回流的混合液攜帶入反硝化池,因此擬通過(guò)降低內(nèi)回流比例來(lái)降低反硝化池內(nèi)的溶解氧濃度,以提高反硝化池的脫氮效果。將原系統(tǒng)200% 內(nèi)回流比調(diào)整為100%,其余條件不變。調(diào)整后反硝化池溶解氧控制在0.2 mg/L 及以下,反硝化池和接觸氧化池的關(guān)鍵性水質(zhì)參數(shù)如表4 所示??偟コ瘦^常規(guī)調(diào)試階段有所上升,這可能是由于內(nèi)回流減少,降低了反硝化池的溶解氧,從而提高了反硝化處理效率,反硝化池除硝態(tài)氮的平均容積負(fù)荷約為125 mg/m3·d。但總氮指標(biāo)仍不能達(dá)到排放要求,其中約15~20 mg/L 的總氮是由回流不充分,以及氨氮或有機(jī)氮轉(zhuǎn)化的硝態(tài)氮沒(méi)有回流至前段引起的。
3.3 降低接觸氧化池溶解氧提高脫氮效果
減少風(fēng)機(jī)曝氣,將原系統(tǒng)接觸氧化池的溶解氧控制在0.8~1.2 mg/L,其余條件不變,內(nèi)回流仍為200%。通過(guò)降低接觸氧化池溶解氧來(lái)降低內(nèi)回流液溶解氧,從而實(shí)現(xiàn)降低反硝化池溶解氧的效果。調(diào)整后反硝化池溶解氧下降至0.10~0.15 mg/L。反硝化池和接觸氧化池的關(guān)鍵性水質(zhì)參數(shù)如表5 所示,由于接觸氧化池溶解氧降低,反硝化池中的溶解氧也相應(yīng)降低,從而提高了反硝化效果。反硝化池的除硝態(tài)氮的容積負(fù)荷約為138 mg/m3·d。但氨氮去除效率卻迅速下降,去除效率僅為35%左右,這是由于接觸氧化池溶解氧濃度較低,填料的菌膜內(nèi)部氧氣含量更低,從而限制了硝化反應(yīng)的進(jìn)行。在現(xiàn)行污水處理中,一般維持硝化池溶解氧濃度不低于2.0 mg/L[3]。而經(jīng)過(guò)接觸氧化池處理,廢水中的硝態(tài)氮不升反降,這可能是由于接觸氧化池溶解氧降低后,填料負(fù)載的菌膜內(nèi)部氧氣含量更低,因此進(jìn)行了部分反硝化反應(yīng)。
3.4 用外回流替代內(nèi)回流提高脫氮效果
廢水進(jìn)入沉淀池后停留6 h,在沉淀池內(nèi)由于沒(méi)有曝氣和攪拌廢水中的溶解氧被好氧微生物利用,因此溶解氧濃度較低(﹤0.5 mg/L)。日常運(yùn)行中,污泥回流泵回流量由時(shí)間繼電器控制。起始運(yùn)行時(shí),污泥回流泵為運(yùn)行5 min,停止35 min,回流量約為進(jìn)水的50%。為提高回流比,將污泥回流泵調(diào)整為運(yùn)行20 min,停止20 min,回流量約為進(jìn)水的200%。關(guān)閉內(nèi)回流泵的運(yùn)行,其余條件不變。調(diào)整后,反硝化池溶解氧≤0.05 mg/L。反硝化池、接觸氧化池和沉淀池的關(guān)鍵性水質(zhì)參數(shù)如表6 所示,通過(guò)將內(nèi)回流改為外回流后,反硝化池的溶解氧顯著下降,脫氮效果明顯上升,反硝化容積負(fù)荷達(dá)到約186 mg/m3·d,廢水的氨氮和總氮指標(biāo)已達(dá)到排放要求。
為進(jìn)一步提高去除效果,嘗試將外回流量調(diào)整為進(jìn)水的100%( 污泥回流泵運(yùn)行10min,停止30 min)、300%(污泥回流泵運(yùn)行30 min,停止10 min)、400%(污泥回流泵連續(xù)運(yùn)行),并與200% 外回流比作比較。不同外回流比時(shí)總排放口氨氮、硝態(tài)氮和總氮濃度如表7 所示,當(dāng)外回流比為100% 時(shí),廢水中的總氮濃度仍有超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)外回流比從100% 提升至200% 后,排放口的總氮濃度迅速下降,這是由于外回流比提高后,在接觸氧化池轉(zhuǎn)化的硝態(tài)氮更多地回流至反硝化池進(jìn)行脫氮;當(dāng)外回流比達(dá)到200% 后,再作進(jìn)一步提高,脫氮效果雖有提升,但不是特別明顯??傮w而言,外回流比提升至≥ 200%后,氨氮和總氮都可穩(wěn)定達(dá)到排放要求。
3.5 合理控制溶解氧濃度提高反硝化效果
溶解氧對(duì)反硝化的影響,主要包括對(duì)反硝化碳源的競(jìng)爭(zhēng)和抑制反硝化菌體內(nèi)還原酶的合成。反硝化菌一般為異養(yǎng)兼性厭氧菌,只有在無(wú)分子態(tài)氧且存在硝酸鹽或亞硝酸鹽時(shí),才能進(jìn)行反硝化[4]。如果反應(yīng)池內(nèi)溶氧濃度較高,反硝化細(xì)菌將直接利用氧氣進(jìn)行呼吸作用,并抑制反硝化菌體內(nèi)硝酸鹽還原酶的合成,阻礙硝酸鹽和亞硝酸鹽的還原。一般認(rèn)為,為使生化池能正常進(jìn)行反硝化反應(yīng),應(yīng)將反硝化池溶解氧控制在0.5 mg/L 以下,但針對(duì)案例企業(yè)污水處理站生化調(diào)試的高硝態(tài)氮廢水處理,需將溶解氧濃度控制在0.1 mg/L 以下,才能獲得較高的反硝化效果。根據(jù)各階段調(diào)試的數(shù)據(jù)整理,反硝化池內(nèi)的溶解氧與反硝化速率如表8 所示。
當(dāng)硝酸鹽gt; 2 mg/L 時(shí),對(duì)反硝化速率影響較小[5],在案例企業(yè)污水處理站生化調(diào)試中,不是生物脫氮的限制因素,但因投入的碳源過(guò)量,可認(rèn)為反硝化速率的主要控制因素為溶解氧?;谔荚闯渥銞l件下的調(diào)試數(shù)據(jù),擬合如式(1)所示的反硝化池內(nèi)溶解氧與反硝化污泥負(fù)荷的模型 。
特性曲線與調(diào)試時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)如圖2 所示,調(diào)試時(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)與公式模型具有較好的匹配,當(dāng)溶解氧﹤0.2 mg/L 后,隨著溶解氧進(jìn)一步降低,反硝化速率快速上升。但對(duì)于高硝態(tài)氮的廢水處理項(xiàng)目,需將溶解氧控制在0.1 mg/L 以下。
案例企業(yè)污水處理站生化調(diào)試中,采用外回流替代了內(nèi)回流,回流的污泥中,攜帶的溶解氧較少,少量的溶解氧回流到反硝化池后,迅速被池內(nèi)的活性污泥利用,因此不僅維持了反硝化池較低的溶解氧濃度,還提升了反硝化效率。
內(nèi)回流比較高的系統(tǒng),由于好氧池回流中的混合液攜帶的溶解氧,在反硝化池內(nèi)不能迅速耗盡,不僅消耗碳源增加運(yùn)行成本,還抑制異養(yǎng)兼性厭氧菌反硝化的進(jìn)行,使反硝化處理效果大大削減。因此,實(shí)際工程中,內(nèi)回流比的增加并不一定能增大總氮的去除效率,有時(shí)反而會(huì)導(dǎo)致反硝化池溶解氧上升并影響反硝化處理效果,從而降低總氮的去除效果。
4 提高酸洗磷化廢水脫氮效率的解決方案
酸洗磷化廢水脫氮效率不理想,主要是通過(guò)降低反硝化池的溶解氧濃度來(lái)提升反硝化效率導(dǎo)致的,因此如何在降低反硝化池的溶解氧濃度的同時(shí)又能提高酸洗磷化廢水的脫氮效率,是案例企業(yè)污水處理站生化調(diào)試或類(lèi)似工程需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
案例企業(yè)的污水處理站生化調(diào)試采用沉淀池的污泥回流(外回流)替代內(nèi)回流以降低反硝化池的溶解氧含量,類(lèi)似工程也可采用外回流替代內(nèi)回流或在好氧池末端設(shè)置0.5~1 h 的非曝區(qū),并在一定程度上降低內(nèi)回流混合液的溶解氧含量[6]。
利用外回流替代內(nèi)回流有4 個(gè)顯著特點(diǎn),即①不需要增加新的設(shè)施,也不用對(duì)設(shè)施進(jìn)行改造,直接調(diào)節(jié)污泥回流泵和混合液回流泵的流量就可實(shí)現(xiàn)控制回流液的溶解氧,從而提高反硝化池的脫氮效果;②外回流中,由于污泥微生物含量較高,外回流混合液中的溶解氧基本被消耗,因此可將反硝化池的溶解氧控制在較低濃度;③不需要增加額外的運(yùn)行費(fèi)用,且由于減少了反硝化池好氧細(xì)菌消耗碳源,甚至可以減少碳源的投加量;④外回流替代內(nèi)回流會(huì)增加沉淀池的表面負(fù)荷,需在實(shí)施前期觀察出水水質(zhì)情況,防止因沉淀不充分引起污泥流失而導(dǎo)致的出水超標(biāo)。
5 結(jié)論
在碳源充足的情況下,內(nèi)回流的高溶解氧是導(dǎo)致反硝化池溶解氧上升而影響反硝化池反硝化效果的主要原因。通過(guò)增加碳源投加、降低內(nèi)回流、降低接觸氧化池溶解氧、用外回流替代內(nèi)回流等方式提升系統(tǒng)的脫氮效果,發(fā)現(xiàn)采用外回流替代內(nèi)回流是提升反硝化效果的最佳策略。根據(jù)酸洗磷化廢水的生化脫氮調(diào)試的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)建立擬合模型可知,為保證脫氮效果,反硝化池的溶解氧宜控制在0.2 mg/L 以下,而針對(duì)高硝態(tài)氮廢水則將溶解氧控制在0.1 mg/L 以下為最佳。另外,采用外回流替代內(nèi)回流,可在不對(duì)原設(shè)施進(jìn)行改造的前提下,將反硝化池溶解氧控制在0.05 mg/L 以下,提高反硝化效果,使處理后的廢水出水達(dá)標(biāo)排放。
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作者簡(jiǎn)介
邵碧波(1987—),男,漢族,浙江杭州人,工程師,注冊(cè)環(huán)保工程師,碩士,主要從事水污染技術(shù)的研究。
加工編輯:馮為為
收稿日期:2024-08-07