田凌燕 王華 郭鑒 魏軍 楊新華
1 中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司煉油化工研究院
2 中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司第一聯(lián)合車間
原油蒸餾是石油加工過(guò)程的“龍頭”,是煉油廠中唯一的一次加工工藝,也是最早的煉油工藝。原油進(jìn)入煉廠后經(jīng)電脫鹽預(yù)處理后首先進(jìn)入常減壓裝置進(jìn)行一次加工,按照分子大小和沸點(diǎn)高低不同切割成不同的餾分,如汽油、煤油、柴油及其他餾分油,為后續(xù)的加工工藝提供原料,因此煉廠的加工能力一般用原油常壓蒸餾裝置的加工能力來(lái)表示。常壓塔是蒸餾裝置的核心設(shè)備,它的分離精度直接影響汽煤柴等產(chǎn)品的質(zhì)量和收率。近年來(lái),隨著全球原油劣質(zhì)化程度加劇,煉廠常減壓裝置常壓塔結(jié)垢問題日趨凸顯,一旦常壓塔內(nèi)構(gòu)件發(fā)生結(jié)垢,將會(huì)造成全塔壓力降上升,產(chǎn)品分離精度降低,不僅影響產(chǎn)品分布和裝置加工負(fù)荷,還對(duì)下游裝置造成沖擊甚至停工[1~2]。因此,常壓塔的腐蝕與結(jié)垢處置非常重要。
某石化公司是主要以潤(rùn)滑油產(chǎn)品為主的煉廠,現(xiàn)有兩套250萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置,I套蒸餾裝置加工新疆油田九區(qū)稠油,Ⅱ套蒸餾裝置加工新疆油田稀油,由于九區(qū)稠油環(huán)烷酸含量高,對(duì)裝置腐蝕嚴(yán)重,防腐一直是全廠裝置重點(diǎn)工作。某石化以往都是每3年進(jìn)行一次大檢修,2018—2022年首次連續(xù)運(yùn)行4年,對(duì)裝置是一個(gè)極大的考驗(yàn),尤其是原油的常減壓蒸餾裝置,常壓塔又是最易腐蝕的設(shè)備,因此做好常壓塔防腐工作是全廠檢修工作的重中之重。
某石化公司I套常減壓蒸餾建于2006年,當(dāng)年11月份一次開工正常,經(jīng)過(guò)前后5次技術(shù)改造,該裝置由電脫鹽、原油閃蒸、常壓蒸餾、減壓蒸餾四部分組成。目前,I套常減壓蒸餾裝置加工原料為高酸、低硫、高氮、環(huán)烷酸高、膠質(zhì)含量高的九區(qū)稠油,其基本性質(zhì)見表1。
表1 I套蒸餾原料基本性質(zhì)
由表1中原油性質(zhì)可知,原油的酸值較高,對(duì)普通碳鋼材質(zhì)的設(shè)備管線極易造成腐蝕。
原油中的酸值主要來(lái)自原油中含有的環(huán)烷酸,因此在蒸餾裝置中相應(yīng)的環(huán)烷酸腐蝕環(huán)境管線全部選用316 L材質(zhì);塔頂空冷為內(nèi)襯雙相不銹鋼,常壓塔上部塔體為碳鋼+316 L復(fù)合材質(zhì)(占比為10:3),下部為碳鋼+316 L復(fù)合材質(zhì)(占比為14:3),內(nèi)襯為316 L不銹鋼;減壓塔為碳鋼+316 L復(fù)合材質(zhì)(占比為16:3),內(nèi)襯為316 L不銹鋼。
2022年某石化公司首次4年一次大檢修期間,在對(duì)大檢修隱蔽項(xiàng)目腐蝕檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),I套蒸餾常壓塔頂部1-9層浮閥塔盤腐蝕嚴(yán)重,浮閥幾乎腐蝕殆盡,在第2、4、5、6、9出現(xiàn)浮閥以外的塔壁及塔內(nèi)件腐蝕。此次較以往3年一次檢修時(shí)腐蝕程度大大加重,已存在著嚴(yán)重的安全隱患,詳細(xì)腐蝕及油泥沉積狀況如下表2及圖1~圖3所示。
圖1 塔盤浮閥腐蝕情況
圖2 常一線上餾出口管線腐蝕
圖3 塔盤上附著沉積的油泥
表2 I套蒸餾常壓塔腐蝕及油泥分布情況
常減壓裝置常壓塔內(nèi)的腐蝕介質(zhì)主要成分為氯化氫,一般有2種來(lái)源:一種是存在于原油中的無(wú)機(jī)鹽類,主要以氯化鈣與氯化鎂為主,在一定溫度下二者水解產(chǎn)生氯離子,與氫元素結(jié)合產(chǎn)生氯化氫;另一種是因現(xiàn)有原油的開采技術(shù)問題,采油過(guò)程中加入的助劑內(nèi)含有含氯的有機(jī)氯化物,在一定溫度下也會(huì)分解產(chǎn)生氯化氫。原油受常減壓裝置電脫鹽不徹底或原油開采過(guò)程中使用助劑等原因影響,無(wú)法完全脫除其中的有機(jī)氯化物、無(wú)機(jī)氯化物[3]。目前,常壓塔頂工藝防腐采用注氨水,氨水的注入使常壓塔上段殘留的氯化氫氣體和氨氣反應(yīng)生成氯化銨鹽,由于鹽的水合作用,溫度在露點(diǎn)之上也可能會(huì)沉積,固態(tài)氯化銨鹽易吸濕,吸濕后的氯化銨鹽很容易吸附在潮濕的金屬表面,造成常壓塔內(nèi)件結(jié)鹽。氯化銨是強(qiáng)酸弱堿鹽,在350 ℃以下是固體狀態(tài),飽和的無(wú)機(jī)氯化銨溶液在其沸點(diǎn)時(shí)pH值可以達(dá)到3.3,一定濕度下會(huì)發(fā)生嚴(yán)重的垢下腐蝕。在常壓塔的冷凝系統(tǒng)中,氣相介質(zhì)中含有的H2S、HCl和水蒸氣形成典型的塔頂H2S-HCl-H2O腐蝕環(huán)境,物料隨著塔頂循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行不斷地被抽出再回流,在這個(gè)過(guò)程中物料的溫度降低,當(dāng)流體溫度降到水露點(diǎn)溫度時(shí),氣相中的水蒸氣冷凝為液相,附著在設(shè)備壁面。在冷凝的過(guò)程中,氣相中的H2S、HCl溶解到液相中,增大了冷凝液的腐蝕性,此時(shí)冷凝液的pH值可達(dá)1~2,局部濃度很大且腐蝕性很強(qiáng),鈍化膜在該處被冷凝液溶解,鈍化膜溶解后裸露的機(jī)體與周圍的鈍化膜形成陽(yáng)極與陰極,發(fā)生電化學(xué)腐蝕而形成點(diǎn)蝕。
此次裝置運(yùn)行期間,常壓塔內(nèi)浮閥腐蝕嚴(yán)重,多層幾乎腐蝕殆盡,浮閥材料為316 L奧氏體不銹鋼,具有較強(qiáng)的抗腐蝕能力,但是對(duì)氯離子存在敏感性,在塔頂環(huán)境中仍然易發(fā)生晶間腐蝕或應(yīng)力腐蝕開裂[4]。
車間結(jié)合常壓塔的工藝流程現(xiàn)狀、工藝操作卡片及原油開采工藝變化等多方面因素進(jìn)行初步分析,推測(cè)造成腐蝕及油泥垢樣成因可能有以下5點(diǎn):
◇常壓塔頂控制溫度較低,為了保證汽油干點(diǎn)≤185 ℃(工藝卡片145~185 ℃),常壓塔頂溫度控制較低(102~103 ℃),計(jì)算塔頂露點(diǎn)溫度85~86 ℃,塔頂溫度高于露點(diǎn)溫度15 ℃,雖滿足工藝防腐制度要求,但仍易產(chǎn)生露點(diǎn)腐蝕。
◇汽油出裝置量1.5~2.0 t/h(收率0.5%),汽油回流量20 t/h,大部分汽油在打循環(huán),回流攜帶銨鹽帶回到常壓塔。
◇汽油回流罐分水效果不好,回流罐排水進(jìn)入酸性水罐,酸性水罐頂與火炬相連,酸性水罐壓力高于火炬壓力,且酸性水罐與汽油回流罐壓力不平衡,因此,在原油含水的情況下常頂回流罐排水不及,導(dǎo)致回流帶水。
◇中和緩蝕劑成膜脫落再成膜,剝離部分的劑及垢樣沉積在塔內(nèi),塔頂揮發(fā)線注的氨水形成銨鹽,塔頂沒有注水,銨鹽沉積在換熱器、空冷等設(shè)備產(chǎn)生垢下腐蝕,部分隨回流帶回到常壓塔,沉積在塔盤上。
◇原油開采注水注劑工藝變化,原油里攜帶的助劑在常壓塔頂環(huán)境冷凝析出。
根據(jù)所推測(cè)的可能的成因,對(duì)常壓塔塔盤上沉積的油泥垢樣進(jìn)行了相關(guān)的金屬、非金屬元素分析及灰分、C7不溶物等分析,結(jié)果見表3。
表3 塔盤油泥垢樣組成分析
由表3中塔盤油泥垢樣組成分析結(jié)果來(lái)看,油泥中含有6.42%的鐵和1.5%的鎳,說(shuō)明存在塔內(nèi)構(gòu)件的腐蝕物;碳含量34.1%,氫含量為4.25%,結(jié)合C7不溶物含量來(lái)看,含有較多的瀝青質(zhì)或結(jié)焦物及無(wú)機(jī)鹽類或油田助劑中高分子有機(jī)物,還有少量的可溶于C7的重質(zhì)烴類如膠質(zhì)等,形成了黑色黏稠狀的垢樣;氮含量為3.91%,說(shuō)明垢樣中含有大量的銨鹽;氯含量為1.83%,硫含量未檢出,可見常壓塔內(nèi)存在的腐蝕主要為氯化物的腐蝕。綜上所述表明,該油泥垢樣主要來(lái)源于原油中的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)或由其生成的縮合物黏附在一起,沉積在金屬表面縮合形成有機(jī)垢、銨鹽,以及金屬腐蝕產(chǎn)物或原油攜帶的助劑以及雜質(zhì)等。
此次裝置運(yùn)行為期4年期間,常壓塔內(nèi)浮閥腐蝕嚴(yán)重,頂部1~9層浮閥幾乎腐蝕殆盡,浮閥材料為316 L奧氏體不銹鋼,具有較強(qiáng)的抗腐蝕能力,但是高濃度氯離子對(duì)316 L腐蝕性較強(qiáng),在塔頂環(huán)境中易發(fā)生晶間腐蝕或應(yīng)力腐蝕開裂。因此,減少氯化銨鹽在塔內(nèi)的沉積,或是升級(jí)浮閥和塔內(nèi)其他構(gòu)件材料(如雙相鋼)可降低塔內(nèi)的腐蝕。為減少銨鹽在塔內(nèi)的沉積,在檢修方案中提出,增加塔頂注水系統(tǒng),同時(shí)汽油回流罐提高汽油抽出口高度,增加沉降時(shí)間,對(duì)塔頂冷凝水排水線擴(kuò)徑,防止回流帶水,通過(guò)改造,可以將大部分銨鹽及雜質(zhì)通過(guò)酸性水排出,改善常一線產(chǎn)品質(zhì)量。有文獻(xiàn)[5]提出也可以改注有機(jī)胺,相比無(wú)機(jī)氨,常壓塔注有機(jī)胺有如下幾個(gè)優(yōu)勢(shì):
◇有機(jī)胺是一種露點(diǎn)中和劑,在塔頂?shù)穆饵c(diǎn)區(qū)達(dá)到最高的濃度,可減緩露點(diǎn)腐蝕,用以保護(hù)加工過(guò)程中有酸出現(xiàn)的設(shè)備位置;
◇具有很強(qiáng)的中和能力,能同時(shí)中和不同種類的酸;
◇形成的有機(jī)胺鹽穩(wěn)定性好;
◇比氨具有更好的冷凝特性;
◇和酸的反應(yīng)產(chǎn)物不會(huì)形成沉淀物,降低發(fā)生垢下腐蝕的風(fēng)險(xiǎn);
◇完全水溶性,提高下游產(chǎn)品的純度[5]。
油泥中的有機(jī)物主要來(lái)源于原油中不飽和烴類物質(zhì)的聚合反應(yīng)產(chǎn)物,在原油膠體體系中,隨著溫度的升高,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等會(huì)發(fā)生縮合反應(yīng),膠質(zhì)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,形成新的瀝青質(zhì)。在蒸餾過(guò)程中,溫度呈梯度分布且上低下高,隨著溫度的下降,一些凝點(diǎn)相對(duì)較高的膠質(zhì)和/或?yàn)r青質(zhì)成分就會(huì)析出,金屬離子(低溫腐蝕產(chǎn)物)又能加速鏈增長(zhǎng)反應(yīng)從而加劇縮合物的生成,生成的縮合物會(huì)黏附在一起,沉積在金屬表面縮合形成金屬垢。同時(shí)烴類物質(zhì)在高溫下、在溶解的微量氧的引發(fā)下也會(huì)發(fā)生自由基聚合反應(yīng),多種因素生成的縮合物會(huì)黏附在一起,沉積在熱金屬表面上縮合成垢,最終黏結(jié)在設(shè)備表面上形成結(jié)垢物。因此,降低塔內(nèi)腐蝕可有利于減緩烴類縮合物的生成,減少烴類物質(zhì)的沉積量。
針對(duì)油泥垢樣的組成分析及裝置的腐蝕成因分析,提出以下改進(jìn)措施:
◇塔盤材質(zhì)升級(jí),將Ⅰ套蒸餾常壓塔第一層至第九層塔盤全部更換,材質(zhì)升級(jí)為316 L,通過(guò)材質(zhì)升級(jí)應(yīng)對(duì)常一線腐蝕。
◇增加塔頂注水系統(tǒng)。同時(shí)汽油回流罐提高汽油抽出口高度,增加沉降時(shí)間,對(duì)塔頂冷凝水排水線擴(kuò)徑,防止回流帶水,通過(guò)改造,可以將大部分銨鹽及雜質(zhì)通過(guò)酸性水排出,改善常一線產(chǎn)品質(zhì)量。
◇將酸性水罐氣相線與回流罐氣相線相連,確保壓力平衡。回流罐和酸性水罐高度差為8 m,能夠滿足排水要求。
◇建議修改工藝卡片中汽油干點(diǎn)控制指標(biāo)至≤205 ℃,提高常壓塔頂溫度到107~110 ℃,大于露點(diǎn)溫度20 ℃以上,降低塔頂露點(diǎn)腐蝕。
◇常壓塔頂工藝防腐改注有機(jī)胺。
綜合分析,塔盤內(nèi)垢樣主要來(lái)源于原油中的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)或由其生成的縮合物黏附在一起,沉積在金屬表面縮合形成的有機(jī)垢、銨鹽、金屬腐蝕產(chǎn)物或原油攜帶中的助劑以及雜質(zhì)等。垢樣中氮含量較高,說(shuō)明存在銨鹽腐蝕,增加塔頂注水系統(tǒng),可排出大部分銨鹽及雜質(zhì),或改注有機(jī)胺,均可減輕塔內(nèi)腐蝕(注水系統(tǒng)可減輕塔頂回流攜帶銨鹽至常壓塔)。減少塔內(nèi)銨鹽腐蝕后,有利于抑制原油中膠質(zhì)瀝青質(zhì)的氧化縮合,從而減少有機(jī)垢的沉積。通過(guò)對(duì)某石化Ⅰ套蒸餾常壓塔塔盤腐蝕情況的分析可知,造成塔盤腐蝕的主要原因是氯離子腐蝕,由于塔頂缺少注水系統(tǒng),塔頂生成的氯化銨易隨塔頂回流進(jìn)入塔內(nèi)造成進(jìn)一步的塔內(nèi)構(gòu)件腐蝕,大量的銨鹽和腐蝕物加速原油中的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)縮合而形成的大量油泥沉積在塔盤上,從而影響常壓塔的正常分離精度,嚴(yán)重時(shí)影響常壓塔正常運(yùn)行或被迫停工。因此,在此次大檢修期間,增加了常壓塔塔頂注水系統(tǒng),將大部分銨鹽及雜質(zhì)排出塔外,將能夠大大減少氯化銨鹽對(duì)塔內(nèi)的腐蝕和油泥的沉積,保證裝置下一個(gè)4年的安全平穩(wěn)運(yùn)行。