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鍋爐啟機(jī)煙塵超標(biāo)分析與應(yīng)對(duì)策略

2024-03-11 01:25:44李濟(jì)琛王小虎劉井嵐
設(shè)備管理與維修 2024年2期
關(guān)鍵詞:啟機(jī)極線煤量

李濟(jì)琛,王小虎,于 偉,劉井嵐

(1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江杭州 310000;2.山東省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院有限公司,山東濟(jì)南 250013)

0 引言

靜電除塵器是目前燃煤發(fā)電必備的煙塵處理設(shè)施,主要由陰極系統(tǒng)和陽(yáng)極板組成,其中陽(yáng)極板接地、陰極線布置在兩列陽(yáng)極板中間。靜電除塵器工作的物理過(guò)程十分復(fù)雜,通常分為煙氣電離、粉塵荷電、顆粒捕集和清灰4 個(gè)過(guò)程。

隨著燃煤機(jī)組深度調(diào)峰帶來(lái)的負(fù)荷快速變化以及煤質(zhì)變化的影響,近年來(lái)靜電除塵器頻繁出現(xiàn)除塵效率下降的情況,導(dǎo)致機(jī)組總排口煙塵排放超標(biāo)。本文以某電廠1 號(hào)機(jī)組啟動(dòng)期間煙塵超標(biāo)為例,闡述影響靜電除塵器除塵效率的因素及解決方案。

1 問(wèn)題

某機(jī)組鍋爐均為上海鍋爐廠制造,為亞臨界、中間一次再熱、控制循環(huán)汽包鍋爐。配備SCR 脫硝、靜電除塵(雙室四電場(chǎng))、石灰石-石膏濕法脫硫及濕式靜電除塵器等環(huán)保設(shè)施。

9 月15—16 日,該機(jī)組冷態(tài)啟機(jī)過(guò)程中凈煙氣煙塵出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間超標(biāo)情況,過(guò)程如下:第一階段(16 日3:00 前),煙塵實(shí)測(cè)值為4~6 mg/Nm3;第二階段(16 日3:00—8:00),煙塵實(shí)測(cè)值為8~9 mg/Nm3;第三階段(16 日8:00—10:20),煙塵實(shí)測(cè)值逐步上升并維持在20 mg/Nm3左右;第四階段(16 日10:20 之后),煙塵實(shí)測(cè)值逐步下降最終達(dá)標(biāo)。煙塵濃度曲線如圖1 所示。

圖1 啟機(jī)過(guò)程的煙塵濃度曲線

2 故障排查

2.1 靜電除塵器運(yùn)行情況檢查

靜電除塵器作為降低煙塵的主要設(shè)備,其運(yùn)行參數(shù)情況決定了煙塵排放。為尋找煙塵超標(biāo)原因,首先調(diào)閱1 號(hào)機(jī)組煙塵超標(biāo)時(shí)段靜電除塵器各個(gè)電場(chǎng)運(yùn)行參數(shù)記錄,發(fā)現(xiàn)在啟機(jī)階段靜電除塵器存在控制參數(shù)無(wú)法調(diào)整、部分電場(chǎng)未投入或出力不足的情況。

具體表現(xiàn)為:?jiǎn)C(jī)階段B1 通道的B11 電場(chǎng)和B13 電場(chǎng)故障未投運(yùn);B14 電場(chǎng)U2為29~38 kV,I2為41~62 mA,由其額定二次電壓及二次電流(分別為7 kV、1000 mA)可以判定為不出力狀態(tài);B12 電場(chǎng)于9 月16日3:10 自行掉落,9:57 自行恢復(fù)。綜上可以初步判斷,9 月16 日3:10—9:57 期間B1 通道基本上處于不工作狀態(tài),該通道所流經(jīng)的煙氣未經(jīng)除塵處理。電場(chǎng)運(yùn)行情況如圖2 所示。

圖2 靜電除塵器電場(chǎng)運(yùn)行情況

2.2 鍋爐啟機(jī)爐側(cè)動(dòng)作檢查情況

由于煙氣中的煙塵來(lái)源于鍋爐燃燒,鍋爐燃燒煤量決定了煙氣中煙塵的濃度,查閱該機(jī)組啟機(jī)階段鍋爐燃燒情況如下:

9 月15 日19:40 投入助燃油,9 月15 日20:00—9 月16 日8:00 給煤量為12~20 t/h;9 月16 日8:00—9:30 給煤量為44~56 t/h,9:30 給煤量132 t/h、建料位,9:36 助燃油退出,10:30 后給煤量112 t/h,之后維持在83~95 t/h。

3 原因分析

(1)第一階段(9 月16 日3:00 前)超標(biāo)原因:該時(shí)段內(nèi),靜電除塵器B1 通道只有B12 一個(gè)電場(chǎng)運(yùn)行,由于鍋爐啟動(dòng)階段投油,且電除塵參數(shù)無(wú)法調(diào)整,導(dǎo)致含油煙塵迅速包裹極線,并且油煙使粉塵比電阻增高,均降低了除塵器的除塵效率[1]。由于鍋爐啟機(jī)階段投油助燃,未燃盡的燃油會(huì)隨煙氣進(jìn)入電除塵器設(shè)備、粘附于煙塵上,形成黏性較強(qiáng)的含油煙塵,在靜電場(chǎng)的作用下粘附于極板、極線。由于含有煙塵粘附力強(qiáng),靜電除塵器不易將其振打脫落,隨著粘附于極板極線的含油煙塵增加,極線的放電能力下降,導(dǎo)致該電場(chǎng)收塵能力下降[2]。由于該階段給煤量低、除塵器入口煙塵濃度低,經(jīng)后端脫硫、濕除協(xié)同除塵,故煙塵實(shí)測(cè)值略微偏高(4~6 mg/Nm3)。

(2)第二階段超標(biāo)原因:16 日3:10 左右,B1 通道的B12 電場(chǎng)突然自行掉落,使得B1 通道除塵效率為零,但此時(shí)給煤量低,依舊維持在12~20 t/h 的水平,故電除塵入口煙氣中的煙塵含量依然較低,且后通過(guò)端脫硫、濕除協(xié)同除塵,使得該階段凈煙塵實(shí)測(cè)值比上一階段略高(8~9 mg/Nm3)。

(3)第三階段凈煙塵上升原因:16 日8:00,給煤量上升至56 t/h,至10:20 前給煤量達(dá)到100 t/h 左右。隨著給煤量增加,煙氣量、煙塵濃度隨之增大,B1 通道此時(shí)無(wú)除塵能力,且其他通道受到含油煙塵的影響,除塵器整體效率偏低。后端脫硫、濕除無(wú)法承載高塵煙氣,且由于煙塵儀量程為20 mg/Nm3,使得該階段煙塵濃度實(shí)測(cè)值一直維持在20 mg/Nm3左右。由于氧量變化,造成了折算值的波動(dòng)。

(4)第四階段煙塵數(shù)值下降原因:16 日9:36 左右,鍋爐退出投油,9:57 左右B12 電場(chǎng)自行恢復(fù),由于煙塵中不含燃油,煙塵比電阻下降,荷電能力上升,整個(gè)除塵器效率提高,B1 通道恢復(fù)部分除塵能力,凈煙塵濃度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。在11:30 后煙塵達(dá)標(biāo)。

(5)B12 電場(chǎng)自行掉落及自行恢復(fù)原因分析:由于機(jī)組啟動(dòng)投油,除塵器入口煙溫低而油黏性大,煙塵持續(xù)對(duì)極板、極線及瓷瓶進(jìn)行包覆,造成短路、爬電。9:36后,隨著鍋爐投油退出,給煤量增加,入口煙溫及煙氣量增加。由于極板、極線及瓷瓶被高溫高塵煙氣沖刷,極板極線裹灰厚度減薄,短路、爬電故障消除,最終B12 電場(chǎng)于9:57 左右自行恢復(fù)。另外,由于電除塵長(zhǎng)時(shí)間未投運(yùn),電器元件受潮導(dǎo)致電場(chǎng)跳閘。隨著設(shè)備運(yùn)行、溫度升高,電器元件故障解除,電場(chǎng)自行恢復(fù)。

4 應(yīng)對(duì)策略

(1)由于鍋爐助燃投油量直接影響靜電除塵器運(yùn)行狀況,故可對(duì)投油系統(tǒng)進(jìn)行微油點(diǎn)火改造,使燃油充分燃燒。同時(shí)控制投油量,避免燃油進(jìn)入靜電除塵器。

(2)鍋爐啟機(jī)階段,由于煙氣量和煙塵濃度較低,在滿足煙塵排放的前提下,可只投運(yùn)靜電除塵器一、二電場(chǎng),并且減少電場(chǎng)出力,降低含油煙塵在極板極線的粘附力。通過(guò)振打及含塵煙氣沖刷,將包覆在極板極線的飛灰剝落[3]。由于后端電場(chǎng)流經(jīng)煙氣的飛灰顆粒較小,煙氣沖刷能力有限,因此不建議啟機(jī)階段開(kāi)啟后端電場(chǎng)。

(3)脫硝系統(tǒng)噴氨過(guò)量產(chǎn)生的硫酸氫銨進(jìn)入靜電除塵器也會(huì)產(chǎn)生黏性較大的飛灰。建議定期檢查噴氨格柵、脫硝催化劑堵塞情況,并且定期進(jìn)行噴氨調(diào)平試驗(yàn),避免噴氨過(guò)量影響,靜電除塵器正常運(yùn)行。

(4)盡量啟機(jī)前24 h 投運(yùn)大梁加熱,提高靜電除塵器大梁夾層,特別是瓷瓶部位溫度,減少因低溫凝露造成的瓷瓶爬電、電場(chǎng)跳閘情況。日常運(yùn)行時(shí)要注意電除塵頂部高壓電源密封情況,避免因風(fēng)雨天氣導(dǎo)致的內(nèi)部短路。

(5)當(dāng)煙塵有略微超標(biāo)且電除塵無(wú)法調(diào)整時(shí),可以考慮開(kāi)啟脫硫漿液噴淋、增加濕除二次電流、開(kāi)啟除霧器沖洗水等方式降塵。

(6)在機(jī)組大修期間,除完成極板極線清灰、極間距調(diào)整等工作外,要對(duì)瓷瓶進(jìn)行檢查,對(duì)其內(nèi)外表面進(jìn)行清理,并進(jìn)行耐壓測(cè)試,耐壓試驗(yàn)不合格的瓷瓶應(yīng)進(jìn)行更換。

5 結(jié)束語(yǔ)

當(dāng)前煙塵排放要求日趨嚴(yán)格,特別是啟機(jī)階段煙氣中氧量高,煙塵濃度折算值容易超標(biāo)。因此火力發(fā)電企業(yè)要特別注意機(jī)組啟機(jī)階段的煙塵排放情況。要從鍋爐運(yùn)行控制和啟機(jī)階段的靜電除塵器運(yùn)行策略兩方面對(duì)其優(yōu)化。另外,需要做好靜電除塵器的日常維護(hù)工作,保證各個(gè)電場(chǎng)可以正常穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)針對(duì)突發(fā)的煙塵超標(biāo)情況,做好相應(yīng)的應(yīng)急對(duì)策。

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