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特殊地質(zhì)條件下覆巖離層注漿鉆孔疏通及工作面跑漿防治技術(shù)研究

2024-03-15 04:38:44
中國煤炭地質(zhì) 2024年2期
關(guān)鍵詞:壓水離層覆巖

何 騫

(1.中煤科工生態(tài)環(huán)境科技有限公司,北京 100013; 2.中煤科工鑫融科技創(chuàng)新發(fā)展有限公司,山東濟(jì)寧 272000;3.中煤科工循環(huán)產(chǎn)業(yè)研究院(山東)有限公司,山東濟(jì)寧 272000)

煤炭是我國“十四五規(guī)劃”中重要戰(zhàn)略資源[1-2],但“三下”(建筑物、水體、鐵路)壓煤開采仍是目前諸多煤礦開采過程中的難題[3~5],尤其是建筑物下采煤涉及的工農(nóng)關(guān)系復(fù)雜、搬遷費(fèi)用高[6],成為礦區(qū)發(fā)展尖銳矛盾點(diǎn)。因此,保證建筑物在可接受范圍內(nèi)沉降、并能夠最大限度開采出煤炭資源的不搬遷采煤技術(shù),一直是國內(nèi)外學(xué)者研究的熱點(diǎn)[7-8]。

國內(nèi)學(xué)者從20 世紀(jì)80 年代開始研究覆巖離層注漿技術(shù),取得了豐碩的研究成果[9~12],基本掌握了覆巖離層發(fā)育規(guī)律、離層注漿層位劃分、注漿技術(shù)工藝及鉆探技術(shù)工藝。近些年,覆巖離層注漿工程逐漸在陽泉礦區(qū)、峰峰礦區(qū)、開灤礦區(qū)、兗礦集團(tuán)等國內(nèi)各大礦區(qū)應(yīng)用[13~16],達(dá)到較好的減沉目標(biāo),逐步實(shí)現(xiàn)了不搬遷采煤技術(shù),取得了良好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。但是,覆巖離層注漿工程具有特殊性,技術(shù)要求較高,注漿過程必須與采礦過程實(shí)時(shí)協(xié)調(diào),處于動態(tài)變化。注漿壓力及鉆孔深度往往與工程的有效實(shí)施存在矛盾之處,較高的注漿壓力能夠?qū)r層起到良好的支撐,較深的鉆孔深度能夠?qū)崿F(xiàn)多層位同時(shí)注漿,充填效果得到保障[17~19],但注漿壓力過大或鉆孔深度不合理,會引起井下跑漿事故,一旦采煤工作面發(fā)生跑漿、潰漿,將直接影響礦井生產(chǎn)及作業(yè)安全,造成極大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,研究井下跑漿事故的預(yù)防技術(shù)及方法,跑漿后科學(xué)合理的分析及對跑漿事故治理,對于離層注漿工程順利實(shí)施及礦井生產(chǎn)具有較大意義。

1 工作面鉆孔布置

某煤礦十一盤區(qū)3號綜放工作面計(jì)劃進(jìn)行采煤工作,但因該工作面地上均為村莊,人口密度大,若對該工作面影響范圍內(nèi)村莊進(jìn)行搬遷賠償,成本巨大且周期長,短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn),將影響整個(gè)礦井工作面接續(xù)。因此,經(jīng)過專業(yè)技術(shù)論證,針對該工作面進(jìn)行覆巖離層注漿,能夠保證礦井工作面順利接續(xù),又能實(shí)現(xiàn)不遷村采煤,節(jié)約成本。

3 號綜放面長度350m,寬度149m,煤層平均厚度5.5m,埋深430~540m。本次離層注漿總計(jì)布置注漿鉆孔7 個(gè),5 個(gè)定向斜孔、2 個(gè)垂直孔,鉆孔平面布置如圖1所示。其中ZK-2孔為定向斜孔,采用三開結(jié)構(gòu),一開孔徑311mm,下入244.5mm 護(hù)壁套管,二開孔徑216mm,下入177.8mm 技術(shù)套管,三開裸孔孔徑152mm 至終孔,成孔后全孔下入Φ89mm×6.45mm 孔內(nèi)注漿管,其中最下方54m 為花管。終孔孔深422.6m,最大井斜15.8°,視平移69.8m,成孔時(shí)孔底有漏失。

圖1 鉆孔布置Figure 1 Drilling arrangement

2 鉆孔注漿情況

2.1 注漿前壓水分析

覆巖離層注漿是一項(xiàng)邊采邊注的動態(tài)注漿工程,因此鉆孔成孔后受采動影響較大,在成孔以后要結(jié)合工作面推采進(jìn)度及采礦地質(zhì)條件,推測離層發(fā)育規(guī)律,同時(shí)進(jìn)行壓水試驗(yàn),分析壓水結(jié)果,確保注漿內(nèi)管及內(nèi)管與孔壁間的環(huán)空間隙通暢,選擇合理的注漿時(shí)機(jī),才能保證后期正常注漿。

圖2 為ZK-2 孔,壓水孔口壓力p及回壓時(shí)間t與工作面推進(jìn)距離之間的關(guān)系。分析工作面距孔底平面距離48~41.8mp-t曲線知,孔口壓力在2.8~3.2MPa,最長回壓時(shí)間40min,最短回壓時(shí)間9min,說明鉆孔注漿段通暢,壓入孔內(nèi)的水可自行擴(kuò)散;而當(dāng)工作面距離ZK-2 孔36~40.3m,多次壓水試驗(yàn),孔口壓力達(dá)3.8MPa,孔壓歸零時(shí)間最長可達(dá)208min,且單次壓水量較小,因此經(jīng)技術(shù)分析,認(rèn)為鉆孔塌孔,后下入測繩后在341m 遇阻,隨后對鉆孔進(jìn)行掃孔。

2.2 高壓氣-液聯(lián)動通孔技術(shù)

因ZK-2 鉆孔已下入注漿管,注漿管受鉆孔底部巖粉圍抱作用難以上拔,拉拔力過大會將注漿管拉斷,無法注漿。因此,常規(guī)通掃孔工藝難以實(shí)施。

經(jīng)過技術(shù)分析,決定采用高壓氣-液連動通孔技術(shù)對ZK-2孔進(jìn)行通孔。如圖3所示,首先采用定制的Φ50mm 鉆桿和三翼刮刀鉆頭自注漿管內(nèi)部鉆進(jìn),采用清水循環(huán),鉆進(jìn)至孔底后,持續(xù)用清水循環(huán)至從注漿內(nèi)管返回的水顏色變清,起鉆進(jìn)行壓水試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果顯示孔口壓力大于3MPa。第二,進(jìn)行循環(huán)洗井,不下入通孔鉆桿,直接從注漿內(nèi)管壓入清水,泵量需小于78~156L/min,打開觀測口閥門,觀察壓力情況,多次壓水后,觀測口閥門仍不出水且孔口壓力大于3MPa,經(jīng)分析知底部注漿通道不通暢,故壓力上升快,且注漿內(nèi)管與鉆孔之間的環(huán)空間隙堵塞,觀測孔不能出水。第三,采用高壓氣-液聯(lián)動通孔,下入Φ50mm鉆孔距孔底1~2m,將孔口鉆桿與注漿管及注漿管與Φ177.8mm 之間的間隙焊接封堵,打開觀測口閥門,利用高壓氣流向鉆孔內(nèi)部壓氣,每次壓氣壓力上升到2~3MPa 時(shí)停止。在前5次壓氣過程中,觀測口閥門無流水,但伴有氣流聲。第6 次壓氣時(shí),觀測孔開始滲水,且水量逐漸增大,出水時(shí)間從20s逐漸增加,直至壓氣14余次后,觀測孔出水時(shí)間可達(dá)2min以上。

圖3 鉆孔投影示意Figure 3 Schematic diagram of drilling projection

經(jīng)分析可知,鉆孔內(nèi)的氣體及液體在高壓推動下,多次滲入地層內(nèi)部,對地層裂隙進(jìn)行壓裂,同時(shí)在高壓氣體及液體多次沖擊作用下,注漿內(nèi)管與鉆孔之間的環(huán)空間隙逐漸被導(dǎo)通,觀測口得以出水。出水后,在多次壓氣條件下,鉆孔底部周圍沉積的沉渣及環(huán)空間隙的沉渣被循環(huán)水流攜帶出鉆孔,且鉆孔底部周圍的裂隙被沖開。此外,每次壓氣結(jié)束,會在孔底周圍形成負(fù)壓區(qū),有助于鉆孔周邊的地層水向鉆孔內(nèi)流動。故經(jīng)高壓氣-液聯(lián)動通孔后,ZK-2鉆孔成功疏通,節(jié)約重新施工鉆孔的成本。

通孔完成后,按照回采進(jìn)度進(jìn)行壓水試驗(yàn)如圖2 所示,分析結(jié)果可知隨著工作面與鉆孔孔底距離不斷縮短,壓水回壓時(shí)間逐漸縮短,孔口壓力保持在0.8MPa 以下,特別當(dāng)工作面距鉆孔孔底11m 以內(nèi)后,回壓時(shí)間逐漸縮短,均在5min以內(nèi)。

2.3 注漿及工作面跑漿

綜合分析壓水情況,且工作面已距離ZK-2 孔孔底10m,故決定對ZK-2 孔試注漿。初始采用水∶灰(粉煤灰)=3∶1~2∶1的稀漿,后水灰比逐漸過渡度為2∶1~1.1∶1,流量546~1 248L/min,孔口壓力0~2.7MPa,平均壓力0.9MPa,在此期間,地面巡視無跑漿現(xiàn)象、井下淋水量無明顯增大,注漿壓力無異常突降情況,平均日注灰量618t,注采比約34%。

至工作面過孔底0.7m 當(dāng)天夜班,據(jù)井下反饋,3號工作面上段(南側(cè))出現(xiàn)兩處滲水異常點(diǎn),如圖4所示,并伴有稀漿涌出,流量在30m3/h左右。

圖4 工作面出漿點(diǎn)Figure 4 Slurry discharge points on the working face

跑漿后約1h,井下水量減小至15m3/h,且已變成清水。跑漿后約4h,工作面已無明顯漿液跡象,兩處滲水異常點(diǎn)的滲水流量6m3/h 左右,且明顯為砂巖裂隙水。隨即對ZK-2 號孔壓入含有示蹤劑的清水,并記錄含示蹤劑的清水到工作面的時(shí)間,發(fā)現(xiàn)后停止壓水,并統(tǒng)計(jì)計(jì)算總壓水量及工作面流入含示蹤劑清水的方量,隨后暫停注漿工作。

3 跑漿原因分析及處理

3.1 跑漿原因分析

3.1.1 3號綜放工作面地質(zhì)采礦情況

1)周邊采面。3 號工作面東部為十一盤區(qū)軌道,東南方向?yàn)橐巡赏甑?號工作面,西部為東北翼回風(fēng)道,北部為未開采區(qū)域。工作面下部4 煤為采條帶采空區(qū),層間距約35m,2013 年回采結(jié)束,平均采厚1.3m,與3號工作面部分區(qū)域重合,工作面北側(cè)為溜子道、南側(cè)為運(yùn)料巷(圖5)。

2)構(gòu)造。工作面中東部受向斜構(gòu)造影響,巖層走向SE 轉(zhuǎn)NE,傾向NE 轉(zhuǎn)NW,中部位于向斜軸附近。

根據(jù)鄰區(qū)采掘活動及工作面掘進(jìn)期間揭露的斷層情況,受向斜構(gòu)造影響,掘進(jìn)、回采過程中揭露小斷層較多。其中,較大斷層為F01斷層,位于3 號與2 號工作面之間,傾角45°~70°、落差4.5~15m(圖5)。

3.1.2 跑漿原因分析

1)F01斷層影響導(dǎo)水裂縫帶異常發(fā)育。由F01斷層產(chǎn)狀及位置可知,該斷層從工作面上方穿過,與工作面相對位置見圖5、圖6。分析工作面監(jiān)測數(shù)據(jù),工作面初次來壓步距約20m,周期來壓步距約10m,出現(xiàn)導(dǎo)水裂縫帶的推進(jìn)距離為50~60m。截至跑漿當(dāng)天3 號工作面已推進(jìn)53m,同時(shí)該推進(jìn)距離正處于來壓前后,所以此階段工作面導(dǎo)水裂隙帶開始發(fā)育,同時(shí)該推進(jìn)距離正處于來壓前后,煤巖應(yīng)力集中破碎性增強(qiáng),導(dǎo)水性增強(qiáng)。

根據(jù)長壁綜放工作面導(dǎo)水裂縫帶受斷層影響的發(fā)育規(guī)律[20],結(jié)合平面和剖面圖可知,F(xiàn)01斷層下部位于導(dǎo)水裂縫帶以內(nèi),上部位于導(dǎo)水裂縫的上部。因此,經(jīng)分析工作面開采后將造成以下情況:

①3 號工作面開采后,工作面上段導(dǎo)水裂縫帶與斷層弱面溝通,位于3 號面運(yùn)料巷和2 號面探巷之間的導(dǎo)水裂縫帶內(nèi)的巖層加劇了覆巖的破壞程度,滲透性大幅增加。

②位于2號面探巷以北的局部工作面覆巖導(dǎo)水裂縫帶范圍將有所擴(kuò)大,即發(fā)育高度增大,并于其上斷層弱面溝通。

③如圖7所示,根據(jù)覆巖移動規(guī)律,當(dāng)斷層面傾角與開采移動角傾向相反時(shí),斷層面上部位于采動影響范圍內(nèi),斷層面下部位于采動影響范圍外。工作面開采后,特別是當(dāng)斷層位于工作面上方時(shí),覆巖將優(yōu)先沿?cái)鄬用鎍b 移動,使斷層活化,弱面裂隙通道暫時(shí)打開,滲透性增大,形成導(dǎo)水通道。

圖7 斷層面傾角與移動角傾向相反活化特征Figure 7 Activation characteristics when the dip angle and movement angle of the fault plane are opposite

根據(jù)上述規(guī)律,結(jié)合3 號工作面及F01斷層位置關(guān)系可知,工作面開采后巖層上山方向移動角與F01斷層傾向相反,斷層面上部位于3 號工作面采動影響范圍內(nèi)。當(dāng)3 號工作面開采后,上覆巖層發(fā)生移動時(shí),覆巖將優(yōu)先沿?cái)鄬用嫒趺嬉苿?,使斷層活化,斷層通道暫時(shí)打開。

2)小裂隙影響。從圖5、圖6 可以分析可知,向斜軸部附件和F01斷層兩側(cè)伴生裂隙較發(fā)育,導(dǎo)致工作面附近煤巖體較破碎,3 號工作面上段割煤過程中出現(xiàn)煤壁片幫、割煤后頂板隨即冒落等現(xiàn)象,伴生裂隙致受開采擾動后裂隙擴(kuò)展、滲透性增大,在煤壁上方亦可形成跑漿通道。

3)支承壓力影響。工作面開采過程中,在四周煤體及覆巖形成支承壓力區(qū),應(yīng)力集中系數(shù)為1.5~3倍的原巖應(yīng)力。煤層開采后,支承壓力使得煤壁上方煤巖體更易破碎,產(chǎn)生煤壁片幫,滲透性增加,特別位于向斜和斷層構(gòu)造附近的3號工作面上段的煤巖體。

綜上,確定本次跑漿事故為受采動影響F01斷層上段活化、向斜構(gòu)造附近裂隙發(fā)育,形成暫時(shí)過漿通道,ZK-2孔漿液通過孔底破碎地層或離層空間與活化的F01斷層上段暫時(shí)連通,并通過3 號面運(yùn)料巷和2 號面探巷間較為發(fā)育的裂縫與工作面溝通,并在本段形成跑漿通道,漿液流入工作面。

3.2 綜合處置

3.2.1 導(dǎo)漿通道封堵

根據(jù)本次事件原因,結(jié)合礦井工作面實(shí)際狀況,制定針對性的處置措施,確保井下生產(chǎn)和地面注漿工作正常進(jìn)行。處置原則如下:

1)ZK-2孔保持暫停注漿狀態(tài),待漿液沉淀一定時(shí)間即工作面恢復(fù)生產(chǎn),推采過ZK-2 孔3m 后,對跑漿通道進(jìn)行封堵處理。

2)采用多次、定量注純水泥漿的方法,對裂隙進(jìn)行封堵,水泥漿液密度應(yīng)大于1.5g/cm3。

3)后期注漿過程中,漿液濃度,保持在70%以上。同時(shí),遇到鉆孔注漿不帶壓或負(fù)壓等情況,加強(qiáng)分析判斷,必要時(shí)添加水泥。

4)對ZK-2 孔注水、注水泥漿過程中,井下和注漿站做好信息一致及時(shí),確保安全、有效處置完該事件。

采用純水泥漿液對跑漿通道進(jìn)行封堵,水泥漿液的壓入量較為關(guān)鍵。若壓入量不足,封堵效果不佳,繼續(xù)影響后續(xù)生產(chǎn)及注漿。若水泥漿液壓入量過大,會造成鉆口周邊離層裂隙被封堵,后續(xù)注漿質(zhì)量將受到影響。因此,需準(zhǔn)確的計(jì)算每次水泥漿液的壓入量,保證跑漿通道被良好封堵。

水泥漿壓入量按照以下經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算:

式中:V為需壓入水泥漿的方量,m3;V1、V2為工作面跑漿點(diǎn)無明顯涌水或涌水量小于礦井開采正常涌水量7m3/h 時(shí),壓入含有示蹤劑清水的總方量及流入工作面含有示蹤劑清水的方量,m3;V3為壓水后鉆孔內(nèi)剩余水量,m3;k為修正系數(shù),因隨著工作面推采及粉煤灰漿液沉淀,部分導(dǎo)漿通道閉合,取0.5~0.9,工作面推采距離越大、壓水泥漿時(shí)距跑漿時(shí)間越久取值越小。

其中,V1、V3可表示為

式中:Q為注漿泵流量,L/min;t為跑漿后壓入含示蹤劑清水的時(shí)間,min;V鉆孔為鉆孔體積,m3;V管為注漿內(nèi)管本身體積,m3。

(1)~(3)式中,本次封堵是在工作面推過3m 即跑漿1 天半以后,k取值為0.8,因長期注漿鉆孔內(nèi)水位總體較高,故V3簡化為鉆孔環(huán)空間隙的體積,Q為741L/min,壓水試驗(yàn)實(shí)測t為76min、V2為14m3。

綜合以上各參數(shù),計(jì)算得需壓入水泥漿液量V為28m3。

3.2.2 封堵實(shí)施及效果

工作面采過ZK-2 孔3m 時(shí),開始進(jìn)行封堵工作,因壓入水泥漿液以后要壓水洗孔,壓水量不得低于鉆孔體積的1.5 倍,所以調(diào)制的水泥漿液密度大,具體封堵過程如下:

1)注入密度為1.7g/cm3純水泥漿液28.5m3,孔口最大壓力顯示為2.5 MPa,并能夠持續(xù)保持壓力。

2)壓入清水10m3,壓水過程中孔口壓力1.7~2.6MPa,停止壓水后23min 孔口壓力歸零。第一次封堵結(jié)束,初步判斷封堵效果良好。

分析封堵結(jié)果可知,壓漿過程井下未發(fā)現(xiàn)異常情況,且孔口能保持壓力,說明部分導(dǎo)水通道自然閉合。壓水洗孔能保持壓力并短時(shí)間內(nèi)歸零,說明存在導(dǎo)漿裂隙,因此24h 后進(jìn)行二次封堵。第二次封堵加入密度為1.65g/cm3純水泥漿液15m3,孔口壓力保持在1.6~2.7MPa,30min孔口壓力歸零。

經(jīng)過兩次封堵,采煤工作面未見涌水異常,孔口壓力未出現(xiàn)明顯性突降,且平均壓力能夠保持2MPa,據(jù)此判斷,具備繼續(xù)注漿條件,因此侯凝24h后恢復(fù)正常注漿,回復(fù)初期注漿壓力保持在2~2.5MPa。

隨著工作面推采,ZK-2 孔恢復(fù)正常注漿,注漿壓力能夠保持在3MPa,井下未再次發(fā)現(xiàn)異常情況,累計(jì)注漿2.5萬余噸。

4 結(jié)論

1)分析了十一盤區(qū)3 號作面ZK-2 孔離層注漿鉆孔前期壓水p-t曲線,結(jié)合孔口壓力、回壓時(shí)間、推采進(jìn)度以及鉆孔附近地質(zhì)條件等因素,確定ZK-2孔開始注漿時(shí)機(jī)為回采線距離孔底10m。針對性的采用高壓氣-液聯(lián)動通孔技術(shù),成功疏通ZK-2 鉆孔,節(jié)約施工成本。

2)從地質(zhì)構(gòu)造、采動影響裂隙發(fā)育、支承壓力等方面,確定了ZK-2 號孔跑漿原因?yàn)椋菏懿蓜佑绊慒01斷層上段活化、向斜構(gòu)造附近裂隙發(fā)育,形成暫時(shí)過漿通道,ZK-2 孔漿液通過孔底破碎地層、離層空間與活化的F01斷層上段暫時(shí)連通,并通過3 號面運(yùn)料巷和2號面探巷間較為發(fā)育的裂縫與工作面溝通,并在本段形成跑漿通道,漿液流入工作面。

3)從堵漏時(shí)機(jī)、漿液種類、密度、實(shí)施方法等方面確定ZK-2 孔跑漿綜合處置方案,提出了計(jì)算封堵漿液壓入量的經(jīng)驗(yàn)公式,經(jīng)實(shí)施堵漏效果良好,高效恢復(fù)ZK-2 孔正常注漿,ZK-2 孔后期順利完成注漿施工。

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