王志文,耿四軍,李 偉
(安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司蚌埠卷煙廠,安徽蚌埠 233000)
本文根據(jù)煙草工業(yè)企業(yè)空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)備特點,深入研究企業(yè)生產(chǎn)凝結(jié)水二次閃蒸汽特點和工藝空調(diào)系統(tǒng)運行現(xiàn)狀及存在的潛在節(jié)能空間,采用換熱器對生產(chǎn)凝結(jié)水二次閃蒸汽的余熱進(jìn)行有效回收,并將其用于空調(diào)的節(jié)能運行,切實降低空調(diào)系統(tǒng)的能源消耗。
某新征建設(shè)用地565 畝(437 336 m2),其中新建聯(lián)合工房104 830 m2、輔料綜合庫21 810 m2、香精香料庫750 m2、生產(chǎn)管理用房8680 m2、后勤服務(wù)用房6970 m2、地下車庫4150 m2、停車棚4930 m2、動力中心8650 m2、污水處理及工業(yè)垃圾站1500 m2、燃?xì)庹{(diào)壓站30 m2,大門及門衛(wèi)室140 m2。規(guī)劃面積144 400 m2,包括片煙醇化庫、庫區(qū)管理用房。
根據(jù)生產(chǎn)工藝對生產(chǎn)工房的溫濕度要求,對聯(lián)合工房的輔料平衡庫、儲葉間、煙絲暫存間、預(yù)混間、混絲加香間、殘煙處理間、貯絲房、卷接包車間、裝封箱區(qū)、手工包裝間、濾棒儲存發(fā)射間、濾棒紙箱暫存間、輔料配盤及入庫間的空調(diào)系統(tǒng)采用不同工房各自分區(qū)、相對獨立的全空氣空調(diào)系統(tǒng)。利用組合式空調(diào)機組對空氣集中處理,采用風(fēng)管形式送至控制區(qū)域,使工房溫濕度滿足生產(chǎn)工藝的需求。空調(diào)系統(tǒng)采用的是熱水加熱的方式,配置了一套獨立的汽—水換熱機組來產(chǎn)生空調(diào)加熱所需的熱水,在此生產(chǎn)過程中需要消耗大量的蒸汽。
空調(diào)系統(tǒng)所需的蒸汽來源于外購市政蒸汽和自產(chǎn)蒸汽兩個部分。工藝設(shè)備生產(chǎn)過程中,蒸汽的消耗會產(chǎn)生連續(xù)的凝結(jié)水,凝結(jié)水在回收過程中產(chǎn)生的二次閃蒸汽可以用于鍋爐除氧器加熱。由于二次閃蒸汽的產(chǎn)生量遠(yuǎn)超過鍋爐除氧器工作所需,導(dǎo)致除氧器溫度過高和振動,所以只能把多余的閃蒸汽直接排放到室外,造成了能源的浪費?;谏鲜鲈O(shè)備特點,本文對直排閃蒸汽的潛熱加以利用,使其對空調(diào)系統(tǒng)熱水回水進(jìn)行預(yù)加熱,大大節(jié)約汽—水換熱機組的蒸汽消耗。同時,產(chǎn)生的凝結(jié)水也可以收集回收到鍋爐除氧器加以利用,既能節(jié)約空調(diào)系統(tǒng)蒸汽消耗,又能減少鍋爐軟水消耗,實現(xiàn)“一舉兩得”的節(jié)能降耗目標(biāo)。
通過測算,直排的凝結(jié)水閃蒸汽最大不會超過2 t/h,壓力約0.01 MPa,溫度接近120 ℃??紤]到閃蒸汽的低壓力特點,項目采用了低阻力的列管式(管殼)換熱器、換熱面積30 m2。
通過實地調(diào)研,使用部門決定在現(xiàn)有工藝組合式空調(diào)的熱水回水管道上增加一組列管式(管殼)換熱器和相應(yīng)的控制閥門及配套傳感器,系統(tǒng)原理如圖1 所示。
圖1 系統(tǒng)原理
各個管道和各個閥門外包裹有一層保溫層,管道外包裹一層超細(xì)玻璃棉作為保溫層,閥門外包裹保溫夾套作為保溫層(圖1)。設(shè)置保溫層,可避免人員燙傷和有效減少熱量損失,保證裝置安全運行。
當(dāng)空調(diào)回水需要預(yù)熱時,將第1 閥門、第2 閥門和第3閥門打開,第1 連通閥、二次閃蒸汽應(yīng)急排放閥門關(guān)閉,二次閃蒸汽作為熱媒進(jìn)入換熱器。待加熱的空調(diào)回水通過管道進(jìn)入換熱器,經(jīng)與換熱器內(nèi)部的二次閃蒸汽充分換熱后,溫度上升并通過管道經(jīng)第3 閥門送往換熱間。經(jīng)過預(yù)熱后的空調(diào)回水在換熱間經(jīng)汽—水換熱機組二次加熱后形成熱水,供空調(diào)加熱使用。二次閃蒸汽換熱后形成的凝結(jié)水經(jīng)疏水閥進(jìn)入凝結(jié)水回收罐,當(dāng)液位上升至設(shè)定液位時水泵啟動,將凝結(jié)水回收罐中的凝結(jié)水送往除鐵器,除鐵后做為鍋爐用水使用。
當(dāng)換熱器需要檢修時,將第1 閥門、第2 閥門和第3 閥門關(guān)閉,第1 連通閥、二次閃蒸汽應(yīng)急排放閥打開,二次閃蒸汽直接送往除氧間;空調(diào)回水經(jīng)第1 連通閥直接送往換熱間,使得二次閃蒸汽以及空調(diào)回水均不經(jīng)過換熱器,以便于對換熱器進(jìn)行檢修。
2.4.1 閃蒸汽熱回收況下,自動開啟列管式(管殼)換熱器的凝結(jié)水閃蒸汽進(jìn)汽,對回水進(jìn)行預(yù)加熱,使其溫度升至接近空調(diào)機組需要的60℃,以便減少后續(xù)汽—水換熱機組的蒸汽消耗量。
2.4.2 凝結(jié)水回收
余熱回收系統(tǒng)電氣控制原理如圖2、圖3 所示。當(dāng)凝結(jié)水回收罐液位達(dá)到預(yù)先設(shè)定的高水位時,自動開啟凝結(jié)水回收泵,把凝結(jié)水會送回到鍋爐房除氧器中,以節(jié)約鍋爐軟水的使用量,減少鍋爐系統(tǒng)的耗水量。當(dāng)凝結(jié)水回收罐液位達(dá)到預(yù)先設(shè)定的低水位時,凝結(jié)水回收泵自動保護(hù)停泵,避免水泵空轉(zhuǎn)。
圖2 余熱回收系統(tǒng)電氣原理
圖3 余熱回收系統(tǒng)PLC 控制原理
按照余熱回收系統(tǒng)項目計劃及工作要求進(jìn)行設(shè)備的選型及管路系統(tǒng)的優(yōu)化研究,設(shè)計智控控制邏輯與功能,并部署實施。余熱回收系統(tǒng)順利通過試運行。
2021 年全年空調(diào)換熱消耗蒸汽11 525.10 t,2022 年消耗蒸汽8 139.95 t(表1)。余熱回收項目實施時間為2022 年5 月—7 月,2022 年7 月項目開始發(fā)揮作用。從表中數(shù)據(jù)可以看出,2022 年7—12 月的蒸汽
表1 空調(diào)系統(tǒng)蒸汽消耗統(tǒng)計 t
當(dāng)組合式空調(diào)系統(tǒng)需要熱水加熱工消耗量大幅下降,對比2021 年同期的蒸汽消耗情況,共節(jié)約蒸汽3 385.15 t。按市政蒸汽258 元/t 計算,2022 年余熱回收系統(tǒng)節(jié)約蒸汽費用873 368.70 元。在此期間,換熱產(chǎn)生的凝結(jié)水約1080 t,按軟化水5.4 元/t計算,節(jié)約軟化水費用5832 元。余熱回收系統(tǒng)在2022 年7—12 月共實現(xiàn)節(jié)約費用879 200.70 元,預(yù)計每年可節(jié)約費用1 758 401.40 元。
近年來,為響應(yīng)節(jié)能減排和“雙碳”要求,煙草工業(yè)企業(yè)對生產(chǎn)節(jié)能降耗非常重視??照{(diào)系統(tǒng)占全廠總能耗比例較大,是節(jié)能降耗工作的重點,因此,對空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能改造勢在必行。本文對凝結(jié)水閃蒸汽用于空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能的方案進(jìn)行研究,提出基于凝結(jié)水閃蒸汽余熱回收的空調(diào)節(jié)能控制策略,并將其應(yīng)用到實際生產(chǎn)中,達(dá)到了優(yōu)化控制,切實降低廠房空調(diào)系統(tǒng)運行能耗的目的,符合企業(yè)節(jié)能降耗和“雙碳”目標(biāo)要求。
本文根據(jù)煙草行業(yè)空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)備特點,提出將生產(chǎn)凝結(jié)水二次閃蒸汽用于空調(diào)節(jié)能的控制方案,深入研究工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)凝結(jié)水二次閃蒸汽的特點和工藝空調(diào)系統(tǒng)運行現(xiàn)狀,提出利用生產(chǎn)凝結(jié)水二次閃蒸汽來給空調(diào)熱水預(yù)熱的控制策略。對現(xiàn)有空調(diào)熱水系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),將研究成果應(yīng)用到實際生產(chǎn)過程中,切實降低了廠房空調(diào)系統(tǒng)的運行蒸汽和軟水消耗,實現(xiàn)了基于空調(diào)控制系統(tǒng)的全區(qū)域、全流程的可視化監(jiān)控與預(yù)警,并與現(xiàn)有中控系統(tǒng)融合,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的即時采集和歷史數(shù)據(jù)查詢。本文提出的二次閃蒸氣余熱利用方案已取得實用新型專利成果。