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磷銨裝置氣氨供給改進(jìn)與熱量利用

2024-04-01 07:18:48劉杰華陸盛濤
磷肥與復(fù)肥 2024年2期
關(guān)鍵詞:液氨冷凝水蒸發(fā)器

劉杰華,陸盛濤

(云南云天化紅磷化工有限公司,云南 開遠(yuǎn) 661600)

0 引言

云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡稱公司)有4 套磷銨裝置,其中3 套為磷酸二銨(DAP)裝置,1 套為粉狀磷酸一銨(MAP)裝置,所使用的液氨或氣氨均由公司氨站供給。隨著公司30 kt/a、40 kt/a磷酸二氫鉀裝置先后建成投產(chǎn),并逐步穩(wěn)定運(yùn)行,氣氨需求量增加,氨站氣氨供給量難以滿足全公司生產(chǎn)需求。

1 磷銨裝置生產(chǎn)中氣氨供給存在的問題

1.1 MAP裝置液氨蒸發(fā)器故障頻繁

公司MAP 裝置配有專用的液氨蒸發(fā)器,氨站供給的液氨(溫度15 ~25 ℃)與磷酸濃縮裝置的蒸汽冷凝水(溫度90 ~110 ℃)換熱后轉(zhuǎn)換成氣氨(溫度50 ~70 ℃)。液氨蒸發(fā)器為臥式直管列管式蒸發(fā)器,管程為冷凝水,殼程為液氨,由于冷凝水與液氨溫度差較大,液氨蒸發(fā)器管程與殼程膨脹量不同,產(chǎn)生熱應(yīng)力,致使液氨蒸發(fā)器頻繁出現(xiàn)泄漏,不但增加了維修費(fèi)用,縮短了裝置運(yùn)行周期,而且因液氨蒸發(fā)器泄漏致使冷凝水呈堿性,影響后續(xù)系統(tǒng)冷凝水回收裝置的正常運(yùn)行。

1.2 氣氨輸送管道熱損失大

磷銨生產(chǎn)中,為了控制造粒機(jī)出口物料水分,管式反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)溫度一般控制在130~150 ℃[1],以利用自身反應(yīng)熱將料漿中大部分水閃蒸掉,從而降低干燥工序的負(fù)荷。管式反應(yīng)器內(nèi)熱量來源主要為磷酸和氨的放熱反應(yīng),還有一部分為磷酸、液氨、氣氨等原料所帶入的熱量。

公司3 套DAP 裝置中有2 套裝置的氣氨是由氨站直接供給,氣氨輸送管道全長約550 m,氨站氣氨緩沖罐出口氣氨溫度為60 ℃,由于氣氨輸送管道未進(jìn)行保溫,進(jìn)入DAP 裝置后氣氨溫度僅有30 ℃,造成大量熱量流失。液氨溫度低,且汽化成氣氨時(shí)還要吸收大量熱量,為了保證管式反應(yīng)器的反應(yīng)熱,則需要加大氣氨用量、減小液氨用量,從而增加了氨站氣氨供給負(fù)荷。

2 解決措施

2.1 氨站供氨系統(tǒng)技術(shù)改造

氨站采用液氨泵供氨,并增大液氨泵進(jìn)出口管徑。停用MAP 裝置內(nèi)部液氨蒸發(fā)器,在氨站增加2 臺(tái)臥式U 型列管式蒸發(fā)器,每臺(tái)蒸發(fā)能力8 t/h,液氨蒸發(fā)器出口設(shè)置氣氨緩沖罐,用來穩(wěn)定氣氨壓力。重新布置供氨管,采用一根總管、各個(gè)用氨點(diǎn)從總管上引出供氨。配套新建100 m3冷/熱水槽各一個(gè),各配置2 臺(tái)水泵,均為一開一備。熱水從磷酸濃縮裝置送到熱水槽,通過熱水泵供給液氨蒸發(fā)器,換熱后的冷水回到冷水槽,再由冷水泵送到硫酸裝置,熱水槽加裝電導(dǎo)率在線監(jiān)測儀,監(jiān)測磷酸濃縮工序來冷凝水水質(zhì)。冷/熱水泵的頻率、電流、停運(yùn)狀態(tài),液氨蒸發(fā)器和水槽的液位、溫度、電導(dǎo)率等信號(hào)引入氨站主控室。改造后工藝流程見圖1。

圖1 氨站供氨系統(tǒng)改造后工藝流程

2.2 對(duì)氣氨輸送管道進(jìn)行保溫

對(duì)氨站至2套DAP裝置的氣氨輸送管道進(jìn)行保溫,降低供氨過程中的熱損失,提高進(jìn)入管式反應(yīng)器的氣氨溫度,從而降低裝置氣氨用量。

保溫前2套DAP裝置氣氨消耗總量6 000 kg/h,液氨消耗總量4 000 kg/h。保溫前進(jìn)DAP 裝置氣氨溫度30 ℃,比熱容3.308 kJ/(kg·℃);液氨溫度20 ℃,比熱容4.773 kJ/(kg·℃);20 ℃液氨汽化潛熱1 187.46 kJ/kg。保溫后進(jìn)DAP 裝置氣氨溫度55 ℃,比熱容4.035 kJ/(kg·℃)[2]。

(1)保溫前氣、液氨帶入熱量:氣氨帶入熱量Q1=6 000×30×3.308 kJ/h=595 440 kJ/h;液氨帶入熱量Q2=4 000×20×4.773 kJ/h=381 840 kJ/h;20 ℃液氨汽化成20℃氣氨吸收熱量Q3=4 000 ×1 187.46 kJ/h=4 749 840 kJ/h。則保溫前氣、液氨帶入熱量∑Q前=Q1+Q2-Q3=-3 772 560 kJ/h。

(2)保溫后氣、液氨帶入熱量:氣氨帶入熱量Q4=55 ℃×4.035 kJ/(kg·℃)·qm(氣氨);液氨帶入熱量Q5=20 ℃×4.773 kJ/(kg·℃)·qm(液氨);20 ℃液氨汽化成20 ℃氣氨吸收熱量Q6=1 187.46 kJ/kg·qm(液氨)。則保溫后氣、液氨帶入熱量∑Q后=Q4+Q5-Q6。

(3)保溫后消耗氣氨、液氨量:為了不影響系統(tǒng)反應(yīng)熱,保溫前后帶入系統(tǒng)的熱量需相同,即∑Q前=∑Q后;由于進(jìn)入系統(tǒng)的氣、液氨總質(zhì)量流量不變,即qm(氣氨)+qm(液氨)=10 000 kg/h。因此可計(jì)算出qm(氣氨)=5 440 kg/h,qm(液氨)=4 560 kg/h。

氣氨輸送管道保溫前后裝置氣氨用量見表1。

表1 氣氨輸送管道保溫前后裝置氣氨用量

氨站新增的2臺(tái)液氨蒸發(fā)器的設(shè)計(jì)能力合計(jì)為16 000 kg/h,實(shí)際效率約為85%,實(shí)際氣氨供給量為13 600 kg/h,氣氨輸送管道保溫前難以同時(shí)滿足5套裝置氣氨用量,保溫后由于氣氨溫度提高,氣氨帶入的熱量增加,在保證系統(tǒng)反應(yīng)熱的前提下2套DAP裝置每小時(shí)氣氨用量可減少約560 kg,從而使氨站氣氨供給量可以滿足5套裝置同時(shí)使用。

3 結(jié)語

氨站供氨系統(tǒng)經(jīng)過改造,公司統(tǒng)一調(diào)配各裝置氣氨用量,實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)控制,提高了各裝置應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的能力。同時(shí),MAP 裝置液氨蒸發(fā)器使用頻率降低,減少了維修成本,達(dá)到了延長裝置運(yùn)行周期、完善工藝控制的目的。

氣氨輸送管道保溫后氣氨熱量得到合理利用,氨站蒸發(fā)的氣氨不但能夠滿足原磷銨裝置的生產(chǎn)需求,同時(shí)也能夠保證新建裝置的氣氨用量,且氣氨實(shí)測溫度最高可達(dá)到65 ℃,能夠在降低氣氨用量的同時(shí)不影響產(chǎn)品質(zhì)量。

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