摘 要:為研究軟土路基土路肩受重復(fù)交通荷載作用,導(dǎo)致承載力不足、產(chǎn)生沉降出現(xiàn)車轍的問題,本文通過現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)研究了黏土路基層上覆蓋細(xì)粒土層時(shí)的路肩承載力,分析了重載交通下土工格柵在穩(wěn)定軟土地基的適用性。結(jié)果表明:土工格柵能夠消除肩道車轍,并改善路肩截面的強(qiáng)度特性,驗(yàn)證了土工格柵作為一種相對(duì)簡(jiǎn)單的方法改善土路肩性能的可行性。同時(shí),機(jī)械穩(wěn)定是減少車轍和修補(bǔ)顆粒肩上軟弱土層的有效方法。
關(guān)鍵詞:土工格柵;土工合成材料;顆粒肩;車轍;穩(wěn)定土
中圖分類號(hào):U 41" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
在軟弱地基支撐的地區(qū)的顆粒狀材料路肩中,車轍較為常見。在交通荷載反復(fù)作用下,路基發(fā)生承載力破壞,導(dǎo)致車轍不斷出現(xiàn)。不僅會(huì)影響行車安全,嚴(yán)重車轍還會(huì)使公路維護(hù)費(fèi)用很高。為減少路肩車轍影響,通常采用粗集料和優(yōu)化填土粗粒顆粒含量進(jìn)行優(yōu)化[1],但在實(shí)際工程中,將該方法作為臨時(shí)解決方案,未能在公路工程長(zhǎng)期使用中解決問題,經(jīng)過一段時(shí)間的服役,土路肩仍會(huì)產(chǎn)生車轍破壞。因此韓永增[2]利用原位測(cè)試對(duì)25個(gè)粗粒路肩性能進(jìn)行評(píng)估,大約40%的檢查路段,路基層的加州承載比(CBR)為10或更少,導(dǎo)致路基承載力破壞以及顆粒和路基材料的橫向位移,出現(xiàn)受力性能不同。胡瀟[3]根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)軟基施工和顆粒肩試驗(yàn)段監(jiān)測(cè)結(jié)果,試驗(yàn)段采用3種不同土工格柵的路基與顆粒層界面段,對(duì)試驗(yàn)段進(jìn)行大約一年的監(jiān)測(cè),證明了土工格柵穩(wěn)定在消除車轍方面是有效的。
為綜合研究土工格柵對(duì)軟土地基條件下,土路肩穩(wěn)定性的變化過程。本文采用土工格柵加筋土路設(shè)計(jì)方法,考慮土工格柵受承載力系數(shù)的影響,分析土工格柵與孔徑穩(wěn)定模量,考慮了基層材料的質(zhì)量、應(yīng)力分布隨荷載循環(huán)次數(shù)的變化以及車轍深度的影響。
1 工程概況
東營(yíng)南一路快速路工程項(xiàng)目為南一路的重要組成部分,東西縱貫東營(yíng)市中心城區(qū)。項(xiàng)目起點(diǎn)平交華山路,終點(diǎn)止于西一路以西,道路全長(zhǎng)為7.29km,先后與廣利河、東青高速、天目山路、規(guī)劃廬山路、西一路等交叉。共設(shè)置高架橋兩座,分別為G18高架橋(橋長(zhǎng)978m)和西一路高架橋(橋長(zhǎng)475m)。共設(shè)置出入口兩處,天目山路設(shè)置出入口1處,西一路設(shè)置出入口1處。公路全程多處位于軟土區(qū),為了避免出現(xiàn)路基變形,影響公路使用壽命及交通安全,本文對(duì)路基加固進(jìn)行研究。
2 現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)
在粗顆粒土路肩檢測(cè)中,經(jīng)常遇到軟弱地基情況,通過動(dòng)態(tài)錐(DCP)測(cè)試,發(fā)現(xiàn)大約40%檢查的土路肩的CBR為10或更少,并觀察不同行車荷載下的車轍破壞。有軟基層的路段可能在施工后立即出現(xiàn)車轍,當(dāng)車輛荷載作用時(shí),車轍沿著車輪路徑發(fā)展。在距離路面邊緣不同距離下進(jìn)行DCP試驗(yàn),得到碎石層上部200mm處CBR為6~12,下墊土肩料下墊層CBR為4~10,下墊土肩料下墊土路基CBR為2~29,該路段出現(xiàn)的車轍可能是由顆粒的橫向變形引起,另外在下層路基材料對(duì)顆粒層造成損傷以及沖切和剪切破壞會(huì)導(dǎo)致路基變形,從而出現(xiàn)車轍[4-5]。
3 研究結(jié)果分析與討論
3.1 車轍深度和沖擊值(CIV)
由于軟路基條件下,內(nèi)部顆粒路肩出現(xiàn)嚴(yán)重的車轍(深度達(dá)200mm)現(xiàn)象,問題路段的長(zhǎng)度約為9.6km。通過載重自卸車加載測(cè)試,測(cè)量了車輪路徑上預(yù)先確定位置的車轍深度,并使用20kg的錘子進(jìn)行沖擊試驗(yàn)和DCP試驗(yàn),識(shí)別并隔離需要修復(fù)的軟土區(qū)。車轍深度和沖擊值(CIV)隨距離變化規(guī)律如圖1所示。由圖1可以看出:在軟土條件下最高車胎深度和最低CIV的區(qū)域,延伸了約2000m。該區(qū)域的DCP試驗(yàn)表明,在200mm上部的加權(quán)平均CBR為6,在200mm至500mm深度處的加權(quán)平均CBR為5。
3.2 土工格柵穩(wěn)定土路肩
采用3種雙軸土工格柵,即BX1(拉伸強(qiáng)度:11.8 kN/m)、BX2(拉伸強(qiáng)度:8.5 kN/m)和BX3(拉伸強(qiáng)度:6.2 kN/m)來(lái)固定土路肩,將土工格柵放置在路基和碎石灰?guī)r層200mm之間的界面上。試驗(yàn)段長(zhǎng)約310m,寬約2.4m,將前60m作為控制段,不進(jìn)行穩(wěn)定處理,后續(xù)路段分別用BX1、BX2、BX3穩(wěn)定100m。
在土工格柵穩(wěn)定施工過程中,通過去除和丟棄破碎顆粒層來(lái)穩(wěn)定路肩試驗(yàn)段,使用約450t新的破碎石灰石材料。將土工格柵從BX1、BX2、BX3開始滾壓在軟基上。采用電動(dòng)平地機(jī)和氣動(dòng)壓路機(jī)對(duì)骨料進(jìn)行鋪展和壓實(shí)。當(dāng)施工結(jié)束時(shí),土工格柵邊緣在距離路面邊緣約2.4 m處露出。由于施工過程中顆粒層厚度逐漸變細(xì)(即顆粒層厚度隨距路面橫向距離的增加而減少),從物料挖掘、土工格柵鋪設(shè)、骨料鋪設(shè)到壓實(shí),整個(gè)過程耗時(shí)約5h。
3.3 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)試驗(yàn)段性能用平板載荷試驗(yàn)(PLT)進(jìn)行評(píng)價(jià),PLT由300mm鋼板、液壓千斤頂和3個(gè)測(cè)量板撓度的線性傳感器(LVDT)組成。分別在施工后、3個(gè)月和10個(gè)月后,在距離路面邊緣約1.2m處進(jìn)行PLT試驗(yàn)。不在顆粒層開始變細(xì)的路肩邊緣附近進(jìn)行試驗(yàn),以避免顆粒材料過度變形,增加車轍的幅度。在施工后立即測(cè)量PLT加載和持續(xù)加載階段的最高地基反應(yīng)模量。圖2為路肩承載力試驗(yàn)結(jié)果,由圖2可以看出:BX2和BX3的孔徑穩(wěn)定模量差異較?。˙X2和BX3的孔徑穩(wěn)定模量分別為3.2和2.8??刂贫螠y(cè)得的土撓度最高,比第一加載階段的BX1值小60%。在3個(gè)月后,由于在重復(fù)交通荷載作用下,骨料的側(cè)向約束逐漸增加,因此所有土工格柵段測(cè)得的加載值比施工后的值增加了70%。也可能當(dāng)截面被加載時(shí),路基層變形將拉力施加到土工格柵上,提高了截面的穩(wěn)定性[3-4]。10個(gè)月后獲得的PLT結(jié)果顯示,對(duì)照切片和BX2切片的加載值分別減少了約23%和8%。然而,隨著時(shí)間的推移,BX1和BX3穩(wěn)定的部分加載值繼續(xù)增加,分別增加了5%和26%。
使用20kg錘子每隔15m進(jìn)行一次沖擊測(cè)試,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。由圖3可以看出:穩(wěn)定后測(cè)量的CIV比穩(wěn)定前約高3倍,在3個(gè)月后,穩(wěn)定段表面剛度額外增加,CIV平均增加了20%。在控制部分CIV沒有明顯增加,即使它們的孔徑穩(wěn)定模量有所變化,但土工格柵截面上測(cè)量CIV之間沒有明顯差異。當(dāng)10個(gè)月時(shí),所有穩(wěn)定區(qū)的CIV平均減少了4%。
3.4 現(xiàn)成試驗(yàn)測(cè)試分析
為補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)研究和評(píng)估土工格柵、土工織物和兩種顆粒材料在減少車轍方面的性能,通過設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試程序,選取材料模擬軟基上覆顆粒路肩的試驗(yàn)箱模型。用土工格柵和土工織物穩(wěn)定箱形模型,并在記錄循環(huán)加載下表面位移的情況。通過土工格柵和土工織物的累積位移和試驗(yàn)后土工性狀的變化來(lái)評(píng)價(jià)土工格柵和土工織物的性能。共執(zhí)行9個(gè)測(cè)試并進(jìn)行比較,以確定所選材料的性能差異。在所有試驗(yàn)中,路基含水率在保持在25%左右,土壤累積位移。
可以看出,試驗(yàn)開始時(shí)的路基和顆粒層干重分別為19 kN/m3和13.4 kN/m3,CBR從3增至9。15000次循環(huán)后的最終位移量為284 mm。土工格柵尺寸比箱體尺寸短6 mm,以消除格柵與箱體之間的相互作用,路基和顆粒層干重分別為18.6 kN/m3和14 kN/m3。在試驗(yàn)結(jié)束后,CBR從5增至7,土體致密化程度較低。1.5萬(wàn)次循環(huán)時(shí)實(shí)測(cè)土體最大位移為125 mm,比對(duì)照試驗(yàn)減少55%左右,當(dāng)每個(gè)加載階段結(jié)束時(shí),將實(shí)測(cè)的土位移與預(yù)測(cè)的土位移進(jìn)行比較。這種方法不考慮分段加載,因此車轍發(fā)展階段2和階段3的車轍深度預(yù)測(cè)是基于加載和循環(huán)次數(shù),導(dǎo)致測(cè)量和預(yù)測(cè)的車轍深度之間的差異;當(dāng)?shù)谝粋€(gè)加載階段(即5000個(gè)循環(huán))結(jié)束時(shí),預(yù)測(cè)的土位移和實(shí)測(cè)的土位移相似。
統(tǒng)計(jì)第二、三階段加載結(jié)束時(shí)土體位移情況,結(jié)果表明土工格柵在重復(fù)循環(huán)荷載作用下發(fā)生變形并被拉向箱心。在每個(gè)荷載增量的前500次循環(huán)中,土體的位移量最多,與試驗(yàn)1相比,通過路基層的骨料孔隙有所減少,但未完全消除,骨料沖擊孔深度約為25mm。
在3號(hào)試驗(yàn)中,土工格柵四角采用打入路基底層的鋼筋進(jìn)行錨固,路基和顆粒層干重分別為19.2kN/m3和14.2 kN/m3。由于土體位移的影響,因此CBR從5增至8,承載模量從8.0 MPa增至11.0 MPa。與試驗(yàn)2(土工格柵未錨固)相比,部分錨固土工格柵土體位移降低了約10%。在15000個(gè)循環(huán)中,測(cè)試2的測(cè)量和預(yù)測(cè)的土壤位移差為47mm,測(cè)試3的差為35mm。BX1土工格柵的整個(gè)周長(zhǎng)是固定的,以消除任何土工格柵移動(dòng)。
4 結(jié)論
本文研究了土工格柵在軟土地基路肩穩(wěn)定中的應(yīng)用研究,分析了土工格柵對(duì)路肩車轍及承載力的影響。主要結(jié)論如下。1)在軟土條件下可以延長(zhǎng)最高車胎深度和最低CIV的區(qū)域,在200mm上部平均CBR為6,在200~500mm深度,平均CBR為5。2)土工格柵穩(wěn)定后的路肩CIV平均增加20%,在穩(wěn)定10個(gè)月后,所有穩(wěn)定區(qū)的CIV平均減少了4%。土路基經(jīng)過1.5萬(wàn)次循環(huán),土體最大位移為125 mm,比對(duì)照試驗(yàn)減少55%。3)對(duì)土工格柵經(jīng)路基底層的鋼筋進(jìn)行錨固后,路基和顆粒層干重分別為19.2kN/m3和14.2 kN/m3,CBR從5增至8,承載模量從8.0 MPa增至11.0 MPa。
參考文獻(xiàn)
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