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基于AB755系列變頻器轉(zhuǎn)爐傾動主從控制改造

2024-12-31 00:00:00余偉
今日自動化 2024年8期

[關(guān)鍵詞]AB755系列變頻器;轉(zhuǎn)爐;傾動系統(tǒng)

鄂鋼煉鋼廠1號轉(zhuǎn)爐設(shè)計容量120t,于2009年投產(chǎn)。轉(zhuǎn)爐傾動裝置主要由一次減速機、二次減速機、脫圈等組成,采用四點嚙合全懸掛柔性傳動型式,力矩平衡機構(gòu)為扭力桿裝置。工作特點是低速、重載、大速比、啟動和制動頻繁。傳動系統(tǒng)采用4臺160kW交流電機和4臺320kWAB700S系列變頻器。制動抱閘采用電液推桿。由于AB700S系列變頻器停產(chǎn),采用AB公司755系列變頻裝置對舊的700S變頻傳動裝置進行升級改造。

1 主要設(shè)備選型

傾動變頻裝置詳細技術(shù)參數(shù)見表1。傾動傳動系統(tǒng)主要設(shè)備選型見表2。

裝置過載能力:10min內(nèi)最長可承受1min的110%過載;60s內(nèi)最長可承受3s的150%過載。

2 主要控制策略

2.1 “三用一備”自動切換功能

傾動裝置由4臺電機驅(qū)動1臺減速機來實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐±360°運轉(zhuǎn),4臺電機及傳動裝置的控制策略如下。

(1)當(dāng)4臺變頻器都沒有故障時,1號為主機,2號、3號、4號為從機,從機接受主機力矩給定,跟隨主機力矩。

(2)當(dāng)主機沒有故障,單臺從機發(fā)生故障時,自動切掉故障從機,傾動裝置傳動功能不受影響。例如,2號變頻器故障,1號、3號、4號變頻器正常運行。

(3)當(dāng)1號主機出現(xiàn)故障,自動切換至2號變頻器為主機。當(dāng)1號、2號都出現(xiàn)故障時,自動切換至3號變頻器為主機。傾動變頻器正常工作臺數(shù)不小于3臺可以滿足轉(zhuǎn)爐傾動全速正常運行。2臺變頻器正??梢詽M足傾動系統(tǒng)低速運行。

2.2 同步性

4臺電動機同步啟動、制動及同步運行。轉(zhuǎn)爐可以作±360°旋轉(zhuǎn),變頻器能工作在正向出力、正向制動、反向出力、反向制動4種工作狀態(tài)。

3 技術(shù)方案

3.1 變頻器負荷分配原理

主機為速度模式,跟隨DP(分散外設(shè))網(wǎng)絡(luò)速度指令運行,從機為力矩模式,跟隨主機力矩進行負荷分配。變頻器負荷分配原理如圖1所示。

3.2 變頻器主從切換及負荷分配方法

3.2.1 主從切換控制邏輯

1號、2號、3號變頻器根據(jù)DP網(wǎng)絡(luò)給定的主從控制字,自動切換主/從控制模式。若為主機,則自動切換至速度模式,跟隨DP網(wǎng)絡(luò)給定設(shè)定速度以速度環(huán)運行。若為從機,則自動切換至力矩模式,跟隨通過以太網(wǎng)傳輸過來的力矩設(shè)定以力矩環(huán)運行。

3.2.2 力矩傳輸方式

(1)1號變頻器作為主變頻器,將力矩發(fā)送到DeviceLogix,通過以太網(wǎng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)?號變頻器。

(2)2號變頻器根據(jù)DP網(wǎng)絡(luò)給定的主從控制字,選擇傳輸給3號變頻器的力矩。若1號變頻器為主機,2號變頻器將1號變頻器力矩傳輸給3號變頻器。若2號變頻器為主機,2號變頻器將自身的力矩傳輸給3號變頻器。變頻器主從邏輯判斷如圖2所示。

(3)3號變頻器的力矩傳輸與2號變頻器一樣,根據(jù)DP網(wǎng)絡(luò)給定的主從控制字來選擇傳輸給4號變頻器的力矩。

3.3 抱閘控制

1號、2號、3號變頻器根據(jù)網(wǎng)絡(luò)給定的主從控制字,主機發(fā)出抱閘控制指令,從機接收。抱閘控制邏輯如下:①開抱閘。主變頻器力矩大于10%;②關(guān)抱閘。傾動速度給定為0,且變頻器速度小于200r/min。

3.4 變頻器控制網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)

變頻器控制網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖3所示。

4 調(diào)試步驟

(1)設(shè)定4臺傾動變頻器參數(shù),并在負載脫開的情況下做動態(tài)自整定。主要參數(shù)見表3。

(2)核對PLC與變頻器通信數(shù)據(jù)控制字、狀態(tài)字、給定速度、反饋速度、反饋力矩、主從切換及抱閘。

(3)4臺傾動變頻器在速度模式下由PLC控制啟動停止。當(dāng)PLC下發(fā)啟動和速度命令時,多臺變頻器報警F10108I1OverCurrentWPos(正向過電流)。為方便排查問題,PLC先控制1臺變頻器運行,并用示波器監(jiān)控速度給定和電流發(fā)現(xiàn)PLC給定的速度超限值。排查PLC程序發(fā)現(xiàn),下發(fā)的速度高低位轉(zhuǎn)換異常,修改后速度給定正常,PLC可以正常控制每臺變頻器啟動停止。再用PLC同時控制4臺傾動變頻器,變頻器可以正常運行。

(4)4臺傾動變頻器主從控制測試。1號變頻器做主機運行在速度模式,另外3臺做從機運行在力矩模式,示波器監(jiān)控4臺傾動變頻器運行狀態(tài)正常。模擬從機故障,3臺變頻器可以正常運行。模擬主機故障,主機自動切換功能正常。

(5)轉(zhuǎn)爐空載測試正常后,爐內(nèi)加入120t生鐵進行±360°搖爐測試。

5 運行效果

生產(chǎn)過程中對搖爐過程運行曲線進行監(jiān)視,4臺變頻器速度、力矩、電流同步性較好?,F(xiàn)場觀察搖爐過程中啟停、制動平穩(wěn)。一次減速機在傾動過程中只有輕微的擺動。單臺變頻器故障時自動切換功能正常。

6 結(jié)束語

文章通過鄂鋼1號120t基于AB755系列變頻器轉(zhuǎn)爐傾動裝置升級改造實踐,重點對轉(zhuǎn)爐傾動的主從控制邏輯、變頻器主從切換及負荷分配方法、抱閘控制邏輯、三用一備冗余控制方案、調(diào)試重點難點進行了詳細介紹,并對調(diào)試過程中遇到的問題提供分析解決辦法。改造完成后,傳動系統(tǒng)運行過程中同步性一致,啟停平穩(wěn),達到了預(yù)期效果。

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