梁耀琪
摘要:本文從工藝參數(shù)確定、工藝設(shè)備選型、投資經(jīng)濟(jì)分析三方面對新塘水廠投加石灰粉改造工程方案可行性進(jìn)行了詳細(xì)的分析,得出新方案可以有效節(jié)約生產(chǎn)成本,方案可行。
關(guān)鍵詞:水廠石灰粉改造工程
0 引言
新塘水廠現(xiàn)同時使用燒堿及石灰乳2種PH凈水調(diào)節(jié)劑,在成本控制上看,現(xiàn)階段燒堿的單價為0.97元/kg,石灰乳的供貨單價更是由原來的0.22元/kg上升至0.39元/kg,這2種PH凈水調(diào)節(jié)劑高昂的價格嚴(yán)重影響了我廠生產(chǎn)成本控制因此,為節(jié)省生產(chǎn)成本,要求新塘水廠進(jìn)行石灰粉全面替代燒堿和石灰乳的投加系統(tǒng)的改造工程。
1 工藝參數(shù)確定
1.1 設(shè)計水量:根據(jù)2006至2008年度實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)及2009年度計劃指標(biāo)分析,取正常設(shè)計日均供水總量=520000m3/d、最大設(shè)計日供水總量=700000m3/d計算。
1.2 石灰粉設(shè)計投加量:
1.2.1 石灰乳投加量實(shí)際生產(chǎn)報表數(shù)據(jù):參考2008年全年生產(chǎn)報表數(shù)據(jù),我廠平均石灰乳投加量為60kg/dam3。
1.2.2 燒堿投加量實(shí)際生產(chǎn)報表數(shù)據(jù):參考2008年全年生產(chǎn)報表數(shù)據(jù),我廠平均燒堿投加量為91kg/dam3。
1.2.3 CaO設(shè)計投加量:根據(jù)石灰乳中的CaO含量為22%計算得出:CaO設(shè)計正常投加量為:60kg/dam3×22%=13.2kg/dam3;CaO設(shè)計最大投加量為:91kg/dam3×22%=20.02kg/dam3。
1.2.4 石灰粉與水溶解時的配比比例:根據(jù)我廠化驗(yàn)室室內(nèi)試驗(yàn),在攪拌器轉(zhuǎn)速為80rpm,攪拌時間為100分鐘,控制石灰粉與水的質(zhì)量比在1:5-1:15的比例下進(jìn)行溶解攪拌,從實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對比分析可得,石灰粉與水在溶解時的質(zhì)量配比在1:7時,溶液中的CaO釋出量最大,達(dá)到92.16%,含量為11.52%,因此選取石灰粉與水溶解時的配比比例為1:7,溶解攪拌后的溶液中CaO含量為11.52%。
1.2.5 石灰粉設(shè)計投加量:正常投加量為:13.2kg/dam3÷92.16%≈15kg/dam3,最大投加量為:20.02kg/dam3÷92.16%≈22kg/dam3。
1.3 石灰粉設(shè)計日平均用量:正常日平均用量為:520dam3/d×15kg/dam3=7800kg/d。最大日用量為:700dam3/d×22kg/dam3=15
400kg/d。
1.4 石灰粉溶解用水量:正常用水量為:7800kg/d×7=54600kg/d≈55m3/d;最大用水量為:15400kg/d×7=107800kg/d≈108m3/d。
1.5 石灰粉溶解后溶液體積:根據(jù)石灰粉溶解后溶液密度為1070kg/m3計算得出:正常溶液體積為:(7800kg/d+55000kg/d)÷1070kg/m3≈59m3/d。最大溶液體積為:(15400kg/d+108000kg/d)÷1070kg/m3≈116m3/d。
1.6 石灰粉儲存量:每天使用需投加石灰粉包數(shù)為:7800kg/d÷25kg/包=312包/d,根據(jù)公司關(guān)于凈水原材料儲存量為5天的要求,石灰粉儲存量為:7800kg×5=39噸。
2 工藝設(shè)備選型
2.1 石灰粉儲存?zhèn)}庫:根據(jù)儲液罐儲存2天的石灰粉溶液用量,新建的石灰粉儲存?zhèn)}庫儲存石灰粉數(shù)量為3天的正常用量計算得出:儲存石灰粉數(shù)量為:7800kg/d×3=23400kg=23.4t;儲存石灰粉包數(shù)為:312包/d×3=936包;按實(shí)驗(yàn)室測定數(shù)據(jù)石灰粉在散落狀態(tài)下密度≈0.7噸/m3,則總體積為23.4噸÷0.7噸/m3≈34m3。新建的石灰粉儲存?zhèn)}庫采用結(jié)構(gòu)化簡易板房形式,占地面積為8m×7m=56m2,高度為4.5m。
2.2 溶解罐 溶解罐選用1個由碳鋼板加工制作成D2800×1500的圓形罐體,安裝一臺機(jī)械攪拌裝置。采用定量、定水位溶解,人工解包、倒料。
2.3 儲液罐 儲液罐共4個,每個儲液罐均設(shè)有一臺機(jī)械攪拌裝置、一臺液位計。液閥采用手動蝶閥,出
液閥采用電動蝶閥,由PLC根據(jù)投加罐的液位參數(shù)自動從4個儲液罐中選擇1個儲液罐為工作罐,同時開啟攪拌裝置、出液電動蝶閥、中轉(zhuǎn)泵,將溶液輸送至投加罐中,當(dāng)投加罐液位達(dá)到上限時,自動關(guān)閉攪拌裝置、出液電動蝶閥、中轉(zhuǎn)泵,整個輸液過程均由PLC系統(tǒng)自控制。
2.4 投加罐:投加罐共2個,每個投加罐均設(shè)有一臺機(jī)械攪拌裝置、一臺液位計,進(jìn)出液閥門均采用電動蝶閥,運(yùn)行方式為一運(yùn)一備。
2.5 溶液輸送設(shè)備:正常流量為:59m3/d÷24h/d=2.46m3/h=24
60L/h;最大流量為:116m3/d÷24h/d=4.83m3/h=4830L/h。
根據(jù)所選定的提升、中轉(zhuǎn)、投加泵的流量都必須滿足最大流量的原則,選用國產(chǎn)管道離心泵輸送溶液。其中提升泵流量為20m3/h,1運(yùn)1備;中轉(zhuǎn)泵流量為10m3/h,使用方式為2運(yùn);投加泵流量為10m3/h,2運(yùn)1備。
3 投資經(jīng)濟(jì)分析
按石灰粉單價0.715元/kg計算:
4 結(jié)論
通過前述分析,新塘水廠若使用石灰粉替代現(xiàn)有石灰乳和燒堿系統(tǒng)所進(jìn)行的投資為64.5萬元,回收期為66天,施工總工期期約為29天。經(jīng)改造后的投灰系統(tǒng),能在投加量上做到自動化控制,并有效節(jié)省生產(chǎn)成本。
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