張曉麗,周慶文,胡 洋,王燕妮,岳利英,江 燕
(1.中國石化中原油田分公司天然氣處理廠,河南濮陽 457001;2.中原油田普光分公司天然氣凈化廠,四川達(dá)州 635000)
天然氣處理廠有一套大型的采用深冷分離法回收天然氣液裝置。丙烷制冷系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)深冷分離的關(guān)鍵,它利用丙烷液體蒸發(fā)的吸熱效應(yīng)對原料氣預(yù)冷,達(dá)到工藝要求。丙烷儲罐3-V4用于儲存丙烷制冷系統(tǒng)的丙烷液體,停機(jī)檢修期間,儲罐內(nèi)的丙烷要通過丙烷外輸管線輸至罐區(qū),以便對系統(tǒng)泄壓、置換,保證維修安全。在實(shí)際生產(chǎn)中,要專門啟動丙烷壓縮機(jī)輸送丙烷,且總有一部分丙烷液體無法輸送,只能放空燒掉,造成電能和丙烷液體浪費(fèi),既增加了成本,又有違清潔生產(chǎn)的方針。
丙烷制冷系統(tǒng)原回收丙烷液體的方法(見圖1):啟動丙烷壓縮機(jī)3-K1,手動打開一、二、三段防喘閥,利用高溫的防喘氣將三個分離器3-V1、3-V2、3-V3中的液體蒸發(fā)以便將分離器中液體收集到丙烷儲罐3-V4,利用丙烷壓縮機(jī)出口壓力為1.5 MPa的工藝氣將丙烷儲罐內(nèi)丙烷液體通過外輸管線輸至罐區(qū)。
圖1 丙烷制冷系統(tǒng)流程圖
丙烷液體的流程(見下頁圖2加粗管線):丙烷儲罐 3-V4DN25截止閥1DN25單向閥(注① )DN25截止閥2丙烷外輸管線。管線長約60 m。
每次回收液態(tài)丙烷都需要啟動丙烷壓縮機(jī)3-K1,丙烷壓縮機(jī)由電機(jī)帶動,其功率為1 480 kW,運(yùn)轉(zhuǎn)24 h耗電35 520 kW·h。按每度電0.74元計(jì)算,共26 285元。
丙烷壓縮機(jī)運(yùn)行時,系統(tǒng)循環(huán)需要一定量的丙烷,停機(jī)后系統(tǒng)中的蒸汽又會冷凝為液體,無法再回收,最后只能放空燒掉,既增加了損耗,又污染了環(huán)境。每次回收丙烷時都有約0.5 t丙烷液體無法輸至罐區(qū)。按市場價(jià)每噸4000元的價(jià)格計(jì)算,造成2 000元的損失。
圖2 回收液態(tài)丙烷原工藝流程圖
一般情況下將丙烷儲罐內(nèi)的液體輸送完需要20 ~25 h。
在現(xiàn)場操作DN25截止閥1和2兩個閥門相隔30 m,且DN25截止閥2、DN25單向閥需要操作人員爬上5 m高的平臺操作和拆卸閥芯,操作十分不便。
DN25單向閥的閥芯由于經(jīng)常拆卸,增加了泄漏的風(fēng)險(xiǎn),以往有2次曾因此閥泄漏延誤開機(jī)2 h。操作人員上到5 m高的平臺上操作,增加了操作人員的不安全因素。
為了降低回收丙烷液體的電能和丙烷的消耗,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),利用現(xiàn)有管線,最終確定改造方案如下(見圖3加粗管線)
圖3 改進(jìn)后回收液態(tài)丙烷工藝流程圖
①利用丙烷壓縮機(jī)現(xiàn)有密封氣管線,引入燃料氣壓縮機(jī)5-K1提供的1.0 MPa干氣,將丙烷壓至罐區(qū),不需再啟動丙烷壓縮機(jī)。②新增一條從丙烷儲罐3-V4底部直接接入丙烷外輸管線的DN25管線。改進(jìn)后丙烷回收流程為:丙烷儲罐 3-V4DN25截止閥3DN25截止閥4丙烷外輸管線。管線長約25 m。
①不需啟動丙烷壓縮機(jī)。正常情況下還可利用另外一套運(yùn)行裝置的燃料氣壓縮機(jī)5-K1的干氣回收丙烷液體,不用再專門啟動機(jī)組,極大地減少了能耗,降低了勞動強(qiáng)度。②最大限度地回收丙烷。改進(jìn)流程后,待系統(tǒng)內(nèi)蒸汽冷卻后再回收丙烷液體,可將系統(tǒng)內(nèi)的丙烷全部壓至罐區(qū),避免丙烷的浪費(fèi)。③時間短?;厥胀瑯訑?shù)量的丙烷液體,只需4~5 h。④操作簡便、安全。不需要再拆卸DN25單向閥的閥芯,降低了泄漏的危險(xiǎn)。且改進(jìn)后流程的閥門在地面就可以操作,直線距離只有8 m,操作安全方便。⑤兩條管線可互為備用,不會影響開機(jī)。目前該方案已投入使用,效果良好。
①改造前延誤開機(jī)2 h計(jì)算,按每小時生產(chǎn)輕烴10 t,每噸輕烴按4 000元的價(jià)格計(jì)算,改造后可減少損失8萬元;②改造前需啟動丙烷壓縮機(jī)24 h,改造后無需啟動,可節(jié)省電費(fèi)2.63萬元;③回收改造前每次放空的無法回收的丙烷0.5 t,價(jià)值0.2萬元。共可減少損失21.66萬元/a。
該方案投入使用以來,此項(xiàng)工作在降低成本、提高效率、消除安全隱患,減少人員操作的不安全因素等方面均有明顯的改善,實(shí)現(xiàn)了安全、清潔生產(chǎn)。