趙曉峰,陳興偉
(中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽 471012)
生產(chǎn)與實(shí)踐·
PTA裝置氧化干燥機(jī)BM302A結(jié)垢原因及對策
趙曉峰,陳興偉
(中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南洛陽 471012)
對洛陽石化分公司精對苯二甲酸(PTA)裝置擴(kuò)能后,氧化單元新增干燥機(jī)BM302A結(jié)垢嚴(yán)重,堿洗頻次高的原因進(jìn)行分析和探討,提出了具體防范措施和對策,保證了干燥機(jī)安、穩(wěn)、長周期運(yùn)行。
PTA裝置;蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機(jī);結(jié)垢;堿洗
PTA是生產(chǎn)聚酯切片的重要原料,在PTA裝置中干燥機(jī)是生產(chǎn)PTA半成品和最終產(chǎn)品的重要設(shè)備之一。經(jīng)氧化或加氫的漿料,通過離心過濾之后,最終進(jìn)入干燥機(jī)進(jìn)行干燥。
中石化洛陽分公司精對苯二甲酸(PTA)裝置采用美國BP-AMOCO公司的專利技術(shù),產(chǎn)能為22.5萬t/a,2003年6月底,裝置進(jìn)行了擴(kuò)能改造,產(chǎn)能增加至32.5萬 t/a[1],氧化單元干燥系統(tǒng)增加干燥機(jī)一臺(BM302A),滿足了產(chǎn)能增加的要求;但設(shè)備運(yùn)行中,氧化干燥機(jī)出現(xiàn)了內(nèi)壓高、蒸汽列管結(jié)垢和入口堵塞等問題,干燥機(jī)的堿洗作業(yè)頻率增加。氧化單元老干燥機(jī)BM302堿洗周期為5~6個月;BM302A堿洗周期為2~3個月,甚至1個月左右,嚴(yán)重影響PTA裝置高負(fù)荷長周期運(yùn)行。
旋轉(zhuǎn)蒸汽管式干燥機(jī)是一種采用蒸汽進(jìn)行間接加熱的大型干燥設(shè)備,該設(shè)備運(yùn)行好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,也是影響整個裝置運(yùn)行成本的關(guān)鍵。
氧化干燥系統(tǒng)工藝流程見圖1,從過濾機(jī)BM301C出來的含濕量為8%的濕濾餅,依次經(jīng)過螺旋輸送機(jī) BP301C、BP302A、BP303A進(jìn)入干燥機(jī)BM302A內(nèi),被干燥機(jī)內(nèi)部的加熱列管間接加熱,除去殘留在濾餅內(nèi)的醋酸溶劑。物料在干燥機(jī)內(nèi)部停留時(shí)間大約30min,干燥后的固體粉料經(jīng)過出料螺旋輸送機(jī)BP304A、出口旋轉(zhuǎn)進(jìn)料閥BP306C/D,用輸送氣(惰性氣體)把TA粉料送往精制單元的中間料倉。
從濾餅內(nèi)蒸發(fā)出來的溶劑由循環(huán)惰氣從干燥機(jī)帶走,經(jīng)過干燥機(jī)煙囪進(jìn)入載氣洗滌塔BT301洗滌,富含醋酸氣體由冷凝罐BD312冷凝成凝液后,醋酸液相被送出系統(tǒng),氣相經(jīng)過鼓風(fēng)機(jī)BC302A/B加壓后進(jìn)入載濕氣加熱器BE305中加熱至135℃,此時(shí)的氣體也稱載濕氣,約60%干燥的載濕氣返回干燥機(jī)與其內(nèi)部物料逆流,形成循環(huán),多余的載濕氣通過排氣系統(tǒng)送入大氣放空。
造成干燥機(jī)BM302A系統(tǒng)頻繁堿洗的原因主要有以下幾個方面:
2.1裝置擴(kuò)能后的瓶頸現(xiàn)象
2003年P(guān)TA裝置擴(kuò)能改造,氧化單元過濾干燥系統(tǒng)增上了一臺過濾機(jī)和一臺干燥機(jī),BM302/A兩臺干燥機(jī)并聯(lián)操作,共用一套載氣洗滌系統(tǒng)。載氣洗滌系統(tǒng)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)狀,主要表現(xiàn)在:
在裝置負(fù)荷增大的情況下,載濕氣洗滌塔BT301承受的負(fù)荷增大,達(dá)不到要求的洗滌、冷卻載濕氣的作用,載濕氣帶液(醋酸)、帶料嚴(yán)重,載濕氣輸送風(fēng)機(jī)BC302A/B故障率增加、載濕氣系統(tǒng)積料、堵塞、腐蝕日趨嚴(yán)重,影響干燥機(jī)正常運(yùn)行。
載氣洗滌塔BT301壓力設(shè)計(jì)值是 -1.5kPa(G),實(shí)際操作中,此壓力只能維持在 -1.0kPa(G),主要原因是原載氣系統(tǒng)風(fēng)機(jī)BC302A/B不能滿足擴(kuò)能后的工藝要求。造成載濕氣循環(huán)流量降低,干燥機(jī)內(nèi)部富含醋酸介質(zhì)的氣體不能及時(shí)帶走,滯留于干燥機(jī),造成干燥機(jī)結(jié)垢,干燥機(jī)只能頻繁堿洗才能維持正常運(yùn)行。
載濕氣加熱器BE305設(shè)計(jì)值是135℃,擴(kuò)能后,載濕氣流量增加,BE305換熱能力不夠,目前只有132℃,載濕氣進(jìn)入干燥機(jī)時(shí)的含濕量高,攜帶干燥機(jī)內(nèi)部醋酸氣體能力降低,干燥機(jī)內(nèi)部濕氣積聚,造成干燥機(jī)結(jié)垢、頻繁堿洗。
其次,由于氧化單元過濾干燥系統(tǒng)中兩臺干燥機(jī)共用一套載濕氣洗滌系統(tǒng),載濕氣流量相互之間無法精確匹配,相互干擾影響,致使干燥機(jī)內(nèi)部濕氣積聚,造成干燥機(jī)結(jié)垢,頻繁堿洗。
2.2干燥機(jī)BM302A自身缺陷
干燥機(jī)BM302A入口端小填料材質(zhì)是編織聚四氟乙烯,使用壽命為一年,干燥機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中震動引起小填料壓蓋螺母松動,小填料偏移形成磨損。磨損的小填料密封不嚴(yán)密,致使低溫空氣進(jìn)入干燥機(jī)入口端,干燥機(jī)入口處高溫醋酸氣體受冷空氣影響冷凝成醋酸凝液,與干燥粉料混合結(jié)塊。造成干燥機(jī)入口端物料局部堵塞,干燥機(jī)下料不暢,載濕氣系統(tǒng)堵塞,長期以來就會造成干燥機(jī)效率降低,干燥機(jī)堿洗頻率增加。
2.3過濾機(jī)BM301C下料含濕量高
過濾機(jī)BM301C是早期國產(chǎn)過濾機(jī),密封有缺陷,投用后過濾機(jī)內(nèi)部過度閃蒸,造成觀察視鏡積料,很難判斷日常堿洗作業(yè)的效果及下料情況。經(jīng)常會有部分液相進(jìn)入過濾機(jī)下料干側(cè),然后進(jìn)入干燥機(jī)。干燥機(jī)BM302A設(shè)計(jì)要求進(jìn)料含濕量為8%。實(shí)際抽樣分析過濾機(jī)BM301C下料含濕量是12%左右,超出干燥機(jī)BM302A的處理能力,增加了干燥機(jī)的負(fù)荷,產(chǎn)生結(jié)垢。
日常作業(yè)堿洗過濾機(jī)時(shí),操作人員沒有嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作程序,誤操作或簡化操作程序,造成部分漿料或者堿液進(jìn)入干燥機(jī),產(chǎn)生結(jié)垢。
過濾機(jī)BM301C下料含濕量高最直觀的表現(xiàn)是載濕氣洗滌塔BT301底部溫度TIC314持續(xù)上升,BP303A電機(jī)電流上升,干燥機(jī)蒸汽用量明顯增大等。輕者會因煙囪積料,導(dǎo)致螺桿BP303A跳停;重者會因螺桿BP303A承載過大造成斷裂事故。同時(shí),煙囪積料還會造成干燥機(jī)內(nèi)濕蒸汽逸出不暢從而導(dǎo)致干燥機(jī)入口端冒料及蒸汽列管結(jié)垢,被迫堿洗。
2.4干燥機(jī)BM302A負(fù)荷調(diào)整滯后
由于設(shè)計(jì)缺陷,干燥機(jī)BM302A過載現(xiàn)象不能及時(shí)判斷,調(diào)整產(chǎn)生滯后。日常堿洗BM301C,恢復(fù)下料后,干燥機(jī)加熱蒸汽流量調(diào)整滯后,加熱蒸汽流量與干燥機(jī)負(fù)荷不匹配,造成干燥機(jī)內(nèi)部物料加熱不充分,日積月累造成干燥機(jī)加熱蒸汽列管結(jié)垢,干燥機(jī)換熱效率降低。
干燥機(jī)BM302A結(jié)垢的現(xiàn)象主要表現(xiàn)在過濾機(jī)負(fù)荷不能調(diào)整,負(fù)荷很低,稍有調(diào)整,干燥機(jī)BM302A下料溫度迅速下降,干燥機(jī)干燥效果嚴(yán)重惡化,必須進(jìn)行堿洗干燥機(jī)才能恢復(fù)正常狀態(tài)。
2.5CTA濾餅中的雜質(zhì)含量
當(dāng)氧化單元的生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí),如對二甲苯(PX)的純度低、母液循環(huán)率高、深度氧化或者反應(yīng)溫度過高,反應(yīng)過程中會生成許多副產(chǎn)物,造成濾餅中溶解的苯甲酸(BA)、對甲基苯甲酸(p-TA)和偏苯三酸(TMA)等雜質(zhì)含量增加。由于BA、p-TA和TMA是非常強(qiáng)的黏性物質(zhì),黏附在干燥機(jī)列管上后,就會造成干燥機(jī)列管結(jié)垢,干燥機(jī)列管的傳熱系數(shù)減小,降低干燥機(jī)的處理能力,使干燥機(jī)的堿洗頻率增加[1]。同時(shí),Co、Mn、Fe、Cr等金屬離子進(jìn)入干燥機(jī),不僅使CTA灰分增加還會造成氧化干燥機(jī)列管容易結(jié)垢,影響其長周期運(yùn)行[2]。
根據(jù)10多年P(guān)TA生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)資料,我們主要從以下幾個方面采取相應(yīng)措施,確保氧化干燥機(jī)BM302A長周期運(yùn)行。
3.1增上一套載氣洗滌系統(tǒng)
建議新增一套載氣洗滌系統(tǒng)(流程見下頁圖2),其設(shè)備主要有:干燥機(jī)載濕氣洗滌塔BT301A,冷凝罐BD312A,載濕氣鼓風(fēng)機(jī)BC302C/D,載濕氣加熱器BE305A。從而形成兩套獨(dú)立的干燥機(jī)載氣洗滌系統(tǒng),徹底解決裝置擴(kuò)能后的干燥機(jī)系統(tǒng)的問題,消除兩臺干燥機(jī)載濕氣相互干擾,確保攜帶固體顆粒的載濕氣能被充分洗滌和充分加熱,提高載濕氣攜帶醋酸濕氣的能力。
圖2增加載氣洗滌系統(tǒng)流程簡圖
同時(shí),定期對干燥機(jī)載濕氣風(fēng)機(jī)進(jìn)行切換,清洗,提高干燥機(jī)鼓風(fēng)機(jī)的效率,保障載濕氣系統(tǒng)正常運(yùn)行。避免干燥機(jī)內(nèi)部醋酸濕氣積聚,濕含量過高造成的干燥機(jī)結(jié)垢現(xiàn)象,有效地減少干燥機(jī)的堿洗頻率。
3.2入口端填料升級更換
利用停工檢修時(shí)間,定期更換干燥機(jī)BM302A入口小填料,并對小填料壓蓋螺母進(jìn)行定位處理,防止螺母松動,或選用性能更好填料,提高干燥機(jī)入口端的密封性能,阻止冷空氣進(jìn)入干燥機(jī),降低局部載濕氣被冷空氣冷卻積聚,避免干燥機(jī)結(jié)垢。
3.3優(yōu)化工藝操作
嚴(yán)格控制進(jìn)入氧化反應(yīng)器內(nèi)的PX純度,防止由于PX純度降低后,生成大量的副產(chǎn)物。同時(shí)優(yōu)化氧化反應(yīng)器BR106及真空過濾機(jī)BM301C操作,使CTA產(chǎn)品的控制指標(biāo)由現(xiàn)在的ω(4-CBA)≤3400× 10-6、ω(p-TA)≤360× 10-6、OD-340≤1.5降至ω(4-CBA)=(3000±200)×10-6、ω(p-TA)≤300×10-6和 OD-340≤1.2。
對氧化干燥機(jī)BM302A運(yùn)行幾個重要參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制,降低堿洗頻率。實(shí)際生產(chǎn)中,車間對干燥機(jī)進(jìn)料螺桿電流 II303A、出料輸送氣體背壓PI320A、載氣洗滌塔BT301底部溫度TIC314、干燥機(jī)出料溫度TIC350A以及載濕氣輸送風(fēng)機(jī)外排流量FI356、洗滌塔壓力PIC341制定相應(yīng)的控制范圍(主要控制參數(shù)見表1),并把它們作為重要平穩(wěn)率參數(shù)納入監(jiān)控和考核,出現(xiàn)異常及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理。并每月對這些參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、調(diào)整,通過不斷分析修正,避免了各種作業(yè)對干燥機(jī)帶來的結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生。
表1氧化干燥機(jī)重要控制參數(shù)表
編制下發(fā)《氧化單元日常作業(yè)指導(dǎo)書》和《氧化單元標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊》,加強(qiáng)培訓(xùn),規(guī)范現(xiàn)場作業(yè),減少誤操作。針對易影響B(tài)M302A系統(tǒng)正常運(yùn)行的日常作業(yè),如堿洗過濾機(jī),煙囪定期掏料、敲擊等,在日常作業(yè)指導(dǎo)書中加以規(guī)范,做到現(xiàn)場操作人員人手一冊,攜帶方便,隨時(shí)隨地都可以查閱,再通過班后課堂等有效培訓(xùn)形式,提高了操作人員的水平和責(zé)任心,減少誤操作,延長干燥機(jī)BM302A的使用周期。
車間制定具體措施降低干燥機(jī)堿洗頻次,具體有:加強(qiáng)設(shè)備檢修過程跟蹤,設(shè)備檢修質(zhì)量檢查力度,確保設(shè)備裝配精度,及檢修質(zhì)量;加強(qiáng)日常設(shè)備維護(hù),定期檢查過濾機(jī)干側(cè)下料情況;檢查干燥機(jī)系統(tǒng)門錘敲擊情況;定期煙囪掏料防止干燥機(jī)下料堵塞等等。
本文對影響干燥機(jī)頻繁結(jié)垢的原因進(jìn)行了認(rèn)真分析,并從載氣洗滌系統(tǒng)升級改造、入口端填料更換升級、優(yōu)化工藝操作等幾方面給出相應(yīng)措施,以減少干燥機(jī)BM302A結(jié)垢,避免堿洗過程中升降裝置負(fù)荷所造成的不必要的能耗和一次堿洗約300t堿性污水排放,保證PTA裝置可以維持高負(fù)荷長周期運(yùn)行,提高生產(chǎn)及環(huán)保效益。
[1] 盧曉飛.提高氧化干燥劑運(yùn)行周期的探討[J].聚酯工業(yè),2003,16(1):39-42.
[2] 中國石油化工集團(tuán)公司人事部,中國石油天然氣集團(tuán)公司人事部.精對苯二甲酸裝置操作工[M].北京:中國石化出版社,2008.
TQ051.892
B
1003-3467(2010)21-0044-03
2010-07-05
趙曉峰(1971-),男,助理工程師,從事PTA生產(chǎn)及工藝研究工作,電話:(0379)66951012。