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脫硫石膏生產(chǎn)通用硅酸水泥工藝研究

2010-03-21 08:49:50和南方孫俊杰周冠東
河南建材 2010年4期
關(guān)鍵詞:亞硫酸鹽硅酸鹽熟料

和南方, 孫俊杰, 周冠東

1 河南煤化集團(tuán)焦煤公司(454150) 2 焦作千業(yè)水泥有限責(zé)任公司(454150)

1 項目立項的背景及目的意義

隨著新型干法水泥技術(shù)的快速發(fā)展,水泥產(chǎn)能急速增大;生產(chǎn)水泥的原燃料價格上漲,天然石膏價格上漲至約130元/噸,水泥生產(chǎn)成本上升。同時,火電廠煙氣濕法脫硫工藝技術(shù)已廣泛應(yīng)用,產(chǎn)生大量的工業(yè)廢渣——脫硫石膏,價格低廉,約 70元/噸。

天然石膏主要成分是CaSO4·2H2O,在水泥生產(chǎn)中的作用是調(diào)節(jié)水泥凝結(jié)時間和改善水泥性能。脫硫石膏是火電廠煙氣濕法脫硫產(chǎn)生的工業(yè)廢渣,主要成分是CaSO4·2H2O和微量的亞硫酸鹽。通過試驗研究,用脫硫石膏代替天然石膏生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥,節(jié)約了資源,降低了生產(chǎn)成本,實現(xiàn)了節(jié)能減排和綜合利用的目的。

2 項目詳細(xì)技術(shù)內(nèi)容

天然石膏(CaSO4·2H2O)對水泥熟料的緩凝作用是由于水泥水化時,石膏很快與C3A及Ca(OH)2發(fā)生反應(yīng)生成難溶于水的水化硫鋁酸鈣即鈣礬石C3A·3CaSO4·Ca(OH),在C3A粒子表面形成包裹層,阻止了C3A進(jìn)一步水化,使溶液中鋁酸鹽的溶解度降低,以致鋁酸鈣的水化產(chǎn)物不能分離出來。這樣,對凝結(jié)時間起決定作用的將不是C3A,而是反應(yīng)較慢的C3S膠體溶液。其自身濃度的增大,可延緩了水泥的凝結(jié)時間。脫硫石膏主要成分是CaSO4·2H2O和少量的亞硫酸鹽,應(yīng)用其主要成分同天然石膏一樣是CaSO4·2H2O的原理,通過實驗研究驗證其對水泥物理、化學(xué)性能及對混凝土性能的影響,特別是脫硫石膏中微量的亞硫酸鹽對水泥物理、化學(xué)性能及對混凝土性能的影響,研究證明微量的亞硫酸鹽輕微地延長了水泥凝結(jié)時間,對水泥其它物理、化學(xué)性能及對混凝土性能沒有不良影響,通過調(diào)整熟料配料方案,將熟料n由2.7調(diào)整為2.6,P由1.6調(diào)整為1.7(調(diào)整前后熟料配料方案及檢驗結(jié)果見表1),提高熟料的C3A含量,縮短水泥凝結(jié)時間來控制微量亞硫酸鹽對水泥凝結(jié)時間的輕微延長,可以在保證水泥質(zhì)量的前提下,應(yīng)用脫硫石膏生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥。

實施方案分四個階段進(jìn)行。第一階段是試驗階段(2009年6月8日至8月15日)。首先在實驗室進(jìn)行小磨試驗,驗證脫硫石膏和微量亞硫酸鹽對水泥物理、化學(xué)性能及對混凝土性能的影響(試驗結(jié)果見表2、表3),試驗證明微量的亞硫酸鹽輕微地延長了水泥凝結(jié)時間,對水泥其它物理、化學(xué)性能及對混凝土性能沒有不良影響,通過調(diào)整熟料配料方案,提高熟料的C3A含量,可以達(dá)到控制少量的亞硫酸鹽延長水泥凝結(jié)時間的目的,保證水泥凝結(jié)時間正常,產(chǎn)品質(zhì)量合格;確定了應(yīng)用脫硫石膏生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥的可行性。

表1 調(diào)整前后熟料配料方案及檢驗結(jié)果

表2 小磨試驗配料方案

然后,進(jìn)行生產(chǎn)大磨試驗,重新驗證脫硫石膏和微量亞硫酸鹽對水泥物理、化學(xué)性能及對混凝土性能的影響,試驗證明少量的亞硫酸鹽輕微的延長了水泥凝結(jié)時間,對水泥其它物理、化學(xué)性能及對混凝土性能沒有不良影響,通過調(diào)整熟料配料方案,提高熟料的C3A含量,可以達(dá)到控制少量的亞硫酸鹽延長水泥凝結(jié)時間的目的,實現(xiàn)水泥凝結(jié)時間的正常,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的合格,確定應(yīng)用脫硫石膏生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥是可行的結(jié)論。

表3 小磨實驗產(chǎn)品檢驗結(jié)果

表4 大磨實驗配料方案

表5 大磨實驗產(chǎn)品檢驗結(jié)果

第二階段是確定工藝改造方案(2009年8月18日至8月28日)。改造水泥配料站配料工藝,制作兩個給料斗,增加兩臺調(diào)速皮帶秤,四條輸送皮帶,計量裝置并入DCS控制系統(tǒng),建脫硫石膏堆場廠棚,總投資130.3萬元(其中土建29萬元,設(shè)備34.3萬元,鋼廠棚67萬元)。

第三階段是實施工藝改造方案(2009年9月1日至12月30日)。其中9月1日至10月5日完成土建工程,10月6日至10月18日完成設(shè)備安裝,11月20日至12月30日完成堆場廠棚建設(shè)。

第四階段是試生產(chǎn)及驗收(2009年11月20日至12月30日)。在完成設(shè)備安裝后即開始試生產(chǎn),脫硫石膏水分含量在15%左右的情況下給料穩(wěn)定、計量準(zhǔn)確,滿足配料要求,達(dá)到了工藝設(shè)計要求;水泥產(chǎn)品各項技術(shù)要求符合國際GB175-2007的規(guī)定,水泥性能優(yōu)良(配料方案及產(chǎn)品檢驗結(jié)果見表 6、表 7)。以穩(wěn)定應(yīng)用。

表6 試生產(chǎn)配料方案

表7 試生產(chǎn)品檢驗結(jié)果

3 項目與同類技術(shù)的綜合比較及創(chuàng)新點

用脫硫石膏生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥技術(shù)在我公司投入應(yīng)用以來,運行穩(wěn)定,脫硫石膏使用正常。主要的技術(shù)創(chuàng)新點是通過調(diào)整優(yōu)化熟料配料方案,提高熟料p及C3A含量,解決了脫硫石膏中微量亞硫酸鹽對水泥凝結(jié)時間的影響,保證了水泥產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定,使脫硫石膏在水泥生產(chǎn)中得以應(yīng)用;應(yīng)用高分子聚乙烯板和雙輥布料技術(shù)及計量裝置并入DCS控制系統(tǒng),解決了因脫硫石膏水分大,現(xiàn)有生產(chǎn)工藝無法使用的問題,使脫硫石膏水分含量在15%左右的情況下給料穩(wěn)定、計量準(zhǔn)確,滿足水泥工藝配料要求,使脫硫石膏得

4 應(yīng)用情況及所取得經(jīng)濟(jì)、社會效益和發(fā)展前景

千業(yè)水泥應(yīng)用脫硫石膏生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥三個月來,水泥產(chǎn)品質(zhì)量符合國標(biāo)GB175-2007的規(guī)定,優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定;已累計使用脫硫石膏生產(chǎn)水泥25萬噸,每噸水泥可以降低成本4.05元,合計降低成本4.05元×25萬噸=101.25萬元。同時,節(jié)約了資源和保護(hù)了環(huán)境,取得了很好的經(jīng)濟(jì)、社會效益。在國家大力推行節(jié)能減排,節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境,大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變增長方式的戰(zhàn)略方針指引下,應(yīng)用脫硫石膏生產(chǎn)通用硅酸鹽水泥有著廣闊的發(fā)展前景。

[1]王方群,原永濤,齊立強(qiáng).脫硫石膏性能及其綜合利用[J].粉煤灰綜合利用,2004,(01)

[2]顧雪慈,趙虎奎,練禮財,關(guān)生林.脫硫石膏代替天然石膏作水泥緩凝劑[J].水泥,2006,(12)

[3]侯坤.電廠煙氣脫硫渣代替天然石膏作水泥緩凝劑[J].水泥,2005,(10)

[4]徐留艷,李付宇.脫硫石膏作緩凝劑的試驗及應(yīng)用[J].水泥技術(shù),2008,(03)

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