謝湘豹
(湖南省水利水電勘測設(shè)計研究總院長沙市410007)
株溪口水電站位于湖南省安化縣境內(nèi)資水流域中游,是一個以發(fā)電為主,兼顧航運等綜合效益的水電工程。電站為河床式,總裝機容量74 MW,裝有4臺(套)燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,單機容量18.5 MW,每臺機組配置1臺PSWST-100-PLC調(diào)速器,油壓裝置為HYZ-6.0-6.3。
株溪口水電站1#機組在調(diào)試程序完善后甩12 MW負荷時,機組轉(zhuǎn)速升高達到160%額定轉(zhuǎn)速,電氣過速和機械過速均動作,機組事故停機。
(1)無水試驗檢查。
排干機組流道積水,檢查導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律是否滿足要求,即第一段和第二段關(guān)閉時間、分段關(guān)閉拐點是否滿足設(shè)計要求,設(shè)計要求第一段Ts1=3 s,第二段Ts2=6 s,拐點開度為45%。
采用模擬甩負荷的方法,測量出第一段關(guān)閉時間為1.563 s,第二段關(guān)閉時間為11.106 s,分段關(guān)閉拐點為48.7%。雖然與設(shè)計導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律不符,但第一段關(guān)閉速度比設(shè)計關(guān)閉速度快,考慮到甩負荷時有過速現(xiàn)象,導(dǎo)葉關(guān)閉速度偏快,對抑制轉(zhuǎn)速上升有利,故沒有對關(guān)閉速度進行調(diào)整。
(2)甩負荷試驗檢查。
●在當時水頭下機組帶15 MW負荷時,導(dǎo)葉開度為76.354%,此時機組甩15 MW負荷,機組轉(zhuǎn)速上升到63.661 Hz。甩負荷時,導(dǎo)葉關(guān)閉的拐點為55.422%。
●在當時水頭下機組帶12 MW負荷時,導(dǎo)葉開度為64.939%,此時機組甩12 MW負荷,機組轉(zhuǎn)速上升到75.728 Hz。甩負荷時,導(dǎo)葉沒有按照分段關(guān)閉規(guī)律進行關(guān)閉,而是按第二段關(guān)閉速度關(guān)閉,導(dǎo)致機組轉(zhuǎn)速上升過高。
在機組帶12 MW負荷時,導(dǎo)葉開度為64.939%,此時觀察分段關(guān)閉的先導(dǎo)閥,發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)閥下部的滾輪剛好處在拐點位置,即只要導(dǎo)葉關(guān)閉一點,先導(dǎo)閥就會動作,也就是說此時分段關(guān)閉的拐點為64.939%。而在無水試驗時,分段關(guān)閉拐點為48.700%,這說明導(dǎo)葉從全開向全關(guān),先導(dǎo)閥的滾輪運動到拐點上時,并沒有馬上驅(qū)動分段關(guān)閉閥動作,而是在0.5 s后導(dǎo)葉繼續(xù)關(guān)閉了16.239%開度才驅(qū)動分段關(guān)閉閥動作。但在甩12 MW負荷時,由于導(dǎo)葉剛開始關(guān)閉時速度不快,先導(dǎo)閥較快地驅(qū)動了分段關(guān)閉閥動作,導(dǎo)葉一直以第二段的較慢速度關(guān)閉,導(dǎo)致機組轉(zhuǎn)速上升過高。這說明甩負荷時導(dǎo)葉關(guān)閉的初始開度大,導(dǎo)葉分段關(guān)閉的拐點就低,導(dǎo)葉關(guān)閉的初始開度小,導(dǎo)葉分段關(guān)閉拐點就高,當導(dǎo)葉開度剛好在先導(dǎo)閥滾輪與分段凸塊接觸位置即65%開度附近時,該開度就處于分段關(guān)閉拐點位置上。也就是說分段關(guān)閉裝置的拐點在各種工況下是不一樣的,具有不確定性,這就容易導(dǎo)致甩負荷時機組過速,特別是當機組帶滿負荷而導(dǎo)葉開始剛好在先導(dǎo)閥滾輪與分段凸塊接觸位置時,甩負荷后導(dǎo)葉會按第二段慢關(guān)閉速度關(guān)閉,機組轉(zhuǎn)速上升將很高,這將對機組安全穩(wěn)定運行非常不利。
株溪口水電廠機組分段關(guān)閉裝置采用的是純機械位置控制的先導(dǎo)閥與油壓控制的分段閥組成的組裝,在分段關(guān)閉拐點以上,先導(dǎo)閥連接分段關(guān)閉閥的油管路接通壓力油;達到分段關(guān)閉拐點以下,先導(dǎo)閥動作,連接的油管路接通回路,通過管路泄壓驅(qū)使分段關(guān)閉閥動作,實現(xiàn)導(dǎo)葉的較慢關(guān)閉。先導(dǎo)閥安裝在控制環(huán)上部,分段關(guān)閉閥安裝在燈泡頭上部的位置,二者之間的油管路長達20 m左右,分段關(guān)閉閥安裝位置比先導(dǎo)閥高5 m左右。這必然導(dǎo)致先導(dǎo)閥動作后管路泄壓到分段關(guān)閉閥動作到位需要一段時間,從而導(dǎo)致了分段關(guān)閉拐點動作滯后。
通過以上的調(diào)查分析,基本確定引起1#機組在甩12 MW負荷時過速的原因是由于分段關(guān)閉裝置性能不佳,導(dǎo)致甩負荷時直接以第二段速度關(guān)閉,而沒有以較快的第一段關(guān)閉速度首先將機組轉(zhuǎn)速予以抑制,而導(dǎo)致分段關(guān)閉裝置性能不佳的原因是由于先導(dǎo)閥和分段關(guān)閉閥之間油路較長,而分段關(guān)閉閥需要先導(dǎo)閥的連接管路泄壓到一定值才能驅(qū)動。
1#機組在甩12 MW負荷時過速的原因是分段關(guān)閉裝置性能不佳造成的,應(yīng)該盡快對分段關(guān)閉裝置進行有效的改造,具體可采取以下措施:
(1)采用動作壓力低的分段關(guān)閉閥,保證連接管路壓力變化較小的情況下,也能驅(qū)動分段關(guān)閉閥動作。
(2)縮短先導(dǎo)閥和分段關(guān)閉之間的鏈接管道,盡量將先導(dǎo)閥和分段關(guān)閉閥安裝在一起。
(3)采用電磁閥控制的分段關(guān)閉閥,通過導(dǎo)葉接力器的位置節(jié)點信號驅(qū)動電磁閥操作分段關(guān)閉裝置動作。采用這種方案,應(yīng)考慮在電氣回路故障情況下,如何保證分段關(guān)閉裝置的動作可靠性。
(4)采用電磁閥+先導(dǎo)閥雙重控制的分段關(guān)閉閥,電氣控制為主控制,油壓為備用控制,保證在電氣控制失電的情況下,通過壓力油操作分段關(guān)閉裝置動作。采用這種方案,可以提高分段關(guān)閉裝置動作的可靠性,但應(yīng)研究設(shè)置兩套控制裝置的可行性。