粟水平
廣西方元電力股份有限公司橋鞏水電站分公司,廣西 來賓 546119
橋鞏水電站是廣西紅水河流域梯級開發(fā)的第9級電站,位于廣西中部的來賓市遷江鎮(zhèn),距合山市26km,距來賓市40km。電站以發(fā)電為主,兼顧航運的綜合大型樞紐工程。水庫正常蓄水位為84m,死水位為82m,水庫總庫容為8.51億m3,為日調節(jié)性能。電站裝機容量為8臺單機容量為57mW的燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,年發(fā)電能力為24億kWh。樞紐從左至右依次布置船閘、發(fā)電廠房、泄洪閘等建筑物。
橋鞏水電站單機容量為57mW,是目前國內第一、世界第二大的特大型燈泡貫流式機組,機組的設計、制造技術均領先于國內先進水平。水力設計達到國際先進水平,其轉輪直徑達到7.45m,軸承正反向推力和發(fā)電機通風冷卻效果達到國內先進水平,綜合制造難度最大。
水電站最關鍵的部件為轉輪,最最關鍵則為葉片,葉片的型線及材料、加工精度,模型試驗效果關系到水輪發(fā)電機組的穩(wěn)定、安全、高效,要達到這一效果,必須嚴格轉輪及葉片的驗收,制造質量要達到設計質量要求,確保機組長期安全穩(wěn)定經濟運行。
橋鞏水電站根據招標結果,機組分別由東電和天阿各承制4臺機組,相應的,水力設計分別為奧地利維奧(VATECH)公司(東電)和法國阿爾斯通公司(天阿)。其中東電的轉輪葉片制造由奧地利維奧(VATECH)公司分包,東電轉輪葉片驗收工作在德國VATECH ESCHER WYSS GmbH工廠進行。橋鞏水電站委托北京中水科工程總公司對轉輪葉片一起進行驗收。
轉輪葉片驗收的主要技術資料有:1)葉片化學成分和機械性能;2)目視檢測結果;3)MT檢測結果;4)UT檢測結果;5)鑄件缺陷記錄及分布圖;6)熱處理證書;7)尺寸檢查記錄;8)質量記錄;9)表面粗糙度檢查記錄。
現(xiàn)場進行的驗收項目有:1)葉片型線偏差見證檢測(三坐標,抽檢一個葉片);2)精加工尺寸抽檢(法蘭面直徑尺寸抽驗一個葉片);3)目視檢查;4)MT檢測(1號葉片1/2/4區(qū),2~5號葉片4區(qū));4)UT檢測(5號葉片1/2/4區(qū));表面粗糙度檢測(使用VATECH設備及中方設備隨機抽檢);5)硬度檢測(5只葉片隨機抽檢)。
以下以東電葉片出廠檢驗為例,分別從葉片的化學成分、機械性能、無損探傷、尺寸檢查、表面粗糙度及硬度檢查等幾個方面進行檢測,對葉片驗收進行介紹。葉片鑄件和加工件的無損探傷檢查執(zhí)行DIN EN10283標準,葉片的型線、主要尺寸和表面粗糙度、硬度等檢測按圖紙技術要求執(zhí)行。檢測情況詳見下面的說明。
合同要求:葉片材料采用可焊性好、耐耐磨蝕的不銹鋼VOD或AOD精煉鑄造(含鉻13~14%,鎳4~6%,含炭量小于0.04%)。葉片鑄件全部為意大利ACCIAIERIA FOUNDERIA CIVIDALE Spa公司生產,出廠前化學成分為含鉻12.63~12.98%,鎳3.76~4.22%,含炭量為0.028~0.035%,詳細的轉輪葉片鑄件化學成分見下表:
表1 轉輪葉片鑄件化學成分
葉片材料為G-X4CrNi13-4QT1(DIN EN10283標準)葉片的上冠、下環(huán)和葉片材料的單項化學成分滿足DIN EN10283標準,但部分葉片的Cr和Ni的含量略低于主合同要求但滿足分包合同要求,且成分不能再進行調整,主要原因是國內外各標準沒有與合同標準一致的鑄鋼牌號,且化學成分偏差不大,葉片機械性能滿足設計要求(見下述說明),可以接受。
根據DIN EN10283標準,葉片出廠后,選取試塊進行材料機械性能檢測,結果如下表(典型值):
屈服強度 抗拉強度 延伸率 斷面收縮率 沖擊功 硬度單位 MPa MPa % % J HB DIN EN10283標準(≥) 550 760~96015 35 50(0℃) 240~300典型測量值 555 783 18.6 62.8 125 260
檢測結果,葉片的機械性能滿足DIN EN10283標準,符合合同要求。對于抽樣進行的彎曲試驗,結果也滿足要求。
主要缺陷的定義:主合同為:“缺陷深度超過25mm或缺陷深度大于局部厚度的25%或缺陷面積大于160cm2的,為主要缺陷?!?;分包合同為“缺陷深度超過30mm或缺陷深度大于局部厚度的2%或缺陷面積大于64cm2的,為主要缺陷?!眱蓚€標準略有不同。鑄造廠在處理完成粗加工后對葉片鑄件進行了全面的MT、UT檢查,對缺陷部位進行了處理,并經現(xiàn)場工程師見證驗收合格。鑄件完成精加工后進行了VT、MT全面檢查,結果合格。
葉片粗加工后,按CCH70-3技術規(guī)范要求及標準進行檢測。對葉片進行了VT(目視檢測)、MT(磁粉檢測)、UT(超聲波檢測)抽檢。葉片粗加工后首先進行VT檢測,合格后進行MT檢測,對出現(xiàn)缺陷的部位進行挖除修補直到MT檢測合格。之后進行UT檢測,標記出缺陷面積和部位。從標記的情況看,有超出合同規(guī)定要求的主要缺陷,其中大多數缺陷深度在25mm以上,少量缺陷深度超出30mm,但面積較小。鑄件廠對上述缺陷按規(guī)定的缺陷處理程序進行了最后的處理,處理后再次進行無損檢測,結果滿足質量要求。
葉片精加工后,又進行了VT、MT、UT檢測,結果滿足質量要求。
現(xiàn)場主要進行UT抽查檢測,結果滿足質量要求。
葉片尺寸檢測主要進行葉片樞軸尺寸、葉片型線、葉片樣板等檢測,主要進行文件檢測,通過查看檢測資料,樞軸尺寸滿足要求,型線偏差在2mm范圍內,結果均滿足質量要求。
葉片出廠前,還進行了表面粗糙度檢測、表面硬度檢測。抽檢的葉片過流表面粗糙度小于1.6μm,葉片樞軸表面粗糙度小于0.8μm,結果滿足要求。硬度檢測在240~280HB范圍內,滿足質量要求。最后對葉片的重量進行了檢測,每個葉片的重量為8300kg左右,重量控制得較好,偏差滿足較小,滿足質量要求。
2.6.1 質量檢測情況
1)葉片鑄件化學成分和機械性能滿足分包合同要求,部分Cr和Ni含量略低于主合同要求,但可以接受,結果為合格。
2)葉片無損探傷檢查為合格。
3)葉片水力型線及樞軸配合尺寸符合要求,型線偏差較小,重量偏差較小。
4)葉片的表面硬度、粗糙度滿足質量要求。
葉片整體質量符合合同規(guī)定及相關標準要求。
2.6.2 問題
1)部分葉片的Cr和Ni含量略低于主合同要求,主要原因是分包合同和主合同的要求有差異,可由主制造廠對這些問題加以分析和說明。目前國內外均沒有完全滿足要求的鑄鋼,并且葉片的化學成分偏差不大,機械性能滿足設計要求。
2)葉片存在主要缺陷,但得到了處理,??紤]到粗加工階段不出現(xiàn)主要缺陷的可能性極小,處理后又能滿足要求,機械性能有保證。
3)葉片鑄件的階段由于種種原因,未能實現(xiàn),只能做最后的檢驗和檢測。
檢測結果滿足合同技術要求。橋鞏首臺機組2008年7月27日正式投產,至2009年12月底全部8臺機組投產發(fā)電,運行至今正常,葉片滿足運行要求。