李冬蓮,張 央
(武漢工程大學(xué)環(huán)境與城市建設(shè)學(xué)院,湖北武漢430074)
我國磷礦已探明儲量僅次于摩洛哥,但資源的特點是“豐而不富”.湖北省磷礦大多為淺海沉積磷塊巖礦床和沉積變質(zhì)型磷灰?guī)r礦床,屬中低品位,主要分布在宜昌、保康、鐘祥、大悟、恩施等地區(qū).開展湖北省中低品位磷礦石的綜合利用研究迫在眉睫,一是湖北省磷化工穩(wěn)步增長,需大量高品位磷礦石原料;二是隨著富礦開采量逐步增加,儲量逐年減少;三是磷礦開采方面存在嚴(yán)重的“采富棄貧”現(xiàn)象,資源浪費嚴(yán)重,導(dǎo)致中低品位磷礦得不到合理利用.如宜昌磷礦,礦層結(jié)構(gòu)為上貧礦、中富礦、下貧礦共生,形成“兩貧一富”的賦存形態(tài),而中富礦儲量僅占宜昌磷礦總儲量的11.7%.據(jù)估算,開采1 t富礦,就損失4~5 t中低品位磷礦石.將近80%的貧礦丟棄,造成了礦產(chǎn)資源的嚴(yán)重浪費.因此,要取得社會效益和可觀的經(jīng)濟(jì)效益,就必須調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),打破傳統(tǒng)開采,粗放式經(jīng)營模式,走可持續(xù)發(fā)展之路,首要的就是“采選結(jié)合”,即把采礦與選礦有機(jī)的結(jié)合起來,建立采選聯(lián)合企業(yè),實行全層開采.加強(qiáng)選礦是保護(hù)資源,提高資源利用率的唯一有效途徑[1].
本研究以丁東磷礦為研究對象,進(jìn)行了原礦直接正—反浮選和重介質(zhì)選礦+正—反浮選聯(lián)合流程試驗研究,旨在為宜昌磷礦資源的合理利用,提供技術(shù)上合理、經(jīng)濟(jì)上可行,并考慮環(huán)保與運輸問題的原則流程.
原礦試樣由宜昌中孚化工有限公司提供,礦石工業(yè)類型為硅鎂質(zhì)磷礦[2].試樣用顎式破碎機(jī)破碎至-16 mm,混勻縮分成兩份,一份作重浮試樣,一份作浮選試樣.原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1.
表1 原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果
重浮試樣破碎至-16 mm,篩除-2 mm細(xì)粒(保存),篩上產(chǎn)品篩析分成-16+10 mm、-10+2 mm兩個級別,洗去礦泥(保存),烘干(100 ℃)后備用.試驗采用最常用的重液分離法進(jìn)行比重組分分析[3].選擇的重液為四溴乙烷,以分析純的無水酒精作溶劑.
浮選試樣用顎式破碎機(jī)、對滾機(jī)破碎至-2 mm,混勻縮分裝袋,每袋1 kg備用.
2.1.1 -16 mm試樣重液分離結(jié)果
試驗在容積為3 000 mL的燒杯中進(jìn)行,首先將重液(分離密度分別為2.96、2.9、2.8、2.7、2.6 g/cm3)配好,置于燒杯中,然后將洗凈的試樣分小批給入某一比重的重液中,攪拌后靜置分層,用帶孔的瓢分別將浮物和沉物撈出,待全部試樣分離完畢后,分別洗凈,烘干;浮物(或沉物)再轉(zhuǎn)入下一個比重較大或較小的重液中再一次進(jìn)行分離,直至將試樣全部按要求分離為不同比重組分為止.然后將所得各個比重組分的產(chǎn)品分別洗滌、烘干、稱重、并錘碎、磨細(xì)、取樣化驗.試驗結(jié)果如表2.
表2 重液分離試驗結(jié)果
由表2可知,當(dāng)分離密度為2.96時,沉物P2O5品位達(dá)30.86%,產(chǎn)率33.30%,回收率55.61%,但MgO為0.95%,雖然P2O5品位達(dá)到磷精礦質(zhì)量,但因MgO偏高,達(dá)不到一類磷精礦要求;另一方面雖然生產(chǎn)成本低,生產(chǎn)過程中無需藥劑,不會因化學(xué)藥劑而對環(huán)境產(chǎn)生污染,但有用成份回收率低,44.39%的有用成份被丟棄,資源浪費嚴(yán)重.另外加重劑比重大,對設(shè)備管件磨損大.
當(dāng)分離密度為2.70時,浮物可拋去17.35%(7.52+9.83=17.35 )左右的尾礦;但當(dāng)密度在2.70~2.96之間時,產(chǎn)率高達(dá)22.65%,使分離變得困難.
因此,對于-16 mm試樣,當(dāng)分離密度為2.96時,可采用重介質(zhì)選礦方法獲得合格精礦,但MgO偏高,達(dá)不到一類磷精礦要求,且回收率只有55.61%,資源浪費又太大;當(dāng)分離密度為2.70時,可適當(dāng)拋尾.總之,重介質(zhì)選礦得不到滿意的技術(shù)指標(biāo).
2.1.2 正—反浮選閉路流程試驗
根據(jù)重液分離結(jié)果,需要與浮選流程聯(lián)合使用,選擇分離密度為2.70,浮物拋去17.35%左右重量的尾礦,將沉物與-2 mm未經(jīng)重選分離樣品充分混勻、縮分、分樣,1 kg裝袋供浮選用.重選拋尾后,重選粗精礦或稱為重介質(zhì)精礦P2O5品位為20.89%,回收率達(dá)98.5%;MgO 1.51%.因拋尾量不大,浮選的入選品位不夠高,直接反浮選得不到合格精礦,因此,仍需采用正—反浮選流程[4].
本試驗采用碳酸鈉作調(diào)整劑、水玻璃作抑制劑、OT-8作高效捕收劑進(jìn)行正浮選,硫酸作調(diào)整劑進(jìn)行反浮選,其閉路流程圖及藥劑用量如圖1,試驗結(jié)果見圖2.
圖1 重選粗精礦正—反浮選閉路流程圖
圖2 重選粗精礦正—反浮選數(shù)質(zhì)量流程圖
試驗結(jié)果表明:采用重介質(zhì)選礦+浮選(包括一粗、一精、一掃正浮選與一粗、一掃反浮選)聯(lián)合流程,原礦入選品位P2O516.83%,精礦品位P2O531.62%, P2O5回收率83.00%,MgO 0.39%,精礦質(zhì)量達(dá)到酸法加工一類標(biāo)準(zhǔn);選礦比2.24,精礦生產(chǎn)成本134.3元/t.
本試驗對原礦進(jìn)行了正—反浮選試驗,藥劑種類不變,其閉路流程圖及藥劑用量如圖3,試驗結(jié)果見圖4.
圖3 正—反浮選閉路流程圖
圖4 正—反浮選數(shù)質(zhì)量流程圖
試驗結(jié)果表明:
a. 采用正—反浮選流程.經(jīng)一粗、一精、一掃正浮選與一粗、一掃反浮選聯(lián)合流程,在磨礦細(xì)度為-0.074 mm 63.28%,碳酸鈉6.0 kg/t、水玻璃4.0 kg/t、OT-8 2.0 kg/t、硫酸6.0 kg/t,不加溫條件下,閉路試驗可獲得P2O531.49%,回收率83.75%,MgO 0.52%,選礦比為2.28的優(yōu)良指標(biāo),精礦產(chǎn)品化學(xué)多元素分析結(jié)果見表3.
表3 精礦化學(xué)多元素分析結(jié)果
b. 浮選在粗磨,礦漿溫度20~30 ℃的條件下進(jìn)行,可降低能耗,節(jié)約成本;同時在反浮選中未采用價格高的磷酸,而是采用全硫酸流程,降低了成本.經(jīng)估算精礦生產(chǎn)成本為126.7元/t.
c. 浮選未采用碳酸鹽抑制劑,而是采用選擇性能好、對環(huán)境污染小的的高效捕收劑,對環(huán)境影響小.
a. 宜昌磷礦通過重介質(zhì)選礦,當(dāng)分離比重為2.96時,可獲得合格精礦,但MgO為0.95%,達(dá)不到一類磷精礦要求,且損失44.39%的有用成份;當(dāng)分離比重為2.70時,浮物可拋去17.35%左右的尾礦.
b. 宜昌磷礦重介質(zhì)選礦后,需與浮選流程(包括一粗、一精、一掃正浮選與一粗、一掃反浮選)聯(lián)合使用,原礦入選品位P2O516.83%,精礦品位P2O531.62%, P2O5回收率83.00%,MgO 0.39%,選礦比2.24,精礦生產(chǎn)成本134.3元/t.
c. 宜昌磷礦宜采用正—反浮選流程.經(jīng)一粗、一精、一掃正浮選與一粗、一掃反浮選聯(lián)合流程,在磨礦細(xì)度為-0.074 mm 63.28%,碳酸鈉6.0 kg/t、水玻璃4.0 kg/t、OT-8 2.0 kg/t、硫酸6.0 kg/t,不加溫條件下,閉路試驗可獲得P2O531.49%,回收率83.75%,MgO 0.52%,選礦比為2.28的優(yōu)良指標(biāo),精礦生產(chǎn)成本126.7元/t.
參考文獻(xiàn):
[1]武漢化工學(xué)院,湖北省化學(xué)工業(yè)研究設(shè)計院.宜昌中孚化工有限責(zé)任公司100萬噸/年磷礦選礦工程可行性研究報告[R].武漢:武漢工程大學(xué),2005,11.
[2]中化地質(zhì)礦山總局地質(zhì)研究院.湖北宜昌中孚化工磷礦巖礦物質(zhì)組分鑒定報告[R].2006,8.
[3]Wills B A.MINERL PROCESSING TECHNOLOGY[M].Great Britain:OXFORD AUCKLAND BOSTON JOHANNESBURG MELBOURNE NEW DELHI,2001:237-258.
[4]彭儒,羅廉明.磷礦選礦[M].武漢:武漢測繪科技大學(xué)出版社,1992.