杜建安,周明良
(無錫焦化有限公司, 江蘇 無錫 214026)
無錫焦化有限公司一座JN43-80型焦?fàn)t年產(chǎn)焦炭30萬t,1992年1月投產(chǎn),使用D450-21鼓風(fēng)機兩臺,一用一備。電機功率350kW、6 000V、轉(zhuǎn)速2 960r/min,風(fēng)機轉(zhuǎn)速7 030 r/min。
2008年以來,多次發(fā)生鼓風(fēng)機出口迷宮密封泄漏煤氣現(xiàn)象,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。同時,未經(jīng)處理的荒煤氣中夾帶的焦油等雜質(zhì)直接流入潤滑油系統(tǒng),造成潤滑油污染、變質(zhì)(更換一次潤滑油需1 200kg),不得不停車檢修。煤氣鼓風(fēng)機的檢修越來越頻繁,由原來的1.5年計劃檢修一次變成后來的1~2個月檢修一次,動用了大量的人力財力(檢修一次需120~200工時,費用3~5萬元),且收效甚微。
煤氣鼓風(fēng)機漏煤氣的主要原因是由于煤氣在輸送過程中夾帶的輕質(zhì)硫分及雜質(zhì)不斷積聚,引起鼓風(fēng)機的回氣管阻塞,破壞了風(fēng)機的運轉(zhuǎn)平衡,使出口迷宮密封產(chǎn)生正壓力而泄漏。
2009年6月,對煤氣鼓風(fēng)機的回氣管進行了改進(見圖1、2),在回氣管中間的閥前增加了煤氣負壓表(-10~0kPa),便于觀察回氣管在運行過程中的負壓情況變化;在閥前后增加了蒸汽吹掃口。
圖1 改進前
圖2 改進后
表1 回氣管改進前后效果對比表
在煤氣鼓風(fēng)機正常運行中,一旦發(fā)現(xiàn)負壓不斷減小,接近或達到零位時,即開啟蒸汽進行吹掃,時間為5~10min,然后停止吹掃,觀察煤氣負壓表情況。如負壓已恢復(fù)正常,迷宮密封泄漏的煤氣會自動消失(回氣管正常運行),同時對迷宮密封加入高溫鋰基脂進行密封。如負壓未恢復(fù),則重復(fù)吹掃一次,直至煤氣鼓風(fēng)機正常運行。
煤氣鼓風(fēng)機回氣管的改進,有效解決了鼓風(fēng)機迷宮密封漏煤氣問題(回氣管改進前后效果對比見表1),節(jié)省了較多的人力、物力和財力,消除了安全隱患,大大提高了焦?fàn)t生產(chǎn)的穩(wěn)定性。