呂永輝 呂項(xiàng)才 姜鐵成
(1.河南省靈寶市金達(dá)電力設(shè)備廠,河南 靈寶 472500;2. 河南省靈寶市電業(yè)局,河南 靈寶 472500;3. 河南省清源水電站,河南 靈寶 472500)
靈寶市清源水電站位于該市五畝鄉(xiāng)西渰村西南部,是引用宏農(nóng)澗河支流水源(麻家河和金家河)建成的一座引水式電站。引水渠首以上控制流域面積202Km2,渠道設(shè)計(jì)引用流量3m3/s,設(shè)計(jì)水頭95m,裝機(jī)1×1000+1×400kW,年發(fā)電量300萬kWh左右。
該站的2號(hào)機(jī)組水輪機(jī)為XJ02-W-50/1×12.5型,由浙江省樂清機(jī)械廠生產(chǎn),配套的發(fā)電機(jī)為TSWN99/37-8型,為杭州發(fā)電設(shè)備廠生產(chǎn)。水輪機(jī)設(shè)計(jì)流量為0.5m3/s,機(jī)組額定出力400kW,1984年1月投運(yùn),現(xiàn)已運(yùn)行26年時(shí)間。近年來由于河道來水量的減少,機(jī)組年運(yùn)行時(shí)間大多在10-11個(gè)月之間。該機(jī)組用的是滾動(dòng)軸承,其中水輪機(jī)用228、46228型各一套,發(fā)電機(jī)用2326(或N326)、326型各一套。由于發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的多次檢修,某些部位絕緣有損傷,發(fā)電機(jī)形成軸電流引起了發(fā)電機(jī)軸承損壞。連鎖效應(yīng),頻繁更換軸承,最終影響了機(jī)組的正常運(yùn)行。本文對(duì)此做了分析,采取了防范措施,解決了軸承損傷問題,減少了更換軸承的次數(shù),同時(shí)也取得了較明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
發(fā)電機(jī)在運(yùn)行時(shí),存在一定的軸電壓,但只要沒有超過油膜的破壞值,軸電流是非常小的。即正常運(yùn)行情況下,轉(zhuǎn)軸與軸承間有潤滑油膜的存在,起到了絕緣作用。對(duì)于較低的軸電壓,這層潤滑油膜仍能保護(hù)其絕緣,不會(huì)產(chǎn)生軸電流,但是當(dāng)軸電壓增加到一定數(shù)值時(shí),尤其在機(jī)組啟動(dòng)時(shí),軸承內(nèi)的潤滑油膜絕緣作用還未穩(wěn)定形成,軸電壓將擊穿油膜而放電,構(gòu)成回路,軸電流將從軸承和轉(zhuǎn)軸的金屬接觸點(diǎn)通過,由于該金屬接觸點(diǎn)很小,所以這些點(diǎn)的電流密度大,在瞬間產(chǎn)生高溫,使軸承局部燒熔,被燒熔的軸承合金在碾壓力的作用下飛濺,于是在軸承內(nèi)表面上燒出了小凹坑。一般情況下,由于轉(zhuǎn)軸硬度及機(jī)械強(qiáng)度比軸承燒熔合金高,通常表現(xiàn)出來的癥狀是軸承內(nèi)表面被壓出條狀電弧傷痕。發(fā)電機(jī)在運(yùn)行時(shí),發(fā)出異常響聲,用手觸摸發(fā)電機(jī)軸承所在的端蓋處,溫度明顯高于其它處,若未及時(shí)發(fā)現(xiàn),整套軸承都將遭到損壞。
軸承出現(xiàn)異常聲音后,電站運(yùn)行人員及時(shí)進(jìn)行檢查,根據(jù)端蓋處的溫度和聽到的聲音,決定更換軸承的時(shí)間。更換軸承是一項(xiàng)費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工作,每次需停機(jī)20多個(gè)小時(shí),從而導(dǎo)致了機(jī)組發(fā)電量的減少,帶來直接和間接的經(jīng)濟(jì)損失。現(xiàn)將該站2006-2008年更換軸承引起的經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)見表1。
從上表中的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出,軸承損壞后,2006-2008年,更換一個(gè)新軸承平均經(jīng)濟(jì)損失為2930元左右。
表1 2006-2008年清源水電站2號(hào)機(jī)軸承損壞經(jīng)濟(jì)損失統(tǒng)計(jì)表
清源水電站運(yùn)營之初就發(fā)現(xiàn)了發(fā)電機(jī)推力軸承(N326型)容易損壞的問題。發(fā)電機(jī)推力軸承使用壽命顯著縮短。
起初分析認(rèn)為是水輪機(jī)與發(fā)電機(jī)之間的聯(lián)軸器橡膠墊圈損壞,引起軸承損壞,經(jīng)過多次更換橡膠墊圈,問題仍未得到解決。經(jīng)過長期積累軸承損壞的資料,包括更換時(shí)間、新軸承的運(yùn)行時(shí)間、損壞后的癥狀、特點(diǎn)等,逐漸摸索出軸承損壞的規(guī)律:①損壞軸承大多是發(fā)電機(jī)推力軸承(N326型);②軸承滾柱、內(nèi)套、外套均有燒傷的痕跡;③損壞軸承的部位,大多在內(nèi)套上,有約2cm寬凹凸不平的磨損痕跡,顯的粗糙不光滑,軸承滾柱上也有此種痕跡;④軸承外套比內(nèi)套磨損的輕一些;⑤在軸承損壞后,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到某一點(diǎn)時(shí),發(fā)出“咯噔、咯噔”的聲響;⑥用手摸發(fā)電機(jī)端蓋,在N326軸承處溫度明顯高。軸承損壞后的照片見下照片一、二、三。
照片一
照片二
照片三
照片四
通過對(duì)已損壞的多套軸承的檢測,對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析,并結(jié)合有關(guān)資料,本文認(rèn)為:防范發(fā)電機(jī)軸電流的有效措施是:在發(fā)電機(jī)端蓋內(nèi)側(cè),發(fā)電機(jī)端蓋與轉(zhuǎn)子之間,裝設(shè)一套碳刷架,把兩個(gè)碳刷壓在大軸上,起到了導(dǎo)流作用。當(dāng)發(fā)電機(jī)大軸上有軸電流時(shí),通過碳刷--碳刷架—發(fā)電機(jī)外殼,把軸電流導(dǎo)入大地,碳刷架實(shí)物照片見上照片四。
采取了該防范措施后,取得了較好的效果,主要體現(xiàn)在:①從2008年8月31日新?lián)Q一套N326軸承和裝上碳刷架后,至2010年5月31日,已運(yùn)行近兩年時(shí)間,約15300小時(shí),未換過軸承;②與2006-2008年比較,在發(fā)電機(jī)上裝設(shè)碳刷架后,每年可少購軸承4套,少停機(jī)4次,減少停機(jī)時(shí)間80個(gè)小時(shí)左右,增加了發(fā)電量,每年可為電站增加經(jīng)濟(jì)效益1.2萬元左右;③減少了檢修次數(shù),在減輕了電站運(yùn)行檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí),還提高了電站發(fā)電運(yùn)行的可靠性。
水輪機(jī)發(fā)電機(jī)經(jīng)過多年的運(yùn)行和多次檢修,可能會(huì)損傷轉(zhuǎn)子線圈的絕緣,引起軸電壓增加,軸電流增大,若不采取防范措施,軸電流將會(huì)引起軸承損壞,使機(jī)組不能正常發(fā)電,對(duì)電站造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。
在實(shí)踐中,本文摸索出了一種在推力軸承處加裝了一套碳刷架,把軸電流導(dǎo)入大地的方法。經(jīng)過近兩年運(yùn)行的檢驗(yàn),取得了較好的效果,充分證明該方法是提高水力發(fā)電站運(yùn)行可靠性的一項(xiàng)有效、經(jīng)濟(jì)的措施。
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