国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

立式凝結(jié)水泵組振動(dòng)監(jiān)測(cè)及處理方法探討

2010-07-31 03:48李銳波
關(guān)鍵詞:臺(tái)板校驗(yàn)法蘭

李銳波

(深圳市廣前電力有限公司,廣州 深圳 518000)

1 概況

我廠(chǎng)裝機(jī)容量為3臺(tái)390MW燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,凝結(jié)水泵為沈陽(yáng)工業(yè)水泵廠(chǎng)生產(chǎn),型號(hào):81N-277,驅(qū)動(dòng)電機(jī)為湘潭電機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn),型號(hào):YKKL450-TH,其主要參數(shù)為:功率630KW,電流73.8A,電壓 6KV,轉(zhuǎn)速 1480r/min,上軸承7330AC/P6,下軸承6226/P6.每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)凝結(jié)水泵組,一臺(tái)運(yùn)行一臺(tái)備用。

對(duì)于電廠(chǎng)來(lái)說(shuō)主要輔機(jī)的正常運(yùn)行與機(jī)組的安全運(yùn)行息息相關(guān),輔機(jī)運(yùn)行中最常見(jiàn)的缺陷就是振動(dòng)、溫度,下面結(jié)合實(shí)例對(duì)我廠(chǎng)凝結(jié)水泵振動(dòng)的產(chǎn)生、監(jiān)測(cè)、分析和處理進(jìn)行介紹,希望對(duì)今后類(lèi)似的缺陷處理有一定的幫助。

2 案例介紹

2.1 #1機(jī)組A、B凝結(jié)水泵

2.1.1 振動(dòng)監(jiān)測(cè)

2006年7月5日#1機(jī)組兩臺(tái)凝結(jié)水泵開(kāi)始帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn),測(cè)量電機(jī)上端部水平位置最大振動(dòng)值為230um,為了分清電機(jī)與泵對(duì)振動(dòng)的影響,對(duì)#1機(jī)組兩臺(tái)凝結(jié)水泵進(jìn)行拆開(kāi)連軸器,電機(jī)單獨(dú)空載運(yùn)行,測(cè)得電機(jī)空載運(yùn)行振動(dòng)最大的水平位置(最大振幅110um),振動(dòng)方向與凝結(jié)水泵進(jìn)出管的走向一致。

2.1.2 診斷分析

造成水泵振動(dòng)的因素較多,我們從設(shè)備安裝主要環(huán)節(jié)開(kāi)始排查,即從泵的基礎(chǔ)、安裝的垂直度、連軸器對(duì)中情況、電機(jī)的本體質(zhì)量情況等方面著手。檢查過(guò)程如下:

2.1.3 電機(jī)與水泵的地腳螺栓是否緊固。如地腳螺絲松動(dòng),勢(shì)必造成電機(jī)水泵運(yùn)行振動(dòng)增大。檢查地腳螺絲緊固無(wú)松動(dòng),基礎(chǔ)面水平誤差在0.1mm以?xún)?nèi)。

2.1.4 電機(jī)與泵的中心調(diào)整是否在規(guī)定范圍之內(nèi)。中心不正是引起振動(dòng)增大的常見(jiàn)原因之一。檢查電機(jī)與泵的中心偏差值為30um,在合格范圍之內(nèi)。

2.1.5 立式電機(jī)與水泵的連軸器之間軸向熱脹冷縮有無(wú)足夠的間隙。確保兩半連軸器之間能夠自由的沿軸向連續(xù)運(yùn)行,必須有一定的伸縮量,否則可能造成電機(jī)在熱態(tài)時(shí)振動(dòng)值增大。檢查電機(jī)與水泵的連軸器之間有1mm空隙,大于計(jì)算值電機(jī)伸縮量0.8mm,電機(jī)軸向有足夠的熱脹冷縮余量。

2.1.6 拆開(kāi)凝結(jié)水泵的連軸器連接螺絲進(jìn)行電機(jī)空載運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)電機(jī)振動(dòng)最大的水平位置(最大振幅110um),振動(dòng)方向與凝結(jié)水泵進(jìn)出管的走向一致,拆除管道連接螺絲,使泵體獨(dú)立,重新啟動(dòng)電機(jī)振動(dòng)還是沒(méi)有減少。將測(cè)振儀放在振動(dòng)最大的水平位置上,停運(yùn)電機(jī),振幅未見(jiàn)明顯減少,伴隨轉(zhuǎn)速慢慢降下來(lái)。根據(jù)湘潭電機(jī)廠(chǎng)的出廠(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告,電機(jī)出廠(chǎng)時(shí)的振動(dòng)測(cè)試值為21um,可暫時(shí)排除電機(jī)方面。

2.1.7 電機(jī)空載運(yùn)行時(shí),由湘潭電機(jī)廠(chǎng)技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)電機(jī)運(yùn)行做相位、頻譜試驗(yàn)作進(jìn)一步分析,1倍轉(zhuǎn)速頻率在振動(dòng)頻譜中占成份不多,同時(shí)存在少量的2.4.5倍轉(zhuǎn)速頻率的諧波頻率,且振動(dòng)信號(hào)相位在120度區(qū)域范圍內(nèi)不斷變化,沒(méi)有一個(gè)比較穩(wěn)定的不平衡相位,說(shuō)明轉(zhuǎn)子平衡值在合格范圍內(nèi)。由此可見(jiàn)引起振動(dòng)大的原因應(yīng)不在電機(jī)本體上。

2.1.8 電機(jī)空載運(yùn)行時(shí),通過(guò)在電機(jī)底座泵支撐法蘭出口側(cè)加千斤頂?shù)霓k法,增加泵支撐法蘭的機(jī)械強(qiáng)度和改變基礎(chǔ)臺(tái)板的受力方向,如圖1所示位置,電機(jī)振動(dòng)大幅減小至79um,而在對(duì)面?zhèn)燃忧Ы镯攨s使電機(jī)振動(dòng)值增大。將電機(jī)底座與泵支撐法蘭連接處的固定連接螺母逐步松開(kāi),電機(jī)上方的振動(dòng)值減少至35um,因此初步估計(jì)是水泵支撐法蘭剛度不夠。各專(zhuān)業(yè)組成員再次到現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)B凝結(jié)水泵支撐法蘭臺(tái)板與混凝土的接合處有細(xì)小的裂紋,支撐法蘭臺(tái)板底部與墊塊之間有較多的空隙未完全灌漿,造成基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)不夠牢固。經(jīng)討論決定,在泵支撐法蘭臺(tái)板與水泥基礎(chǔ)間進(jìn)行加固強(qiáng)化,用墊鐵分別插入泵支撐法蘭臺(tái)板與水泥基礎(chǔ)兩邊結(jié)合面之間并緊固,重新啟動(dòng)電機(jī)運(yùn)行,電機(jī)振幅值由110um降為48um。為進(jìn)一步證實(shí)振動(dòng)起因與電機(jī)本體關(guān)系,重新慢慢松開(kāi)電機(jī)底座與泵支撐法蘭之間的緊固螺母,電機(jī)上端水平位置振動(dòng)幅值下降為28um(與電機(jī)出廠(chǎng)報(bào)告中的數(shù)據(jù)21um接近)。由此可見(jiàn),水泥基礎(chǔ)二次灌漿未將所有空隙灌滿(mǎn)是引起振動(dòng)的根本原因,而泵臺(tái)板的剛度欠佳,遇到一定擾動(dòng)就會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),加劇了振動(dòng)幅值的增加。

圖2

3 處理結(jié)果

3.1 根據(jù)診斷結(jié)果,在兩臺(tái)水泵的鑄鐵臺(tái)板上各鉆四個(gè)Ф25mm的灌漿孔(如圖2),使水泥基礎(chǔ)與泵支撐法蘭臺(tái)板結(jié)合在一起,提高泵座的整體穩(wěn)固性。使用高質(zhì)量不收縮混凝土,采用帶壓膨脹灌漿方式灌滿(mǎn)混凝土。在二次補(bǔ)灌漿水泥經(jīng)過(guò)五天時(shí)間的固化后,A、B凝結(jié)水泵電機(jī)作空載及校中心帶負(fù)荷試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果為空載轉(zhuǎn)動(dòng)最大振動(dòng)幅值A(chǔ)泵73-76um、B泵32um,帶負(fù)荷轉(zhuǎn)動(dòng)試驗(yàn)最大振動(dòng)幅值A(chǔ)泵45um、B泵50um,在80um合格范圍之內(nèi),屬于優(yōu)良等級(jí)。

3.2 通過(guò)監(jiān)測(cè)、診斷發(fā)現(xiàn)造成#1機(jī)組凝結(jié)水泵振動(dòng)的主要原因是:二次灌漿存在缺陷,泵支撐法蘭臺(tái)板剛度欠佳。通過(guò)提高灌漿和加強(qiáng)支撐剛度,很好的解決了振動(dòng)問(wèn)題,同時(shí)為#2、#3機(jī)組凝結(jié)水泵組的安裝提供了參考。

4 #2機(jī)組B凝結(jié)水泵

4.1 振動(dòng)監(jiān)測(cè)

2007年6月,發(fā)現(xiàn)#2機(jī)B凝結(jié)水泵電機(jī)振動(dòng)異常,接近最大允許值80um,且呈發(fā)展趨勢(shì),立即組織人員對(duì)該電機(jī)的振動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析。通過(guò)推力瓦承受電機(jī)轉(zhuǎn)子和水泵轉(zhuǎn)子的重量,泵體與懸空支撐的管道相連,故振動(dòng)從下往上呈逐漸變大趨勢(shì),且容易受到相關(guān)設(shè)備的影響,通過(guò)技術(shù)人員商定,確定采用邊跟蹤測(cè)試邊診斷處理的檢測(cè)方法,重點(diǎn)放在監(jiān)測(cè)該電機(jī)上端振動(dòng)的變化。

4.2 診斷分析

經(jīng)了解該電動(dòng)機(jī)以前就曾因振動(dòng)問(wèn)題返廠(chǎng)修理過(guò),當(dāng)時(shí)廠(chǎng)家空載試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)振動(dòng)情況良好,但運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)安裝好進(jìn)行負(fù)載時(shí)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)其上端振動(dòng)值仍然偏大,在80um左右波動(dòng),運(yùn)行三個(gè)月后,上升至100um,超出了廠(chǎng)家設(shè)定的最大允許值80um。考慮到立式電動(dòng)機(jī)離地越高振動(dòng)越大,上端軸承最容易受到振動(dòng)影響,停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)一側(cè)軸承內(nèi)圈磨損明顯。更換該軸承后,電動(dòng)機(jī)上端振動(dòng)一度降到77um,但一個(gè)月后又上升至98um左右,這說(shuō)明轉(zhuǎn)子上端部分有可能存在彎曲現(xiàn)象。

湘潭電機(jī)廠(chǎng)技術(shù)人員用最新電動(dòng)機(jī)測(cè)振設(shè)備——恩泰克數(shù)據(jù)采集器在負(fù)載運(yùn)行的狀態(tài)下對(duì)該電動(dòng)機(jī)振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和頻譜分析。(如圖3)

從圖中可看出,2號(hào)測(cè)點(diǎn)的1倍轉(zhuǎn)速頻率在振動(dòng)頻譜中占優(yōu)勢(shì),存在少量的2、4、5倍轉(zhuǎn)速頻率的諧波頻率,此特征表明電動(dòng)機(jī)可能發(fā)生如下故障:a、轉(zhuǎn)子不平衡,b、轉(zhuǎn)軸彎曲,c、機(jī)座松動(dòng)。頻譜圖中還出現(xiàn)保持架故障特征頻率FTF≌0.4N=600R/min,這主要是因?yàn)檩S承容易受到徑向沖擊,激發(fā)出保持架的故障特征頻率,實(shí)際上檢查保持架未發(fā)現(xiàn)異常。檢查機(jī)座各緊固螺絲,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象,基礎(chǔ)緊固情況良好。綜上所述,轉(zhuǎn)子不平衡和轉(zhuǎn)軸彎曲是電動(dòng)機(jī)振動(dòng)偏大的主要原因。

4.3 處理結(jié)果

根據(jù)診斷結(jié)果,對(duì)該泵電機(jī)進(jìn)行解體檢查處理,在轉(zhuǎn)子校動(dòng)平衡之前,為確認(rèn)轉(zhuǎn)軸是否彎曲,先校驗(yàn)上端軸承位的同心度。

圖3 電動(dòng)機(jī)2測(cè)點(diǎn)振動(dòng)頻譜圖

圖4

4.3.1 拆卸兩端軸承和推力軸承的推力頭,清洗干凈轉(zhuǎn)子,以轉(zhuǎn)子兩端中心孔為基準(zhǔn),用百分表逐點(diǎn)測(cè)量各部位跳動(dòng)量(如圖4)。開(kāi)始時(shí)測(cè)得B、C兩部位徑向跳動(dòng)量均超過(guò)允許值50um,改以B、D部位為基準(zhǔn)校驗(yàn)后,C部位徑向跳動(dòng)量合格,A部位超限。考慮實(shí)際運(yùn)行時(shí)承重軸承為推力軸承,上、下端軸承只起徑向定位作用,且振動(dòng)異常只表現(xiàn)在A部位,故采取刷鍍A部位的處理方法,恢復(fù)徑向跳動(dòng)量至允許值內(nèi)。

4.3.2 在修理好轉(zhuǎn)子A部位的基礎(chǔ)上,以A、D部位為基準(zhǔn),重校轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡。轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡校驗(yàn)前后進(jìn)行了兩次,第一次未在B部位裝上軸承推力頭校驗(yàn),只改變兩端平衡塊多在位置,將轉(zhuǎn)子不平衡量校驗(yàn)至合格范圍內(nèi),結(jié)果空載試轉(zhuǎn)時(shí)測(cè)得振動(dòng)值比處理前還大,達(dá)88um。第二次裝上軸承推力頭校驗(yàn),發(fā)現(xiàn)B側(cè)殘余不平衡量又不合格,經(jīng)重新調(diào)整兩端平衡塊所在位置后,再次測(cè)該電機(jī)空、負(fù)載試轉(zhuǎn)時(shí),振動(dòng)值均大幅改善,下降至53um左右。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的跟蹤監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)該泵電機(jī)振動(dòng)呈下降趨勢(shì),穩(wěn)定在44um左右,屬于優(yōu)良等級(jí)。

4.3.3 通過(guò)監(jiān)測(cè)、診斷發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子不平衡和轉(zhuǎn)軸彎曲在出廠(chǎng)前就已存在,說(shuō)明生產(chǎn)廠(chǎng)家對(duì)立式電動(dòng)機(jī)的振動(dòng)測(cè)試方法存在不足之處。轉(zhuǎn)子不平衡的原因是轉(zhuǎn)子在校驗(yàn)動(dòng)平衡時(shí)忽略了作為附件的軸承推力頭,理論上圓柱體加工件不必校驗(yàn)動(dòng)平衡,但其通過(guò)鍵固定到轉(zhuǎn)子上后,就有可能因?yàn)榧庸ゆI槽而引起殘余不平衡量增大,所以必須裝配在一起校驗(yàn)才行。

5 結(jié)束語(yǔ)

立式凝結(jié)水泵組振動(dòng)值超標(biāo)是電廠(chǎng)普遍存在的一個(gè)問(wèn)題,涉及設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝、檢修質(zhì)量和運(yùn)行方式等多方面的原因,其中任一個(gè)環(huán)節(jié)、任一套工藝工藝出現(xiàn)偏差都有可能造成振動(dòng)增大或設(shè)備損壞。因此要求相關(guān)各方嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,提高設(shè)計(jì)質(zhì)量、嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)、精施工,把好泵、電機(jī)的設(shè)計(jì)制造、安裝、運(yùn)行和檢修質(zhì)量的每一個(gè)關(guān)卡,就一定能解決好設(shè)備的振動(dòng)問(wèn)題,確保機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

[1]袁宏義,牛明忠,葉慧秀,王保華編著.設(shè)備振動(dòng)診斷技術(shù)基礎(chǔ) [M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,1991年7月第一版.

[2]沈標(biāo)正.電機(jī)故障診斷技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997年.

[3]湘潭電機(jī)股份有限公司.三相立式異步電動(dòng)機(jī)使用說(shuō)明書(shū)[S].2003年.

猜你喜歡
臺(tái)板校驗(yàn)法蘭
皮革真空干燥機(jī)臺(tái)板溫度場(chǎng)仿真及流道優(yōu)化
爐溫均勻性校驗(yàn)在鑄鍛企業(yè)的應(yīng)用
毛巾涂料印花臺(tái)板膠的研究與選用
改進(jìn)裁剪臺(tái)板
法蘭連接中的接觸分析
大型電動(dòng)機(jī)高阻抗差動(dòng)保護(hù)穩(wěn)定校驗(yàn)研究
基于加窗插值FFT的PMU校驗(yàn)方法
鍋爐安全閥在線(xiàn)校驗(yàn)不確定度評(píng)定
GRAYLOC法蘭拆裝技術(shù)
客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)橋梁承臺(tái)板配筋設(shè)計(jì)的探討
铜梁县| 清原| 佛学| 宝坻区| 崇仁县| 普格县| 伽师县| 仙游县| 盐源县| 邢台县| 林甸县| 清涧县| 墨脱县| 海原县| 南涧| 万山特区| 邛崃市| 霍邱县| 龙泉市| 涟水县| 榆社县| 大兴区| 望谟县| 阳春市| 孝义市| 柳江县| 河北省| 上栗县| 宝坻区| 卫辉市| 布尔津县| 自治县| 辛集市| 怀宁县| 武汉市| 镇远县| 盐池县| 东丽区| 改则县| 昆明市| 新津县|