吳敏,徐健
(萊蕪鋼鐵股份有限公司,山東萊蕪271126)
萊鋼620 mm帶鋼卷取遠(yuǎn)程控制改造
吳敏,徐健
(萊蕪鋼鐵股份有限公司,山東萊蕪271126)
萊鋼620 mm帶鋼卷取系統(tǒng)采用遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)化控制,基于西門子S7-300 PLC,使用Profibus-DP總線實(shí)現(xiàn)數(shù)控裝置與主站的通訊,利用ET200M PLC分站實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)的集成和各控制站之間資源的共享,降低了設(shè)備故障率、減少了停機(jī)時(shí)間。
帶鋼卷??;遠(yuǎn)程控制;網(wǎng)絡(luò)化控制
萊鋼帶鋼生產(chǎn)線收集卷取系統(tǒng)設(shè)備主要由1#、2#運(yùn)輸鏈、1#、2#卷取機(jī)、5#、6#夾送輥、2#液壓站、7#、8#操作臺等組成。其中,與2臺卷取機(jī)相關(guān)聯(lián)的液壓電磁閥有40多個(gè),2個(gè)操作臺需要進(jìn)行處理的輸入信號也有60多個(gè),操作臺到設(shè)備之間的信號電纜、控制電纜數(shù)量多,分接點(diǎn)多,整個(gè)控制系統(tǒng)線路十分復(fù)雜。在整個(gè)收集卷取系統(tǒng)中,液壓控制系統(tǒng)具有十分重要的主導(dǎo)作用。所有液壓電磁閥工作電壓都為直流24 V,每個(gè)電磁閥的正常工作電流為1.5 A左右。如果在主PLC處直接控制,控制電纜的長度都在30 m左右,線路產(chǎn)生的壓降為2.5~4.2 V,電磁閥不能正常動作。操作臺與閥組之間存在大量的控制電纜。由于粉塵、油污、水汽、氧化鐵皮、廢鋼等對線路的危害及熱輻射,控制電纜經(jīng)常發(fā)生絕緣損壞、短路等故障。隨著帶鋼產(chǎn)能的提高,卷取系統(tǒng)部分實(shí)現(xiàn)自動化,從而形成完整的PLC監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),完成網(wǎng)絡(luò)化遠(yuǎn)程控制改造勢在必行。
萊鋼帶鋼生產(chǎn)線收集卷取區(qū)域核心控制部分硬件采用西門子S7-300系列PLC為主站,利用Profibus-DP總線進(jìn)行連接。生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、信號控制由2臺ET200M完成。所有的控制信號通過通訊電纜進(jìn)行可靠傳輸,減少了故障點(diǎn),提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。1#、2#運(yùn)輸鏈、1#、2#卷取機(jī)由西門子全數(shù)字直流調(diào)速裝置完成,利用Profibus-DP總線通過CB24通訊板與主站進(jìn)行通訊,取代了現(xiàn)場接線,PLC通過DP線控制數(shù)控裝置,同時(shí)查看數(shù)控裝置信息數(shù)據(jù)傳遞,從而實(shí)現(xiàn)完整、高效的網(wǎng)絡(luò)化控制,并且實(shí)現(xiàn)各站之間資源共享,建立人機(jī)界面。采用西門子WINCC組態(tài)軟件,增加系統(tǒng)監(jiān)控功能。
以收集區(qū)S7-300 PLC控制站、1#、2#運(yùn)輸鏈、1#、2#卷取機(jī)等設(shè)備為基礎(chǔ),在7#、8#操作臺內(nèi)各安裝1套ET200M PLC控制分站,將卷取區(qū)所有液壓控制系統(tǒng)集成在遠(yuǎn)方操作臺內(nèi),縮短了控制電纜的長度,降低了24 V線路損耗,保證了電磁閥工作的可靠性。網(wǎng)絡(luò)化遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)見圖1。
圖1 基于S7-300 PLC的網(wǎng)絡(luò)化遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)
在2個(gè)操作臺內(nèi)各集成安裝相當(dāng)數(shù)量的PLC DI/DO模塊和AO輸出模塊,用于采集操作信號、顯示運(yùn)輸鏈及卷取機(jī)電機(jī)的電壓電流信號,同時(shí)控制整個(gè)區(qū)域的液壓電磁閥。在8#臺內(nèi)安裝整個(gè)收集區(qū)域液壓電磁閥的功率控制系統(tǒng),包括24 V穩(wěn)壓電源、控制繼電器以及其他相關(guān)功率元器件。該操作臺與該區(qū)域液壓控制站之間只有不到2 m的距離,減少液壓電磁閥控制電纜的長度,減少了控制電纜的使用數(shù)量和分接點(diǎn),減少了故障點(diǎn)。各操作臺之間以及操作臺與2KZ室內(nèi)PLC總站之間采用雙通訊電纜管、雙通訊電纜敷設(shè)的模式,盡量避開熱輻射源,且保證當(dāng)1條通訊電纜產(chǎn)生故障時(shí)可以快速切換到備用電纜,確保了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的高效、可靠工作。
萊鋼帶鋼生產(chǎn)線卷取遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)改造后,整個(gè)卷取控制系統(tǒng)的故障停機(jī)時(shí)間只有5 min,而電磁閥電氣控制系統(tǒng)故障停機(jī)時(shí)間為零,提高了設(shè)備利用率,節(jié)約費(fèi)用200余萬元。由于信號控制元器件和信號執(zhí)行元器件都集成在7#、8#操作臺內(nèi),在處理設(shè)備故障時(shí)不必為查找某個(gè)信號輸入點(diǎn)、輸出點(diǎn)而反復(fù)確認(rèn),節(jié)省了排除故障時(shí)間,降低了工作強(qiáng)度。
TG335.5+6
B
1004-4620(2010)01-0078-01
2009-04-27
吳敏,女,1971年生,1996年畢業(yè)于華東冶金學(xué)院自動化儀表專業(yè)?,F(xiàn)為萊鋼板帶廠機(jī)動科工程師,從事工業(yè)自動控制與儀器儀表工作。