張發(fā)軍 梁銀祥
(河南濟(jì)源鋼鐵 (集團(tuán))有限公司)
濟(jì)(源)鋼高爐爐缸堆積的處理
張發(fā)軍 梁銀祥
(河南濟(jì)源鋼鐵 (集團(tuán))有限公司)
對(duì)濟(jì)源鋼鐵三座高爐爐缸堆積事故的處理進(jìn)行了總結(jié)。由于入爐原燃料中鈦負(fù)荷高,在年修結(jié)束后復(fù)風(fēng)過(guò)程中造成高爐群發(fā)性爐缸堆積事故,煉鐵廠減產(chǎn)近 8萬(wàn)噸鐵,公司損失巨大。通過(guò)配加錳礦洗爐,獲得成功,并對(duì)以后的爐況處理積累經(jīng)驗(yàn)。
爐缸 堆積 處理 錳礦
河南濟(jì)鋼現(xiàn)有508 m3高爐四座,分別從2004年2月、2006年 8月、2007年5月、2008年3月先后開(kāi)爐投產(chǎn),四座高爐一列式布置,除4號(hào)高爐采用皮帶上料外,其他為雙料車上料,且均為無(wú)料鐘爐頂,采用一系列先進(jìn)技術(shù),陶瓷杯爐缸,鑲磚式冷卻壁,軟水密閉循環(huán),液壓泥炮、開(kāi)口機(jī),明特法渣處理系統(tǒng),改進(jìn)式頂燃熱風(fēng)爐 (風(fēng)溫可達(dá)1250℃),干法布袋除塵等。
四座高爐投產(chǎn)后,運(yùn)行平穩(wěn),高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于全國(guó)同級(jí)高爐先進(jìn)水平,單座高爐單月利用系數(shù)一度可達(dá)4.0 t/(d.m3),2008年各高爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(見(jiàn)表1),但2008年12月2日后,由于自產(chǎn)球團(tuán)中含鈦高,加上公司主線交叉作業(yè),休風(fēng)三天,復(fù)風(fēng)后高爐風(fēng)口套頻繁燒爛,3號(hào)、5號(hào)、6號(hào)高爐幾乎在同一時(shí)間發(fā)生爐缸堆積事故 (其中4號(hào)高爐投產(chǎn)剛一年,由于冷卻壁嚴(yán)重?zé)龘p,已于2008年11月下旬停爐中修),公司主線全部停產(chǎn),損失慘重,經(jīng)過(guò)多半月的處理,各個(gè)高爐才逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)。
表1 2008年高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2008年12月1日18:00,歷時(shí)三天的公司主線交叉作業(yè)結(jié)束,3號(hào)、5號(hào)、6號(hào)高爐先后復(fù)風(fēng),按計(jì)劃,復(fù)風(fēng)采取常規(guī)操作方式,用鐵口兩邊各四個(gè)風(fēng)口送風(fēng)。送風(fēng)后三座高爐均表現(xiàn)為爐溫高,渣鐵黏稠,繼而發(fā)生風(fēng)口套頻繁燒爛,高爐被迫多次休風(fēng)更換,送風(fēng)后再堵風(fēng)口,直至到最后只用鐵口上方兩個(gè)風(fēng)口送風(fēng),渣鐵流動(dòng)性極差,鐵多渣少,甚至鐵口空噴。從爐況各方面表現(xiàn)看,各高爐爐缸堆積已經(jīng)形成,公司主線生產(chǎn)一時(shí)間陷入僵局。12月4日,經(jīng)過(guò)生鐵分析,發(fā)現(xiàn)生鐵中含鈦高達(dá)0.18%,再追查原料,發(fā)現(xiàn)從11月中旬,高爐大量配吃自產(chǎn)球團(tuán),而球團(tuán)用鐵精粉中含鈦高達(dá)3.8%。自此認(rèn)定,高爐含鐵原料含鈦高,加上長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng)后,高爐采取常規(guī)操作方式,即高爐溫操作,加劇鈦還原,沉積在爐缸,風(fēng)口套燒爛后,爐內(nèi)進(jìn)水多,進(jìn)而使渣鐵變得粘稠,排放不出來(lái),逐漸形成爐缸堆積。
在確認(rèn)高爐爐缸堆積系含鈦高造成的后,煉鐵廠一方面緊急購(gòu)買錳礦,另一方面調(diào)整操作方針,按照爐缸鈦堆積原理進(jìn)行處理。由于三座高爐爐缸堆積原因基本一致,現(xiàn)以三號(hào)高爐爐況的處理為例進(jìn)行闡述。
12月1日18:55,3號(hào)高爐結(jié)束檢修,開(kāi)始送風(fēng),集中堵5#~10#共六個(gè)風(fēng)口。在尚未出第一爐鐵時(shí),就出現(xiàn)風(fēng)口小套連續(xù)燒爛并放炮,在更換好后再堵4#和11#風(fēng)口,保留鐵口兩邊各3個(gè)風(fēng)口送風(fēng)。但在隨后3天內(nèi),高爐不吃風(fēng),且小套仍在不斷燒爛,經(jīng)過(guò)查找原因,特別是對(duì)鐵中含鈦分析,發(fā)現(xiàn)[Ti]高達(dá)0.187%,最終確認(rèn)為屬于爐缸鈦堆積。遂一方面退下含鈦高的自產(chǎn)球團(tuán),另一方面緊急聯(lián)系購(gòu)買錳礦進(jìn)行洗爐。12月6日錳礦開(kāi)始入爐,借鑒邯鋼2000m3高爐使用錳礦處理爐缸堆積措施,控制生鐵[Si]0.6%~0.8%,[M n]0.8%~1.0%,[S]0.040%~0.070%,鐵水物理溫度1420℃~1470℃。按照重新制定的操作方針,12月 7日夜班錳礦下達(dá)爐缸后,渣鐵流動(dòng)性好轉(zhuǎn),出鐵順利,高爐恢復(fù)進(jìn)度加快,恢復(fù)噴吹煤粉,并富氧。從12月 8日開(kāi)始捅風(fēng)口,按每日開(kāi)一個(gè),穩(wěn)步進(jìn)行。并且改變?cè)械膹蔫F口兩邊依次開(kāi)風(fēng)口方案,把渣口兩邊的風(fēng)口留在最后,避免了渣口兩邊5#、6#風(fēng)口頻繁燒爛。在風(fēng)壓控制上以保持合適的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能為準(zhǔn)則,有多少風(fēng)口送風(fēng)就用多高的風(fēng)壓,并保持穩(wěn)定。上部采取開(kāi)放邊緣、兼顧中心氣流的布料模式,保證雙峰式煤氣分布;爐外精心組織,要求25min內(nèi)必須打開(kāi)鐵口,鐵前設(shè)備維護(hù)到位,保證不出現(xiàn)休、慢風(fēng)事故。至12月14日高爐恢復(fù)正常生產(chǎn)。高爐恢復(fù)見(jiàn)表2:
表2 2008年12月3號(hào)高爐爐缸堆積處理過(guò)程
從三座高爐的爐況處理過(guò)程,有如下幾條經(jīng)驗(yàn)可以借鑒:
1)當(dāng)高爐爐缸堆積,風(fēng)口套頻繁燒爛,且都爛在下沿時(shí),渣鐵粘稠時(shí),首先應(yīng)當(dāng)考慮鈦沉積。此次高爐爐缸堆積事故是濟(jì)鋼第一次遇到,憑借專家建議和相關(guān)資料在實(shí)踐中摸索進(jìn)行,學(xué)到了很多知識(shí)。濟(jì)鋼已經(jīng)將生鐵中鈦?zhàn)鳛槿粘;?yàn)指標(biāo)進(jìn)行工藝監(jiān)督。
2)有長(zhǎng)時(shí)間檢修時(shí),高爐有計(jì)劃的換料柱,并用錳礦洗爐??刂畦F水溫度1430℃~1470℃,[Si]=0.6%~0.8%,[S]=0.040%~0.070%,[M n]=0.8%~1.0%,取玻璃渣相。
3)長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng)后,將渣口兩邊的風(fēng)口,可以留到最后開(kāi)??梢詼p少風(fēng)口損壞。
4)開(kāi)風(fēng)口時(shí)果斷拋棄傳統(tǒng)操作方式,不用刻意提高爐溫,按既定爐溫控制方案執(zhí)行即可。
5)增加出鐵次數(shù),要求25min內(nèi)打開(kāi)鐵口,必要時(shí)適當(dāng)噴吹。
6)操作思路統(tǒng)一,爐前組織到位,勤開(kāi)鐵口,不斷排放冷凝渣鐵。
當(dāng)發(fā)生爐況事故時(shí),高爐操作者要統(tǒng)一認(rèn)識(shí),明確處理目標(biāo),調(diào)劑措施得當(dāng),才能有效、快速處理爐況;高爐原料定期做有害元素分析,一旦超過(guò)控制范圍,高爐要慎重入爐;理論和實(shí)踐必須結(jié)合,處理過(guò)程中不能拘泥于經(jīng)驗(yàn),要有綜合分析,有全方位考慮。
[1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè).北京:冶金工業(yè)出版社,2002:113-114.
[2]楊春生.邯鋼2000 m3高爐爐缸堆積的處理.煉鐵,2008,27 (1):35-37.
D ISPOSAL O F HEARTH ACCUM ULAT ION OF THE BFS IN JIYUAN IRON&STEEL CO.,LTD
Zhang Fajun L iang Yinxiang
(Jiyuan Iron&Steel Group Co.,L td)
It is the summ ary for disposal of hearth accum ulation of the three BFs in Jiyuan Iron&Steel Co.,L td.Because of titanium bu rden higher in rawmaterials&fu les,it caused hearth accum u lation of the three BFs in Jiyuan Iron& Steel Co.,L td after annual overhaul.Itwas feasible to addingm anganese ore for disposing hearth accum u lation of the BFs.
BF hearth accum u lation disposalmanganese ore
*聯(lián)系人:張發(fā)軍,工程師,河南.濟(jì)源(454650),河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司煉鐵分廠;
2009—12—9