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渣鐵

  • 新鋼11 號(hào)高爐燜爐及休復(fù)風(fēng)操作實(shí)踐
    風(fēng)料、渣系,改善渣鐵流動(dòng)性,使整個(gè)開爐過程物理熱快速回升,渣鐵順利排放,降低了爐前作業(yè)強(qiáng)度,為爐況快速恢復(fù)創(chuàng)造了有利條件,為同行業(yè)的類似作業(yè)提供了參考。1 休風(fēng)前準(zhǔn)備1.1 休風(fēng)前燃料及制度調(diào)整休風(fēng)前11 號(hào)高爐爐況較好,1—6 日平均日產(chǎn)4 242 t,高爐爐況順行,爐內(nèi)氣流相對(duì)穩(wěn)定。由于新鋼6 m 焦炭投產(chǎn)達(dá)標(biāo),休風(fēng)前焦炭全是7 m 焦,停用外購(gòu)焦。同時(shí),休風(fēng)前1 個(gè)冶煉周期對(duì)熱制度及造渣制度進(jìn)行調(diào)整,控制鐵水w(Si)為0.45%~0.60%、物理溫

    山西冶金 2023年11期2024-01-07

  • 玉鋼煉鐵廠釩鈦礦冶煉爐前技術(shù)進(jìn)步
    品位低、渣量大、渣鐵流動(dòng)性差,易粘溝,經(jīng)常出現(xiàn)渣鐵溝放死,渣鐵不能及時(shí)排凈,爐前勞動(dòng)強(qiáng)度大幅增加,整個(gè)高爐生產(chǎn)極為被動(dòng),一度影響到釩鈦礦冶煉進(jìn)程及生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的突破。隨著爐前操作過程嘗試及管理經(jīng)驗(yàn)的積累,爐況逐步得到穩(wěn)定提升,加之爐前體系制度的建立,從操作和管理水平上都得到提高,再通過配備機(jī)械設(shè)備及系統(tǒng)升級(jí)改造等措施,為大高爐順利開展釩鈦礦冶煉及提升冶煉強(qiáng)度改善經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)積累了經(jīng)驗(yàn)。2 爐前操作技術(shù)管理2.1 主鐵溝保溫措施改進(jìn)玉鋼以前的兩座450

    昆鋼科技 2023年3期2023-12-26

  • 對(duì)低溫高硫釩鈦鐵水脫硫工藝的優(yōu)化
    點(diǎn)元素含量較高,渣鐵不易分離,鐵水帶渣量較大,是釩鈦鐵水的一大特點(diǎn)。低溫及鐵水中[Ti]、[V]元素的存在,對(duì)[S]在鐵水中的傳質(zhì)、脫硫反應(yīng)影響較大;脫硫后渣鐵不易分離,扒渣鐵損較大,影響經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的提高。針對(duì)這一難題,工程技術(shù)人員根據(jù)低溫、高硫釩鈦鐵水的特點(diǎn),就脫硫工藝展開討論,制定了相應(yīng)的攻關(guān)方案。通過優(yōu)化脫硫劑配方,調(diào)整參數(shù),配加釩鈦鐵水渣鐵分離劑,有效促進(jìn)釩鈦鐵水渣鐵分離,使脫硫率得到提高,扒渣鐵損明顯降低。為提高產(chǎn)品質(zhì)量、開發(fā)低硫新品種鋼、走差

    昆鋼科技 2023年3期2023-12-26

  • 萊鋼4#1 080 m3高爐提升產(chǎn)量操作實(shí)踐
    期穩(wěn)定順行;爐前渣鐵排放和主控室能夠協(xié)調(diào)配合等。不利因素:噴煤量受限,爐溫平衡難度大;鐵水罐緊張形勢(shì)依舊嚴(yán)峻;自產(chǎn)焦不足,外購(gòu)焦質(zhì)量不穩(wěn)定;環(huán)保限產(chǎn),原燃料質(zhì)量階段性波動(dòng)等。通過上述分析,可基本確認(rèn)高爐外部生產(chǎn)條件趨于好轉(zhuǎn),具備進(jìn)一步提升產(chǎn)能的潛力。2 高爐提升產(chǎn)量的措施2.1 優(yōu)化風(fēng)口布局爐況穩(wěn)定順行,是優(yōu)化高爐操作參數(shù)的基礎(chǔ)。中心氣流與邊緣氣流的合理分布,是高爐順行、指標(biāo)優(yōu)化的基礎(chǔ);下部調(diào)劑是高爐維持長(zhǎng)周期穩(wěn)定的關(guān)鍵,是上部調(diào)劑的基礎(chǔ)。4#高爐爐缸尺寸

    山東冶金 2022年6期2023-01-12

  • 安鋼永通公司高爐燜爐和復(fù)風(fēng)操作實(shí)踐
    行,消除崩懸料,渣鐵熱量充足,適當(dāng)降低二元堿度(1.15倍以下),提高爐缸清潔指數(shù)。休風(fēng)前24 h鐵口角度由11°提至13°,休風(fēng)前8 h停煤。燜爐料選擇好的人造富礦和部分天然塊礦,配入少量錳礦(按鐵中含錳0.8%組織)和螢石(渣中w(CaF)為5%),配加少量硅石提高渣量,降低渣中w(Al2O3)(16%以下)以及二元堿度(1.0倍以下)[1];高爐燜爐時(shí)爐內(nèi)為滿爐料(料線僅降至6 m),可采用較高風(fēng)壓對(duì)鐵口進(jìn)行空噴,將爐缸內(nèi)殘存渣鐵出盡,燜爐料詳見表1

    山西冶金 2022年6期2022-11-13

  • 延長(zhǎng)首鋼京唐200 t鐵包包齡實(shí)踐
    線,承接回爐鋼及渣鐵等。因此,2020年,200 t鐵包包齡約為240次。鑒于此,分析了上述各種不利包況對(duì)鐵包內(nèi)襯耐火材料的影響,并制定有效的措施進(jìn)行管控,成功延長(zhǎng)了200 t鐵包包齡。1 影響200 t鐵包包齡的因素1.1 鐵包無規(guī)律下線由于鋼軋部生產(chǎn)的波動(dòng),鑄機(jī)斷澆或臨時(shí)檢修時(shí)常發(fā)生,致使200 t鐵包大規(guī)模下線的情況較為常見,甚至經(jīng)常出現(xiàn)鐵包上線后還未接鐵就下線的情況。每一次這種無規(guī)律的下線將導(dǎo)致鐵包內(nèi)襯耐火材料承受一次劇烈的熱震,而熱震是耐火材料失

    耐火材料 2022年5期2022-10-19

  • 鐵浴式熔融還原工藝處理電爐粉塵還原熔分分析
    min后可以實(shí)現(xiàn)渣鐵分離。由于EAFD中Zn存在形式和含量與氧化鋅礦、高爐粉塵等均不同,需要單獨(dú)研究。本文通過鐵浴式熔融還原工藝處理EAFD,研究熔渣二元堿度、還原熔分時(shí)間和C/O摩爾比等因素對(duì)EAFD還原熔分的影響,通過試驗(yàn)確定較佳鐵浴式熔融還原處理?xiàng)l件,以期為工業(yè)應(yīng)用提供指導(dǎo)。1 試驗(yàn)介紹1.1 試驗(yàn)原料試驗(yàn)原料包括某鋼鐵廠的EAFD、還原劑、造渣劑、鐵粉等。其中,還原劑為石墨,造渣劑為工業(yè)純CaO,EAFD和鐵粉成分分別見表1和表2。圖1為EAFD的

    中國(guó)有色冶金 2022年4期2022-09-24

  • Si粉對(duì)剛玉-莫來石磚性能的影響
    玉-莫來石磚的抗渣鐵侵蝕性和抗沖刷性,擬對(duì)傳統(tǒng)剛玉-莫來石磚進(jìn)行升級(jí),加入單質(zhì)Si粉,利用硅的原位反應(yīng)降低剛玉-莫來石磚的顯氣孔率[5-6],提高強(qiáng)度。為此,研究了Si粉引入前后對(duì)剛玉-莫來石磚性能的影響。1 試驗(yàn)1.1 磚樣制備試驗(yàn)以棕剛玉(3~1、≤1和≤0.076 mm)、α Al2O3粉(≤0.045 mm)、紅柱石粉(≤0.076 mm)、Si粉(≤0.076 mm)、廣西白泥等為原料,其主要的化學(xué)組成見表1。表1 原料的化學(xué)組成Table 1

    耐火材料 2022年4期2022-08-28

  • 馬鋼B#高爐風(fēng)口小套破損率低的原因探究
    劣,爐內(nèi)的熱風(fēng)、渣鐵及運(yùn)動(dòng)的焦炭均能對(duì)其工況產(chǎn)生致命影響[1]、[2]。另外,較低的冷卻水溫度與回旋區(qū)的高溫輻射及爐內(nèi)氣流對(duì)流產(chǎn)生很大的溫度梯度,從而引起不規(guī)則的的熱應(yīng)力[3]。馬鋼B#4000 m3高爐于2007年2月建成投產(chǎn),設(shè)置4個(gè)鐵口,36個(gè)風(fēng)口,高爐一代爐齡已近13年,馬鋼B#高爐風(fēng)口小套實(shí)行壽命管理, B#高爐風(fēng)口小套除到期更換外,繼續(xù)保持著低損耗率,2019年2月至今共五個(gè)小套破損。本文探究了馬鋼B#高爐風(fēng)口小套破損的原因,并對(duì)其燒損的特點(diǎn)及

    安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào) 2022年2期2022-08-09

  • 長(zhǎng)鋼9 號(hào)高爐爐前均衡出鐵管理探析
    ,休風(fēng)時(shí),為出盡渣鐵,按“7+1”備罐或南北鐵場(chǎng)同時(shí)出鐵(南場(chǎng)備罐“1+1”、北場(chǎng)備罐“4+1”)組織。鐵次所需鐵罐數(shù)量多造成編組、對(duì)位時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)罐易晚點(diǎn)。3)鐵口維護(hù)不到位,鐵口深度深淺不一。鐵口過深、難開,會(huì)使出鐵間隔延長(zhǎng)。鐵口淺,雖易于維護(hù),好開鐵口,但不利于高爐的長(zhǎng)壽,出鐵后爐缸的渣鐵液面仍處于較高水平,不利于促進(jìn)爐況穩(wěn)定順行。1.3 爐型及爐況影響較大2021 年采用以燒結(jié)礦為主的爐料結(jié)構(gòu),具體為燒結(jié)礦配比80%~84%,球團(tuán)礦配比3%~6%,

    山西冶金 2022年3期2022-08-03

  • 津西2 000 m3高爐燜爐和復(fù)風(fēng)操作實(shí)踐
    足夠的熱量,確保渣鐵有充足的物理熱及良好的流動(dòng)性。為此,燜爐料由凈焦+負(fù)荷料組成,并分多段陸續(xù)交替加入,保證了復(fù)風(fēng)后爐缸熱量充足、爐料透液性及透氣性良好。最終設(shè)定燜爐全焦比1.4t/t, 預(yù)定鐵水含硅1.5%,渣堿度R2=0.9%,噸鐵渣比438.2kg。另外,為確保復(fù)風(fēng)后生成的爐渣在低溫具有良好的流動(dòng)性,燜爐料按設(shè)定鐵中錳含量為0.99%,渣中CaF2含量3%,配加螢石、錳礦以降低爐渣黏度;利用硅石控制爐渣Al2O3在16%以下,并配加白云石提高爐渣Mg

    中國(guó)鋼鐵業(yè) 2022年4期2022-07-06

  • 邯寶1號(hào)高爐風(fēng)口頻繁破損的治理實(shí)踐
    了爐缸環(huán)流,致使渣鐵不能及時(shí)排凈,開始出現(xiàn)風(fēng)口損壞現(xiàn)象,7月、8月三次休風(fēng)共更換了18個(gè)壞風(fēng)口;9月26日高爐環(huán)保限產(chǎn)悶爐5 d,更換了4個(gè)壞風(fēng)口,送風(fēng)后繼續(xù)出現(xiàn)風(fēng)口破損的現(xiàn)象;10月21日休風(fēng)更換了6個(gè)壞風(fēng)口;10月26日高爐槽下礦石集中斗掉落砸斷主皮帶,無計(jì)劃休風(fēng)72 h,使得風(fēng)口損壞現(xiàn)象加??;11月份高爐兩次休風(fēng)更換了9個(gè)壞風(fēng)口;12月份后,高爐大量風(fēng)口出現(xiàn)破損漏水現(xiàn)象,壞風(fēng)口個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè),高爐生產(chǎn)秩序受到嚴(yán)重影響。高爐7月—12月風(fēng)口小套破損情況如

    山西冶金 2021年6期2022-01-23

  • 馬鋼2#2500m3高爐爐況處理實(shí)踐
    理、上下部制度、渣鐵管理及冷卻制度等方面著手進(jìn)行了積極摸索調(diào)整,但收效甚微,產(chǎn)能始終未能穩(wěn)定在6000t/d以上。進(jìn)入2020年,高爐操作人員轉(zhuǎn)變觀念,借鑒國(guó)內(nèi)先進(jìn)高爐的操作經(jīng)驗(yàn),采取了一系列新舉措,使高爐成功走出困境,產(chǎn)能重新拉回至6100t/d的水平。下面重點(diǎn)對(duì)本次爐況處理實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)[1]。1 面臨的現(xiàn)狀2#高爐爐況不穩(wěn)主要表現(xiàn)在壓量關(guān)系緊張,經(jīng)常性的邊緣竄氣,導(dǎo)致冶強(qiáng)提升難度大。就目前2#爐面臨現(xiàn)狀而言,以下兩個(gè)問題是制約冶強(qiáng)提升的關(guān)鍵。(1

    中國(guó)金屬通報(bào) 2021年16期2021-12-26

  • 本鋼新一號(hào)高爐主鐵溝澆筑模具改造與創(chuàng)新
    引言高爐主鐵溝是渣鐵及時(shí)排放的通道,它是高爐生產(chǎn)工序中的一個(gè)極為重要的環(huán)節(jié),必不可少。本鋼新一號(hào)高爐共有4個(gè)出鐵場(chǎng),主鐵溝外殼設(shè)計(jì)為全風(fēng)冷結(jié)構(gòu),所有主鐵溝內(nèi)襯均采用氧化鋁微粉、氮化硅、有機(jī)纖維、水泥等一次澆筑成型。由于主鐵溝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在瑕疵,再加上高爐不斷強(qiáng)化管理渣鐵排放量迅猛增加,主鐵溝每天流過鐵量達(dá)1.1萬噸,流過渣量超過3千噸,導(dǎo)致主鐵溝內(nèi)澆筑料侵蝕快影響高爐生產(chǎn)。主鐵溝澆筑模具不僅決定了主鐵溝內(nèi)襯結(jié)構(gòu)形狀,同時(shí)也決定了主鐵溝的壁厚,所以,對(duì)主鐵溝

    模具制造 2021年11期2021-12-22

  • 八鋼歐冶爐處理爐缸堆積的生產(chǎn)實(shí)踐
    口過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)口渣鐵堆積嚴(yán)重,判斷為爐缸不活躍,出現(xiàn)堆積現(xiàn)象。風(fēng)口漏水后,爐內(nèi)進(jìn)水多,進(jìn)而使渣鐵變得粘稠,排放不暢,逐漸形成爐缸堆積。2月16日至2月19日陸續(xù)出現(xiàn)風(fēng)口小套破損現(xiàn)象,2月19日休風(fēng)更換,復(fù)風(fēng)后繼續(xù)提爐溫處理爐缸渣鐵,爐前渣量波動(dòng)大(理論渣量約180~250t)。2月19日至2月21日通過加螢石和錳礦繼續(xù)化爐缸,在處理爐缸堆積期間,風(fēng)口破損6個(gè),休風(fēng)更換。圖1為2021年1-2月歐冶爐氣化爐月休風(fēng)時(shí)間。由圖1可知,因休風(fēng)較多,時(shí)間較長(zhǎng)造成歐冶

    新疆鋼鐵 2021年2期2021-12-01

  • 凌鋼5 號(hào)高爐高鈦負(fù)荷下的操作技術(shù)優(yōu)化
    5 號(hào)高爐鈦在渣鐵間的分布鐵水[Ti]含量與爐渣中的(TiO2)均來源于含鈦爐料中的TiO2。對(duì)于護(hù)爐操作來說,TiO2的帶入量一般是3~5 kg/t,在這種情況下,鐵水中的[Ti]含量為0.1%以下,而渣中的TiO2含量為1.0%~1.5%。爐渣中的(TiO2)在爐內(nèi)的高爐還原氣氛條件下,可生成熔點(diǎn)2 000 ℃以上的TiN、TiC及Ti(CN)連接固熔體[2],在爐缸內(nèi)呈顆粒狀,懸浮、彌散在渣鐵中,造成鐵水、爐渣粘度升高,流動(dòng)性變差。鐵水中[Ti]含

    河南冶金 2021年4期2021-11-19

  • 韶鋼小角度雙鐵口操作維護(hù)實(shí)踐
    0°夾角交替排放渣鐵,給爐前作業(yè)帶來很多問題。兩鐵口區(qū)場(chǎng)地狹小,鐵口之間場(chǎng)地溫度高達(dá)300℃以上,爐前工在出完渣鐵堵口后,進(jìn)入鐵口區(qū)域勾渣、修補(bǔ)泥套、鋪墊河沙等極為不便。這些問題的同時(shí)出現(xiàn)給爐前出鐵帶來了極大壓力。2.2 高溫渣鐵的影響鐵口孔道在出鐵時(shí)被液態(tài)渣鐵加熱到很高的溫度(1450℃~1530℃),由于受炮泥導(dǎo)熱性能的影響,鐵口孔道接觸液態(tài)渣面的溫度與鐵口孔道里層溫度相差較大,勢(shì)必產(chǎn)生溫差應(yīng)力。鐵口孔道的堵泥由于從里到外的溫度不同,膨脹率不一樣,這就

    中國(guó)鋼鐵業(yè) 2021年5期2021-08-23

  • “一包到底”鐵水包漏鐵事故分析及對(duì)策
    熱處理3次,共加渣鐵19次(每次3 t)。第89爐時(shí)熱檢狀態(tài)良好,第91爐和93爐時(shí)最后兩次加渣鐵,第96爐接鐵過程中發(fā)生穿漏。對(duì)T41鐵包進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)鐵包漏鐵點(diǎn)位置在包底偏向大包嘴方向,漏點(diǎn)孔洞直徑約80 mm??锥粗苓叞霃郊s1.8 m范圍內(nèi)兩層包底磚(約300塊)消失,只附著一層澆注殘料,殘料上面附著一層泡沫渣。2 鐵包砌筑工藝該公司鐵水包分300 t和200 t兩種,砌筑工藝和耐材理化指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相同:包底永久層采用高鋁莫來石澆注料進(jìn)行整體澆筑,包底工

    耐火材料 2021年3期2021-06-18

  • 馬鋼3號(hào)高爐風(fēng)口小套破損原因分析及處理
    口小套直接與高溫渣鐵接觸造成的燒損,爐缸狀態(tài)不活躍,爐前渣鐵處理不暢,鼓風(fēng)動(dòng)能不合適,或者邊緣氣流過盛等都容易導(dǎo)致小套燒損。機(jī)械損壞包括內(nèi)外磨損,即風(fēng)口小套內(nèi)側(cè)被噴吹煤粉射流磨壞和外側(cè)被爐缸內(nèi)爐料特別是循環(huán)運(yùn)動(dòng)的焦炭磨壞以及塌料砸壞。開裂主要是由于風(fēng)口壁內(nèi)外側(cè)溫度和壓力差大(風(fēng)壓與冷卻水壓差),造成熱疲勞和機(jī)械疲勞,再加上小套材質(zhì)和制造工藝上的缺陷,如鑄造有氣泡、微孔、焊接不符合要求等,導(dǎo)致小套破損。通過對(duì)3號(hào)高爐破損小套實(shí)物觀察分析可以得出(如表1所示)

    山西冶金 2020年6期2021-01-22

  • 高爐高比例蘭炭噴吹條件下提高煤比實(shí)踐
    下降明顯,爐內(nèi)憋渣鐵情況緩解。2020 年以來,受噴吹量限制,2月份開始進(jìn)行噴吹管道改造,將噴煤主管道高爐側(cè)由Φ80 mm 改為Φ108 mm,3 月10 日定修合茬,噴吹量由22~23 t/h 提升到25~26 t/h,為焦比降至315 kg/t創(chuàng)造條件。原燃料條件好轉(zhuǎn),特別是配加480 燒結(jié)礦后,壓量關(guān)系寬松,為加負(fù)荷奠定了基礎(chǔ)。通過105燒結(jié)礦和480 燒結(jié)礦對(duì)比看,480 燒結(jié)礦外觀質(zhì)量及粒度要優(yōu)于105燒結(jié)礦。高比例配加后,壓量關(guān)系顯得比較寬松,

    山東冶金 2021年5期2021-01-21

  • 釩鈦鐵水KR 脫硫控制渣鐵不分工藝實(shí)踐
    、溫降大。易造成渣鐵分離效果差,嚴(yán)重時(shí)產(chǎn)生渣鐵不分,鐵損大,后續(xù)提釩煉鋼過程中將導(dǎo)致釩渣CaO 含量增加,鋼水回硫,對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量以及成本帶來較大的影響。1 生產(chǎn)現(xiàn)狀(1)生產(chǎn)工藝。高爐來鐵→撈前渣→攪拌→撈后渣→提釩。(2)釩鐵科技一煉鋼鐵水條件。表1 釩鈦科技煉鋼廠鐵水條件2 KR脫硫產(chǎn)生渣鐵不分的機(jī)理低溫高硫釩鐵鐵水,過熱度低,脫硫效率差,為保證脫硫效果,不得不加大脫硫劑用量,大量的脫硫劑在低溫環(huán)境下,擴(kuò)散脫硫反應(yīng)困難,渣鐵分離差。且爐渣中含有一定的T

    中國(guó)金屬通報(bào) 2020年13期2021-01-04

  • 中小型高爐檢修后快速?gòu)?fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)實(shí)踐
    m3,1個(gè)鐵口出渣鐵,采用儲(chǔ)鐵式大溝,目前使用周期變短,大約45天。為了安全生產(chǎn),儲(chǔ)鐵式大溝必須在高爐休風(fēng)后重新澆筑[1],每次檢修約12 h??焖倩謴?fù)爐況的關(guān)鍵是休風(fēng)料跟高爐操作制度要合理,但由于檢修頻繁,檢修后爐況快速恢復(fù),高爐快速達(dá)產(chǎn)對(duì)高爐的經(jīng)濟(jì)效益影響甚大。1 高爐工藝及操作參數(shù)的設(shè)定在中小型高爐生產(chǎn)中,由于出鐵大溝容易侵蝕,所以必須定期進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修[2]。檢修后由于爐缸熱量的損失,必須用在休風(fēng)料中加凈焦或減輕焦炭負(fù)荷的方式來補(bǔ)充爐缸熱量,提高煤氣

    河南冶金 2020年5期2020-11-25

  • 玉鋼1080m3高爐長(zhǎng)期無計(jì)劃休風(fēng)爐況快速恢復(fù)實(shí)踐
    口打開后空吹、無渣鐵。與預(yù)判基本一致,接下來操作的重點(diǎn)是采取集中加焦,彌補(bǔ)長(zhǎng)期無計(jì)劃休風(fēng)的熱損失,盡量提高爐缸溫度。表1 上部提溫措施控制風(fēng)量操作500m3/min,風(fēng)壓0.070MPa。防止風(fēng)量過大短時(shí)產(chǎn)生大量低溫熔融渣鐵,因而冶煉周期較長(zhǎng),復(fù)風(fēng)加入的集中焦當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)要60h左右才能下達(dá)風(fēng)口,在集中焦和輕負(fù)荷料下達(dá)風(fēng)口之前,要盡可能提高風(fēng)溫,保持爐況順行。4.4 埋氧槍加熱爐內(nèi)冷渣鐵復(fù)風(fēng)前,爐前疏通渣鐵溝,做好放干渣的準(zhǔn)備工作,復(fù)風(fēng)后開鐵口的角度要小,休風(fēng)

    昆鋼科技 2020年3期2020-08-18

  • 唐鋼北區(qū)2#高爐復(fù)產(chǎn)開爐實(shí)踐
    底仍有殘存爐料和渣鐵,為保證順利開爐,需將停爐后風(fēng)口與鐵口之間的剩余327 m3爐料扒出,扒料過程如圖1所示。圖1 現(xiàn)場(chǎng)扒料扒料過程操作:用卷?yè)P(yáng)機(jī)將小型鉤機(jī)從爐頂大方人孔吊運(yùn)到爐內(nèi)料面上,再卸下風(fēng)口西平臺(tái)的兩個(gè)二套,從爐內(nèi)搭建臨時(shí)皮帶運(yùn)輸裝置延伸至風(fēng)平臺(tái)邊緣,加裝一個(gè)臨時(shí)導(dǎo)料管至地面上3.5~4 m高處,用汽車接住爐內(nèi)殘料運(yùn)走。扒料時(shí)要盡可能清理爐墻上的粘接物,但爐缸側(cè)壁要留200 mm厚的殘留物,以保護(hù)爐缸磚襯,清至鐵口平面時(shí),會(huì)有冷凝的渣鐵,此時(shí)需要將

    河南冶金 2020年2期2020-07-29

  • 高鈦鐵水渣改性劑的開發(fā)與應(yīng)用
    增加了煉鋼脫硫扒渣鐵損量和轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)回硫量,嚴(yán)重影響了煉鋼安全生產(chǎn)、成本及質(zhì)量的控制。據(jù)了解,目前國(guó)內(nèi)有的鋼廠采用噴吹過程加入鈉鹽,降低脫硫渣熔點(diǎn),但效果不明顯[1]。因此,鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部(以下簡(jiǎn)稱“煉鋼部”)開展了高鈦鐵水渣鐵分離的研究,研制了一種改性劑,用于鐵水預(yù)處理,取得了降低扒損和減少回硫的效果。1 工藝裝備煉鋼部有三座鐵水脫硫、扒渣裝置,采用的是德國(guó)PLOYSIUS復(fù)合噴粉脫硫及扒渣設(shè)備。鐵水預(yù)脫硫噴吹系統(tǒng)以氮?dú)庾鳛檩斔蜌怏w

    鞍鋼技術(shù) 2020年3期2020-06-22

  • 首鋼長(zhǎng)鋼9號(hào)高爐燜爐開爐操作實(shí)踐
    爐順行穩(wěn)定性好,渣鐵流動(dòng)性好風(fēng)口明亮活躍,可以富氧,逐步開風(fēng)口,加風(fēng)以爐溫為基礎(chǔ)。5)嚴(yán)格按照壓差操作,風(fēng)量≤2 000 m3/min,壓差≤120 kPa,風(fēng)量≤2 500 m3/min,壓差≤140 kPa,風(fēng)量≤3 000 m3/min,壓差≤155 kPa,在風(fēng)壓出現(xiàn)波動(dòng)或爬坡時(shí)要及時(shí)采取減風(fēng)措施,發(fā)生懸料要果斷采取坐料措施,穩(wěn)定爐內(nèi)煤氣流操作。3.2.2 造渣制度造渣制度的合理直接影響高爐的恢復(fù)進(jìn)程,尤其是在渣鐵物理熱不足時(shí),前期高爐燜爐料中現(xiàn)產(chǎn)

    山西冶金 2020年2期2020-06-11

  • 玉鋼3號(hào)高爐開爐快速達(dá)產(chǎn)實(shí)踐
    開爐料,可以保證渣鐵的流動(dòng)性和料柱的透氣性,合適的爐渣成分還有利于渣皮的形成,保護(hù)高爐內(nèi)襯。本次開爐配料計(jì)算的基礎(chǔ)條件為:全爐焦比2.7 t/t,正常料焦比0.8 t/t,生鐵硅含量預(yù)定為4.0 %,礦批12 t,空焦、正常料堿度1.0,溶劑使用白云石,干熄焦與師宗焦比例1:1,礦石使用燒結(jié)礦、昆鋼球和紅山塊,原料條件見表1。經(jīng)計(jì)算,焦批5.82 t,裝料總數(shù)100批,其中凈焦43批,空焦27批,正常料30批,每批空焦組成為:5.82 t焦炭+1.50 t

    昆鋼科技 2020年2期2020-06-08

  • 長(zhǎng)鋼8 號(hào)高爐無計(jì)劃休風(fēng)后爐況恢復(fù)實(shí)踐
    炭變碎和生成熔融渣鐵。2)爐頂點(diǎn)火,關(guān)閉一個(gè)爐頂大放散,減少爐內(nèi)抽力。停爐頂打水,關(guān)閉氣密箱冷卻水。3)降低高爐冷卻強(qiáng)度;為保存爐內(nèi)熱量,將爐底水控制到最小,風(fēng)口及其以上冷卻設(shè)備水壓水量,根據(jù)各段冷卻壁的水溫差逐步將水量控制到最小,以不斷流為止。關(guān)閉爐皮外噴水。4)系統(tǒng)全面的查找高爐本體開焊及可能漏煤氣的部位,進(jìn)行處理。5)檢查冷卻設(shè)備,更換損壞的冷卻設(shè)備,防止向爐內(nèi)漏水。3 復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備考慮到無計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng),休風(fēng)前未調(diào)整負(fù)荷的不利因素,為實(shí)現(xiàn)復(fù)風(fēng)后能

    山西冶金 2019年5期2019-11-20

  • 450m3高爐開爐鐵口預(yù)埋風(fēng)槍出鐵實(shí)踐
    度嚴(yán)重不足,開爐渣鐵流動(dòng)性差溫度低且粘稠,尤其是中修開爐,高爐爐缸內(nèi)死鐵層厚度達(dá)1300mm,由于鐵口孔道底部與渣鐵接觸界面混有溫度不足的渣鐵,現(xiàn)場(chǎng)開鐵口機(jī)鉆不動(dòng),常規(guī)做法是在爐缸存鐵量達(dá)到一定程度后,使用氧氣管燒開鐵口。用氧氣燒鐵口存在以下問題:(1)多人操作加之現(xiàn)場(chǎng)空間狹小,存在嚴(yán)重安全隱患,一旦出現(xiàn)異常情況,人員難以及時(shí)撤離;(2)消耗大量的氧氣管,造成一定的材料浪費(fèi);(3)燒通鐵口耗時(shí)較長(zhǎng),易造成爐內(nèi)嚴(yán)重憋風(fēng),影響爐況恢復(fù)速度,存在引發(fā)重大惡性事故

    新疆鋼鐵 2019年2期2019-10-23

  • 高爐渣鐵持續(xù)排放不凈的原因分析及改善措施
    進(jìn)入4月份后爐前渣鐵持續(xù)排放不凈,高爐的穩(wěn)定順行趨勢(shì)受到影響,風(fēng)量萎縮,產(chǎn)量下滑,生產(chǎn)計(jì)劃難以保證。2 高爐渣鐵持續(xù)排放不凈原因分析2.1 入爐料的影響為保證開爐后快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效,入爐料的化學(xué)成分和冷熱態(tài)強(qiáng)度應(yīng)滿足大型高爐冶煉的需求,具體指標(biāo)情況見表1和表2。表1 2018年1—7月份焦炭指標(biāo)統(tǒng)計(jì)從表1可以看出,焦炭的冷熱態(tài)強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足高爐的需要,這對(duì)于高爐的順利開爐,快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效起了關(guān)鍵性的作用。高爐實(shí)際操作中并不要求過低的焦炭反應(yīng)性[1],焦炭的氣化反應(yīng)

    山東冶金 2019年4期2019-09-03

  • 萊鋼1#1 880 m3高爐爐涼恢復(fù)實(shí)踐
    20日夜班、白班渣鐵充足,爐況穩(wěn)定順行。爐況參數(shù)如下:1)風(fēng)量4 264 m3/min,壓差168 kPa左右,透指25.3左右,探尺運(yùn)行良好,無崩料、滑尺現(xiàn)象。2)入爐焦比345 kg/t,燃料比503 kg/t,20日1:00至19:00每個(gè)小時(shí)燃料比如圖1所示。3)生鐵含硅量為0.27%~0.43%,渣鐵熱量溫度1 505~1 519℃。4)煤氣利用率49%~51%。5)休風(fēng)前爐體水溫差正常,1.7~2.1℃,冷卻壁溫度整體平穩(wěn)。圖1 20日1:00

    山東冶金 2019年4期2019-09-03

  • 韶鋼2200 m3高爐爐缸凍結(jié)的氧槍處理實(shí)踐
    則,復(fù)風(fēng)后生成的渣鐵不能排出而窩在風(fēng)口區(qū)域,易造成風(fēng)口設(shè)備燒損導(dǎo)致漏水,進(jìn)而引發(fā)安全事故。這次在處理韶鋼2200 m3高爐爐缸凍結(jié)中應(yīng)用了韶鋼高爐鐵口專利技術(shù)——鐵口煤氧槍,成功解決了鐵口與風(fēng)口之間的通路問題。順利處理好了大高爐爐缸凍結(jié),成功恢復(fù)了生產(chǎn)。1 爐缸凍結(jié)的形成高爐在正常生產(chǎn)二到三個(gè)月后,需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次周期性的保養(yǎng)和維護(hù),韶鋼2200 m3高爐在2018年2月3日開始計(jì)劃定修48小時(shí),定修完成后,由于其他原因不能復(fù)風(fēng)生產(chǎn),雖然定修時(shí)按計(jì)劃加有

    四川冶金 2019年3期2019-08-29

  • 天鐵2 800 m3高爐爐缸大涼處理實(shí)踐
    的溝,有利于前期渣鐵的排放。本次開爐爐料選用【燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+錳礦】。爐缸下部裝枕木,約1 100根,然后填充爐料。爐料填充順序?yàn)椋菏街校篕為【焦炭19.5 t(包括焦丁1.5 t)】;H1為【焦炭19.5 t(包括焦丁1.5 t)+白云石3.6 t】;H2為【焦炭 19.5 t+白云石 3.6 t】;N為【焦炭18 t+燒結(jié)礦31 t+球團(tuán)9.5 t+錳礦0.8 t+硅石 2.0 t+焦丁 1.5 t】。爐料填充至料線3.49 m,具體填充礦石量見表1。

    天津冶金 2018年6期2019-01-07

  • 雙鐵口30°夾角操作維護(hù)實(shí)踐
    0°夾角交替排放渣鐵,給爐前操作帶來很多問題。兩鐵口區(qū)場(chǎng)地狹小,鐵口之間場(chǎng)地溫度高達(dá)300 ℃,爐前操作工在出完渣鐵堵口后,進(jìn)入鐵口區(qū)域勾渣、修補(bǔ)泥套、輔墊河沙等極為不便。這些問題的出現(xiàn)給爐前出鐵帶來極大壓力,增加了爐前作業(yè)勞動(dòng)量。1.2 高溫渣鐵的影響鐵口孔道在出鐵時(shí)被液態(tài)渣鐵加熱到很高的溫度(1450~1530 ℃),由于受炮泥導(dǎo)熱性能的影響,鐵口孔道接觸液態(tài)渣面的溫度與鐵口孔道里層溫度相差較大,勢(shì)必產(chǎn)生溫差應(yīng)力,鐵口孔道的堵泥由于從里到外的溫度不同,

    四川冶金 2018年5期2018-12-20

  • 渣鋼、渣鐵資源生產(chǎn)連鑄坯及優(yōu)質(zhì)鋼錠的工程實(shí)踐
    年回收攀鋼的渣鋼渣鐵達(dá)100多萬t,廢渣經(jīng)過處理之后年產(chǎn)含鐵75%的渣料達(dá)55萬t以上,但僅有小部分供瑞鋼工業(yè)有限公司使用,約80%外銷;沒有實(shí)現(xiàn)渣鋼、渣鐵資源的高效利用,經(jīng)濟(jì)效益不高。因此,攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司利用瑞鋼工業(yè)有限公司因銀江水電站建設(shè)占地搬遷的機(jī)會(huì),充分利用公司渣鋼、渣鐵資源對(duì)瑞鋼進(jìn)行了升級(jí)改造,在迤資工業(yè)園區(qū)建設(shè)了一條大電爐煉鋼生產(chǎn)線,年生產(chǎn)鑄坯約52萬t,生產(chǎn)優(yōu)鋼鋼錠約8萬t。1 工藝路線根據(jù)攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,確定生產(chǎn)的

    冶金動(dòng)力 2018年12期2018-11-29

  • 攀鋼釩新三號(hào)高爐釩鈦磁鐵礦冶煉新型操作模式
    O2高達(dá)27%,渣鐵粘稠、爐缸堆積,生產(chǎn)極不正常,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)極差[1]。經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān),在釩鈦礦中配加部分普通塊礦進(jìn)行冶煉,解決了泡沫渣的問題,攀鋼煉鐵廠近30年的生產(chǎn)發(fā)展歷程證明,高鈦渣改性是一條高效利用這種難冶煉特殊礦的有效途徑。為了實(shí)現(xiàn)高爐合理的煤氣流分布,探索出適合高強(qiáng)度冶煉釩鈦礦的布料方式,主要特點(diǎn)為:小批重,低料線、高料速(12批/h以上),抑制邊緣,發(fā)展中心。3 攀鋼高爐日常操作模式高鈦型釩鈦磁鐵礦冶煉的中心環(huán)節(jié)是圍繞渣鐵能否從爐缸中順

    四川冶金 2018年3期2018-11-07

  • 新鋼10號(hào)高爐減少渣中帶鐵攻關(guān)實(shí)踐
    爐溫高、堿度高,渣鐵流動(dòng)性較差,導(dǎo)致渣鐵分離困難,使得渣中帶鐵,這是高爐操作影響金屬收得率的一個(gè)常見現(xiàn)象。新鋼高爐入爐原燃料質(zhì)量差,成分波動(dòng)較大,給高爐爐溫和堿度控制帶來相當(dāng)大的困難,鐵水經(jīng)常出現(xiàn)高爐溫和高堿度現(xiàn)象,從而使得渣中帶鐵嚴(yán)重。(2)由于鐵口深度偏淺或者鐵口擴(kuò)孔導(dǎo)致鐵水流速大,使得渣鐵在爐前鐵口前主溝中停留時(shí)間過短,渣鐵分離不完全,造成渣中帶鐵較多。(3)渣鐵分離主要靠鐵溝中的撇渣器,撇渣器中上沙壩因腐蝕沖刷而偏低,或者因撇渣器出口偏高,或者說沙

    四川冶金 2018年4期2018-11-06

  • 金鼎3號(hào)高爐燜爐開爐順利快速達(dá)產(chǎn)實(shí)踐
    55 第三爐鐵見渣鐵(R=0.85);鐵后開 8號(hào)風(fēng)口;08:55加風(fēng)至 130 kPa;09:05 加風(fēng)至 138 kPa;09:40 加風(fēng)至145 kPa。09:35—09:43 第四爐鐵正常開口,見渣鐵。第四爐鐵后,5 min提炮,鐵口自開;造成爐前清渣困難,第五爐鐵出鐵間隔時(shí)間較長(zhǎng)(63 min)10:46—11:00渣鐵約有10 t(w(Si)=1.32%;w(S)=0.251%);風(fēng)壓165 kPa。12:11—12:20 第六爐鐵;第七爐鐵

    山西冶金 2018年4期2018-11-05

  • 風(fēng)口取焦評(píng)判高爐工作狀態(tài)的研究
    邊緣。由于爐缸中渣鐵存在滯留,而焦粉集中的地方渣鐵滯留量亦較大,故從風(fēng)口徑向風(fēng)口焦炭樣中,焦粉明顯增多的地方(或渣鐵滯留量較大的地方)亦為回旋區(qū)的邊緣。所以對(duì)風(fēng)口焦樣品處理,主要集中分析粒度及渣鐵滯留量。取樣槍設(shè)計(jì)0.5m一個(gè)間隔,取焦位置按照序號(hào)1、2、3……進(jìn)行排序,1號(hào)距離風(fēng)口0.5m、2號(hào)1m,以此類推。取樣后分別用直徑40mm、25mm、10mm、5mm、3mm篩子進(jìn)行篩分、稱重、粒度取加權(quán)平均值,渣鐵滯留量為質(zhì)量百分比。3.結(jié)果分析3.1 同一

    中國(guó)鋼鐵業(yè) 2018年8期2018-10-30

  • 新鋼10號(hào)高爐減少渣中帶鐵攻關(guān)實(shí)踐
    爐溫高或堿度高,渣鐵流動(dòng)性較差,導(dǎo)致渣鐵分離困難,使得渣中帶鐵,這是高爐操作影響金屬收得率的常見現(xiàn)象。新鋼高爐入爐原燃料質(zhì)量差、成分波動(dòng)較大,給高爐爐溫和堿度操作帶來相當(dāng)大的難度,鐵水經(jīng)常出現(xiàn)高爐溫和高堿度現(xiàn)象,從而使得渣中帶鐵嚴(yán)重。(2)由于鐵口深度偏淺或者鐵口擴(kuò)孔導(dǎo)致鐵水流速大,使得渣鐵在爐前鐵口前主溝中停留時(shí)間過短,渣鐵分離不完全,造成渣中帶鐵較多。(3)渣鐵分離主要靠鐵溝中的撇渣器,撇渣器中上沙壩因腐蝕沖刷而偏低、因憋渣器出口偏高、沙壩和鐵溝溝頭之

    天津冶金 2018年5期2018-10-23

  • 鞍鋼2580 m3高爐大修開爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐
    有利于高溫煤氣、渣鐵通過,加快爐缸加熱升溫進(jìn)程。爐缸中心枕木所堆砌的堆包有利于高爐中心氣流通過,促進(jìn)合理軟融帶的形成。風(fēng)口部位的枕木能夠保護(hù)風(fēng)口,防止風(fēng)口砸壞,有利于高爐初期送風(fēng)。為強(qiáng)制加熱高爐爐缸,在高爐開爐時(shí)需裝設(shè)爐缸吹風(fēng)管和鐵口煤氣導(dǎo)出管。因此,需裝填爐缸墊底焦以覆蓋保護(hù)爐缸吹風(fēng)管。本次開爐爐缸采用凈焦和枕木進(jìn)行填充。爐缸底部?jī)艚固?00 t、枕木填充至風(fēng)口下沿0.3 m處。在枕木填充前需測(cè)算爐缸容積,推算枕木量。目前枕木填充有兩種方法:一是井字排列

    鞍鋼技術(shù) 2018年4期2018-08-14

  • 轉(zhuǎn)底爐煤基煉鐵工藝及其發(fā)展前景分析
    滲碳及熔融反應(yīng),渣鐵熔化,各自聚集,整個(gè)過程約需10 min(煤粉與鐵氧化物緊密接觸,還原速度很快)。轉(zhuǎn)底爐爐床結(jié)構(gòu)見圖1[3]。圖1 轉(zhuǎn)底爐爐床結(jié)構(gòu)展開示意圖3)粒鐵產(chǎn)出。經(jīng)快速冷卻的凝聚態(tài)渣鐵,使用排料裝置排出。粒鐵(稱為Iron Nugget)直徑5 ~25 mm,且渣鐵分離干凈。4)廢氣處理。廢煙氣經(jīng)熱交換器后除塵排出。圖2 ITmk3工藝流程示意圖3 ITmk3工藝特點(diǎn)其獨(dú)特之處在于還原溫度精確的控制在1 350 ~1 450℃,使得體系處于Fe

    山西冶金 2018年6期2018-03-04

  • 金鼎高爐快速休復(fù)風(fēng)操作實(shí)踐及教訓(xùn)總結(jié)
    況穩(wěn)定順行,提高渣鐵物理熱,配加輔料改善渣鐵流動(dòng)性等措施優(yōu)化休風(fēng)操作;通過合理堵風(fēng)口,集中加焦,調(diào)整堿度,確保渣鐵物理熱充沛,保證爐缸狀態(tài)活躍等,酌情控制復(fù)風(fēng)后加風(fēng)速度、開風(fēng)口進(jìn)程、強(qiáng)化爐前出鐵等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐快速?gòu)?fù)風(fēng)。一旦出現(xiàn)問題,首先應(yīng)當(dāng)排除冷卻系統(tǒng)影響,確保休復(fù)風(fēng)方案的正常實(shí)施。高爐;休風(fēng);復(fù)風(fēng);快速恢復(fù)1 前言金鼎重工有3座高爐,分別為500 m3級(jí)1#高爐、800 m3級(jí)2#高爐和900 m3級(jí)3#高爐。1#高爐以冶煉球墨鑄鐵為主,全部配加二級(jí)

    山東冶金 2017年5期2017-12-21

  • 高爐風(fēng)口焦炭劣化過程研究
    口焦炭被CO2及渣鐵侵蝕后的微觀組織形貌,并分析了風(fēng)口焦炭的劣化過程。研究結(jié)果表明,焦炭中的灰分在高溫作用下會(huì)由氣孔壁表面析出;CO2分子與渣鐵經(jīng)焦炭表面的氣孔滲入焦炭,對(duì)焦炭的表層進(jìn)行侵蝕;外層焦炭經(jīng)過渣鐵沖刷、滲碳、燃燒等一系列作用后,粉化并逐層剝離,反應(yīng)逐漸向焦炭核心進(jìn)行,焦炭粒徑逐漸減小,直至消失。高爐 風(fēng)口焦炭 微觀組織 劣化過程在高爐內(nèi)部,焦炭受到爐料擠壓、渣鐵沖刷、CO2侵蝕、富氧燃燒等一系列作用,最終消耗殆盡[1- 2]。由于高爐內(nèi)部為高溫

    上海金屬 2017年5期2017-11-01

  • 高爐悶爐開爐快速達(dá)產(chǎn)實(shí)踐
    時(shí)組織爐前盡快出渣鐵,打開鐵口后,爐內(nèi)氣流得到穩(wěn)定。3點(diǎn)20分打開鐵口至4點(diǎn)10分,出鐵80噸,隨后鐵口來風(fēng)大吹,計(jì)算理論渣鐵基本出干凈。4點(diǎn)48分再次打開鐵口,基本無渣鐵,從鐵口噴吹焦炭,隨即減風(fēng)1000 m3/min,高爐風(fēng)量只有1100 m3/ min??紤]到爐缸有一定量的殘存渣鐵,繼續(xù)減風(fēng)吹鐵口,風(fēng)量減至600 m3/min,鐵口空吹至5點(diǎn)28分,安排爐前組織堵鐵口休風(fēng),于5點(diǎn)36分順行完成休風(fēng)停爐。3 開爐3.1 開爐準(zhǔn)備工作設(shè)備完成檢修后,開爐

    四川冶金 2017年4期2017-09-19

  • 18號(hào)風(fēng)口燒穿的原因分析與應(yīng)對(duì)措施
    點(diǎn)55分堵口,出渣鐵約1 t,3號(hào)口熱風(fēng)吹出,鐵口與風(fēng)口互通,22點(diǎn)52分打開1號(hào)口,煤氣火伴隨焦炭噴出沒有渣鐵,鐵口與風(fēng)口互通。29日12點(diǎn)06分打開3號(hào)鐵口,深度1.8 m,12點(diǎn)31分來渣,13點(diǎn)16分堵口,出渣鐵(230 t鐵+160 t渣)。14點(diǎn)24分打開1 TH鐵口,深度1.6 m。14點(diǎn)46分來渣。15點(diǎn)11分三號(hào)鐵口上方18號(hào)風(fēng)口有渣流出,隨即燒穿,15點(diǎn)12分發(fā)現(xiàn)后立馬緊急休風(fēng)。1.2 事故造成的損失本次風(fēng)口燒穿噴出來的渣鐵、焦炭量大,

    山西冶金 2017年3期2017-07-31

  • 大型高爐爐前作業(yè)的生產(chǎn)調(diào)整及特點(diǎn)
    6萬噸,因此爐前渣鐵排放的安全和順利作業(yè)就顯得尤為重要。文章從太鋼5號(hào)高爐多年的生產(chǎn)實(shí)踐出發(fā),總結(jié)了大型高爐爐前渣鐵順利排放作業(yè)的基礎(chǔ)措施,為爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行奠定了良好的基礎(chǔ)。大型高爐 生產(chǎn) 物流 爐前作業(yè)措施1.概述至2016年底,我國(guó)已經(jīng)擁有4000m3級(jí)及以上爐容的大型高爐22座。這些大型高爐的有效容積利用系數(shù)達(dá)到了2.2 t/(m3.d)-2.7t/(m3.d),在燃料比490kg/t-510kg/t生產(chǎn)時(shí),其每天生產(chǎn)的物流量將達(dá)3.5萬噸-4.

    中國(guó)鋼鐵業(yè) 2017年3期2017-07-25

  • 濟(jì)鋼1#1 750 m3高爐長(zhǎng)期休復(fù)風(fēng)操作實(shí)踐
    結(jié)構(gòu),確保良好的渣鐵流動(dòng)性及料柱透氣性。休風(fēng)前,1個(gè)料柱適當(dāng)降低堿度,加休風(fēng)焦后再次適量降低爐渣堿度。爐料結(jié)構(gòu)方面增加熟料率,減少塊礦比例,球團(tuán)比例由5%增至15%,塊礦比例由20%降低至15%,配加1.7%蛇紋石來增加渣中MgO含量以改善爐渣流動(dòng)性。休風(fēng)前配料情況如表1所示。表1 休風(fēng)前配料情況2.3 合理控制硅水平此次休風(fēng)前1爐鐵中硅為0.35%,鐵中硫磺含量0.029%,控制在日常正常冶煉水平。但加完休風(fēng)焦后將爐溫核算標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)上提,以便于復(fù)風(fēng)后保持較

    山東冶金 2017年6期2017-04-27

  • 安鋼1#高爐爐況失?;謴?fù)實(shí)踐
    制。1.4復(fù)風(fēng)后渣鐵未能及時(shí)排出休風(fēng)前最后一爐鐵的物理熱為1508 ℃,鐵水成分SI為1.43%,S為0.024%,TI為0.21%。因爐溫過高,渣鐵粘稠,造成休風(fēng)過程中爐內(nèi)渣鐵沒有排盡。送風(fēng)后因積存涼渣鐵較多,造成爐缸熱量欠缺,爐缸透液性差,鐵口難開,渣鐵沒能及時(shí)排出,導(dǎo)致頻繁燒壞風(fēng)口。2 爐況失常的處理這次爐況的處理主要分三個(gè)階段,第一階段為一般處理階段,第二階段為活躍爐缸階段,第三階段為逐步恢復(fù)階段。2.1一般處理階段12月18日20:10高爐開始送

    河南冶金 2016年1期2016-09-02

  • 降低濟(jì)鋼3#1750m3高爐風(fēng)口破損率生產(chǎn)實(shí)踐
    部分為渣皮脫落及渣鐵侵蝕滴落后造成的熔損,少部分為本身材質(zhì)或焊接質(zhì)量不合格造成的破損和磨損,另外部分風(fēng)口由于所處的工作環(huán)境惡劣,在熱梯度的作用下,造成裂紋或滲漏,從而導(dǎo)致漏水。針對(duì)以上判斷,確定風(fēng)口破損的主要原因如下:2.1操作制度不合理濟(jì)鋼3#1750高爐與其他同類型高爐相比,原燃料條件相差較大,近年來入爐品位不斷下降,渣比逐漸上升,同時(shí)由于供料流程長(zhǎng),入爐碎料多,使得爐內(nèi)料柱透氣性差,高爐風(fēng)量難加,風(fēng)速偏低,而進(jìn)風(fēng)面積偏大,裝料制度過于追求控制邊緣氣流

    山東工業(yè)技術(shù) 2016年14期2016-07-05

  • UCAR碳磚在國(guó)內(nèi)高爐應(yīng)用淺析
    磚熱面將形成一層渣鐵凝滯層,凝滯層會(huì)起到隔絕碳磚和鐵水直接接觸及封閉爐缸煤氣和堿金屬、鋅蒸汽向碳磚內(nèi)部滲透的作用,從而使渣鐵環(huán)流沖刷、渣鐵滲透侵蝕、不飽和鐵水滲碳熔蝕、堿金屬和鋅等有害元素侵蝕大大降低,有利爐缸長(zhǎng)壽。UCAR碳磚爐缸的高導(dǎo)熱性主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是碳磚具有高導(dǎo)熱性,二是爐缸砌體采用薄壁結(jié)構(gòu)。1.2UCAR碳磚生產(chǎn)工藝以電煅燒無煙煤為主要原料,并加入一定量的人造石墨碎塊和少量的二氧化硅及石英,與粘結(jié)劑混勻后,裝入一種可同時(shí)進(jìn)行加壓和通電加熱

    化工管理 2016年21期2016-03-14

  • COREX爐二次鐵流分析及對(duì)策
    EX氣化爐爐缸內(nèi)渣鐵及鐵口耐材分布如圖1所示,羅涇COREX采取兩個(gè)鐵口間隔出鐵的出鐵制度,兩次出鐵間隔時(shí)間大約在100分鐘;目標(biāo)出鐵量控制在400±50t,目標(biāo)鐵水溫度1520± 20℃,二元渣堿度在1.15~1.2;在熔煉率140t/h條件下,平均每天出鐵次數(shù)約8爐。平均出鐵時(shí)間在60~90分鐘。其出鐵過程中鐵流變化如圖2所示。圖1 氣化爐爐缸內(nèi)渣鐵及鐵口耐材分布狀況圖2 實(shí)際出鐵過程中鐵流速度變化曲線出鐵開始,一般鐵流速度大約4t/min,來渣之前鐵

    新疆鋼鐵 2015年4期2015-12-25

  • 本鋼新1號(hào)高爐長(zhǎng)期休風(fēng)復(fù)風(fēng)后快速恢復(fù)爐況實(shí)踐
    前爐況穩(wěn)定順行,渣鐵物理熱充沛,爐缸熱量充足、工作狀態(tài)活躍;休風(fēng)期間加強(qiáng)對(duì)冷卻系統(tǒng)的檢測(cè)及高爐本體的密封保溫工作,降低熱量損失;爐況恢復(fù)過程中控制加風(fēng)速度、合理匹配操作參數(shù)與開風(fēng)口進(jìn)程、掌握熱量收支平衡、加強(qiáng)渣鐵排放管理及爐溫趨勢(shì)管理,復(fù)風(fēng)后用時(shí)17 h將操作參數(shù)恢復(fù)至正常水平,并實(shí)現(xiàn)富氧、噴煤的良好銜接。休風(fēng)前爐況及休風(fēng)過程控制同正常爐況相比,長(zhǎng)期休風(fēng)后料柱受擠壓嚴(yán)重,軟熔帶焦窗的透氣性和透液性明顯變差,恢復(fù)階段壓差可能偏高,同時(shí)有滑尺塌料現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)可

    金屬世界 2015年6期2015-11-05

  • 萊鋼4#高爐低碳低成本開爐實(shí)踐
    利無崩料、懸料,渣鐵熱量足流動(dòng)性好,較快投用撇渣器,大大降低爐前勞動(dòng)強(qiáng)度,而且24 h實(shí)現(xiàn)日達(dá)產(chǎn)。1 開爐準(zhǔn)備1.1 原燃料的準(zhǔn)備此次開爐為保證安全順利又經(jīng)濟(jì),使渣鐵成分合理,更好地造渣改善渣鐵流動(dòng)性,開爐料采用燒結(jié)礦、魯南球團(tuán)礦(轉(zhuǎn)鼓指數(shù)≥92%,膨脹率<12%,常溫抗壓強(qiáng)度2 000 N/個(gè))、華聯(lián)塊礦(粒度10~40 mm),另加白云石、錳礦和螢石。其中華聯(lián)塊礦為新礦種,大約備50 t即可滿足開爐配料需要,爐況正常后轉(zhuǎn)配其他塊礦。開爐料具體配料結(jié)構(gòu)為

    山東冶金 2015年2期2015-01-02

  • 高爐出鐵溝內(nèi)流場(chǎng)數(shù)值模擬
    中的流速直接影響渣鐵分離,適當(dāng)?shù)丶哟筚A鐵式主溝斷面面積,可以減緩鐵水在主溝中的流動(dòng)速度[1]。因此,深入研究影響高爐鐵水帶渣量的影響因素,并提出降低鐵水帶渣量的可行性措施,對(duì)于鋼鐵生產(chǎn)的高效、節(jié)能和降耗具有重要意義[2]。為了減少高爐出鐵溝的鐵水損失,Hagdon等[3]通過水-油物理模型,研究出鐵溝內(nèi)的流動(dòng)行為和分離效率,并通過改變液體流量、性質(zhì)和出鐵溝設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)等,推導(dǎo)出一個(gè)可以描述分離效率的公式;Qinglin等[4-5]通過水模型分析得到鐵溝的流動(dòng)特

    武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年2期2014-03-26

  • 萊鋼高爐風(fēng)口取樣研究
    焦炭劣化狀況以及渣鐵滯留等變化規(guī)律。2 風(fēng)口取樣方法目前國(guó)內(nèi)外風(fēng)口取樣技術(shù)有兩種:一種是在線取樣,另一種是離線取樣。離線又可分為風(fēng)口扒焦與取樣機(jī)爐芯取樣。1)在線取樣。在線取樣是高爐正常生產(chǎn)時(shí),用水冷取樣管通過直吹管插入風(fēng)口,測(cè)定回旋區(qū)鳥巢區(qū)的深度,風(fēng)口前火焰溫度和焦層溫度,同時(shí)可取出風(fēng)口前不同部位煤氣及固體顆粒等,但由于取樣少,很難獲得死料柱信息。這種取樣方法具有實(shí)時(shí)性,獲取的信息真實(shí)反應(yīng)了爐內(nèi)狀況,但對(duì)設(shè)備和高爐操作存在一定的危險(xiǎn)性,并且對(duì)設(shè)備技術(shù)及安

    山東冶金 2014年1期2014-02-09

  • 低配碳含碳球團(tuán)組分對(duì)低溫熔分性能的影響
    動(dòng)性較好,有利于渣鐵分離.綜合考慮熔分時(shí)間、鐵收得率及能耗等,實(shí)驗(yàn)室條件下的最佳工藝參數(shù)為n(C)/n(O)=0.8,CaO添加量為2.0%,反應(yīng)時(shí)間40 min(熔分開始時(shí)間30 min+熔分時(shí)間10 min).該條件下鐵收得率約為85%,鐵粒中鐵含量約為94%,金屬化率達(dá)95%以上,可作為優(yōu)質(zhì)的電爐煉鋼原料.含碳球團(tuán);低配碳;低溫熔分;渣鐵分離近年來,隨著高品位鐵礦資源的日益緊缺,低品位難選及多元素共生礦的利用成為煤基直接還原的主要發(fā)展方向[1,2].

    材料與冶金學(xué)報(bào) 2012年1期2012-12-28

  • 4#高爐風(fēng)口小套破損原因分析及改進(jìn)
    的管理,加強(qiáng)爐前渣鐵處理保證及時(shí)出凈渣鐵等措施,小套破損得到了有效控制。高爐 風(fēng)口 破損 原因 措施1 引言梅鋼4#高爐的有效容積為3 200 m3,是梅山真正意義上的第一座大高爐,于2009年5月12日順利投產(chǎn)。它共有4個(gè)鐵口,32風(fēng)口,現(xiàn)風(fēng)口小套長(zhǎng)度為640 mm。自投產(chǎn)以來,小套損壞較多,造成高爐休風(fēng),嚴(yán)重時(shí)造成爐況惡化。2011-01—04期間共計(jì)損壞29只小套,月均損壞7.25只,非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間達(dá)17.2 h,嚴(yán)重影響了4#高爐穩(wěn)定順行和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)

    天津冶金 2011年5期2011-01-04

  • 2000 m3級(jí)高爐鐵口損壞原因及處理預(yù)防措施
    組合磚結(jié)構(gòu)以抵抗渣鐵侵蝕和沖刷,鐵口結(jié)構(gòu)如圖1所示。主鐵溝采用半貯鐵式“G”型澆注料澆注。2 鐵口的損壞機(jī)理高爐投產(chǎn)后,由于渣、鐵的沖刷和化學(xué)侵蝕,鐵口區(qū)的磚襯侵蝕很快,當(dāng)侵蝕到接進(jìn)四周的冷卻壁時(shí),就會(huì)威脅高爐的安全生產(chǎn),所以要在每次出完鐵后用泥炮將炮泥打入爐內(nèi)一定深度,使其不僅起堵塞孔道的作用,還要在鐵口區(qū)被侵蝕處形成泥包,以彌補(bǔ)被侵蝕的磚襯[1]。鐵水經(jīng)鐵口通道流出后,以噴射狀落入主溝約 1500 mm處,在主溝中進(jìn)行渣鐵分層,經(jīng)撇渣器后渣鐵分離。正常

    河南冶金 2010年1期2010-12-08