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天鐵2 800 m3高爐爐缸大涼處理實踐

2019-01-07 02:43許世波
天津冶金 2018年6期
關(guān)鍵詞:鐵口爐缸爐料

許世波

(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)

0 引言

天鐵集團(tuán)煉鐵廠6#高爐有效容積2 800 m3,設(shè)有30個風(fēng)口,3個出鐵口,串罐無料鐘爐頂,軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),3座頂燃式熱風(fēng)爐,干法布袋煤氣除塵及TRT發(fā)電。6#高爐由于京津冀地區(qū)環(huán)保限產(chǎn),自2015年3月停爐,2017年2月7日開始復(fù)產(chǎn)送風(fēng),停產(chǎn)近23個月。2017年2月7日18:16開爐送風(fēng),爐況恢復(fù)較為順利,但2017年2月11日起,接連出現(xiàn)設(shè)備事故,采用了休風(fēng)處理。長期的休風(fēng)導(dǎo)致爐缸大涼,爐況恢復(fù)困難,直至2017年2月18日高爐爐況恢復(fù)正常。本次開爐總耗時12天,延長了開爐時間,有必要進(jìn)行認(rèn)真分析,為今后的生產(chǎn)提供指導(dǎo)。

1 高爐開爐

1.1 爐料填充

爐料清理到鐵口水平面,之后在鐵口水平面中心處向3個鐵口清理出寬1 200 mm,最深處500 mm的溝,由中心向鐵口處逐漸變深的溝,有利于前期渣鐵的排放。

本次開爐爐料選用【燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+錳礦】。爐缸下部裝枕木,約1 100根,然后填充爐料。爐料填充順序為:

式中:

K為【焦炭19.5 t(包括焦丁1.5 t)】;

H1為【焦炭19.5 t(包括焦丁1.5 t)+白云石3.6 t】;H2為【焦炭 19.5 t+白云石 3.6 t】;

N為【焦炭18 t+燒結(jié)礦31 t+球團(tuán)9.5 t+錳礦0.8 t+硅石 2.0 t+焦丁 1.5 t】。

爐料填充至料線3.49 m,具體填充礦石量見表1。

表1 爐料填充量 /t

1.2 風(fēng)口布局

采 取 堵 3#、4#、5#、6#、7#、16#、17#、22#、23#、24#風(fēng)口,共10個,送風(fēng)風(fēng)口面積為0.2208 m2。堵風(fēng)口采取遠(yuǎn)離鐵口上方區(qū)域且爐缸相對不活躍的區(qū)域。風(fēng)口采用普通風(fēng)口和加長風(fēng)口兩種,普通風(fēng)口長度583.5 mm,加長風(fēng)口633.5 mm。加長風(fēng)口安裝在鐵口上方的兩個風(fēng)口,分別是 12#,13#,19#,20#,27#,28#共6個風(fēng)口,所有風(fēng)口采取向下傾斜5°的安裝方式。

1.3 點火復(fù)風(fēng)

高爐于2月7日18:16分送風(fēng),風(fēng)壓83 kPa,風(fēng)量772 m3/min,風(fēng)溫638℃,1#尺2.58 m,2#尺3.33 m;18:25時20個風(fēng)口全亮。送風(fēng)后各項參數(shù)穩(wěn)定在風(fēng)壓130 kPa,風(fēng)量2 050 m3/min,風(fēng)溫930℃;22:25放風(fēng)座料,風(fēng)壓44 kPa,風(fēng)量900 m3/min,料線3.19 m,料未下。2月8日1:06座料,料線由3.17m降到7.55 m,風(fēng)壓由195 kPa降到60 kPa,風(fēng)量1 320 m3/min。隨后進(jìn)行煤氣燃爆實驗,實驗結(jié)果合格,將煤氣送入管網(wǎng)。

1.4 出渣鐵情況

復(fù)風(fēng)前期,由于爐缸熱量不足、爐缸不活躍、渣鐵滲透性差,出渣鐵困難。第一爐鐵于2月8日6:45打開2#鐵口出鐵,出鐵量少無渣,未過砂口,出鐵時間短。8:55打開3#鐵口,出鐵約10 t。11:05打開2#鐵口出鐵約100 t,過砂口。隨后高爐風(fēng)量由1 650 m3/min上升到2 350 m3/min,之后穩(wěn)定在3 200 m3/min。根據(jù)風(fēng)壓風(fēng)量走勢,爐況穩(wěn)定順行,爐溫物理熱充沛且流動性好。隨后進(jìn)行開風(fēng)口作業(yè),對稱地捅開鐵口兩側(cè)風(fēng)口,以利于活躍爐缸和使煤氣流分布均勻。

2 爐涼的處理

高爐2月7日點火送風(fēng)后,爐況一直比較穩(wěn)定,2月11日高爐風(fēng)量達(dá)到3 500 m3/min,風(fēng)壓295 kPa,風(fēng)溫1 000℃,爐溫和出鐵都比較正常。11日0:00打開3#鐵口出鐵,3:40準(zhǔn)備堵口。在堵口過程中,泥炮新?lián)Q打泥油管崩裂漏油,造成鐵口堵不上。隨即采取了減風(fēng)休風(fēng)措施,4:00開始休風(fēng)。休風(fēng)后再次用泥炮堵口,泥炮油管大量崩壞著火,鐵口仍未堵上。因爐內(nèi)靜壓力作用,渣鐵沿鐵口繼續(xù)外流堆積在鐵口區(qū)域。鐵口區(qū)域因不能進(jìn)行人工堵口作業(yè),導(dǎo)致鐵口區(qū)域堆積大量渣鐵和焦炭。大型機(jī)械設(shè)備加之由于鐵口除塵罩影響不能近距離處理堆積的渣鐵和焦炭。為不影響開爐進(jìn)程,于11日9:50恢復(fù)送風(fēng),送風(fēng)后風(fēng)口全開。送風(fēng)后一邊清理鐵口堆積的渣鐵,一邊恢復(fù)爐況,風(fēng)壓逐步恢復(fù)到200 kPa。到13:20時3場鐵口突然自動流出渣鐵此時鐵口區(qū)域渣鐵仍未清理干凈,不能用泥炮堵口,13:30被迫休風(fēng)。渣鐵流至出鐵場平臺,燒壞了開口機(jī)、泥炮和鐵口框架等設(shè)備,鐵口區(qū)域堆積大量渣鐵和焦炭。休風(fēng)后清理渣鐵,對3#鐵口進(jìn)行人工堵口,更換損壞設(shè)備,期間高爐一直處于休風(fēng)狀態(tài),直到2月14日20:36恢復(fù)送風(fēng)。

2.1 負(fù)荷調(diào)整

送風(fēng)后集中加3批凈焦,每批加2 t矽石。第4批減輕焦炭負(fù)荷,焦批增加至19 t,礦批58 t未動負(fù)荷3.07。2月15日共上料12批。第1批開始加3批凈焦,每批加矽石2 t,第3批減輕焦炭負(fù)荷,焦批20 t,礦批58 t未動,負(fù)荷2.97。第11批加3批凈焦,每批加矽石2 t。第13批加2批凈焦,每批加矽石2 t。第14批減輕焦炭負(fù)荷,由于上料罐體積限制,無法增加焦炭量,爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整為焦炭18.2 t礦批 45 t,堿性燒結(jié)礦 42 t,塊礦 2 t,錳礦 0.1 t,白云石 1.5t,瑩石 0.8 t,矽石 4.3 t,負(fù)荷 2.49。2 月 16日共上料12批,第2批開始加凈焦3批,每批加3矽石、3.7 t白云石。第4批加重焦炭負(fù)荷,焦批14.5 t,礦批45 t未動,負(fù)荷3.1。第10批加重焦炭負(fù)荷焦批12.7 t,礦批45 t未動,負(fù)荷3.56。

2.2 鐵口的處理

由于無計劃休風(fēng)時間長,渣鐵涼,流動性差。從1#、2#鐵口出鐵,采取將主鐵溝溝幫加高,鐵溝內(nèi)部鋪焦粉,制作臨時砂口,在渣溝上做臨時鐵溝,讓鐵水流入配備在渣線上的鐵罐內(nèi)。這樣能夠大幅減輕爐前工的勞動強(qiáng)度,縮短同一鐵口相鄰兩次出鐵時間間隔。

送風(fēng)后1 h開始鉆2#鐵口,鉆至3.2 m深,未見渣鐵,用特制氧槍無間斷燒鐵口,鐵口還是一直打不開。2月15號0:30開始鉆1#鐵口,和2#鐵口同樣無法出鐵。直至20:55,1#鐵口燒開,由于爐缸熱量不足、爐缸不活躍、渣鐵滲透性差,出鐵量少無渣,未過砂口。出鐵10 min后鐵口大噴,噴出的渣鐵溫度明顯下降。之后每隔1 h出鐵一次,情況類似。隨著出鐵次數(shù)增加,出鐵量隨之增加,提高了爐前的勞動強(qiáng)度,出鐵間隔在1.5 h以內(nèi)。

2.3 風(fēng)口情況

2月14日送風(fēng),風(fēng)口采取“花堵”的形勢,堵3#、6#、9#、15#、21#、24#、27#、28#共 8 個風(fēng)口。送風(fēng)后風(fēng)量2 310 m3/min、風(fēng)壓144 kPa、風(fēng)溫 748℃、料線 3.12 m、頂溫141℃。由于爐涼,在風(fēng)口與鐵口之間形成了冷凝殼,渣鐵不能順利流入爐缸。至16:40時風(fēng)口情況:5#、7#、10#、11#、16#、18#、20#、29#風(fēng)口糊 死 ;1#、2#、4#、23#、26#風(fēng)口糊半個,隨著時間推移,最后風(fēng)口全黑。隨著風(fēng)量越來越小,爐子憋風(fēng)狀態(tài)越來越嚴(yán)重。為防止風(fēng)口大灌渣、風(fēng)管燒穿等事故發(fā)生,造成休風(fēng)加劇爐涼,果斷采取減風(fēng)降壓,風(fēng)量最低300 m3/min左右,風(fēng)壓70 kPa左右,風(fēng)口開氮氣冷卻,使?fàn)t渣在風(fēng)口前形成渣殼。成立風(fēng)口監(jiān)測小組,由車間骨干和經(jīng)驗豐富的配管工不間斷觀察風(fēng)口,嚴(yán)密監(jiān)控風(fēng)口情況變化,同時制定應(yīng)急措施。

2.4 操作情況

送風(fēng)后2 h參數(shù):風(fēng)量2 351 m3/min、風(fēng)壓211 kPa、風(fēng)溫895℃、頂溫294℃。由于鐵口無法出鐵,風(fēng)壓持續(xù)上升,爐頂溫度也隨之升高,此時渣鐵都在風(fēng)口區(qū)域??紤]到風(fēng)壓越高,危險性越大,同時要保護(hù)爐頂設(shè)備,采取降低風(fēng)壓的操作。小幅度多次地降低風(fēng)壓,且每次降低風(fēng)壓前都要觀察風(fēng)口的工作狀態(tài),保證風(fēng)口不涌渣。隨著送風(fēng)時間的推延,鐵口無法出鐵,造成憋風(fēng),風(fēng)量持續(xù)下行。爐內(nèi)操作主要是保證風(fēng)口不灌渣、不憋壓,穩(wěn)定風(fēng)溫,采取憋壓就減。不考慮風(fēng)量大小,最后風(fēng)壓穩(wěn)定在70 kPa,風(fēng)量最小到332 m3/min,平均風(fēng)溫850℃。

未出鐵前風(fēng)壓風(fēng)量關(guān)系見圖1。

圖1 未出鐵之前風(fēng)壓風(fēng)量關(guān)系圖

隨著出鐵次數(shù)增加,1#鐵口出鐵量逐步增加,溫度逐步上行物理熱1 359℃,走干渣坑。19:00打開鐵口后鐵流正常,決定堵口,立即改走砂口走罐,20:00過砂口,出鐵514 t。出鐵順利后,風(fēng)壓風(fēng)量快速回升,糊死的風(fēng)口也逐漸被吹開。出鐵順利后風(fēng)壓風(fēng)量關(guān)系見圖2。

圖2 出鐵順利后的風(fēng)壓風(fēng)量關(guān)系

2.5 加強(qiáng)設(shè)備巡檢

由于高爐停爐時間較長,開爐前期設(shè)備之間還需要磨合,因此對各崗位制定了嚴(yán)密的巡檢記錄制度。在處理爐涼過程中,特別成立風(fēng)口巡查小組,配管工加強(qiáng)對爐缸及各段冷卻設(shè)備、水壓、水量、水溫差、軟水質(zhì)量等進(jìn)行密切監(jiān)控。爐前工對液壓管路進(jìn)行詳細(xì)排查,對存在隱患的部分及時進(jìn)行修復(fù)處理,對設(shè)備故障做到提前預(yù)判。成立搶修隊伍,在高爐區(qū)域待命,保證第一時間到達(dá)現(xiàn)場。

3 結(jié)語

在死鐵層有殘鐵的高爐開爐過程中,只有確保全部設(shè)備正常運行才能實現(xiàn)順利開爐。對于大高爐鐵口非正常堵口,必須采用人工堵口后方可恢復(fù)送風(fēng)。在此次事故處理中,通過向風(fēng)口噴吹氮氣,促進(jìn)了風(fēng)口前渣子的凝固,避免了風(fēng)口灌渣危險。送風(fēng)后48 h渣鐵排出,風(fēng)口沒有灌渣,沒有造成更加嚴(yán)重的后果,爐缸大涼得以平穩(wěn)處置。

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