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提高燒結(jié)礦質(zhì)量的措施

2019-01-07 02:43
天津冶金 2018年6期
關(guān)鍵詞:還原性堿度粒級

許 偉

(天津天鐵冶金集團煉鐵廠,河北涉縣056404)

0 引言

燒結(jié)礦作為高爐爐料的重要組成部分,其質(zhì)量對于高爐生產(chǎn)起到十分重要的作用。天鐵集團煉鐵廠現(xiàn)有一臺400 m2燒結(jié)礦冶煉設(shè)備,生產(chǎn)出的燒結(jié)礦入爐率低,成分指標下降。本文分析了影響燒結(jié)礦質(zhì)量的制約因素,并采取一系列的改進措施,提升了大部分技術(shù)指標,全鐵含量提高到65.5%,合格率達到95.23%,明顯改善了燒結(jié)礦的高粒度組成和還原性,高爐經(jīng)濟技術(shù)指標也得到明顯提高。

1 影響燒結(jié)礦質(zhì)量的因素

1.1 燒結(jié)礦的品位

在燒結(jié)冶煉選料方法中,將礦料品味放在第一位,品味的提高了,燒結(jié)礦質(zhì)量才能夠提高,才能出好鐵、煉好鋼,因此首先要優(yōu)選高品位進口富礦及國礦,盡可能少用雜礦。

1.2 燒結(jié)礦堿度

燒結(jié)礦中的CaO與Fe2O3結(jié)合所形成的鐵酸鈣,經(jīng)過實驗證實,可以提高燒結(jié)礦的強度和還原性。在生產(chǎn)中,應(yīng)將CaO/SiO2的比率控制在1.9~2.15范圍內(nèi)。

1.3 水分

燒結(jié)礦原料中適量的水分對混合機內(nèi)的造球有益,但是過量的水分也會增加燒結(jié)過程中的過濕層,從而增加燒結(jié)料層的阻力,對燒結(jié)過程產(chǎn)生不利影響。配料過程中,將水分含量保持在7%~7.5%,能夠使燒結(jié)過程比較穩(wěn)定。

1.4 燒結(jié)礦料層厚度

隨著料層厚度的提高,燒結(jié)料的“自動蓄熱”作用增強,可以減少燒結(jié)料的配炭量。燒結(jié)料層的厚度與原料粒度、透氣性和風(fēng)機的抽風(fēng)能力有關(guān),燒結(jié)廠一燒車間的料層厚度應(yīng)該控制在600 mm。

2 提高燒結(jié)礦質(zhì)量的措施

2.1 改善和優(yōu)化入燒原料結(jié)構(gòu)

原料的好壞直接影響和貫穿整個燒結(jié)工藝過程,因此要滿足生產(chǎn)高質(zhì)量燒結(jié)礦的條件,不僅要讓燒結(jié)的產(chǎn)量高、質(zhì)量好,還要保證燒結(jié)礦的冶金性能好,能夠滿足高爐的要求,從而取得良好的經(jīng)濟效益。要提升原料結(jié)構(gòu),應(yīng)從鐵料、熔劑、燃料這三方面入手。車間對配加不同外粉的水分及粒級組成應(yīng)及時監(jiān)測,嚴格控制好粒級組成較差的原料配比,與粒級組成好的外粉合理搭配使用,盡可能地減少顆粒較大的含量,優(yōu)化原料的粒級組成,使入燒混合粒級更加適合造球,保證良好的透氣性,從而進一步提高燒結(jié)礦的質(zhì)量。除此之外,還要控制SiO2的含量,實現(xiàn)變料過程的穩(wěn)定過渡,既使燒結(jié)液充分適宜,又提高了燒結(jié)礦的堿度穩(wěn)定率,保證了燒結(jié)礦成分的穩(wěn)定性,從而有利于燒結(jié)礦強度的提高。同時,還要對車間無煙煤的質(zhì)量進行嚴格控制,對于碳含量低于75%的燃料要嚴禁卸車使用,保證入燒煤的質(zhì)量。嚴格監(jiān)測熔劑,每班定期測量,對于不合格的嚴禁入庫。對熔劑篩進行改造,將篩片分割成大小相等的兩片,前后搭接,并將篩框四邊用皮帶密封,保證熔劑粒度,對于穩(wěn)定燒結(jié)礦質(zhì)量指標起到了積極作用。

2.2 提高燒結(jié)礦的堿度

一般情況下,普通燒結(jié)礦機械強度高,缺點是還原性較差,在高爐使用時,鐵的直接還原度提高,使高爐內(nèi)熱量的消耗增大,不利于提高爐溫;自熔性燒結(jié)礦的還原性比普通的要好,但是其強度差,易分裂,易粉化,阻礙了高爐冶煉的進一步強化,可通過提高燒結(jié)礦的堿度解決該問題。高堿度燒結(jié)礦既是原料,也是熔劑,機械強度和還原性都較好,且具有較好的低溫還原粉率。這是因為高堿度燒結(jié)礦的粘結(jié)主要是強度和還原性均好的鐵酸一鈣,高堿度燒結(jié)礦有利于鐵酸三鈣的生成,使得易于發(fā)生晶型轉(zhuǎn)變的B型正硅酸鈣減少。而對于低硅精礦來說,高堿度燒結(jié)礦使粘結(jié)的數(shù)量明顯增加,既有利于燒結(jié)礦強度的提高,又有利于改善燒結(jié)礦的還原性。

2.3 改進生產(chǎn)操作

首先應(yīng)注重配料,配料是燒結(jié)生產(chǎn)中的一個重要工序,對于燒結(jié)礦的質(zhì)量和過程的穩(wěn)定有著重大影響。由于一般的人工容積配料法有很多缺點,如誤差大、精度低等,所以我們借助一些精密的儀器,進行電氣和計量改進、程序軟件開發(fā),采用自動配料技術(shù)實現(xiàn)自動配料。根據(jù)設(shè)置的配比,穩(wěn)定下料量,減小了誤差,提高了精確度,大幅提高了燒結(jié)礦質(zhì)量。采用高溫點火技術(shù)能夠提高了上層燒結(jié)礦強度,但會造成表層過熔,導(dǎo)致透氣性差。因此對點火技術(shù)進行改進,采用低溫點火,避免了上層過熔的現(xiàn)象,提高了上層的透氣性能,明顯提高了燒結(jié)速度。造球的逆螺旋導(dǎo)料板高度由入料端至出料端方向按照一定的斜率變化,實現(xiàn)了混合料粒度自動分級,實現(xiàn)了強力造球,延長了造球時間,改善了造球效果。

2.4 設(shè)備改造

原料車間配料添加劑倉為園錐型,共10個倉儲,倉儲壁為金屬結(jié)構(gòu),極易粘料,且上部進料口為立方體形狀,設(shè)計有噴淋裝置,容易使物料未混勻的情況下結(jié)成塊狀。下部出料口為圓柱狀。上面的配料添加劑倉四角容易粘料,導(dǎo)致實際倉容縮小、流通不暢、經(jīng)常斷料,被迫通過人工處理,不僅使得操作人員勞動強度增加,還由于配加的不穩(wěn)定,對燒結(jié)礦的強度造成影響。對于這種情況,我們給倉壁粘貼了耐磨且摩擦系數(shù)低、表面光滑不易粘料的瓷磚材質(zhì)耐磨層以解決粘料問題。引進了二十幾部空氣炮(空氣炮又叫做空氣助流器、清堵器,是以突然噴出的壓縮氣體形成的強烈氣流,直接沖入貯存散體物料的堵塞故障區(qū),使容器內(nèi)的物料再次恢復(fù)流動),解除了粘料的問題,降低了操作人員的勞動強度,燒結(jié)礦強度得到了進一步提升。

對皮帶機的運輸能力進行了提升,解決了過去皮帶運轉(zhuǎn)速度慢、磨損嚴重和事故率高的問題,減少了事故停機,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,穩(wěn)定了燒結(jié)生產(chǎn)工藝。

對冷、熱篩進行了改造,通過增強篩棒的耐磨損能力,使得在使用的過程中,篩棒間距基本不會改變,保證了燒結(jié)礦篩下物的粒級,從而保證了冷返礦的質(zhì)量。

對熱篩篩板進行了技術(shù)改造,將原來熱篩的兩塊篩板之間的對接焊口尺寸延長,與篩板長度相等,這樣就避免了因焊接不嚴造成的漏料現(xiàn)象。同時將拉立桿墊塊加寬加厚,原墊片取消,從而避免了墊片斷裂現(xiàn)象,有力地控制了熱返礦量,提高了燒結(jié)礦質(zhì)量。改進前后指標對比見表1。

表1 改進前后指標對比

3 結(jié)束語

通過長期的攻關(guān)及不斷進行改造,燒結(jié)礦強度、堿度穩(wěn)定率、品位穩(wěn)定率等技術(shù)指標得到了顯著的提升,含粉、小粒級的燒結(jié)礦含量降低,入爐原料結(jié)構(gòu)更加合理。調(diào)整后燒結(jié)礦合格率達到95.23%,燒結(jié)礦質(zhì)量明顯提高,為高爐穩(wěn)產(chǎn)和高產(chǎn)提供了優(yōu)質(zhì)的原料條件。

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