傅英暉 李忠春 楊艷娟
作者通聯(lián):太原鐵路局湖東車輛段柳村運(yùn)用車間 河北秦皇島市 066000
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鐵路C80型系列貨車作為大秦線運(yùn)煤專用貨車,從2004年投入運(yùn)行至今,有一些問(wèn)題逐漸暴露出來(lái),如制動(dòng)系統(tǒng)管系快裝接頭漏泄,構(gòu)成行車安全隱患。
由于大秦線線路復(fù)雜,彎道、坡道較多,車輛運(yùn)行顛簸嚴(yán)重,再加上幾乎不間斷運(yùn)輸,造成制動(dòng)管系各管吊卡子螺母、螺栓松動(dòng)甚至丟失,管系失穩(wěn),最終造成管系快裝接頭在自身重力作用下振動(dòng)、甚至顫動(dòng),致使快裝接頭與管系間搭接量不足,使連接處逐漸失去密封效果,產(chǎn)生漏泄問(wèn)題。
個(gè)別車輛快裝接頭使用的O形膠墊材料對(duì)于低溫條件適應(yīng)性差,容易造成膠墊硬化、變形,甚至破損,起不到密封作用,造成快裝接頭漏泄。一年中處理此類故障共246起,占處理快裝接頭故障的30%。
制動(dòng)管系主管、支管、連通管的吊卡焊裝不規(guī)范,超過(guò)“空氣管路與接頭之間的連接平行度≤3°”的規(guī)定,導(dǎo)致主管、支管、連通管等連接處不對(duì)應(yīng),管受力不均,造成快裝接頭漏泄。一年中處理此類故障共98起,占快裝接頭故障的12%。
對(duì)于快裝接頭安裝,維修人員沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行安裝工藝要求,緊固時(shí)用力不均,使管路從快裝接頭竄出移位,接合量達(dá)不到2~6mm的間隙要求,破壞了管路密封狀態(tài),最終產(chǎn)生漏泄。
快裝接頭安裝時(shí)不采用專用力矩扳手,力矩值遠(yuǎn)超過(guò)規(guī)定緊固力矩(表1),造成O形膠墊變形,接頭漏風(fēng)。一年中處理此類故障共157起,占快裝接頭故障的19.2%。
管系使用快裝接頭替代傳統(tǒng)的法蘭接頭,對(duì)于此新技術(shù)的應(yīng)用,運(yùn)裝貨車[2004]10號(hào)“壓緊式快裝管接頭裝車技術(shù)條件”明確規(guī)定“安裝前,空氣管路應(yīng)去除油污、銹蝕”,但檢修人員沒(méi)有深刻理解此要求,仍采用纏繞密封帶方法,雖然能暫時(shí)消除漏泄,但過(guò)一段時(shí)間,還會(huì)在相同位置發(fā)生漏泄,而且漏泄量會(huì)更大。
表1 快裝接頭緊固力矩表
車輛生產(chǎn)廠家要嚴(yán)格執(zhí)行制造工藝,規(guī)范焊裝制動(dòng)管系主管、支管、連通管的吊卡,認(rèn)真落實(shí)“空氣管路與接頭之間的連接平行度≤3°”的規(guī)定,最大限度地降低主管、支管、連通管等連接處不對(duì)應(yīng),消除管路受力不均現(xiàn)象。
對(duì)于發(fā)生漏泄故障的快裝接頭進(jìn)行全分解,分解后,要確認(rèn)連接的管系是否平直,確認(rèn)好后方準(zhǔn)連接緊固,否則扣車調(diào)校。
凡是密封圈損壞的一律更換,嚴(yán)禁使用密封帶等物品替代密封圈。維修時(shí)用專用力矩扳手對(duì)快裝管接頭進(jìn)行緊固,緊固力矩一定要符合規(guī)定要求。快裝管接頭緊固后,對(duì)臨近的管吊卡子,一定要仔細(xì)檢查并緊固到位。
做好故障處理后的檢查確認(rèn)工作。對(duì)漏泄的快裝管接頭處理后,一定要重新做試風(fēng)漏泄試驗(yàn),并做好漏泄處的復(fù)查工作。