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改善PVC干燥系統(tǒng)提高產(chǎn)品質(zhì)量

2010-09-07 10:03周文淵梁寅祥
中國氯堿 2010年8期
關(guān)鍵詞:喉管風(fēng)量

周文淵,梁寅祥

(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西米脂718100)

改善PVC干燥系統(tǒng)提高產(chǎn)品質(zhì)量

周文淵,梁寅祥

(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西米脂718100)

介紹了PVC干燥系統(tǒng)的設(shè)備、工藝改造情況。通過改造,減少了落底料,提高了產(chǎn)品合格率。關(guān)鍵詞:PVC干燥系統(tǒng);喉管;過濾窗面積;風(fēng)機葉輪;風(fēng)量

干燥系統(tǒng)設(shè)備與工藝參數(shù)控制是PVC樹脂生產(chǎn)后處理工序中非常重要的一環(huán),該系統(tǒng)正常與否,不僅影響生產(chǎn),也對PVC樹脂質(zhì)量有重大影響。陜西金泰氯堿化工有限公司PVC樹脂裝置規(guī)模為年產(chǎn)10萬t,自2005年開車至2007年5月,由于干燥系統(tǒng)設(shè)備及工藝控制上的問題,干燥氣流塔塔底落料多,產(chǎn)品雜質(zhì)粒子數(shù)超標(biāo),產(chǎn)品優(yōu)等品和一級品率一直較低,廢品量大,次品多,此后通過對一些設(shè)備的結(jié)構(gòu)和工藝控制逐步改進,干燥系統(tǒng)生產(chǎn)正常,產(chǎn)品質(zhì)量明顯改善,氣流塔底落料顯著減少。

1 干燥系統(tǒng)改造前的設(shè)備及工藝狀況

1.1 系統(tǒng)改造前的設(shè)備及工藝流程

改造前的工藝流程示意圖見圖1。

由聚合工序來的PVC樹脂漿料經(jīng)離心機分離母液后,含水20%的PVC樹脂由螺旋輸送機將物料送入氣流干燥塔的下面喉管部。加熱器將鼓風(fēng)機吹入的空氣加熱到100~150℃后,熱空氣將喉管部的樹脂吹向氣流塔上部。在此過程中,濕樹脂被加熱到100℃左右,迅速蒸發(fā)出大部分水后含水量降至2%左右,再經(jīng)旋風(fēng)分離器分離,樹脂通過螺旋加料器,與來自鼓風(fēng)機經(jīng)由加熱器加熱至80℃左右的熱空氣接觸,從旋流干燥床下部切線方向吹入螺旋通道,在螺旋擋板作用下盤旋而上,進一步降速干燥,脫除樹脂中的水分。旋流干燥床頂部出口的樹脂為含水量小于0.3%的合格PVC樹脂,再經(jīng)旋風(fēng)分離器與熱空氣分離、由加料器送入振動篩過篩后由氣流輸送去自動包裝。

1.2 改造前系統(tǒng)存在問題及分析

干燥系統(tǒng)運行以來,由于設(shè)備結(jié)構(gòu)等方面的問題,長期運行不理想,造成氣流干燥塔底落料多,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,設(shè)備停車頻繁,影響正常生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。

1.2.1 旋流干燥床出口氣體對氣流干燥塔的影響

本工藝原設(shè)計為旋流干燥床排出熱空氣在氣流干燥塔A處并入氣流干燥塔,其目的是綜合利用旋流干燥床排出的熱空氣的熱量以節(jié)約能源,但實際節(jié)能效果并不明顯。本系統(tǒng)氣流塔在A部的直徑為?1 200mm,旋流床進氣流塔管口直徑為?570mm,氣流塔鼓風(fēng)機的最大風(fēng)量是40 000m3/h,旋流床鼓風(fēng)機的最大風(fēng)量是20 000m3/h,即氣流塔A部空塔氣速是9.83m/s,旋流床進口氣速是21.78m/s,這2股氣流成90°角相交,首先造成上升氣流與物料的擾動,其次降低了物料向上的動能,不僅影響干燥效果,且造成物料在塔中停留時間長,未打碎的較大團塊料下落塔底。

1.2.2 氣流塔鼓風(fēng)機風(fēng)量不足的影響

本系統(tǒng)氣流干燥塔鼓風(fēng)機設(shè)計風(fēng)量為最大41 000m3/h,在考慮設(shè)備運行效率后為40 000m3/h,這樣在氣流塔B部(直徑為800mm)最大氣速為22.13m/s,由于螺旋輸送器對樹脂的擠壓形成團塊,氣速低不易打碎的部分物料,在重力作用下形成塔底落料,再經(jīng)過塔底高溫的烘烤,成為大量的粉紅色廢品,對產(chǎn)品質(zhì)量造成嚴(yán)重影響。

1.2.3 氣流干燥塔喉管B部位結(jié)構(gòu)的影響

本氣流干燥塔喉管B部位原設(shè)計直徑為?800mm的直管,通過計算,此位置的上升氣速只有22.13m/s,在年產(chǎn)PVC樹脂10萬t、干燥脫水離心機電流負荷160 A、扭力30~40 kg的情況下,將產(chǎn)生大量的落底料,2套氣流干燥塔隔日清理,每次都有50 kg左右的廢料,頻繁停車,費工費力,影響產(chǎn)量和質(zhì)量。

1.2.4 干燥風(fēng)機房面積和空間的影響

本干燥系統(tǒng)風(fēng)機房原設(shè)計面積和空間較小,2套干燥裝置的4臺大型離心風(fēng)機放在一起同時工作,只有2個共10m2可進空氣的過濾窗口,風(fēng)機吸氣量嚴(yán)重不足,造成風(fēng)機效率低下。

2 干燥系統(tǒng)改造后的狀況

2.1 氣流塔A部位

從上述已知,A部位由旋流床過來的氣流,因與氣流干燥塔中氣流相互沖突,對氣流塔平穩(wěn)運行影響較大,且因旋流床出口二次氣流溫度較低,熱利用不大。改造后,將此處斷開,封閉旋流床到氣流塔在A處的通道,使旋流床的熱氣流直接排空,消除對氣流干燥塔的干擾,使其上升氣流和物料運行狀況得到改善。

2.2 氣流塔鼓風(fēng)機

針對氣流塔原風(fēng)機風(fēng)量小的缺陷,在少投入,充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的前提下,經(jīng)原風(fēng)機生產(chǎn)廠家論證后,對風(fēng)機葉輪進行改造。原風(fēng)機葉輪葉片為直板形狀,風(fēng)量為34 000~41 000m3/h,改造后,葉片為弧形狀態(tài),增大吸排風(fēng)強度,風(fēng)量最小為42 000m3/h,比原來提高了2.4%以上,有效地改減少了塔底的落料。

2.3 氣流干燥塔喉管B部

經(jīng)論證計算,在進料管下方加一段進一步向內(nèi)收縮的弧形管,喉部直徑為?580mm,在風(fēng)量為42 000m3/h時,上升氣速最小為44.2m/s。通過改進,可使結(jié)團的濕物料吹散并完全可將物料吹到氣流塔頂部,從而改善了干燥效果,減少塔底落料。

2.4 風(fēng)機房

由于原風(fēng)機房空間較小,機房內(nèi)嚴(yán)重負壓,根本達不到正常吸氣量,造成風(fēng)機效率低下。為此,在保持原機房框架結(jié)構(gòu)不變的情況下,擴大進空氣的過濾窗口面積至30m2左右,基本上滿足了風(fēng)機正常吸氣要求,改善了風(fēng)機工作狀況。

3 改造效果

改造前,因清理氣流干燥塔底料,每天有1個塔要停車一次,每次停開耗時40min,清理出廢料約50 kg,而且因部分塔底烤焦料帶入成品中,造成雜質(zhì)超標(biāo),一等品以上產(chǎn)品只有90%,其中優(yōu)等品率只50%,全年出廢品樹脂量約15 t,按年生產(chǎn)10萬t樹脂計,次品占總產(chǎn)量的0.8%,約800 t。

改造后,干燥系統(tǒng)清理停車顯著減少,平穩(wěn)運行周期平均為15天左右,每次清理出廢料20 kg左右,全年產(chǎn)生廢料約0.5 t,一等品以上產(chǎn)品達98%,其中優(yōu)等品率達78%,次品約占總產(chǎn)量0.05%,約50 t。按噸合格PVC樹脂7 000元,次品降200元計,設(shè)備改造加工費合計7.5萬元,全年直接增收17.65萬元。再加上少停車,公用系統(tǒng)增效降耗等,可年增經(jīng)濟效益20萬元。

Im prove PVC drying system and productsquality

ZHOUWen-yuan,LIANGYin-xiang
(Shanxi JintaiChlor-alkaliCo.,Ltd.,Mizhi718100,China)

The innovation status of equipment and process of PVC drying system were put forward.After innovation,fallingmaterialswere reduced,and the acceptance rate ofproductswere improved.

PVCdyring system;tube;filtrationwindow area;blower;airquantity

book=16,ebook=147

TQ325.3

B

1009-1785(2010)08-0016-02

2010-04-26

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