王 奎 葛崇超
(淮北礦業(yè)集團石臺煤礦,安徽 淮北 235053)
煤壁淺孔動壓注水是一種積極有效的防治技術(shù),是一種治本性的防治辦法。煤層注水還能夠破壞煤體內(nèi)原有的煤-瓦斯體系的平衡,形成煤-瓦斯-水三相體系,從而對減少高瓦斯回采工作面瓦斯涌出量,進而對防止瓦斯突出有一定的作用。
煤層注水按鉆孔深度分為深孔注水和淺孔注水,深孔注水是在回采工作面的機、風(fēng)巷沿煤層傾斜方向施工鉆孔,孔深宜依煤層透水性和工作面長度而定,一般為工作面斜長的1/2~2/3;淺孔注水是在回采工作面內(nèi)垂直煤壁或與煤壁斜交方向施工鉆孔注水,對于高瓦斯且煤體干燥的采煤工作面,采用淺孔注水會收到預(yù)排瓦斯、降塵降溫等多種效果。
石臺煤礦目前主采的3 層煤由于煤層自然含水率普遍偏低,均在2.0%左右,炮采工作面爆破作業(yè)和綜采工作面割煤過程中產(chǎn)塵量較大,煤塵治理十分困難。以往,我礦在煤層注水方面主要實施機、風(fēng)巷深孔靜壓注水,但由于煤層孔隙率低一般在6%~10%,透水性較差,對于超前施工順層孔瓦斯抽放的采煤工作面,可以利用順層鉆孔做為深孔注水孔,而對沒有采用順層孔瓦斯抽放的采煤工作面,工作面回采后再施工深孔有一定困難,往往滿足不了設(shè)計要求,采用深孔靜壓注水,即使孔內(nèi)添加滲透棒,也難以取得良好效果。根據(jù)在施工過程中回采工作面前方存在3~5m的卸壓帶次生裂隙發(fā)育,透水性強的特征,我礦2006年5月初先后在23123、2316-2、3422、23511 回采工作面采用煤壁淺孔高壓注水技術(shù),取得顯著效果。
回采工作面乳化液泵站→高壓管路→流量計→高壓管路→注液槍→封孔器→注水孔→煤體。
MSG-12 煤電鉆2 臺,1m 長螺旋鉆桿5~10根,鉆桿之間為方型凹凸彈簧扣便攜式聯(lián)接;自動膨脹式封孔器(耐壓強度40Mpa,5Mpa 以上時,封孔管前端閥門自動打開)若干根;高壓水管接頭、U 型銷;工作面原有液壓泵站及輸液管路系統(tǒng)。
利用早班檢修時間,沿工作面垂直煤壁布置注水孔,為了封孔器拔出后水容易從煤壁倒流,眼口到眼底水平夾角5 度施工,開孔位于工作面采高的中上部;根據(jù)工作面一個圓班推進度確定孔深為5m 為宜;通過注水實驗,當(dāng)注水閥開啟10 分鐘左右時,在注水孔周圍3.5~4.5m范圍內(nèi)出現(xiàn)煤壁濕潤或有滲水現(xiàn)象。注水量最大時,單孔注水量達(dá)到0.75 噸。通過頂、底區(qū)工作面實驗煤體濕潤半徑確定為4m 左右,孔與孔之間距離以8m 為宜;每個圓班作業(yè)循環(huán)施工一次。
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在回采工作面早班檢修期間,利用采用工作面液壓泵站提供的乳化液(炮采2%~3%,綜采輕放3%~5%)與水配比的高壓水(炮采泵壓大于 18Mpa,綜采輕放泵壓 26Mpa~31Mpa),將液壓槍與自動膨脹式封孔器管連接。鉆孔打好后,將封孔管插入鉆孔,封孔器末端距孔口距離不小于200mm。注水時,必須使用帶壓力表的注液槍,以便觀察注水壓力,注液人員嚴(yán)禁正對封孔器,注液槍必須卡牢。當(dāng)煤壁出現(xiàn)掛汗或鄰近孔出水時,煤壁注水工作即可結(jié)束。
前一循環(huán)注水孔的殘眼在下一循環(huán)較短的注水時間內(nèi)容易出現(xiàn)出水現(xiàn)象,所以后一循環(huán)布置注水孔時應(yīng)該與上一循環(huán)孔錯開布置。
注水時,未注水的相鄰孔容易出現(xiàn)變形,應(yīng)預(yù)先放置封孔器。
注水孔應(yīng)避免打在夾矸層面內(nèi),否則,注水時間較長(實測達(dá)40 分鐘以上)煤壁仍然不出水,影響注水效果。
打注水孔時,孔內(nèi)的煤沫一定要拉凈。
為縮短注水時間,打眼工序可以與注水工序相距3~4 個孔平行作業(yè);注水工作應(yīng)該采取多孔同時實施。
工作面放炮打眼時,其炮眼與注水孔距離不能小于500mm,且嚴(yán)禁與注水孔打透。
采煤工作面煤壁淺孔高壓注水是最有效的防塵措施之一,其除塵機理包括以下四個方面:
采工作面煤壁前方存在大量的次生裂隙,再加上高壓水的壓裂作用,可大大增強煤體的透水性,提高注水效果。
注入煤體的水可以濕潤煤體中的原生煤塵,并包裹煤的細(xì)小顆粒,回采時能有效的避免煤塵飛揚。
高壓水注入煤體后,能夠使煤體的塑性增強,在破碎過程中,產(chǎn)塵量將有效降低。
對于高瓦斯采煤工作面,通過煤層注水工藝將工作面前方5~8m 范圍內(nèi)的煤層裂隙中瓦斯被擠壓排出,同時可潤濕煤體降塵安全管理的作用。
從上表可以看出,3 煤層經(jīng)過淺孔動壓注水后,煤體平均含水率有較大的增加。頂區(qū)以23123、3422 回采工作面煤壁動壓注水為例其煤體平均含水率分別增加到3.96%和3.58%,底區(qū)以2316-2 回采工作面為例其煤體平均含水率增加到4.25%。割煤或放炮前后平均降塵率分別達(dá)到55.5%和58.5%,效果十分顯著。
實踐表明,采取煤層注水后,不僅能夠起到降塵作用,還能夠減少工作面的瓦斯涌出,預(yù)防突出煤層的煤與瓦斯突出,加寬煤壁前方卸壓帶,粘結(jié)煤層頂板,有效防止片幫漏頂,提高原煤質(zhì)量。3422 回采工作面的瓦斯?jié)舛仍谧⑺盀?.32%,經(jīng)過高壓注水后瓦斯?jié)舛冉抵疗骄?.22%(風(fēng)量620m3/min),降幅 36.4%,瓦斯涌出量則降低了0.62m3/min。
通過對回采工作面煤壁淺孔動壓注水工藝的改進,注水效果顯著,能夠有效地降低回采期間的粉塵濃度,從而有效的預(yù)防煤塵事故發(fā)生,為礦井安全生產(chǎn)提供良好的作業(yè)環(huán)境。改進后的淺孔動壓注水工藝流程簡單,注水時間短,操作方便。煤層注水后破壞了煤體內(nèi)原有的煤-瓦斯體系的平衡,形成煤-瓦斯-水三相體系,從而減少了回采工作面的瓦斯涌出量。通過鉆孔向工作面前方進行高壓注水,改變了煤的力學(xué)性質(zhì)、滲透性質(zhì)以及煤層的應(yīng)力狀態(tài),相應(yīng)地改變了突出的激發(fā)和發(fā)生條件,從而達(dá)到工作面作業(yè)時防止突出危險的目的。
[1]水義超.煤壁淺孔高壓注水在放頂煤工作面的應(yīng)用[J].西部探礦工程,2006-05-15.