李曉華
(晉城煤業(yè)集團(tuán) 長(zhǎng)平煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 046000)
搖床分選法回收煤矸石中的黃鐵礦
李曉華
(晉城煤業(yè)集團(tuán) 長(zhǎng)平煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 046000)
重力選礦是回收煤矸石中黃鐵礦的有效方法,采用實(shí)驗(yàn)室搖床對(duì)-2mm經(jīng)跳汰初步富集的煤矸石樣品進(jìn)行黃鐵礦可選性試驗(yàn),研究。表明,晉城王臺(tái)礦區(qū)的高硫煤矸石,通過(guò)搖床粗選加掃選流程,可從高硫煤矸石中分選出品位大于32%的合格硫精礦,其總產(chǎn)率為50%左右,硫的回收率達(dá)75%以上。
煤矸石;黃鐵礦;搖床;可選性
煤矸石是我國(guó)最大的工業(yè)固體廢棄物。山西晉城煤業(yè)集團(tuán)王臺(tái)礦選煤廠洗選的9號(hào)和15號(hào)煤均為高硫煤種,經(jīng)重力分選后,其中的黃鐵礦在洗矸中得到富集;直接堆棄于矸石山,不僅造成資源浪費(fèi),還因其極易發(fā)生風(fēng)化自燃而對(duì)環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重威脅。因此,高硫煤矸石的綜合治理利用勢(shì)在必行。本文以王臺(tái)礦高硫煤矸石為研究對(duì)象,采用實(shí)驗(yàn)室搖床對(duì)其進(jìn)行可選性試驗(yàn)研究,旨在進(jìn)一步富集黃鐵礦,使硫精礦品位達(dá)到工業(yè)利用的要求。
1)試驗(yàn)樣品:采自晉城煤業(yè)集團(tuán)王臺(tái)礦選煤廠,并經(jīng)跳汰選初步富集。樣品全硫含量18.30%,其中硫酸鹽硫和有機(jī)硫含量很少,絕大多數(shù)是以黃鐵礦形式存在的硫鐵礦硫。
2)試驗(yàn)方法:將采集的煤矸石樣品破碎至-2 mm,采用 LYN(S)-1100×500 型實(shí)驗(yàn)室搖床,沖程17mm,沖次 280~460 次 /min,床面傾角 0~10°進(jìn)行試驗(yàn)。樣品用量每次1kg,橫沖水量0.3~10L/min,根據(jù)產(chǎn)品分帶情況隨機(jī)調(diào)節(jié),試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)是獲得品位不低于32%的硫精礦。
硫鐵礦的分選方法與礦石的賦存狀態(tài)、嵌布特征含硫品位等有關(guān)。我國(guó)高硫煤選煤廠的選硫車間多采用跳汰機(jī)、搖床、水介旋流器、螺旋溜槽等設(shè)備。
0~1mm粒級(jí)煤矸石樣品的搖床粗選試驗(yàn)結(jié)果示于表1。由表看出:分選時(shí),不宜采用大傾角,應(yīng)控制在2°以下。一次粗選后的精礦品位均達(dá)到目標(biāo)要求,最高為44.3%;但尾礦含硫較高,其原因可能是:破碎粒度不均勻,試驗(yàn)用的顎式破碎機(jī)過(guò)粉碎現(xiàn)象比較嚴(yán)重,導(dǎo)致碎后產(chǎn)品細(xì)泥含量過(guò)高,細(xì)泥混入尾礦,提高了尾礦的全硫含量。為此,對(duì)試驗(yàn)樣品篩除-200目粒級(jí)再進(jìn)行試驗(yàn),其結(jié)果見表2,表中顯示,篩除-200目粒級(jí)后,分選尾礦的硫分仍然偏高。
表1 0~1mm粒級(jí)的試驗(yàn)結(jié)果
表2 0.074~1mm粒級(jí)的試驗(yàn)結(jié)果
為進(jìn)一步改善效果,采用了分級(jí)分選的方案,床面傾角1.3°,試驗(yàn)結(jié)果詳見表3,可以看出,采用分級(jí)分選方案后,尾礦硫分有所降低,且其中包含部分沸騰煤產(chǎn)品,灰分分別為46.50%和49.42%。
選擇0.25~1 mm和+1 mm粒級(jí)煤矸石樣品為代表,分別進(jìn)行流程試驗(yàn);原則是保證精礦品位和產(chǎn)率,同時(shí)得到含硫量盡量低的尾礦。
(1)0.25~1mm粒級(jí)流程試驗(yàn):從其煤矸石樣品的流程優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果顯示,欲得品位不低于32%的硫精礦,可選擇圖1流程。從流程可看出,經(jīng)過(guò)搖床粗選和掃選后,可以得到硫品位32.36%的合格硫精礦,產(chǎn)率達(dá)到46.65%,回收率78.94%;中礦含硫量為9.7%,產(chǎn)率36.13%,可以形成閉路循環(huán)進(jìn)行再選;尾礦含硫量3%左右,應(yīng)歸為低硫中礦,這部分低硫中礦可直接廢棄。
表3 分級(jí)分選的試驗(yàn)結(jié)果
圖1 煤矸石樣品中0.25~1mm粒級(jí)搖床分選流程
(2)+1mm粒級(jí)流程試驗(yàn):它的流程優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果示于圖2,該粒級(jí)樣品經(jīng)過(guò)搖床粗選和掃選,可以得到硫品位34.46%的合格硫精礦,產(chǎn)率達(dá)到50.25%,回收率大于80%,效果良好;中礦含硫9.51%,產(chǎn)率40.22%,可以形成閉路循環(huán)進(jìn)行再選,以取得更高的回收率;尾礦硫含量為3.5%,但產(chǎn)率較低。
圖2 煤矸石樣品中+1mm粒級(jí)搖床分選流程
圖3 全粒級(jí)分選流程
(3)全粒級(jí)分選試驗(yàn):根據(jù)0.25~1mm和+1mm兩個(gè)粒級(jí)的流程試驗(yàn)結(jié)果,可將尾礦并入中礦(即高、低硫中礦合并),視為沒有尾礦(尾礦已在初步富集過(guò)程中拋掉),這樣可以得到更為簡(jiǎn)化的分選流程,見圖3,其硫精礦的品位能達(dá)到32%以上,產(chǎn)率約50%左右,中礦可返回系統(tǒng)進(jìn)行再選。
重力選礦是回收煤矸石中黃鐵礦的有效方法。對(duì)晉城王臺(tái)礦區(qū)的高硫煤矸石,通過(guò)跳汰初步富集、搖床粗選加掃選流程,可從高硫煤矸石中分選出品位大于32%的合格硫精礦,其總產(chǎn)率為50%左右,硫的回收率達(dá)75%以上。
Abstract:Gravity separation is an effective method to retrieve pyrite from coal gangue.The study is a pyrite washability experiment using laboratory shaking table on coal gangue samples which have been enriched after jig.The results show in high-sulfur gangue of Wangtai Mine,Jincheng,qualified sulfur concentrate(>32%)can be separated by shaking table's roughing and tailing process.Its total yield rate is around 50%and sulfur recovery rate is more than 75%.
Keywords:Coal gangue;Pyrite;Shaking table;Washability
編輯:徐樹文
Retrieving Pyrite from Coal Gangue through Shaking Table Separation
LI Xiao-hua
(Changping Coal Co.,Ltd.of Jingcheng Coal Group,Jincheng Shanxi,046000,China)
TD946.22
A
1672-5050(2010)04-0076-02
2010-02-18
李曉華(1968—)男,山西永濟(jì)人,大學(xué)本科,工程師,從事礦物加工工程研究。