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高壓變頻器在我廠技改中的應(yīng)用及效果

2010-09-13 08:19汪紅芍徐波
四川水泥 2010年3期
關(guān)鍵詞:窯頭電耗節(jié)約

汪紅芍 徐波

(中國聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司南陽分公司,河南南陽474250)

高壓變頻器在我廠技改中的應(yīng)用及效果

汪紅芍 徐波

(中國聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司南陽分公司,河南南陽474250)

我公司風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)節(jié)都是通過風(fēng)門調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn),電機(jī)處于工頻狀態(tài)運(yùn)行,在風(fēng)門擋板上要消耗部分能量,存在節(jié)能空間。根據(jù)對生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行綜合分析,確定對1#生料立磨循環(huán)風(fēng)機(jī)和2#窯頭余風(fēng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,在原有控制柜和高壓電機(jī)之間采用高壓變頻器調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速來滿足生產(chǎn)用風(fēng),減少風(fēng)門擋板上消耗的能量,提高電機(jī)使用效率,節(jié)約電能。

1 變頻器節(jié)能原理

電動機(jī)的同步轉(zhuǎn)速公式:n1=60f/p。

而異步電動機(jī)轉(zhuǎn)速n與同步轉(zhuǎn)速n1存在一個滑差關(guān)系:n=n1(1-s)=60f/p(1-s)。

由上式可以得到,改變異步電動機(jī)的轉(zhuǎn)速可以通過改變f、p、s達(dá)到。針對某一電動機(jī)而言P是一定的,而通過改變s進(jìn)行調(diào)速空間非常小,所以變頻調(diào)速通過改變定子供電頻率f來改變同步轉(zhuǎn)速是異步電動機(jī)最為合理的調(diào)速方法。若均勻地改變供電頻率f,即可平滑地改變電動機(jī)的同步轉(zhuǎn)速。異步電動機(jī)變頻調(diào)速具有調(diào)速范圍寬、平滑性較高、機(jī)械特性較硬的優(yōu)點(diǎn),目前變頻調(diào)速已成為異步電動機(jī)最主要的調(diào)速方式,在很多領(lǐng)域都獲得了廣泛的應(yīng)用。

根據(jù)流體力學(xué)相似定律:

Q1/Q2=n1/n2,輸出風(fēng)量Q與轉(zhuǎn)速n成正比;

H1/H2=(n1/n2)2,輸出壓力H與轉(zhuǎn)速n2成正比;

P1/P2=(n1/n2)3,輸出軸功率P與轉(zhuǎn)速n3成正比。

當(dāng)風(fēng)機(jī)風(fēng)量需要改變時,如調(diào)節(jié)風(fēng)門的開度,則會使大量電能白白消耗在閥門及管路系統(tǒng)阻力上。如采用變頻調(diào)速調(diào)節(jié)風(fēng)量,可使軸功率隨流量的減小大幅度下降。變頻調(diào)速時,當(dāng)風(fēng)機(jī)低于額定轉(zhuǎn)速時,理論節(jié)電為:

式中:n——額定轉(zhuǎn)速;

可見,通過變頻技術(shù)對風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,不但節(jié)能而且大大提高了設(shè)備運(yùn)行性能。以上公式為變頻節(jié)能提供了充分的理論依據(jù)。

2 項(xiàng)目概況及投資預(yù)算情況

高壓變頻改造項(xiàng)目于2008年底入選公司2009年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的技術(shù)改造項(xiàng)目。2009年4月1日成立了高壓變頻節(jié)能改造項(xiàng)目管理小組。9月底利用停機(jī)檢修時間對1#循環(huán)風(fēng)機(jī)和2#余風(fēng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行了高壓變頻改造,其中1#生料立磨循環(huán)風(fēng)機(jī)使用變頻器的型號為HIVERT-Y 06/243,2#窯頭余風(fēng)風(fēng)機(jī)使用變頻器的型號為HIVERT-Y 06/154。

高壓變頻改造項(xiàng)目投資預(yù)算:180萬元,實(shí)際投資為173萬元。分別為設(shè)備投資(含安裝調(diào)試費(fèi))158萬元;土建費(fèi)用10萬元;空調(diào)費(fèi)用5萬元。預(yù)計年經(jīng)濟(jì)效益150萬元。

3 實(shí)際運(yùn)行效果對比

3.1 以實(shí)際運(yùn)行功率進(jìn)行比較(見表1)

表1 實(shí)際運(yùn)行功率比較

少降低運(yùn)行功率200kW;2#窯頭余風(fēng)風(fēng)機(jī)最少降低運(yùn)行功率460kW。

3.2 按單位產(chǎn)品電耗進(jìn)行測算(見表2)

由表2可知:改造后生料單位產(chǎn)品電耗降低1.57 kWh/t;熟料單位產(chǎn)品電耗降低2.41 kWh/t,節(jié)能效果明顯。

3.3 按單位時間內(nèi)的實(shí)際消耗電量進(jìn)行測算(見表3)

表2 單位產(chǎn)品電耗測算

表3 單位時間內(nèi)的實(shí)際消耗電量測算

根據(jù)表3可知:改造后1#生料立磨循環(huán)風(fēng)機(jī)的單位時間電耗節(jié)約270kWh;2#窯頭余風(fēng)風(fēng)機(jī)單位時間電耗節(jié)約580kWh,節(jié)能效果明顯。

4 經(jīng)濟(jì)效益分析

按以上三種方法中節(jié)約量最小的第一種方法(兩臺合計每小時節(jié)約電量660kWh)計算,按每年7000小時運(yùn)行,節(jié)約電量4620000kWh,電價按不含稅單價0.44元計算,節(jié)約電費(fèi):202萬元,實(shí)際收回成本約為10個月。節(jié)能效果明顯,達(dá)到了預(yù)期改造目標(biāo),計劃其它高壓電機(jī)拖動的風(fēng)機(jī)也要進(jìn)行高壓變頻改造。實(shí)踐證明在風(fēng)機(jī)的系統(tǒng)中接入變頻系統(tǒng),利用變頻技術(shù)改變電機(jī)轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)風(fēng)量和壓力的變化用來取代閥門控制風(fēng)量,能取得明顯的節(jié)能效果。

(編輯:向仕強(qiáng))

TM4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1007-6344(2010)03-0052-02

2010-01-05】

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