馬穎韜 王高峰 郭明波
(河南煤化集團中原大化公司,河南濮陽 457004)
論殼牌氣化裝置撈渣機損壞的原因及技改措施
馬穎韜 王高峰 郭明波
(河南煤化集團中原大化公司,河南濮陽 457004)
對中原大化煤氣化裝置中撈渣機(X-1402)的故障進行剖析,根據(jù)損壞現(xiàn)象和數(shù)據(jù)變化,判斷損壞的原因,最后提出相應(yīng)的技改措施。
殼牌煤氣化;撈渣機;原因;技改措施
河南煤化集團中原大化年產(chǎn)50萬t甲醇項目煤氣化裝置采用殼牌煤氣化工藝,設(shè)計能力為日處理設(shè)計煤種2 000t,于2008年5月試車成功。殼牌干煤粉氣化工藝是殼牌公司開發(fā)的煤粉氣化工藝,具有鮮明的技術(shù)特色,也是當前先進的第二代煤氣化工藝,工藝相對成熟。撈渣機自2008年5月試車以來經(jīng)常出現(xiàn)跳車,甚至出現(xiàn)刮板、鏈條、減速箱損壞等情況,嚴重制約氣化裝置高負荷連續(xù)運行,通過分析事故形成的原因,經(jīng)大家充分交流討論,最后對事故原因基本形成了共識。
在氣化爐中,煤粉與氧氣、水蒸氣反應(yīng)后生成的大部分物質(zhì)以熔渣的形式沿膜式壁經(jīng)熔渣口掉進渣池V1401中,熔渣在渣水的激冷下碎裂成密實的小塊,且開始往下沉降,再經(jīng)破渣機X1401破碎后,進入渣收集罐V1402中;同時噴水環(huán)噴出的水將部分飛灰和未燃盡的煤粉一并帶入渣池中,并懸浮在渣池V1401中,形成灰水(73℃、4.05MPa),經(jīng)渣池循環(huán)水泵P1401A/B抽出后,在渣池和收集罐中形成了向下的水流。當渣收集罐V1402收集到一定時間后,渣和灰水從渣收集罐V-1402通過打開閥門14XV-0009、14XV-0010排放到加壓后的渣排放罐V-1403中,同時高壓補水通過打開閥門14XV-0014加入V-1403底部來補充水力旋流器S-1403A/B底部排出的水。渣排放罐V-1403頂部灰水經(jīng)灰水泵P-1402A/B進入V-1402,形成循環(huán)回路,確保渣能夠順利排到渣排放罐V-1403中。渣排放罐V-1403經(jīng)過卸壓后,渣和水經(jīng)閥門14XV-0015/16排放至渣脫水倉 T-1401,同時開高壓氮氣旁路少量對渣排放罐V-1403進行吹掃,確保下料順利及防止形成負壓。當V1403中料位降到較低時由P-3306來的低壓水由閥門14XV-0017/18進入排放罐對排放罐V-1403進行沖洗。沖洗結(jié)束后,繼續(xù)對渣排放罐V-1403進行加水,當V1403料位高報時,停止補水,加入高壓氮氣增壓,當V-1403與V-1402壓差極小時,兩者對接進人下一個循環(huán)。渣水排放到脫水倉中后,粗渣被撈渣機X-1402撈起送往輸送皮帶X-1403,再由輸送皮帶送往中間渣場。細渣淤漿則被P-1403A/B送到澄清槽S-1701進一步處理。
熔渣系統(tǒng)的進料物流包括:
(1)熔渣(包括“細粉”)
(2)高壓水(循環(huán)水)
(3)低壓水(循環(huán)水)
(4)高壓和低壓密封沖洗水(工藝用水)
(5)高壓氮氣。
產(chǎn)品物流包括:
(1)濕渣
(2)灰水(進料給澄清系統(tǒng))
(3)池泄放(進料汽提系統(tǒng))
(4)至火炬的排放氣體
(5)至大氣的排放氣體
表1 撈渣機
圖1 撈渣機示意圖
1)撈渣機減速箱所處平臺支撐基礎(chǔ)不牢固,負荷較高時,平臺振動較大。
2)撈渣機主動機構(gòu)與從動機構(gòu)中心線不在一條線上,造成回程鏈條往東側(cè)傾斜,下部輸渣鏈條往西傾斜。
3)負荷較高時,鏈條攜帶的渣塊卡塞主動輪齒輪,回程時鏈條不易從主動輪齒輪脫離,造成回程鏈條打折,打折輕時能自動糾正,電機電流波動。打折嚴重時,不能自動復(fù)位,造成鏈條,刮板卡塞,電機超電流跳車,甚至損壞設(shè)備。
4)在一個下渣循環(huán)周期中,撈渣機前30min輸渣較多,滿負荷運行。后30min接近空轉(zhuǎn),輸送渣量不均衡,常常造成撈渣機后工序皮帶過載、打滑、堵渣,嚴重威脅氣化裝置的安全運行。
引起撈渣機X-1402跳車的一般情況是由于過載,過載時撈渣機平臺振動較大,如果長時間不予處理會導(dǎo)致?lián)圃鼨C驅(qū)動電機的風機振動掉落損壞。
撈渣機過載時主要反應(yīng)在電流上的波動,當出現(xiàn)大幅度波動時應(yīng)當及時停撈渣機,然后進行現(xiàn)場檢查,看是否能再次啟動。如果再次啟動不了,則延長V-1402與V-1403連接后的收渣時間,現(xiàn)場將撈渣機交出,并將V-1403向撈渣機渣脫水槽 T-1402下渣處的8字盲板導(dǎo)向關(guān)閉狀態(tài),停 P-1403,停止向渣脫水槽排渣,并使用臨時渣池,將V-1403排渣直接排放至臨時渣池,直至處理好撈渣機后再進行倒回投用。
注:為避免撈渣機超負荷跳車,盡量縮短收渣時間(1000—1500s)。由于收渣時間的縮短,可能會產(chǎn)生V-1402的渣堆積,形成堵塞架橋,此時要注意V-1402與V-1403之間的壓差14PDI-0020的數(shù)值,在收渣過程中是否達到正常數(shù)值(-30kPa)。
1)從P3301出口管線上引一條DN50管線至主動輪處,對輸渣鏈條離開斜面的部位加噴淋水,對主動輪齒輪加噴淋水,減少渣塊對鏈條與齒輪的卡塞,從而保證回程鏈條正常運行。
2)撈渣機主動輪下側(cè)鏈條兩邊加防跑偏擋板,防止鏈條跑偏摩擦槽箱,長時間引起撈渣機跳車。
3)對撈渣機的支架進行加固處理,改善運行中晃動狀況。
4)重新安裝撈渣機鏈條與刮板時,在鏈條與刮板連接處銷子進行點焊,增加牢固性。
5)利用系統(tǒng)檢修機會,對撈渣機二級減速箱進行了改變變速比的改造,使撈渣機運行速度變緩,動力增大。改造后,撈渣機運行負荷較均衡,空轉(zhuǎn)時間縮短為10min,后工序輸渣皮帶運行效率明顯提高。
撈渣機經(jīng)過這幾項技改,運行狀況明顯好轉(zhuǎn)。到目前為止,沒有出現(xiàn)過故障停車,保證了氣化裝置安全穩(wěn)定運行,節(jié)約了大量走臨時渣池的運渣費用。
Damage Reason and Modification Measures for Dragveyer of Shell Gasification Plant
MA Yin-tao,WANG Gao-feng,GUO Ming-bo
(Zhongyuan Dahua Co.,Ltd of Henan Coal Chemical Group,Puyang457004,China)
This article analyzes the fault reason for the dragveyer(X-1402)of Shell gasification plant.Related modification measures are put forward.
shell coal gasification;dragveyer;reason;technical modification measure
TQ545
A
1003-6490(2010)03-0033-03
2010-04-26
馬穎韜(1983-),男,2007年畢業(yè)于鄭州大學(xué),助理工程師,河南煤化集團中原大化公司氣化廠主控。聯(lián)系電話:13781320717