唐光其,張博,倪恒發(fā)
(河南豫光鋅業(yè)有限公司,河南濟(jì)源454650)
提高焙燒爐產(chǎn)能的生產(chǎn)實(shí)踐
唐光其,張博,倪恒發(fā)
(河南豫光鋅業(yè)有限公司,河南濟(jì)源454650)
通過(guò)設(shè)備挖潛、調(diào)整原料組成以及優(yōu)化工藝參數(shù)等措施,焙燒爐的產(chǎn)能得以提高,床能率由設(shè)計(jì)的5.51 t/(m2·d)提高至7.51t/(m2·d)。
沸騰焙燒爐;床能率;鼓風(fēng)量;配料;富氧鼓風(fēng)
河南豫光鋅業(yè)有限公司一期10萬(wàn)t電鋅工程2005年3月建成投產(chǎn),二期10萬(wàn)t電鋅工程2008年9月建成投產(chǎn),兩項(xiàng)工程均采用常規(guī)濕法煉鋅工藝,火法系統(tǒng)采用109m2魯奇式焙燒爐生產(chǎn)焙砂。該沸騰焙燒爐采用流態(tài)化焙燒技術(shù),具有傳熱傳質(zhì)速度快、爐內(nèi)溫度均勻、產(chǎn)品質(zhì)量好、生產(chǎn)效率高、便于實(shí)現(xiàn)連續(xù)化和自動(dòng)化操作等特點(diǎn)。工廠經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備改造,焙燒爐床能率由設(shè)計(jì)的5.51 t/(m2·d)提高到7.51 t/(m2·d),提高了焙砂的產(chǎn)量。
精礦焙燒的目的是產(chǎn)出合格的焙砂送浸出處理,同時(shí)產(chǎn)出具有一定濃度的二氧化硫煙氣制取硫酸。公司流態(tài)化焙燒爐原設(shè)計(jì)的工藝參數(shù)為:鼓風(fēng)量48 000m3/h,焙燒溫度890±20℃,配備1臺(tái)蒸發(fā)量31 t/h余熱鍋爐和6組冷卻面積為40.2m2的冷卻盤(pán)管。所處理的鋅精礦的主要成分為(%):Zn>47、S28~31、Fe≤12、SiO2≤5、Pb≤1.5、H2O 8~10,產(chǎn)物焙砂可溶鋅率大于91%,脫硫率93.15%。
在5年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐中,工廠通過(guò)優(yōu)化焙燒爐操作工藝參數(shù),調(diào)整入爐含鋅物料的組成,增加焙燒爐的冷卻面積,以及啟用噴淋裝置,配加熔鑄浮渣或鋅焙砂等措施,使焙燒爐床能率由設(shè)計(jì)的5.51 t/(m2·d)提高到了7.51 t/(m2·d),產(chǎn)能有了較大幅度的提高。
2.1 優(yōu)化工藝參數(shù)
2.1.1 提高焙燒爐鼓風(fēng)量
焙燒爐原設(shè)計(jì)鼓風(fēng)量為48 000 m3/h,床能率5.51 t/(m2·d),風(fēng)料比1 920m3/t(干基)。經(jīng)過(guò)實(shí)踐摸索以及借鑒同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn),焙燒爐的鼓風(fēng)量逐步提高至55 000m3/h,余熱鍋爐蒸發(fā)量為28 t/h,床能率提高至6.31 t/(m2·d)。通過(guò)提高鼓風(fēng)量提高焙燒爐產(chǎn)能的效果明顯。
2.1.2 提高焙燒爐沸騰層溫度
原焙燒爐焙燒溫度設(shè)計(jì)為890±20℃,實(shí)踐表明,適當(dāng)提高投料量,將焙燒爐沸騰層溫度控制在920±20℃,可控制焙砂可溶鋅率大于91%,余熱鍋爐的蒸發(fā)量小于30 t/h,而繼續(xù)提高焙燒溫度,焙砂可溶鋅率迅速下降。為保證焙砂質(zhì)量和提高焙砂產(chǎn)量,沸騰層溫度由890℃提高到920℃,床能率提高0.13 t/(m2·d),達(dá)到6.44 t/(m2·d)。
2.2 調(diào)整入爐物料的組成
2.2.1 焙燒過(guò)程中鋅精礦主要組分的行為
(1)硫化鋅。硫化鋅在焙燒過(guò)程中發(fā)生以下反應(yīng):
反應(yīng)(1)是沸騰焙燒的主要反應(yīng),焙燒最終產(chǎn)物的比例取決于焙燒的溫度、氧分壓和SO2分壓,其中焙燒溫度易于控制。為了滿足浸出的要求,采取部分硫酸化焙燒,控制焙燒溫度在920℃左右,使大部分ZnS氧化為ZnO,同時(shí)控制焙燒產(chǎn)物中有部分ZnO·2ZnSO4,以補(bǔ)償浸出和電解過(guò)程中SO2-4的損失。
(2)硫化鐵。高溫下硫化鐵氧化主要生成Fe2O3,并與呈兩性的ZnO結(jié)合生成鐵酸鋅。硫化鐵在焙燒中還可生成高鐵硫酸鹽,其也能與ZnO結(jié)合:鋅濕法冶金過(guò)程中,鐵酸鋅的存在會(huì)降低鋅的浸出率,通常通過(guò)控制鋅精礦中的鐵含量和降低焙燒溫度來(lái)控制鐵酸鋅的生成量。
(3)二氧化硅。硫化鋅精礦中含有2%~8%的SiO2,其以石英礦物晶體形式存在。焙燒過(guò)程中SiO2可與金屬氧化物反應(yīng)生成硅酸鹽。這些硅酸鹽在浸出過(guò)程中溶于稀酸,不利于浸出礦漿的進(jìn)一步處理。因此焙燒時(shí),要求鋅精礦中的SiO2含量嚴(yán)格控制在5%以下。
(4)硫化鉛。在焙燒溫度下,硫化鉛焙燒的產(chǎn)物主要為PbO。精礦含鉛過(guò)高時(shí),大量的PbO與SiO2等生成低熔點(diǎn)的化合物,其中硅酸鉛的熔點(diǎn)僅為743℃,這些化合物熔化后成為一種粘結(jié)劑,將焙砂顆粒粘在一起,造成燒結(jié)事故。
在鋅精礦焙燒的特定溫度和酸性爐氣下,PbO、ZnO與硅的氧化物結(jié)合生成PbO·SiO2和ZnO·SiO2,兩者均在冷卻盤(pán)管上形成致密物質(zhì),降低冷卻盤(pán)管的換熱效果,從而降低焙燒爐的產(chǎn)能。
生產(chǎn)實(shí)踐表明:應(yīng)控制進(jìn)入焙燒爐的鋅精礦含Pb小于1.5%,SiO2小于5%。
2.2.2 物料組成對(duì)焙燒爐產(chǎn)能的影響
在鋅精礦的流態(tài)化焙燒過(guò)程中,組成不同的鋅精礦反應(yīng)釋放的熱量不同。質(zhì)量相同的情況下,硫化鋅釋放的熱量比硫化鐵小[1],在硫化鋅精礦焙燒過(guò)程中,為保持焙燒爐熱量平衡,低鐵高鋅物料的投料量比高鐵低鋅物料的大。實(shí)踐表明:鋅精礦中Fe含量越高,焙砂的可溶鋅率越低。因此選取低鐵高鋅物料焙燒不僅對(duì)浸出有利,而且對(duì)提高焙燒爐產(chǎn)能有利。
鋅精礦中的主要元素呈下列形態(tài)存在:ZnS、CdS、PbS、CuFeS2、Fe7S8、FeS2,其中鋅和鐵的硫化物占到90%以上,鋅精礦在焙燒爐內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)生的熱量95%以上由ZnS和FeS與氧反應(yīng)提供。
下面是工廠實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中兩種不同組成的典型的混合鋅精礦,兩種精礦的組成分別為(%):(1)Zn 47、Pb 1.5、Fe 12、SiO22.5、S 32;(2)Zn 51、Pb 1.5、Fe 8、SiO22.5、S 29。
100 kg組成為(1)的鋅精礦中(干基),ZnS與氧反應(yīng)產(chǎn)生的熱量為327 463 kJ,鐵的硫化物與氧反應(yīng)產(chǎn)生的熱量為142 462 kJ,兩者之和為469 925 kJ。
100 kg組成為(2)的鋅精礦中(干基),ZnS與氧反應(yīng)產(chǎn)生的熱量為355 332 kJ,鐵的硫化物與氧反應(yīng)提供的熱量為94 975 kJ,兩者之和450 307 kJ。
100 kg上述兩種不同組成的鋅精礦與氧反應(yīng)產(chǎn)生的熱量相差19 618 kJ。
若焙燒爐配料用的鋅精礦組成為(2),則焙燒爐的床能率v可增加:
v=6.44×Q差/q余
式中:Q差——兩種不同組成的鋅精礦與氧反應(yīng)產(chǎn)生的熱量差,19618 kJ;
q余——每噸組成為(2)的鋅精礦反應(yīng)所放出的熱;計(jì)算得4 736 240 kJ/t。則:
v=6.44×19 618×10/4 736 240=0.27 t/(m2·d)
理論分析及生產(chǎn)實(shí)踐表明,選取高鋅、低鐵、低鉛、低硅的鋅精礦對(duì)提高焙燒爐的產(chǎn)能有利,且焙燒爐床能率可達(dá)到6.44+0.27=6.71 t/(m2·d)。
因此工廠實(shí)際生產(chǎn)中,將鋅精礦組成由成分(1)調(diào)整為成分(2),焙燒爐床能率提高0.27 t/(m2·d)。
2.3 改進(jìn)設(shè)備
2.3.1 增加焙燒爐降溫設(shè)施的換熱面積
流態(tài)化焙燒爐原設(shè)計(jì)6組冷卻盤(pán)管與余熱鍋爐連接,其有效冷卻面積為40.2m2,繼續(xù)增加冷卻面積將使余熱鍋爐超負(fù)荷。2007年5月企業(yè)自行設(shè)計(jì)、制作、安裝了一組冷卻面積約為6m2的低壓冷卻盤(pán)管,采用軟水獨(dú)立循環(huán)冷卻,降溫效果明顯。
以上計(jì)算可知,增加小盤(pán)管后每小時(shí)可提高投料量0.84 t。表1為冷卻盤(pán)管安裝前后的實(shí)際生產(chǎn)情況。
表1 冷卻盤(pán)管安裝前后的投料量(干基)t/h
由表1中的數(shù)據(jù)可以看出,焙燒爐冷卻系統(tǒng)的配置優(yōu)化后,焙燒爐投料量提高了0.86 t/h,焙燒爐床能率增加0.86×24/109=0.19t/(m2·d),與理論計(jì)算基本一致。
2.3.2 增加精礦含水及向爐內(nèi)噴水降溫
當(dāng)鋅精礦含水增加2%,即由8%提高至10%,原料中增加的水分每小時(shí)吸收的熱量Q吸為(溫度由30℃升至920℃,水的汽化熱2 407 kJ/kg):
生產(chǎn)實(shí)踐表明,當(dāng)鋅精礦含水超過(guò)10%時(shí),焙燒爐上料時(shí)不僅容易造成精礦倉(cāng)棚料、斷料,難以處理,而且出現(xiàn)拋料機(jī)皮帶跑偏,皮帶壓死等故障,甚至導(dǎo)致焙燒爐停爐事故,嚴(yán)重影響焙燒爐運(yùn)行的穩(wěn)定性。因此工廠將鋅精礦含水由8%調(diào)整到上限10%。
另外,使用噴水槍向爐內(nèi)噴水,帶走焙燒爐的部分熱量。壓縮空氣可將水霧化均勻,不但噴水量調(diào)節(jié)方便,而且可以有效提高焙燒爐產(chǎn)能,根據(jù)計(jì)算可知:每噴淋1m3水,床能率實(shí)際可增加0.26t/(m2·d)。工廠的生產(chǎn)實(shí)踐表明:每小時(shí)噴水分別為0.5、1.0、1.5、2.0 t時(shí),投料量可分別增加0.6、1.2、1.8、2.4 t,噴水量在0.5~2 t/h,對(duì)提高焙燒爐產(chǎn)能有利,繼續(xù)提高噴水量將影響焙燒爐及后序制酸系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,煙氣水分升高,潛熱增加,制酸凈化工序稀酸溫度升高,腐蝕加劇。
2.4 其它措施
2.4.1 入爐鋅精礦中配入熔鑄浮渣或焙砂等物料
熔鑄浮渣或焙砂等物料投入焙燒爐后不僅不產(chǎn)生熱量,而且還吸收大量的熱。為了維持焙燒爐內(nèi)的熱平衡,相應(yīng)地可多投入鋅精礦以補(bǔ)充熱量。經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,每天投入10 t熔鑄浮渣或焙砂等,可使焙燒爐的床能率提高0.14 t/(m2·d)。
2.4.2 采用富氧焙燒
富氧鼓風(fēng)是強(qiáng)化沸騰焙燒的重要措施之一。采用富氧鼓風(fēng)焙燒是提高騰焙燒爐生產(chǎn)能力一個(gè)的新技術(shù)思路,公司鉛冶煉系統(tǒng)已有6年富氧生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn),因此計(jì)劃三期電解鋅工程擴(kuò)建氧氣站后試驗(yàn)富氧焙燒。
通過(guò)采取設(shè)備挖潛、調(diào)整原料組成以及優(yōu)化工藝參數(shù)等措施,焙燒爐的床能率由設(shè)計(jì)值5.51 t/(m2·d)提高到了7.51 t/(m2·d),每天可多處理鋅精礦218 t,電解鋅的產(chǎn)能由設(shè)計(jì)的10萬(wàn)t提高到了目前的12.3萬(wàn)t,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。幾種提高焙燒爐產(chǎn)能的措施可根據(jù)浸出工序焙砂使用量適時(shí)采用。各種措施使焙燒爐床能率的增加值見(jiàn)表2。
表2 各種措施使焙燒爐床能率的增加值t/(m2·d)
經(jīng)過(guò)近5年的生產(chǎn)實(shí)踐,工廠在提高焙燒爐產(chǎn)能方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),取得了顯著的成效,焙砂產(chǎn)能由設(shè)計(jì)的17.25萬(wàn)t/a提高至2009年的20.56萬(wàn)t/a,硫酸產(chǎn)能設(shè)計(jì)為16萬(wàn)t/a,2009年提高至20.06萬(wàn)t/a,電解鋅產(chǎn)能設(shè)計(jì)為10萬(wàn)t/a,2009年提高到12.3萬(wàn)t。焙砂的加工成本2006年為120.86元/t,2009年降低至96.75元/t,每噸焙砂的綜合能耗由2006年的19.5 kg標(biāo)煤降至2009年的17.5 kg標(biāo)煤,硫酸的加工成本由2006年的130.56元/t降至2009年的112.72元/t,每噸硫酸的綜合能耗由2006年的18.65 kg標(biāo)煤降至2009年的16.75 kg標(biāo)煤。
隨著焙燒系統(tǒng)產(chǎn)能的提高,煙氣中二氧化硫濃度由設(shè)計(jì)的7.5%提高至8.5%,在環(huán)保要求日益嚴(yán)格的今天,如何提高二氧化硫的轉(zhuǎn)化率以及尾氣脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)將成為工廠亟待解決的課題。
[1]北京有色冶金設(shè)計(jì)研究總院等.重有色金屬冶煉設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.
Practice of im p roving capacity of roaster
TANG Guang-qi,ZHANG Bo,NIHeng-fa
The capacity of roaster was improved by themeasures of equipment expansion,adjusting composition of rawmaterial,optimizing parameter and so on,and the fluidized-bed efficiency of roaster increased from primarily designed 5.51t/(m2·d)to 7.51t/(m2·d).
fluidized bed roaster;fluidized-bed efficiency;blast volume;blending;oxygen-enriched blast
TF813.032.67
B
1672-6103(2010)05-0028-04
唐光其(1975—),男,四川省什邡市人,助理工程師,學(xué)士學(xué)位,從事鉛鋅冶煉生產(chǎn)、工藝技術(shù)及管理工作。
2009-08-15
2010-05-17