張永鈮 馬雪玲
(中國二重大型鑄鍛件研究所,四川618013)
材質(zhì)為ZG35CrMoRE的一批空心曲軸鑄件毛坯,經(jīng)機械加工、裝配交付使用1年后,其中有兩件空心曲軸發(fā)生早期斷裂。為了查明空心曲軸斷裂的原因,對斷裂的空心曲軸斷頭部分進行了斷口分析以及低倍、高倍金相試驗。通過對裂紋的產(chǎn)生、發(fā)展與早期破壞現(xiàn)象進行分析,找出了斷裂的主要原因和存在的工藝問題。
材質(zhì)為ZG35CrMoRE的空心曲軸是鉆井泵上的一個主要傳動部件,長1 720 mm。該空心曲軸有偏心曲拐,整體鑄造后進行機械加工,最后裝配使用。在使用一年后發(fā)生早期斷裂,其斷裂部位在空心曲軸靠近大輪端的軸頸過渡處,見圖1左端。
首先,將斷裂曲軸的斷口進行清洗,對斷口相對兩個斷面進行宏觀斷口分析;然后在斷口(軸頸過渡區(qū))兩頭分別取縱向、橫向低倍試片進行低倍分析;再從縱向低倍試片上分別取樣進行高倍金相分析研究以及相應(yīng)的化學成分分析和硬度試驗。其取樣圖見圖2。
圖1 斷裂后空心曲軸外貌Figure 1 The appearance of hollow crankshaft rupture
2.1 宏觀斷口分析
斷裂空心曲軸的斷口經(jīng)清洗后用肉眼觀察,發(fā)現(xiàn)裂紋起源于空心曲軸軸承部位的軸頸過渡處,其宏觀形貌見圖3。仔細觀察斷口截面由三部分組成,首先在斷口的外圈,有一層厚度約2 mm殼體,其斷口形貌為棱線狀(鋸齒狀)。從外圈向內(nèi)斷口為較光滑而平坦區(qū)域,約占斷口總面積的1/4。內(nèi)圈斷口其余3/4部分呈現(xiàn)凹凸不平,為較粗糙的瞬斷區(qū)。
2.2 低倍試驗
將切取的縱向、橫向兩低倍試片酸洗后觀察,發(fā)現(xiàn)橫向低倍上有許多縮松小孔洞,有些小孔洞似連接成“小裂紋”,整個試片的基體基本一致,邊緣即在外圈也未看到堆焊層,見圖4。從縱向低倍兩片的各一側(cè)邊緣看,均有一層厚約2 mm的堆焊層帶,而且在靠近斷口處的焊層最厚,約5 mm,堆焊層酸洗后顯示不相同的組織。從縱向低倍的側(cè)面(即曲軸的外圓周面)觀察,發(fā)現(xiàn)堆焊層正是沿軸向覆蓋側(cè)表面,在接近斷口附近(即軸頸圓柱與過渡錐體之間)還存在二次補焊痕跡,見圖5。
圖2 曲軸斷頭取樣示意圖Figure 2 The schematic of hollow crankshaft break end
圖3 斷口宏觀全貌Figure 3 The appearance of hollow crankshaft break
圖4 橫向低倍組織局部放大Figure 4 The landscape orientation macroscopic structure
2.3 高倍金相分析
從斷裂源處(縱向低倍試片上)取的高倍試樣沿縱向磨制,在未經(jīng)腐蝕情況下觀察,發(fā)現(xiàn)試樣邊緣即軸頸外圈,在靠近斷口附近有大小不一的數(shù)條裂紋。見圖6、圖7。用4%的硝酸酒精溶液腐蝕后觀察,發(fā)現(xiàn)試樣邊緣(即曲軸的外圈)有兩層堆焊組織,因斷裂變形外圓不平整,見圖8。其金相組織分析:第一層堆焊組織為鐵素體+索氏體,第一層熱影響區(qū)組織為鐵素體+索氏體;第二層組織明顯與第一層堆焊組織不同,認為是不同的焊材焊補的。第二層堆焊過渡區(qū)組織為貝氏體。而曲軸基體組織為珠光體+鐵素體+魏氏組織。除第二層局部補焊層外其他部位的顯微組織見圖9~圖12。裂紋的頭部起源于第一層堆焊區(qū)域,穿過堆焊層,向基體擴展;另外兩條小裂紋也產(chǎn)生于堆焊層和堆焊過渡區(qū)中。
圖5 縱向低倍試片二次補焊區(qū)Figure 5 The long direction macroscopic test piece in secondary repair welding area
圖6 大裂紋形貌(未經(jīng)腐蝕) ×50Figure 6 The crack appearance
圖7 小裂紋形貌(未經(jīng)腐蝕) ×50 圖8 腐蝕后焊接宏觀形貌 Figure 7 The crack appearance (un-etched) Figure 8 The macroscopic appearance after etched
圖9 第一層堆焊組織 ×500 圖10 第一層熱影響區(qū)組織 ×500 Figure 9 The first repair welding layer structure Figure 10 The first layer heat affected area structure
圖11 第二層過渡區(qū)組織 ×500 圖12 基體組織 ×500Figure 11 The secondary layer transition zone structure Figure 12 The matrix structure
2.4 硬度試驗
對高倍試樣的心部和外側(cè)堆焊層區(qū)域分別進行硬度檢驗?;w硬度為209HBS,堆焊層硬度為255HBS,堆焊層硬度略高于基體硬度。
2.5 化學成分分析
對曲軸軸頸部位基體和堆焊層分別取樣進行化學成分分析,分析結(jié)果見表1。
曲軸基體的化學成分符合標準要求,但堆焊層的化學成分中C、Si、Mo元素均不符合標準要求。在靠近斷口處二次補焊材質(zhì)的化學成分未取樣分析。
表1 曲軸軸頸部位化學成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 The shaft neck chemical composition (mass faction,%)
3.1 在空心曲軸軸承部位有比較均勻的堆焊層,并且在接近大頭的過渡段(不包括過渡的圓錐體表面)有二次補焊痕跡,因此認為該空心曲軸軸承部位外圓是堆焊層,而不是鑄造缺陷的補焊。根據(jù)堆焊層上的硬度比基體高,大致判斷該堆焊層冷速快,也未進行消應(yīng)處理。局部的二次補焊后在過渡區(qū)組織甚至出現(xiàn)貝氏體。
3.2 宏觀斷口、低倍和高倍的試驗結(jié)果證實,在空心曲軸鑄件靠近大輪端軸承部位除有約2 mm的堆焊層外,在軸頸接近過渡錐體處進行了再次補焊且與第一次堆焊重疊,其材質(zhì)特殊,但不連續(xù)分布。據(jù)此認為焊接時產(chǎn)生了較大的焊接殘余應(yīng)力,又未進行適當處理,從而引發(fā)了焊接裂紋。由試驗證實在堆焊層內(nèi)有較多的焊接裂紋,這是絕對不允許的嚴重缺陷,通??梢酝ㄟ^無損探傷確定部位,并采取消除裂紋隱患的措施。
3.3 該曲軸采用ZG35CrMoRE鑄造成形且為空心鑄件,本身硬度要求不高,但由于基體組織存在一些縮松小孔洞和魏氏組織缺陷,降低了材料的力學性能。當軸頸堆焊層存在初始裂紋時,在偏心載荷工作應(yīng)力下促進該處的焊接裂紋率先擴展直到空心曲軸失穩(wěn),造成最后瞬時斷裂。
3.4 從宏觀斷口的試驗結(jié)果來看,斷裂起源于空心曲軸軸承的軸頸堆焊層并接近斜面過渡區(qū)。斷裂源為多源線性分布,疲勞裂紋擴展區(qū)僅占整個斷裂面積的1/4,而瞬斷區(qū)占整個斷口總面積的3/4。另據(jù)介紹曲軸的轉(zhuǎn)速很低,因而可以認為該曲軸斷裂是典型的高應(yīng)力低周疲勞斷裂。
3.5 該空心曲軸鑄件雖存在一些鑄造缺陷,但不是產(chǎn)生疲勞斷裂的主要原因。軸承部位堆焊層的焊接裂紋才是產(chǎn)生疲勞斷裂的主要原因。其次,曲軸鑄件也應(yīng)采取合適的熱處理工藝避免形成魏氏組織。
該空心曲軸鑄件產(chǎn)生斷裂的性質(zhì)是:高應(yīng)力低周疲勞斷裂。產(chǎn)生斷裂的主要原因是:空心曲軸軸承部位在堆焊或補焊后產(chǎn)生的焊接裂紋所致,其次鑄件中存在的不合理組織缺陷也降低了材料的力學性能。