劉 峰
(四川華能涪江水電有限責(zé)任公司,四川成都 610041)
當(dāng)機組軸線經(jīng)盤車檢查合格及推力軸瓦受力調(diào)整符合要求后,即可進(jìn)行導(dǎo)軸承的安裝和調(diào)整工作。由于機組的中心線與旋轉(zhuǎn)中心線并不重合,因此,當(dāng)機組中心確定后,在調(diào)整導(dǎo)軸瓦間隙時是以機組實際旋轉(zhuǎn)中心線為基準(zhǔn)、結(jié)合設(shè)計圖樣的間隙要求和機組合格的盤車擺度值來分配各部軸承的瓦隙,其安裝質(zhì)量直接影響機組的安全運行。對于懸式機組,一般有上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)三個導(dǎo)軸承時,如果這三個導(dǎo)軸承同心(或與旋轉(zhuǎn)中心重合或平行),那么,大軸旋轉(zhuǎn)起來就不會出現(xiàn)局部受力過大的情況(俗稱憋勁);但如果三個導(dǎo)軸承不同心,則機組就不會正常運行,故導(dǎo)軸承瓦隙計算和調(diào)整在機組的安裝與檢修工作中是一道非常重要的工序。
常規(guī)高水頭混流式機組在安裝和檢修過程中,瓦隙調(diào)整一般以機組軸線調(diào)整后的盤車數(shù)據(jù)作為依據(jù),并以上導(dǎo)軸承為旋轉(zhuǎn)中心。按照由上而下的原則:(1)上導(dǎo)軸承瓦隙按設(shè)計間隙均勻調(diào)整;(2)下導(dǎo)和水導(dǎo)瓦隙根據(jù)盤車擺度按作圖法或計算公式進(jìn)行計算。此方法簡單明了,一般混流式機組的安裝和檢修皆按此方法進(jìn)行。
對于高水頭混流式機組,水輪機止漏環(huán)間隙很小(<1.0mm)。為保證機組在運行中轉(zhuǎn)輪和止漏環(huán)不發(fā)生碰撞,水導(dǎo)軸承一般采用筒式瓦結(jié)構(gòu)(單邊瓦隙 <0.5mm),該結(jié)構(gòu)瓦隙固定,在機組運行過程中瓦隙不會發(fā)生改變。因此,在安裝過程中對水導(dǎo)瓦的調(diào)整僅能根據(jù)盤車擺度整體推動筒式瓦,最后在現(xiàn)場采用手動鉆鉸定位銷孔的辦法進(jìn)行水導(dǎo)瓦隙調(diào)整。但在檢修過程中無法再次鉆鉸定位銷孔,只能結(jié)合盤車數(shù)據(jù)采取現(xiàn)場整體平移發(fā)電機軸的方法以基本滿足水導(dǎo)瓦隙調(diào)整的要求。
由于高水頭電站機組轉(zhuǎn)速高、軸徑比較大、穩(wěn)定性較差,而上、下導(dǎo)軸承瓦采用分塊瓦,水導(dǎo)軸承采用筒式瓦的結(jié)構(gòu),經(jīng)過一段時間的運行,由于各部軸承受力不均,而上、下導(dǎo)瓦瓦隙發(fā)生改變,水導(dǎo)瓦隙保持不變,致使在水導(dǎo)處擺度不變的情況下,上、下導(dǎo)擺度越來越大,最終形成以水導(dǎo)軸承為旋轉(zhuǎn)中心的倒錐形旋轉(zhuǎn)軸系。由于旋轉(zhuǎn)中心發(fā)生改變,造成機組動平衡的穩(wěn)定性被打破,以至機組運行一段時間后上、下導(dǎo)軸承處振擺明顯加大,嚴(yán)重影響機組安全運行,進(jìn)而縮短了機組的運行壽命。
能不能結(jié)合機組實際的運行規(guī)律,根據(jù)機組的盤車擺度,以水導(dǎo)軸承筒瓦作為機組的旋轉(zhuǎn)中心,并根據(jù)矢量疊加的關(guān)系反算下導(dǎo)和上導(dǎo)軸承相對水導(dǎo)軸承的擺度,以解決高水頭電站瓦隙計算和調(diào)整的問題就擺在了我們的面前。經(jīng)過工程實踐,驗明上述方法簡單可行,能有效解決高水頭電站機組擺度超標(biāo),減少機組振動,具有較高的實用價值。
2008年以來,我們先后利用水導(dǎo)軸承筒瓦作為機組的旋轉(zhuǎn)中心,以機組原始盤車擺度數(shù)據(jù)反算下導(dǎo)和上導(dǎo)軸承相對水導(dǎo)軸承的擺度,利用AutoCAD并結(jié)合作圖法分配瓦隙的方法,成功地解決了木座水電站 2#機組、水牛家水電站 1#機組擺度超標(biāo)及后續(xù)陰坪電站 1#、2#機組機電安裝過程中瓦隙調(diào)整工作,機組運行穩(wěn)定,效果較好。現(xiàn)以木座電站 2#水輪發(fā)電機組 2008年進(jìn)行的檢修工作為例,詳細(xì)介紹了以水導(dǎo)作為機組旋轉(zhuǎn)中心反算上導(dǎo)、下導(dǎo)瓦隙的計算方法。
木座電站 2#機組(單機容量 50MW,額定水頭 262.7m,轉(zhuǎn)速 500r/min,俯視逆時針旋轉(zhuǎn))于2007年 10月投入商業(yè)運行。截至 2008年 6月,機組振動、擺度相對于投運商業(yè)運行之日發(fā)生了較大變化,機組上導(dǎo)軸承最大擺度 0.48mm,下導(dǎo)軸承最大擺度 0.44mm、振動 0.14mm(已嚴(yán)重超標(biāo))。鑒于此,我們于 2008年 6月對機組進(jìn)行了檢修,重點根據(jù)機組的運行規(guī)律重新調(diào)整了瓦隙以解決機組振擺超標(biāo)問題。
(1)確定機組停機時軸線的位移。
由于水導(dǎo)瓦采用 4塊拋物線瓦結(jié)構(gòu),因此,我們重點測量了拋物線瓦最小邊間隙,確定了機組軸線相對于水導(dǎo)軸承位移偏差。檢查水導(dǎo)軸瓦最小單邊間隙 >0.05mm(主要防止水輪機軸靠邊,后續(xù)無法調(diào)整),若單邊間隙 <0.05mm,則通過推軸頂轉(zhuǎn)子的方法推出間隙以滿足調(diào)整要求?,F(xiàn)場用塞尺測量了最小邊間隙,并通過架表撬軸的方法復(fù)核水導(dǎo)軸瓦間隙,通過計算確定了機組停機時軸線相對于水導(dǎo)軸瓦中心的位移,如圖 1所示。
(2)根據(jù)盤車記錄繪制相對水導(dǎo)的水平投影圖 (圖 2)。
根據(jù)木座電站 2#水輪發(fā)電機組的盤車擺度記錄(表 1),利用 AutoCAD繪制以上導(dǎo)軸承為旋轉(zhuǎn)中心的水平投影圖,然后通過線段的矢量疊加繪制上導(dǎo)、下導(dǎo)相對水導(dǎo)軸承的水平投影圖。
圖 1 水導(dǎo)瓦隙測量示意圖
表 1 木座水電站2#機組原始盤車數(shù)據(jù)表
圖 2 以上導(dǎo)、水導(dǎo)為旋轉(zhuǎn)中心的機組水平投影圖
圖 3 上導(dǎo)和下導(dǎo)瓦隙分配圖
根據(jù)以水導(dǎo)中心為旋轉(zhuǎn)中心的機組水平投影圖,運用 AutoCAD,利用常規(guī)瓦隙分配作圖法繪制上導(dǎo)、下導(dǎo)瓦隙分配圖(圖 3),并根據(jù)上述步驟實際的停機位置軸心偏移值進(jìn)行修正,調(diào)用 Auto-CAD測量命令,分別測量上導(dǎo)、下導(dǎo)各自對應(yīng)的瓦隙值,即為現(xiàn)場需調(diào)整的瓦隙值。
通過上述方法進(jìn)行調(diào)整后,機組開機投入運行,效果較好。木座水電站 2#機組上導(dǎo)軸承最大擺度降為 0.16mm,下導(dǎo)軸承最大擺度為 0.14 mm、振動為 0.07mm,水導(dǎo)軸承最大擺度為 0.06 mm,達(dá)到了預(yù)期的處理目的。
我國西部高山峽谷地區(qū)水力資源十分豐富,大部分水頭位于 200~500m之間。隨著技術(shù)的進(jìn)步,各水力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)廠商競相開發(fā)出了尺寸小、重量輕、轉(zhuǎn)速高、軸徑比大的高水頭混流式機組。由于該類型機組運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性相對較差,對機組的安裝和檢修提出了更高的要求。筆者在文中介紹的方法能克服傳統(tǒng)瓦隙計算和調(diào)整的弊端,明顯提升機組的運行穩(wěn)定性,控制現(xiàn)場的施工風(fēng)險,減少現(xiàn)場的施工難度。同時,舉一反三,在該方法的基礎(chǔ)上靈活運用,還可根據(jù)機組的特性,以機組下導(dǎo)軸承為旋轉(zhuǎn)中心,反算上導(dǎo)和水導(dǎo)瓦隙以處理某些下導(dǎo)擺度嚴(yán)重超標(biāo)的機組。上述方法實施簡單,對于高水頭混流式機組的安裝及檢修工作具有較高的運用價值。