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300 MW汽輪機組凝結(jié)水泵變頻改造

2010-11-16 00:58:24高彥強
河北電力技術(shù) 2010年5期
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水工頻變頻

高彥強

(河北建投任丘熱電有限責任公司,河北 邢臺 062550)

高壓變頻裝置是一種采用高壓變頻調(diào)速原理生產(chǎn)的調(diào)速裝置,主要用于調(diào)節(jié)電動機的轉(zhuǎn)速,以達到節(jié)能的目的,是當前電動機最理想的調(diào)速方式。凝結(jié)水泵進行變頻改造后,可使水泵根據(jù)系統(tǒng)的需要調(diào)節(jié)出力,減少節(jié)流損失,達到節(jié)約能源、提高效率的目的[1]。

1 概述

某火電廠300 MW機組凝結(jié)水泵為NLT350-400型立式筒袋多級離心泵,額定入口流量870 m3/h,額定工況下?lián)P程286.4 m,軸功率785 kW,轉(zhuǎn)速1 480 r/min;其配套電動機的型號為YKKL500-4,功率1 000 kW,電壓6 kV,電流115.7 A,功率因數(shù)0.85,效率>95.7%,轉(zhuǎn)速1 487 r/min。自投產(chǎn)以來,凝結(jié)水泵的經(jīng)濟性能較差,主要表現(xiàn)在以下方面。

a. 凝結(jié)水泵耗電量較高。凝結(jié)水泵在額定流量時的效率可以達到80%。目前,由于電網(wǎng)裝機容量增大,機組負荷率較低(平均負荷率不足76%),實際運行時除氧器上水調(diào)門經(jīng)常處于節(jié)流狀態(tài),雖然流量減少但水泵的揚程反而增加,水泵耗電量隨機組負荷變化不明顯,耗電率(凝結(jié)水泵耗電率是指統(tǒng)計期內(nèi)凝結(jié)水泵消耗的電量與機組發(fā)電量的百分比[2])平均在0.37%左右。

b. 低負荷時凝結(jié)水系統(tǒng)汽水損失嚴重。在低負荷時,凝結(jié)水系統(tǒng)再循環(huán)門必須打開,根據(jù)負荷升高情況再逐步關(guān)閉循環(huán)門,這時凝結(jié)水泵做了一部分無用功,能量損失較大。此外對閥門沖刷比較嚴重,使凝結(jié)水再循環(huán)門漏流量較大。

2 凝結(jié)水泵變頻改造方案分析

由于該火電廠每臺機組配置2臺凝結(jié)水泵,正常情況下2臺凝結(jié)水泵1臺運行1臺備用,因此只需要對每臺機組的1臺凝結(jié)水泵進行變頻改造,采用“一拖一”手動旁路控制方案,在電動機高壓回路中接入變頻器,見圖1。

圖1 “一拖一”手動旁路變頻系統(tǒng)

圖1中,QF、M分別為原有6 kV斷路器和現(xiàn)場電動機。為確保凝結(jié)水系統(tǒng)的可靠運行,在變頻器上加裝工頻旁路裝置,當變頻器出現(xiàn)異常時,變頻器停止運行,可以將電動機手動切換到工頻狀態(tài)下運行。利用QS1、QS2和QS3,可實現(xiàn)工頻/變頻運行方式的切換。正常情況下,凝結(jié)水泵采用變頻運行方式,此時QS1和QS2閉合、QS3斷開;當變頻裝置故障時,斷開QS1和QS2、合上QS3,系統(tǒng)改為工頻運行方式[3]。

另外,凝結(jié)水泵變頻改造方案還應(yīng)在運行方式上做以下考慮:保持除氧器水位調(diào)節(jié)門全開并投入水位自動運行;機組正常運行時,應(yīng)盡量保持變頻調(diào)節(jié)的凝結(jié)水泵在運行狀態(tài),另一臺凝結(jié)水泵保持工頻聯(lián)動備用狀態(tài);對設(shè)備定期倒換方式作相應(yīng)修改,修改后變頻水泵長期運行,工頻水泵長期備用,僅在每月的3日、18日工頻水泵運行2 h(運行前應(yīng)檢測電動機絕緣是否合格)。

3 變頻改造后效益分析

3.1 經(jīng)濟效益

該火電廠1號凝結(jié)水泵變頻調(diào)速裝置投運后,分別在機組負荷為300 MW、250 MW、200 MW、180 MW、150 MW 5種工況下,進行了工頻和變頻方式下的運行試驗,對凝結(jié)水泵變頻運行和變頻運行的電流、功率進行比較,見表1。

表1 凝結(jié)水泵變頻運行和變頻運行時電能消耗量比較

注:表中電流和功率均在凝結(jié)水泵6 kV斷路器柜上讀取,包含了變頻器的耗電量。

從表1可以看出,凝結(jié)水泵變頻運行時,隨著機組負荷的變化,電動機功率、電流變化幅度較大;凝結(jié)水泵工頻運行時,隨著機組負荷的變化,電動機功率、電流變化幅度較小。另外,從以上數(shù)據(jù)可以看出,節(jié)電率隨著負荷降低而增加,在100%負荷時(300 MW)凝結(jié)水泵變頻運行可節(jié)約功率297.03 kW,節(jié)電率32.57%;在50%負荷(150 MW)時凝結(jié)水泵變頻運行可節(jié)約功率472.36 kW,節(jié)電率62.93%[4]。凝結(jié)水泵在工頻運行時耗電率為0.37%,在變頻運行時耗電率為0.19%,按機組年利用小時數(shù)為5 702 h計算,凝結(jié)水泵變頻運行每年可節(jié)約電量307.9萬kWh,節(jié)約發(fā)電成本約92.37萬元。

3.2 安全和社會效益

a. 凝結(jié)水泵采用變頻調(diào)節(jié)后,水泵轉(zhuǎn)速遠遠低于額定轉(zhuǎn)速,降低了水泵內(nèi)發(fā)生汽蝕的可能性,延長了水泵軸承和軸封的壽命。

b. 變頻改造前,當機組在低負荷運行時,凝結(jié)水泵利用出口調(diào)節(jié)閥調(diào)整流量,此時水泵的揚程、出口壓力較高,管損比較嚴重,同時隨著負荷的頻繁變化,閥門調(diào)整和操作的次數(shù)較多,可靠性下降。變頻改造后,當機組在低負荷運行時,凝結(jié)水泵的轉(zhuǎn)速下降,水泵的揚程隨之降低,有效防止系統(tǒng)設(shè)備超壓,使設(shè)備工作更安全。另外,可以緩解凝結(jié)水再循環(huán)門沖刷嚴重的問題,減少再循環(huán)門滲漏量。

c. 變頻改造前,凝結(jié)水泵電動機啟動時的啟動電流為額定電流的5~7倍。采用變頻調(diào)速后,可以實現(xiàn)低轉(zhuǎn)速的平滑啟動,電動機啟動電流的最大限定值為額定電流,消除了電動機啟動時啟動電流對電動機的劇烈沖擊,延長了電動機的絕緣壽命,以及電動機軸、軸承的使用壽命。

d. 采用變頻調(diào)節(jié)后,凝結(jié)水泵的耗電量大幅度下降,減少了燃煤用量,提高了經(jīng)濟效益,同時減少了煙塵、二氧化硫等污染物的排放量,為保護環(huán)境起到積極作用。

4 結(jié)束語

凝結(jié)水泵加裝高壓變頻裝置是實現(xiàn)節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟效益直接有效的措施,它不僅能避免啟動轉(zhuǎn)矩對電動機的沖擊,改善電動機的啟動性能,同時由于凝結(jié)水泵低轉(zhuǎn)速和低出口壓力運行,減輕了對凝結(jié)水系統(tǒng)中閥門和管道的沖擊,有效降低了設(shè)備故障率和維修費用,提高了系統(tǒng)安全性能,因此該技術(shù)值得推廣應(yīng)用。

參考文獻:

[1] 吳民強.泵與風機的節(jié)能技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,1998.

[2] DL/T 904-2004,火力發(fā)電廠技術(shù)經(jīng)濟指標計算方法[S].

[3] 北京利德華福電氣技術(shù)有限責任公司.高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)HARSVERT技術(shù)手冊[Z].北京:北京利德華福電氣技術(shù)有限責任公司,2008.

[4] GB 3216-2005,回轉(zhuǎn)動力泵 水力性能驗收試驗[S].

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