張曉昱,孫 濤,柯 浩,王 強(qiáng), 歐陽杰
(河北省電力研究院,石家莊 050021)
某火電廠600 MW機(jī)組超臨界參數(shù)變壓直流鍋爐,系一次再熱、單爐膛、尾部雙煙道、采用擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫、平衡通風(fēng)、半露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Ⅱ型鍋爐。于2008年6月1日投入運行,2010年1月28日發(fā)現(xiàn)屏式過熱器泄漏,緊急停爐,并對爆管及其附近管排進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)爆口位于屏式過熱器前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根下彎頭內(nèi)弧側(cè)。該批屏式過熱器管材質(zhì)為TP347H鋼,規(guī)格為φ45 mm×11 mm,截至此次泄漏停機(jī),累計運行時間僅為1萬余h。為掌握爆管原因,提高機(jī)組運行的安全性,通過外觀檢查以及割管采樣后進(jìn)行的化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析及金相組織檢驗,結(jié)合對屏式過熱器不同部位割管的內(nèi)表面觀察和歷史運行數(shù)據(jù),對屏式過熱器爆管原因進(jìn)行分析。
爆口處(見圖1、2)存在明顯的沖刷痕跡,泄漏點有3處,直徑分別為9 mm、2 mm、3 mm,為沖刷減薄所形成,該部位無明顯脹粗。另外,在內(nèi)弧側(cè)外表面還發(fā)現(xiàn)了沿管段軸向發(fā)展的裂紋,根據(jù)初步分析結(jié)果,在泄露的前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根彎頭處進(jìn)行取樣(見圖3)。
圖1 爆管外觀(前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根下彎頭)
圖2 爆管漏點(前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根下彎頭內(nèi)弧側(cè))
圖3 前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根取樣位置(單位:mm)
對上述取樣進(jìn)行詳細(xì)的外觀檢查,發(fā)現(xiàn)發(fā)生爆管的前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根的金相1及金相3試樣(彎頭爐后方向)內(nèi)壁存在嚴(yán)重的重皮,最大重皮厚度為2.8 mm,見圖4。此原始缺陷在應(yīng)力作用下沿徑向由內(nèi)壁向外壁擴(kuò)展,最嚴(yán)重處已穿透整個壁厚,見圖5。
圖4 爆管內(nèi)壁重皮
圖5 貫穿壁厚的裂紋
根據(jù)上述情況,又對該批管段進(jìn)行了擴(kuò)大檢查,分別在相鄰位置的前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第3根、第5根、第6根取樣,未發(fā)現(xiàn)重皮缺陷。
對不同部位割管的化學(xué)成分進(jìn)行分析,分析結(jié)果見表1,其化學(xué)成分均符合ASME-SA213M標(biāo)準(zhǔn)中TP347H鋼的成分要求。
表1 爆管化學(xué)成分分析結(jié)果 %
前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根下爆口邊緣彎頭內(nèi)弧側(cè)金相組織為奧氏體,晶界及晶內(nèi)可見細(xì)小碳化物析出,組織輕度老化,內(nèi)壁氧化皮厚度達(dá)70 μm,見圖6;爆口對側(cè)(彎頭外弧側(cè))金相組織為奧氏體,晶界及晶內(nèi)可見細(xì)小碳化物析出,組織輕度老化,見圖7。對前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根距彎頭爆口220 mm處的爐后及爐前方向分別取樣(圖3中金相2及金相3)進(jìn)行金相檢驗,其金相組織與發(fā)生泄漏的彎頭處相比無明顯差異,見圖8。通過對相鄰位置左數(shù)第4屏下數(shù)第3根、第5根、第6根彎頭處進(jìn)行了金相檢驗,其典型組織見圖9,為奧氏體組織,晶內(nèi)外均可見碳化物析出。
圖6 前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根彎頭爆口邊緣(內(nèi)弧側(cè))金相組織
圖8 前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根距彎頭爆口220 mm處(爐后方向)金相組織
圖9 前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第5根彎頭處金相組織
對發(fā)生泄漏的前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根直管段及其相鄰管段前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第3根直管段分別取樣進(jìn)行常溫拉伸實驗,實驗結(jié)果均符合ASME-SA213M標(biāo)準(zhǔn)中TP347H鋼的標(biāo)準(zhǔn)要求。力學(xué)性能試驗結(jié)果見表2。
表2 力學(xué)性能試驗結(jié)果
綜上可知,電廠5號爐屏式過熱器取樣的化學(xué)成分及常溫力學(xué)性能均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;在微觀組織方面,爆口處金相組織與其他部位相比無太大差異,其金相組織均為奧氏體,晶內(nèi)外可見碳化物析出,組織輕度老化,該批管段在組織性能方面未出現(xiàn)明顯劣化現(xiàn)象。因此,該批TP347H鋼材質(zhì)量不是造成此次爆管的根本原因。而屏式過熱器左數(shù)第4屏下數(shù)第4根內(nèi)壁存在嚴(yán)重的重皮現(xiàn)象,此為原始制造缺陷,在機(jī)組運行過程中,該原始缺陷在應(yīng)力作用下形成初始裂紋,并沿徑向由內(nèi)壁向外壁擴(kuò)展,最終導(dǎo)致穿透整個壁厚,引起此處管段漏氣,泄漏的蒸汽將臨近管段沖刷泄漏,臨近管段反之又沖刷到前屏左數(shù)第4屏下數(shù)第4根下彎頭處,并在其內(nèi)弧側(cè)形成多處泄漏點。
通過對屏式過熱器割管進(jìn)行的化學(xué)成分分析、分析力學(xué)性能分析、金相組織檢驗及不同部位的內(nèi)外表面觀察,認(rèn)為屏式過熱器個別部位存在嚴(yán)重的原始制造缺陷是造成此次事故停機(jī)的主要原因。據(jù)不完全統(tǒng)計,近年來,隨著我國火力發(fā)電機(jī)組的超常規(guī)快速發(fā)展,在新建火力發(fā)電機(jī)組早期爐管失效案例中,由于原始制造缺陷所導(dǎo)致的失效事故所占比例呈明顯上升趨勢,1999年,由于原始缺陷導(dǎo)致的爆管事故占爐內(nèi)受熱面管失效案例的19.2%, 2007年該數(shù)據(jù)已上升至33.6%[1],以上數(shù)據(jù)充分說明了此問題的嚴(yán)重性。因此,必須采取切實可行的措施加強(qiáng)對新建機(jī)組受熱面管的監(jiān)督抽查,保障機(jī)組安全運行。
目前,在新機(jī)組安全性能檢驗方面,結(jié)合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗,建議重點進(jìn)行以下工作:在制造階段介入,進(jìn)制造廠進(jìn)行制造工藝審核及現(xiàn)場抽檢;對可疑管段采用內(nèi)窺鏡進(jìn)行內(nèi)表面檢查;增加受熱面管測厚范圍及數(shù)量;必要時進(jìn)行割管檢查,另外對出現(xiàn)該問題的制造廠提高檢查比例[2]。通過上述工作的開展,可降低由于原始制造缺陷導(dǎo)致的爐管失效事故,在一定程度上提高機(jī)組安全運行的可靠性。
參考文獻(xiàn):
[1] 李彥林.鍋爐熱管失效分析及預(yù)防[M].北京:中國電力出版社,2007.
[2] 張清峰,陳英濤.鍋爐四管泄露的規(guī)律及防范措施[J].華北電力技術(shù),2004(11):47-51.