席曉利 馮慧霄 周曉紅 劉廣濤 盧彬(河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼第一鋼軋廠,河北唐山 063016)
唐鋼一鋼軋廠SPHC高效精煉的實(shí)踐
席曉利 馮慧霄 周曉紅 劉廣濤 盧彬(河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼第一鋼軋廠,河北唐山 063016)
針對(duì)唐鋼第一鋼軋廠3#LF精煉冶煉供1#機(jī)SPHC時(shí)不能保證恒拉速運(yùn)行的現(xiàn)狀,通過提高鐵水預(yù)處理脫硫率,降低了LF精煉脫硫負(fù)荷;改變轉(zhuǎn)爐爐后預(yù)脫氧方式,降低了LF精煉前鋼水氧位;優(yōu)化LF精煉脫氧工藝、供電制度及吹氬制度等,提高了LF精煉效率。實(shí)現(xiàn)了1#機(jī)的恒拉速,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
鐵水 轉(zhuǎn)爐 高效 精煉 優(yōu)化 實(shí)踐
唐鋼第一鋼軋廠供1#機(jī)SPHC的生產(chǎn)工藝路線為:1#、2#頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉→出鋼脫氧合金化→鋼包底吹氬→3#雙工位LF(變壓器功率28 MVA,升溫速率4℃/min)→1#中板坯連鑄機(jī)(直弧型連鑄機(jī),中包容量52 t,2流)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量,要求3#LF精煉在冶煉供1#機(jī)SPHC時(shí),保證拉速在1.8m/min~1.9m/ min,然而,在我廠目前的生產(chǎn)模式下,不可能再延長精煉周期,故必須通過應(yīng)用高效精煉技術(shù)實(shí)現(xiàn)恒拉速控制。
我廠SPHC執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JS/ZY-QL-102《唐鋼第一鋼軋廠冷軋用鋼(SPHC)熱軋板卷工藝技術(shù)操作規(guī)程》,該規(guī)程明確了唐鋼生產(chǎn)SPHC的工藝流程、化學(xué)內(nèi)控成分及各工序操作要點(diǎn)。唐鋼SPHC化學(xué)內(nèi)控成分見表1。
表1 唐鋼SPHC化學(xué)內(nèi)控成分%
鐵水是轉(zhuǎn)爐煉鋼的基本原料,鐵水成分直接影響轉(zhuǎn)爐冶煉過程(爐內(nèi)溫度、化渣和鋼水質(zhì)量),由于在轉(zhuǎn)爐煉鋼的氧化性氣氛下脫硫率僅為30%~60%,故為提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)率,保證鋼水質(zhì)量,對(duì)鐵水S>0.020%的爐次進(jìn)行脫硫處理,脫硫目標(biāo)為S<0.010%。另外,由于鐵水渣中含S、SiO2和Al2O3量較高,過多的鐵水渣帶入對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉也有很大影響,減少鐵水渣入爐量可以改善轉(zhuǎn)爐冶金效果。因此,要求裝入轉(zhuǎn)爐的鐵水帶渣量<0.5%。目前,我廠脫硫率、扒渣率均穩(wěn)定在90%以上。
石灰是頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼主要的造渣材料,它具有脫磷、脫硫能力,用量最大,其質(zhì)量對(duì)煉鋼過程中成渣速度等吹煉工藝影響很大。由于石灰活性度是影響轉(zhuǎn)爐成渣速度的關(guān)鍵,因此國內(nèi)均采用高質(zhì)量的活性石灰來煉鋼,使用活性石灰可以提高成渣速度和渣化度,并減少石灰消耗量,有利于脫硫、脫磷反應(yīng)進(jìn)行,并減少溫度損失及爐襯蝕損,提高冶煉水平。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐冶煉后鋼水回硫嚴(yán)重,回硫的主要原因?yàn)槿霠t原料(石灰、廢鋼等)帶入的硫。因此,我們加強(qiáng)了石灰、廢鋼等入爐原料的質(zhì)量管理。目前,我廠SPHC大包S含量平均0.028%,且波動(dòng)較小。
基于轉(zhuǎn)爐爐后造渣的動(dòng)力學(xué)及熱力學(xué)條件均好于LF精煉,將原有頂渣制度更改為:固化出鋼過程合金料、脫氧劑、頂渣的加入順序,即待出鋼至1/3時(shí),向鋼包內(nèi)加入頂渣石灰,由于此時(shí)鋼水未脫氧且溫度較高,石灰能夠很快熔化,待石灰完全熔化后加入鋁基脫氧劑,之后快速將合金料加入包內(nèi)。這樣操作能夠利用合金料將鋁基脫氧劑“帶入”鋼水更深的部位,提高利用率。先加入的石灰快速熔化后能夠形成保護(hù)層,將脫氧劑與空氣隔開減少燒損,提高利用率。
唐鋼SPHC要求S≤0.015%,LF快速脫硫極其重要。脫硫反應(yīng)式:
從鋁鎮(zhèn)靜鋼的脫硫反應(yīng)公式(1)看,LF脫硫的前提為脫氧,針對(duì)脫氧工藝的主要措施如下。
4.1.1 精煉前回收連鑄澆余
由于連鑄澆余溫度高且有一定的硫容量,回收連鑄澆余后,使得鋼包渣子中(FeO+MnO)含量降低5%左右,目前供1#機(jī)SPHC澆余回收率在94%左右。
4.1.2 精煉前期加入部分精煉渣
加入精煉渣后鋼包渣子中Al2O3提高8%左右,改善了鋼包渣子的流動(dòng)性,同時(shí)也利于提高鋼水的純凈度。見表2。
表2 不同階段渣樣成分/%
4.1.3 強(qiáng)調(diào)一次性喂鋁
SPHC鋼屬于低碳高鋁鎮(zhèn)靜鋼,需要在LF精煉初期采用鋁脫氧,由于鋁是極強(qiáng)的脫氧元素,其脫氧產(chǎn)物Al2O3熔點(diǎn)高,表面張力大,不為鋼液所潤飾,易于在鋼液內(nèi)上浮去除,滯留在鋼液中的Al2O3,將在鋼液中聚集成鏈狀?yuàn)A雜,對(duì)鋼質(zhì)量有不良影響[1]。對(duì)于高自由氧的鋼液用鋁脫氧,如果鋁是以一批方式加入鋼液中,主要形成珊瑚狀A(yù)l2O3簇,這些簇狀物很容易浮出進(jìn)入渣中,只有少量緊密狀簇狀物和單個(gè)Al2O3粒子滯留在鋼液中,其尺寸小于30 um;如果以兩批方式加入,靠近Al2O3粒子,有一些板型Al2O3的出現(xiàn),其尺寸在5 um~20 um,且二次脫氧產(chǎn)生的Al2O3粒子少,尺寸在10 um~20 um,不利于夾雜的碰撞長大和上浮去除,所以加入鋁應(yīng)盡可能快的一批加入,以減少有害的Al2O3夾雜。
精煉供電制度的根本在于精煉進(jìn)站溫度,結(jié)合鋼水溫度“一脈相承”的特點(diǎn),通過研究和試驗(yàn),我們的結(jié)論是:溫度是系統(tǒng)工程,必須采用分頭管理的方式加以控制。為“夯實(shí)”精煉進(jìn)站溫度,采取的主要措施如下。
4.2.1 穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐出鋼溫度
出鋼溫度標(biāo)志著煉鋼廠生產(chǎn)水平的高低,是主要的技術(shù)指標(biāo)之一,提高出鋼溫度會(huì)直接惡化其它指標(biāo),像鋼鐵料消耗、合金料消耗、轉(zhuǎn)爐壽命等,故在目前的生產(chǎn)組織下,穩(wěn)定SPHC出鋼溫度,保證大包溫度≥1 590℃。
4.2.2 提高生產(chǎn)調(diào)度水平
控制轉(zhuǎn)爐出鋼至精煉進(jìn)站冶煉間隔≤30 min;加快鋼包周轉(zhuǎn),保證紅包出鋼。
4.2.3 薄渣精煉
我廠的3#LF采用的是電極可旋轉(zhuǎn)式的雙工位精煉爐,雙工位同時(shí)具備鋼水在線冶煉能力,借助設(shè)備優(yōu)勢(shì),可以優(yōu)先進(jìn)站加入少量渣料精煉,邊精煉邊等待連鑄澆余。
從2010年年初開始,陸續(xù)為3座LF精煉站安裝智能氣體流量控制儀實(shí)現(xiàn)高精度流量控制(設(shè)定流量和實(shí)際流量偏差≤±5NL/min),并提供冶煉SPHC鋼不同階段流量參考:進(jìn)站鋼包接好氬氣管后及時(shí)吹氬氣,站外待煉過程氬氣流量按50NL/min~200NL/min控制;靜吹弱攪拌過程流量100NL/min~300NL/min;給電中強(qiáng)攪拌過程流量300NL/min~600NL/min;脫硫強(qiáng)攪拌過程流量800NL/min~1 000NL/min。
由于在冶煉SPHC用鋁脫氧后在鋼中形成大量的Al2O3,很難從鋼中去除干凈,在澆鑄時(shí)很容易粘附在水口壁上引起水口堵塞從而中斷澆鑄過程。為了解決這個(gè)問題,常用的方法是對(duì)鋼水進(jìn)行鈣處理,通過對(duì)鋼中加入一定的鈣,使得高熔點(diǎn)的Al2O3與CaO結(jié)合形成低熔點(diǎn)的鋁酸鈣,從而改善鋼液的澆鑄性能。針對(duì)鈣處理采取的主要措施如下。
4.4.1 全部使用鈣鋁線進(jìn)行鈣處理
避免了因使用純鈣線喂線速度慢、鋼渣翻騰劇烈、Als燒損不穩(wěn)的情況。
4.4.2 升降式喂絲工藝
調(diào)整般導(dǎo)管曲率半徑必須大于1.5 m,減少絲線在導(dǎo)管中的阻力;保證喂絲導(dǎo)管的水平段與豎直段的夾角必須大于90℃,降低喂絲芯線打彎或上翹幾率;控制喂絲速度為3.0m/s~4.5m/s,保證喂絲深度大于1.6 m,提高芯線元素吸收率。
5.1 拉速情況扣除開機(jī)爐次,拉速穩(wěn)定在1.8~1.9m/min。
5.2周期情況精煉周期平均縮短3 min。
5.3 溫度情況冶煉澆次前5爐鋼時(shí),LF出站鋼水溫度應(yīng)控制在上限,將中間罐溫度控制在中上限,使塞棒盡快地受熱,形狀規(guī)則,中間罐蓄熱充足,防止塞棒開度波動(dòng)大和罐溫溫降大而拉速不穩(wěn)定。連澆5爐鋼水后,LF出站鋼水溫度應(yīng)控制在中下限,將中間罐溫度控制在中下限,防止鋼水溫度高造成冶煉時(shí)間長罐溫高而使中間罐耐材侵蝕過快,造成拉速波動(dòng)。
6.1 通過對(duì)鐵水S高于0.020%的爐次進(jìn)行脫硫處理,將鐵水S脫至0.010%以下等措施降低了LF精煉脫硫負(fù)荷。
6.2 改變爐后預(yù)脫氧方式,保證LF精煉前鋼水低氧位操作。
6.3 通過回收連鑄澆余、加入精煉渣及一次喂鋁實(shí)現(xiàn)LF精煉快速脫氧。
6.4 優(yōu)化供電制度、鈣處理制度,避免重復(fù)冶煉,提高LF精煉效率。
6.5 圍繞著高效精煉,優(yōu)化了鐵水預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐、LF精煉工藝,縮短了3#LF供1#機(jī)SPHC精煉周期,保證了1#機(jī)恒定拉速1.8m/min~1.9m/min運(yùn)行。
[1]成國光,干勇,劉瀏,等.新編鋼水精煉暨鐵水預(yù)處理1500問[M].北京:中國科學(xué)技術(shù)出版社,2007.95.
Practice of SPHC High Efficient Refining at Tanggang Rolling Mill 1
Xi Xiaoli,Feng Huixiao,Zhou Xiaohong,Liu Guangtao,Lu Bin
In an aim to address the condition that the constant casting speed could not be ensured when LF 3 supplied SPHC 1 at Tanggang Rolling Mill 1,the authors relieved LF desulfurization burden by increasing hot metal pre-desulfurization rate;lowered steel oxygen content before LF refining by changing pre-deoxidization method after converter;raised LF refining efficiency by optimizing LF deoxidization process, power supply system and argon injection system.Thus,SPHC 1 could keep constant casting speeds and the production stability was ensured with improved product quality.
hot metal,converter,SPHC,high efficiency,refining,optimization,practice
(收稿 2011-02-16責(zé)編趙實(shí)鳴)
席曉利,男,畢業(yè)于蘭州理工大學(xué)冶金工程專業(yè),現(xiàn)就職于唐鋼第一鋼軋廠技術(shù)科。