安江華
(成都電力金具總廠,四川成都 610100)
在模鍛件、輥鍛件、輾壓件和冷、溫狀態(tài)擠壓件等生產(chǎn)批量比較大的制造部門中,棒料是生產(chǎn)中的主要原材料,棒料剪斷機就是為這些鍛壓工藝準(zhǔn)備坯料的主要設(shè)備.棒料剪斷機是一種高生產(chǎn)效率的剪切下料設(shè)備,一般可剪切棒料的直徑為φ20mm~φ200mm,對于大直徑的棒料,每分鐘可剪切幾件、十幾件,小直徑的棒料每分鐘可剪切五六十件.以φ80mm棒料為例,鋸切與剪切的單件工時比率約為1:20,剪切比鋸切的材料利用率可提高15%~20%.用于碳素鋼或低合金鋼在冷狀態(tài)或熱狀態(tài)下剪切,都比較容易實現(xiàn)機械化與自動化.所以從生產(chǎn)效率和材料的利用率等方面來比較,棒料剪切工藝較其他切斷工藝具有明顯的經(jīng)濟效果.
現(xiàn)有一臺老式棒料剪斷機(設(shè)備實物見下頁圖1),該機購買于2002年初,購買價格24萬元,最大剪切直徑為80mm,該棒料剪斷機是一家制造企業(yè)的主要下料設(shè)備,主要為該廠的鍛壓車間供應(yīng)φ32mm~φ80mm坯料.因此,棒料剪斷機在該廠的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中起著重要的作用.該機型在購買之初未帶有自動循環(huán)生產(chǎn)功能,且已經(jīng)使用了8年,主要存在以下問題.
1)輥道傳送不能正常工作,且隨著棒料長度的增加,已經(jīng)不能實現(xiàn)進料.
2)上料不方便,由于無輔助設(shè)施,上料時需要頻繁占用龍門吊,影響其他工序作業(yè),降低了龍門吊的使用效益.
3)由于無自動循環(huán)作業(yè)功能,需工人頻繁操作按鈕,占用人力.
4)剪切后無傳輸帶輔助,需人工撿料,占用人力且勞動強度大.
針對上述問題,以“減員增效、精益化管理”為方向,通過加裝電子傳感器和傳輸帶等輔助工具,實現(xiàn)將老型設(shè)備實現(xiàn)機械化和自動化的改造,以降低勞動成本并提高設(shè)備的工作效率.其中本人參與了這個項目,通過了解和分析棒料剪斷機的工作原理及當(dāng)下所面臨的問題,針對具體問題進行逐項改進.
該棒料剪斷機屬于機械傳動式,其機構(gòu)主要包括機身、三級傳動系統(tǒng)、平衡器、壓料器、擋料器、托料器和給料系統(tǒng).其工作原理如下頁圖2所示.
圖2中被剪棒料1由輥道2的輥子帶動,通過上刀片5和下刀片10的刃口,送入棒料剪斷機,直到碰到擋料器6后棒料停止運動,按動按鈕,滑塊4下行、同時壓料器3也下行,將棒料向下前方壓緊.固定在滑塊上的上刀片隨滑塊下行,到一定位置和托料器7一起將棒料抱緊.上刀片繼續(xù)下行,直到將棒料剪斷為止.滑塊到達下死點后返程,托料器返回原來位置,等待下一個剪切命令.此為一次剪切過程.
圖1 棒料剪斷機實物圖
圖2 棒料剪斷機原理圖
通過現(xiàn)場觀察和與操作工人交流后,發(fā)現(xiàn)設(shè)備主要存在以下問題.
輥道的作用是通過摩擦力為棒料的進給提供動力.由于設(shè)備的長期使用磨損,當(dāng)棒料靠近棒料剪斷機前段時,輥道已不能提供足夠的動力推動棒料,加上現(xiàn)在加工的材料比較長,棒料重心靠近輥道后端,造成棒料不能持續(xù)進給,需要人工干預(yù),間接地增加工作人員勞動量,降低了工作效率.
購買時,原設(shè)備未設(shè)計自動上料裝置,致使現(xiàn)在每次上料都需兩人抬或利用龍門吊吊裝.這樣就占用勞動力,增加人力成本和勞動強度;頻繁占用龍門吊,影響其他工序,使車間龍門吊的效益降低.
由于原設(shè)備未帶有此項功能,而設(shè)備長期失修,機床已不能自動循環(huán)作業(yè),每次剪切都需要工人按動一次按鈕,操作頻繁,占用人力,有違企業(yè)“減員增效、走精益化管理”的目標(biāo).
剪切后的棒料通過簡易的斜板滑落至地面,然后人工數(shù)數(shù)后碼放至料框中,工人勞動強度大,人工計數(shù)容易出現(xiàn)問題.
從設(shè)備存在的以上問題可以看出,現(xiàn)在的設(shè)備狀況造成了工人勞動強度加大和輔助時間增加,降低了棒料剪斷機整體的剪切效率.針對以上問題,通過與技術(shù)人員、操作人員的溝通交流,確定了低成本的棒料剪斷機自動化改進方案.
1)加裝備料架
通過加裝備料架和氣缸輔助機構(gòu),降低工人勞動強度和對龍門吊的依賴程度,實現(xiàn)減少輔助時間的目的.首先制作了有一定斜度的備料架,然后再備料架上加裝了氣缸頂起裝置,實現(xiàn)將備料架上的棒料推至輥道上.如圖3、圖4.
圖3 備料架三維效果圖
圖4 推料裝置平面效果圖
2)實現(xiàn)自動進料
針對長棒料和輥輪的磨損問題,一是加長輥道,使棒料靠重力作用于輥道上,增加摩擦力即增加推動力;二是在靠近剪切口位置增加3個滾輪,避免當(dāng)棒料過短時輥道無法繼續(xù)輸送的問題.
3)實現(xiàn)自動剪切
對原設(shè)備的擋料器進行了修改,在擋料器上加裝光電感應(yīng)開關(guān),當(dāng)棒料觸碰到感應(yīng)開關(guān)時,信號回饋給控制系統(tǒng),實現(xiàn)“棒料進給→觸碰光電感應(yīng)開關(guān)→信號回饋→棒料剪切”的加工循環(huán),這樣工人無需頻繁按動開關(guān),降低工作間隔時間,提升效率.
4)加裝落料輸送帶
針對原來棒料經(jīng)剪切后,需要人工撿取再放至料框的情況,設(shè)計了一條可調(diào)速傳輸帶,根據(jù)棒料大小、長度等調(diào)節(jié)變頻器來控制傳輸帶的電機,通過傳輸帶將剪切后的棒料自動收集入框.首先在托料器前下方加裝了與床身成30°的下行梭板,使剪斷后的棒料能夠順著梭板滑行到設(shè)計的輸送帶上,然后通過輸送帶將棒料帶至料框,實現(xiàn)棒料入框的自動化.傳輸帶的設(shè)計數(shù)據(jù)見圖5.
圖5 傳輸帶
5)自動計數(shù)功能
通過分析,為準(zhǔn)確反映下料件數(shù),決定從棒料剪斷機剪切的電路中采集剪切電信號,轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)信號,然后由簡單數(shù)顯裝置完成計數(shù)顯示.棒料剪斷機每剪切一次都會發(fā)出一次電信號驅(qū)動設(shè)備工作,通過采集剪切指令能夠比較準(zhǔn)確的反映剪切次數(shù)即下料件數(shù).
通過和其他技術(shù)人員的集體努力,確立了具體的實施方案,實現(xiàn)了上述措施中的全部功能.實施改造方案后的棒料剪斷機工作現(xiàn)場見圖6.
圖6 棒料剪斷機改造后的工作現(xiàn)場
此方案中,主要的花費項目為:料架(主要為角鋼)、輥輪、輸送帶、光電感應(yīng)開關(guān)、控制線路和數(shù)顯儀器;總金額為29 800元.
通過上述改進措施,在有效控制成本的前提下,實現(xiàn)了棒料剪斷機的自動化改造,達到了預(yù)期效果.
[1]中國機械工程學(xué)會鍛壓學(xué)會.鍛壓手冊(第3卷)[M].北京:機械工業(yè)出版社,1993.