朱少春,尚瑩
(吉林石化公司丙烯腈廠,吉林132021)
AOGC廢氣焚燒爐在丙烯腈裝置上的工業(yè)化應用
朱少春,尚瑩
(吉林石化公司丙烯腈廠,吉林132021)
丙烯腈裝置吸收塔放空尾氣中非甲烷總烴和丙烯腈含量超標,為了保證排放合格,需要用焚燒的方法進行處理。而催化氧化處理法是一種節(jié)能、經(jīng)濟、環(huán)保的廢氣處理工藝,處理效果好,適合于丙烯腈裝置的工業(yè)化生產需要。
丙烯腈;催化氧化焚燒;非甲烷總烴;AOGC
吉化丙烯腈廠目前有兩套丙烯腈裝置,分別為第一丙烯腈裝置和第二丙烯腈裝置(簡稱一丙、二丙裝置),產能都為10.6萬t/年。與二丙裝置配套建設有一套吸收塔尾氣處理裝置(AOGC),該裝置采用上海東化環(huán)境工程公司的催化氧化技術,該技術節(jié)能環(huán)保,技術水平先進。但由于該裝置在丙烯腈裝置應用屬于首次,工程設計中存在一些問題,工廠經(jīng)過了多年的摸索和試車,并根據(jù)試車過程中出現(xiàn)的問題經(jīng)過了多次改造,目前裝置已經(jīng)能夠穩(wěn)定運行,同時實現(xiàn)了達標排放。
丙烯腈裝置的生產工藝技術采用丙烯氨氧化技術,以丙烯和氨為主要原料,在催化劑的作用下,反應生成丙烯腈及其它副產品,之后經(jīng)過急冷、回收、精制等工藝流程,得到丙烯腈產品。在回收過程中設置有丙烯腈吸收塔,該塔為常壓操作。在該塔塔頂排出一股氣體,稱之為吸收塔尾氣(AOG)。該尾氣的主要成分為氮氣、水蒸氣及二氧化碳,同時含有一定量的一氧化碳、丙烯腈、丙烯及丙烷等,其中對環(huán)境的危害成分主要為非甲烷總烴。本系統(tǒng)采用催化氧化技術處理丙烯腈尾氣中的有機物。吸收塔頂部排出的丙烯腈尾氣進入本系統(tǒng)后首先經(jīng)分離罐分離游離水,然后經(jīng)尾氣換熱器加熱后進入反應器,在反應器中進行催化氧化反應,將揮發(fā)性有機物轉化為二氧化碳和水。從反應器出來的凈化氣體經(jīng)過尾氣加熱器回收熱量后排入煙囪。
吉化丙烯腈廠第二丙烯腈裝置于2003年11月份投料開車,與其配套建設的吸收塔尾氣處理裝置AOGC也同期建設完成,并于2004年完成了開車方案、事故預案、操作法等技術資料的編制工作,同時組織進行了系統(tǒng)吹掃、開工預熱器和閥門儀表等的調試等開車準備工作。
2004年5月份AOGC裝置組織進行了首次試車,當時裝置的運行參數(shù)如下:
空氣溫度TI-8905:105℃(指標80~130℃);空氣流量FI-8902:4000 Nm3/h(指標2170~7752 Nm3/h);尾氣流量FRC-8901:10000 Nm3/h;蒸汽壓力PI-8901:3.7 MPa(指標3.6~4.0);蒸汽流量FI-8904:800 kg/h(指標400~1 000 kg/h);蒸汽溫度TI-8904:280℃(指標380~400℃)。
在此條件下經(jīng)過將近30 h的升溫,空氣加熱器出口溫度TI-8907最高只達到180℃(指標220~ 250℃),本次開車由于空氣預熱器能力不足沒有成功。
后來在2004年12月31日~2005年1月1日期間又組織了三次試車,同時加入了丙烯進行助燃。但在試車過程中將尾氣加熱器入口管線燒紅了,系統(tǒng)停車。隨后對裝置進行了相應的改造:
(1)將丙烯加入點從尾氣預熱器前移至尾氣預熱器出口和反應器之間,即使丙烯發(fā)生自燃也不會對廢氣預熱器熱管構成威脅。同時為了使丙烯加入均勻,將丙烯管線改為8點(均布)加入。
(2)在空氣管線通入尾氣管線之前安裝一個DN400的排水管線,將吸收塔尾氣中的夾帶水從該排水口排出,以解決空氣管線的積水。
(3)在加入助燃丙烯的管線上安裝限流孔板,保證丙烯的加入量在任何情況下均不會過量。
通過總結第一階段的試車經(jīng)驗,以及對裝置進行了必要的改造,于2005年4月4日~4月12日期間,再次組織了試車工作,具體試車數(shù)據(jù)如下:
空氣流量FI-8902:5 000 Nm3/h;丙烯量FI-8903:49.94 Nm3/h;尾氣流量FRC-8901:51 000 Nm3/h;廢氣預熱器前溫度TI-8907:46.7℃;廢氣預熱器后溫度TI-8902:309.7℃;反應器R-8901出口溫度:602.7℃。
此次試車將吸收塔尾氣全部引入了AOGC裝置,實現(xiàn)了滿負荷運行。通過這次試車表明,此套吸收塔尾氣催化焚燒系統(tǒng)在丙烯助燃的情況下可以滿足各項工藝指標,實現(xiàn)了AOGC裝置的穩(wěn)定運行。
2005年4月9~10日,受中國環(huán)境監(jiān)測總站的委托,吉林省環(huán)境監(jiān)測中心站對吉化丙烯腈廠AOGC裝置進行了現(xiàn)場采樣監(jiān)測驗收,監(jiān)測結果完全滿足環(huán)??刂埔?,具體監(jiān)測數(shù)據(jù)和控制指標如表1所示。
表1
但是由于開車運行需要消耗價格昂貴的丙烯,工廠沒有對東化公司出具驗收報告,AOGC試車工作處于擱置狀態(tài)。
2006年5月23日~2007年8月16日期間由于三丙建設的需要,再次對AOGC組織進行了試車。在此階段共試車8次,但由于設備原因,一直未能穩(wěn)定運行,主要存在的問題有以下幾個方面:
(1)丙烯腈裝置吸收塔尾氣放空閥門PV-1203經(jīng)常出現(xiàn)故障,無法進行精確調節(jié),從而造成進入AOGC反應器的尾氣量無法精確控制。
(2)由于熱損失過大,系統(tǒng)無法依靠氧化反應放出的熱量以維持本身的熱量平衡,造成系統(tǒng)不加助燃燃料的情況下無法運行。
(3)雖然對反應器、尾氣換熱器及反應器至尾氣換熱器之間的管線進行了保溫,但由于廢氣預熱器在工廠制造時分為獨立的8個部件(7個部件有隔熱封閉夾套,夾套無排氣孔),在現(xiàn)場安裝時內部焊縫有焊接缺陷,造成廢水進入獨立部件的夾層中,系統(tǒng)升溫時夾套內水汽無膨脹空間,造成廢氣預熱器側板鼓裂。
(4)由于尾氣調節(jié)閥不能正常工作,導致進入系統(tǒng)尾氣流量過大,超過60 000 Nm3/h,最高時達到80 000 Nm3/h。超出系統(tǒng)設計的處理能力。后來通過改造系統(tǒng)尾氣旁路,增加了尾氣直接到煙囪的跨線。
(5)試車過程中系統(tǒng)起燃后到達300℃左右時,溫度不再增加,反而下降,最后導致反應停止。經(jīng)過分析認為催化劑失活,決定打開反應器,并清洗催化劑。催化劑經(jīng)過清洗后開車,發(fā)現(xiàn)溫度還是上不去,推斷是保溫效果失效,溫損很大,導致開車不成功。再次進行重新保溫。經(jīng)過重新保溫后再次開車,發(fā)現(xiàn)反應后溫度仍然沒有根本性的改善。后決定采用加入開車丙烯的方式開車。但是,開車后不僅尾氣處理量小,而且溫度控制困難。
(6)試車過程中AOGC系統(tǒng)在低負荷下能夠穩(wěn)定運行,但在試車過程中換熱器中溫熱管容易出現(xiàn)問題。
由于原AOGC系統(tǒng)是丙烯純度按99%設計的,但從2005年底開始吉化丙烯腈裝置原料丙烯的純度降至97%左右,尾氣中的非甲烷總烴含量明顯增加,原AOGC裝置的處理能力不足。鑒于以上原因,吉化丙烯腈廠與上海東化公司一起經(jīng)研究決定對裝置進行徹底工藝改造,具體改造內容如下:
(1)新增36塊貴金屬蜂窩催化劑;
(2)更換1臺反應器,將原有的90塊催化劑和新增36塊催化劑一起安裝在新的放大的反應器中;
(3)增加1套可向系統(tǒng)補充56 000 Nm3/h的空氣補給系統(tǒng),包括1臺空氣過濾器、1臺300 kW空氣鼓風機、兩臺調節(jié)閥、流量表和管道系統(tǒng);
(4)新增1臺高效的400 kW的開工電加熱器,取消原有的蒸汽預熱系統(tǒng),以保證冬季開車的要求;
(5)更換一臺比原換熱器換熱面積大1.87倍的尾氣換熱器,以滿足系統(tǒng)最低熱負荷和最高熱負荷的換熱要求;
(6)新增一條從氣液分離罐出口到反應器入口的調節(jié)旁路;
(7)更換系統(tǒng)內的主要尾氣管線,以滿足尾氣系統(tǒng)的流通能力。
2008年6月13日AOGC裝置改造后重新開車,2008年6月20日試車成功,裝置實現(xiàn)了穩(wěn)定運行。同時吉化公司環(huán)保監(jiān)測中心進行了取樣分析,完全達到設計要求,具體數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 AOGC相關監(jiān)測數(shù)據(jù)
根據(jù)國家標準,廢氣排放指標為SO2≤550mg/m3,NOx≤240mg/m3,總烴≤120mg/m3,丙烯腈≤22mg/m3。根據(jù)以上分析數(shù)據(jù),除氮氧化物由于沒有處理能力超標外,其他分析指標全部達標。
吉化丙烯腈裝置自2004年5月份開始試車以來,經(jīng)過了十幾次試車過程,并進行了相應的改造,目前已經(jīng)能夠實現(xiàn)穩(wěn)定運行。在試車過程中需要考慮的因素主要有以下幾個方面:
(1)由于AOGC裝置處理的是丙烯腈裝置的吸收塔放空尾氣,而根據(jù)丙烯腈裝置的工藝特點,整個反應系統(tǒng)的壓力主要由吸收塔放空閥的開度來控制。因此在對AOGC系統(tǒng)進行調整的時候也會造成丙烯腈主裝置的生產波動,在進行AOGC進氣量調整時要注意與丙烯腈主裝置的聯(lián)系。同時AOGC裝置在設計過程中需要增加一些聯(lián)鎖系統(tǒng),確保在非正常狀態(tài)下,既要保證AOGC裝置的運行安全,同時也要保證丙烯腈主裝置的運行穩(wěn)定。
(2)AOGC裝置的熱能主要由丙烯腈裝置反應過程中未反應的丙烯、丙烷等有機物的催化氧化放熱來提供,因此丙烯腈裝置原料丙烯的純度、反應器的反應狀況以及進入AOGC反應器的尾氣量的變化對AOGC反應狀況的影響較大,在生產過程中要根據(jù)以上因素的變化情況及時對裝置進行調整,并及時調整AOGC裝置的補充空氣量,以確保裝置的運行穩(wěn)定。
吉化丙烯腈裝置配套建設的AOGC裝置自2004年投產以來一直處于試車過程,雖然試車過程較長,原設計有一些不符合丙烯腈裝置工藝特點的地方,但經(jīng)過這幾年工廠技術人員與上海東化有限公司研究人員的摸索和研究,并對裝置進行逐步的改造和完善,目前裝置已經(jīng)能夠穩(wěn)定運行。同時通過一段時間的運行,也表現(xiàn)出了較好的系統(tǒng)穩(wěn)定性,和節(jié)能方面的優(yōu)勢。因此AOGC裝置是一種節(jié)能、環(huán)保、安全的廢氣處理系統(tǒng),能夠在丙烯腈裝置上工業(yè)化應用,并達到處理吸收塔放空尾氣,并確保合格排放的要求,是一種成熟的工藝技術。
10.3969/j.issn.1008-1267.2011.03.015
TQ054
B
1008-1267(2011)03-0044-03
2010-11-22