龍愛華
(重慶煙草工業(yè)公司黔江分廠,重慶 409000)
牌號跟蹤是制絲流水生產(chǎn)線貫穿每道工序中非常重要的一項數(shù)據(jù)采集,我廠制絲生產(chǎn)線的數(shù)據(jù)系統(tǒng)是采用功能強大的SybaseSQLAnywhere數(shù)據(jù)庫,為HMI提供了快捷之門。風(fēng)力送絲作為制絲的尾端工序,也是承接卷包的過渡工序,牌號跟蹤更是顯得尤為重要。
風(fēng)力送絲工序是制絲車間與卷包車間自動化生產(chǎn)線的關(guān)鍵接口工序,在卷煙自動化生產(chǎn)線上起著舉足輕重的作用。制絲車間按批次生產(chǎn)不同牌號的煙絲,存儲在不同的儲絲柜里。風(fēng)力送絲工序就是將儲絲柜里的煙絲按牌號輸送到4臺發(fā)絲機里,每臺發(fā)絲機上有6根風(fēng)管,煙絲通過風(fēng)管,利用負(fù)壓送到每臺卷接機進(jìn)行成品煙支的卷接。卷包車間卷接機組每天生產(chǎn)煙絲的牌號,是通過卷包車間傳遞生產(chǎn)單與風(fēng)力送絲操作工進(jìn)行人為銜接。風(fēng)力送絲操作工在操作站上人為選擇每一臺卷接機發(fā)送煙絲的牌號,然后直接啟動發(fā)絲生產(chǎn)線向卷接機送煙絲[1]。這種人工方式下的操作存在兩個缺陷:
1)人工操作和監(jiān)控工作量大,容易出現(xiàn)疲勞,導(dǎo)致出錯。
2)目前的人機監(jiān)控畫面無卷接機組實時生產(chǎn)牌號顯示,對操作工來說缺乏對牌號的直觀判斷。
在這個過程中,對于各臺卷接機生產(chǎn)的牌號和風(fēng)力送絲各儲絲柜存儲煙絲的牌號之間沒有相互確認(rèn)的步驟,也就是沒有誰來對卷接機生產(chǎn)牌號和風(fēng)力送絲所送煙絲牌號是否一致進(jìn)行實時監(jiān)控和確認(rèn)。如果風(fēng)力送絲操作工出現(xiàn)操作上的失誤,就不容易發(fā)現(xiàn)并及時糾正,這就存在重大質(zhì)量隱患的根本。
圖1 風(fēng)力送絲工序現(xiàn)場
針對以上存在的問題,利用現(xiàn)有的硬件環(huán)境(包括聲、光報警),開發(fā)一套風(fēng)力送絲自動牌號監(jiān)控系統(tǒng),主要是完善WinCC監(jiān)控軟件,從SQLAnywhere中讀取牌號數(shù)據(jù);利用負(fù)壓檢測裝置獲取卷接機的生產(chǎn)狀態(tài),改進(jìn)PLC控制程序。分別實現(xiàn)兩大功能:
1)嵌入風(fēng)力送絲監(jiān)控畫面中的每組卷接機臺的計劃生產(chǎn)牌號和實際生產(chǎn)牌號顯示,并對每個機臺間的計劃牌號和實際生產(chǎn)牌號進(jìn)行對比,若不一致則自動彈出報警。
2)改進(jìn)PLC控制程序,實現(xiàn)當(dāng)報警出現(xiàn)時,也就是機臺計劃牌號(選定牌號)與生產(chǎn)實際牌號(監(jiān)視牌號)不一致時,自動停止發(fā)絲。只有重新選定正確的牌號后才能重新啟動設(shè)備,從而實現(xiàn)機臺牌號的自動跟蹤和監(jiān)控,避免錯發(fā)煙絲。
圖2 牌號監(jiān)控系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)
風(fēng)力送絲系統(tǒng)的軟件為西門子WinCC(WindowsControlCenter)工業(yè)監(jiān)控軟件及SIMATICStep7v5.4可編程控制器編輯軟件,為目前大多數(shù)卷煙企業(yè)所用,特點是簡單易用、功能強大、擴展性強[2]。
1)建立WinCC變量。根據(jù)監(jiān)控畫面,分別建立了卷接機生產(chǎn)牌號、卷接機計劃牌號和牌號清零等共44個變量。
2)嵌入系統(tǒng)監(jiān)控畫面。在原風(fēng)力發(fā)絲的WinCC監(jiān)控主畫面上,增加了14臺卷接機的計劃設(shè)定牌號和實際生產(chǎn)牌號的顯示畫面。原畫面(圖4)與改造畫面對比(圖5):
圖3 建立WinCC變量
并在主畫面添加卷接機生產(chǎn)牌號設(shè)定和更改畫面(圖6):
圖6 卷接機生產(chǎn)牌號設(shè)定和更改的彈出畫面
3)利用vb腳本編寫卷接機牌號設(shè)定及更改程序[3-4]。
按照監(jiān)控畫面程序上建立的WinCC變量與PLC程序中相應(yīng)的程序地址建立變量連接,使人機界面和控制程序融合。牌號自動監(jiān)控系統(tǒng)能實現(xiàn)的功能和操作包括:
1)操作工向系統(tǒng)輸入每臺卷煙機計劃牌號,并且按煙機需要,選擇相同牌號的儲絲柜發(fā)絲。
2)每臺卷煙機實際生產(chǎn)牌號和計劃生產(chǎn)牌號能在系統(tǒng)監(jiān)控畫面上直觀實時顯示。
3)如果出現(xiàn)計劃牌號與生產(chǎn)牌號不一致,系統(tǒng)將彈出報警,同時提供操作界面的紅色警示文字報警和觸發(fā)電鈴聲音報警。見圖7。
圖7 牌號不一致時彈出紅色報警框
4)若某一卷接機臺出現(xiàn)報警,則相應(yīng)的風(fēng)力送絲機將不能啟動,直到操作人員重新選定計劃牌號或者重新選擇正確牌號的貯絲柜,以使報警自動消除。
5)系統(tǒng)計劃牌號可以按生產(chǎn)過程的實際情況進(jìn)行更改,而實際生產(chǎn)牌號不能更改,是根據(jù)選定貯絲柜的牌號及機臺的負(fù)壓檢測信號自動產(chǎn)生的。
6)在卷接機生產(chǎn)結(jié)束后,系統(tǒng)的生產(chǎn)牌號可以自動清除(停止生產(chǎn)30分鐘,時間可根據(jù)情況更改),也可以手工清除。計劃牌號可隨時根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行更改和清除。
目前,從本研究完成及投入實際應(yīng)用以來,風(fēng)力發(fā)絲工序再也未出現(xiàn)過發(fā)錯煙絲牌號現(xiàn)象,也從未產(chǎn)生質(zhì)量問題和影響卷包車間生產(chǎn)進(jìn)度的事件,消除了錯牌號發(fā)絲的隱患。風(fēng)力發(fā)絲牌號自動監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用,不僅減輕了人工操作的勞動強度,而且效果明顯,效益顯著。
[1]國家煙草專賣局.卷煙工藝規(guī)范[M].北京:中央文獻(xiàn)出版社,2003.
[2]西門子(中國)自動化與驅(qū)動集團.深入淺出西門子WinCCV6[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2004.
[3]鄭晟,鞏建平,張學(xué).現(xiàn)代可編程序控制器原理與應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2003.
[4]劉璐,李嶺松.VisualBasic程序設(shè)計與上機指導(dǎo)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2007.
(責(zé)任編輯 張佑法)