王 磊,伏盛世
(河南煤業(yè)化工集團(tuán)煤氣化公司,河南鄭州 450001)
SES氣化技術(shù)來源于美國氣化技術(shù)研究院,是在傳統(tǒng)U-GAS氣化技術(shù)基礎(chǔ)上革新改進(jìn)的新型流化床技術(shù)。美國綜合能源系統(tǒng)投資有限公司(SES)公司與山東?;腺Y組建埃新斯(棗莊)新氣體有限公司,建設(shè)粉煤流化床氣化工藝示范裝置。該裝置始建于2006年,2008年5月建成試生產(chǎn),項(xiàng)目用于向山東海化提供合成氣(CO+H2)。2008年10~11月,河南義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司1 000萬Nm3/d煤制氣項(xiàng)目籌備處決定在SES氣化裝置上對義馬躍進(jìn)礦煤進(jìn)行氣化試驗(yàn),其采集數(shù)據(jù)為煤制氣項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作提供依據(jù)。
本次氣化實(shí)驗(yàn)使用的是義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司所屬躍進(jìn)礦煤,該礦煤種屬長焰煤,中—富灰、中硫—富硫、低磷、中等發(fā)熱量、無黏結(jié)性、低熔灰分、強(qiáng)結(jié)渣性、灰黏度偏高,煤中稀有元素含量甚微。
工業(yè)分析(空氣干燥基),詳見表1。
表1 義馬煤工業(yè)分析 %
元素分析詳見表2。
表2 義馬煤元素分析 %
焦渣特性(CRC):1。高位發(fā)熱量:1.75×104kJ/kg,灰熔點(diǎn)詳見表3。
表3 義馬煤的灰熔點(diǎn) ℃
灰成分組成詳見表4。
表4 義馬煤灰成分 %
熱穩(wěn)定性:TS+6,36.5%;TS6-3,54.8%;TS-3,8.7%;黏結(jié)指數(shù):0。坩堝膨脹序數(shù):0;入爐煤粒度分析詳見表5。
表5 入爐煤粒度分析
按預(yù)定計(jì)劃,試驗(yàn)分兩個階段進(jìn)行,即在50%負(fù)荷下穩(wěn)定運(yùn)行72 h試驗(yàn)階段;在100%負(fù)荷下穩(wěn)定運(yùn)行72 h高負(fù)荷試驗(yàn)階段。試驗(yàn)從2008年10月30日10:00至2008年11月7日12:00結(jié)束,前后歷時9 d,共計(jì)194 h。
2008年10月30日10:00時,從備煤系統(tǒng)開始由棗莊煤切換成躍進(jìn)煤,至10月31日14:00時確認(rèn)有部分躍進(jìn)煤進(jìn)入氣化爐,將氣化爐操作溫度由原棗莊煤的1 020℃調(diào)整為965℃,至11月1日12:00時確認(rèn)氣化爐內(nèi)已全部是躍進(jìn)煤,根據(jù)氣化爐工況將爐壓調(diào)整為190~200 kPa;溫度控制在965~970℃,進(jìn)煤量5.7 t/h,床層高3~3.5 m,入爐蒸汽量5.6 t/h,入爐氧氣量2 200 Nm3/h,產(chǎn)凈煤氣量7 600 Nm3/h。在11月2日8:00時調(diào)整氣化爐操作溫度為975℃。
至11月2日14:00時,較為順利地完成了第一階段煤的置換、工況調(diào)整、50%負(fù)荷試驗(yàn)任務(wù)。在此較低負(fù)荷下運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)床層不易建立,冷渣機(jī)需間斷運(yùn)行,洗滌塔排水帶粉塵量較大,水色發(fā)黑。
該階段從2008年11月3日8:00時開始至11月7日8:00時結(jié)束,氣化爐負(fù)荷基本維持在產(chǎn)凈煤氣12 000~14 000 Nm3/h,加煤量15~16.5 t/h,入爐蒸汽量為6.7 t/h,入爐氧氣量為3 400 Nm3/h,氣化爐高點(diǎn)溫度為975℃,爐壓在190~230 kPa之間,床層壓差在28~32 kPa,出氣化爐煤氣溫度在920℃左右,出廢鍋溫度在280℃左右,排灰溫度在570℃左右,冷渣機(jī)連續(xù)正常運(yùn)行。在此階段氣化爐本身運(yùn)行正常,但在11月3日1:30至6:20,由于山東?;脷饬繙p少,本氣化裝置在未減負(fù)荷的情況下,將部分粗煤氣作放空處理。在11月5日10:10時因入爐氣化劑溫度TE4261超過300℃,導(dǎo)致氣化爐聯(lián)鎖停車1次,在11月6日21:10至7日5:20時因入爐原料煤細(xì)粉太多,煤鎖斗音叉料位計(jì)出現(xiàn)誤指示,導(dǎo)致幾個加煤系統(tǒng)空轉(zhuǎn),造成氣化爐減負(fù)荷的情況發(fā)生。另外,由于躍進(jìn)煤的特性,發(fā)現(xiàn)爐出口帶出物量非常大,幾乎與爐底排渣量一樣多,也由于二旋底部料腿未能疏通,大量的煤粉被帶往布袋除塵器,導(dǎo)致布袋前后壓差高達(dá)4~6 kPa(正常2~3 kPa),布袋幾乎在不斷交替吹掃。還發(fā)現(xiàn)廢鍋出口溫度超過實(shí)際值,不得不采取向煤氣中噴水的臨時措施,以降低廢鍋出口煤氣溫度。
躍進(jìn)礦煤氣化試驗(yàn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如表6~10所示。整個試驗(yàn)過程我們做了詳細(xì)的運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄,并對粗煤氣、凈煤氣及副產(chǎn)物的產(chǎn)率、氣化效果進(jìn)行了分析計(jì)算。
表6 操作指標(biāo)
表7 試燒各項(xiàng)單耗
表8 產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)率及氣化效果
表9 躍進(jìn)礦煤粗煤氣組成
表10 躍進(jìn)煤凈煤氣組成
SES的氣化爐設(shè)有煤鎖和煤鎖斗,但因設(shè)計(jì)體積太小,僅有0.63 m3和0.67 m3,氣化爐氧負(fù)荷為3 500 Nm3/h時加煤頻率為7次。其上下閥采用蝶閥,蝶閥密封性較差,在低壓狀態(tài)下可以使用,但當(dāng)壓力提高后,蝶閥的可靠性有待商榷。加煤螺旋的密封性試驗(yàn)期間正常,但當(dāng)壓力提高后,密封形式應(yīng)重新考慮。工程設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮適當(dāng)加大煤鎖容積,上下閥形式以及加煤螺旋密封應(yīng)重點(diǎn)考慮解決。
本試驗(yàn)單爐最大氧負(fù)荷短時達(dá)3 800 Nm3/h,正常氧負(fù)荷為單爐3 500~3 700 Nm3/h,產(chǎn)凈煤氣為14 000 Nm3/h。氣化爐工況正常,床層較為穩(wěn)定,壓差在25~32 kPa之間變化,氣化爐操作溫度穩(wěn)定,波動范圍小,僅有±5℃的波動,氣化爐工況的調(diào)整較簡單。但沒有表現(xiàn)出理論上爐溫應(yīng)該均勻的現(xiàn)象,由于試燒期間躍進(jìn)煤活性好,小粒度的煤所占的比例較大,在低負(fù)荷時(50%),由于帶出損失大,床層不易建立,導(dǎo)致冷渣機(jī)需間斷運(yùn)行。
本次試驗(yàn)的躍進(jìn)煤灰分平均為34%(空氣干燥基),使用其中一個螺旋(8 t/h)就能滿足排灰需要(另一個6 t/h),和煤鎖加煤螺旋一樣,設(shè)有冷渣機(jī)勻速轉(zhuǎn)動達(dá)到均勻排灰和調(diào)整工況的目的,但冷渣機(jī)要承受接近高達(dá)600℃的熱灰,又是一個轉(zhuǎn)動設(shè)備,雖然有水冷卻裝置,其可靠性相對較差。當(dāng)壓力提高后,其密封形式、灰鎖斗上下閥結(jié)構(gòu)形式和充卸壓方式也有待進(jìn)一步商討。
此次試驗(yàn)所用躍進(jìn)煤中硫含量較高,平均值為1.36%,粗煤氣組成中H2S含量高達(dá)6 816 mg/m3,凈煤氣中H2S含量小于6.6 mg/m3,COS僅有10×10-6,其它形態(tài)硫未檢出,當(dāng)采用低溫甲醇洗工藝凈化時,可完全滿足脫硫的需要,粗煤氣中CO2含量為25.8%,較魯奇工藝降低4%,H2含量為35.7%,較魯奇工藝低5%左右,CH4含量為3.0%,較魯奇工藝的10%左右降低了7%,CO含量為30.2%比魯奇工藝的16%高14%,粗煤氣中CnHm平均含量為0.38%,基本與魯奇工藝相當(dāng)。
由于氣化爐操作溫度高且較為均勻,煤氣中基本不含大分子物質(zhì),因而進(jìn)入水中的大分子物質(zhì)極少,廢水中除含有較高的煤粉(243 g/L)和NH3-N(934.8 mg/L)外,酚(0.03 mg/L)、油(1.42 mg/L)等難處理的大分子物質(zhì)含量極少,COD平均為56.6 mg/L(加約1倍水稀釋后),經(jīng)簡單處理,可直接達(dá)標(biāo)外排,廢水處理流程大為簡化。
灰渣外觀呈黑色,形似含碳量很高,實(shí)際分析殘?zhí)己艿?,平均僅有2.06%,但煤灰粉殘?zhí)剂枯^高,達(dá)34.69%,煤灰粉是殘?zhí)紦p失的主要原因,也是冷煤氣效率低的重要原因(48.81%)。由于裝車未采用密閉裝車系統(tǒng),造成棗莊現(xiàn)場環(huán)境污染嚴(yán)重。
利用躍進(jìn)礦煤在埃新斯(棗莊)新氣體有限公司直徑2.6 m改進(jìn)后的U-gas氣化爐上,在0.22 MPa下進(jìn)行完全工業(yè)化試驗(yàn),所有數(shù)據(jù)采集階段運(yùn)行相對穩(wěn)定可靠,數(shù)據(jù)的重現(xiàn)性較好,試驗(yàn)證明,高灰分的躍進(jìn)煤用于流化床干排渣加壓氣化爐的原料是可行的,解決好入爐煤的粒度分布是系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。這套中試裝置氣化爐本身運(yùn)行較為穩(wěn)定,其配套設(shè)備需改進(jìn),壓力提高后,配套設(shè)備的選型(煤鎖、灰鎖、加煤螺旋、冷渣機(jī))等在工程設(shè)計(jì)中要解決。采用流化床氣化工藝后,廢水中大分子物質(zhì)含量極低,廢水處理流程大為簡化。廢熱鍋爐自產(chǎn)蒸汽可滿足氣化劑需要,在工程設(shè)計(jì)中應(yīng)將廢熱回收量與后工序變換水碳比要求綜合考慮。