陳 勝
(安徽省太湖縣水利局 246400)
方 群
(安徽省太湖縣方洲水庫管理所 246400)
方洲水庫位于安徽省太湖縣城西鄉(xiāng)6km的皖河水系長河支流方家洲河出口處,樞紐主要由大壩、開敞式實(shí)用堰溢洪道、輸水洞、事故洞、一級電站等建筑物組成。水庫集雨面積28.68km2,年徑流深850.0mm,總庫容1750萬m3,正常蓄水位88.0m。下游保護(hù)合九鐵路、105國道、滬蓉高速路及847hm2農(nóng)田和1.4萬人口。是一座以灌溉為主,結(jié)合防洪、發(fā)電、養(yǎng)殖等綜合利用的省重點(diǎn)中型水庫。
方洲水庫大壩為粘土心墻砂殼壩,壩頂高程93.8m,最大壩高33.8m,壩頂寬5.0m,軸線長180.0m。心墻頂高程88.62~93.0m,頂寬0.5~1.6m??碧奖砻鳎捍髩握惩列膲攲?.5~1.6m,坡度 1∶0.3;心墻不僅頂寬不一致,其頂部高程也有起伏,最高93.0m,最低88.62m,填筑極不規(guī)則;心墻土體多表現(xiàn)為含砂高液限粘土,有些地段心墻中含有大量的低液限粉土質(zhì)砂和碎石、塊石等,填筑土料的質(zhì)量較差。滲透系數(shù)為 8.6×10-6~9.5×10-4cm/s,屬中等透水;壩殼代料的工程性狀根據(jù)坑槽和鉆孔所取土樣分析,壩殼代料的物質(zhì)組成和顆粒級配不均一,其中主要是殘積砂土,滲透系數(shù)為1.3×10-4~8.71×10-2cm/s,透水性較強(qiáng)。
2004年12月,安徽省安慶市水利局組織進(jìn)行了方洲水庫大壩安全鑒定工作,2005年2月16日,水利部大壩安全管理中心以壩函[2005]248號文《關(guān)于方洲水庫三類壩鑒定成果認(rèn)定的意見》評定為三類大壩。
2005年11月,經(jīng)長江水利委員會長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),對方洲水庫大壩進(jìn)行除險(xiǎn)加固設(shè)計(jì),土壩防滲處理的方案為混凝土防滲墻垂直防滲方案。2007年12月,方洲水庫除險(xiǎn)加固工程正式獲批準(zhǔn)實(shí)施,經(jīng)公開招標(biāo),該工程由山東水利工程建設(shè)局承建,2007年12月混凝土防滲墻開始施工,于2008年3月完工。在施工中,施工單位加強(qiáng)質(zhì)量管理,嚴(yán)格按規(guī)范要求施工,施工質(zhì)量優(yōu)良,2010年5月順利通過竣工驗(yàn)收。經(jīng)過一年的觀測,大壩加固后防滲工程的截滲效果比較明顯。
方洲水庫除險(xiǎn)加固工程混凝土防滲墻施工分兩期進(jìn)行,先Ⅰ期,后Ⅱ期,Ⅰ、Ⅱ期槽間采用雙反弧接頭,各期按主、副孔進(jìn)行施工,建造槽孔前修建現(xiàn)澆混凝土導(dǎo)墻,槽孔采用泥漿護(hù)壁;防滲墻造孔采用兩鉆一抓施工方法,先鉆完主孔,后采用抓斗抓取副孔土體;混凝土防滲墻的質(zhì)量檢查采用巖芯鉆孔法。其施工工藝流程為:施工準(zhǔn)備→修建泥漿池及導(dǎo)墻→槽段劃分及確定施工順序→修建施工平臺→泥漿拌制→槽段成槽及清孔處理→混凝土澆注。
在該工程實(shí)施過程中,業(yè)主、監(jiān)理單位、施工單位各自履行職責(zé),實(shí)行全面的質(zhì)量管理,采取事前、事中、事后控制,重點(diǎn)把好泥漿的拌制、槽段成槽、混凝土澆注等關(guān)鍵工藝的質(zhì)量關(guān),確保了工程質(zhì)量。
方洲水庫除險(xiǎn)加固工程混凝土防滲墻施工選用2臺制漿能力達(dá)250m3/臺班(ZL400型制漿機(jī))的高效、低噪音的高速回轉(zhuǎn)攪拌機(jī)拌制泥漿,其中1臺備用。制漿材料按規(guī)范要求選用,施工中泥漿輸送設(shè)備選用22kW離心泥漿泵配5英寸鋼管或膠管,由泥漿池將新鮮泥漿(在泥漿池中存放24h以上的泥漿)輸送到開槽現(xiàn)場。施工中不合格的泥漿輸送至廢棄泥漿池,運(yùn)至監(jiān)理指定棄渣場。泥漿拌制過程中質(zhì)量控制措施如下:
a.嚴(yán)格保證泥漿的攪拌時(shí)間,使之?dāng)嚢杈鶆颉0柚坪煤?,在儲漿池內(nèi)存放24h以上,以便粘土顆粒充分水化、膨脹。如直接使用,則須延長一半的攪拌時(shí)間,以確保泥漿質(zhì)量。
b.加強(qiáng)泥漿技術(shù)性能的檢測,每20桶抽查泥漿試樣一組。在循環(huán)使用過程中,每工班進(jìn)行兩次泥漿質(zhì)量檢測,以便有效地控制好泥漿質(zhì)量。
c.在成槽過程中,不斷向槽內(nèi)補(bǔ)充新泥漿,確??變?nèi)泥漿面始終保持在導(dǎo)墻頂面以下30~50cm,避免因孔內(nèi)水頭不夠而導(dǎo)致坍孔。
d.施工過程中,根據(jù)不同的地層,經(jīng)常調(diào)整泥漿配合比。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求的指標(biāo)和該工程的實(shí)際地質(zhì)條件以及施工單位現(xiàn)有的實(shí)際施工能力,此次成槽主要選用SG30全液壓抓斗和沖擊鉆,采用兩鉆一抓的施工方法。整個(gè)造孔過程中的質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:
a.抓斗在開孔時(shí)要保證斗體與防滲墻軸線平行,斗體的中心線與導(dǎo)墻的中心線重合,其下放的速度要平緩、穩(wěn)定,以使形成的導(dǎo)向槽垂直。
b.施工過程中,禁止大行程快速提降斗體,以防抽吸或沖擊而引起坍孔和大壩裂縫。
c.成槽過程中,如發(fā)現(xiàn)液面下降并伴隨泛氣泡的現(xiàn)象,證明有漏漿現(xiàn)象。一般情況填粘土、水泥;稍嚴(yán)重填鋸末、草球;嚴(yán)重時(shí)槽孔填死,等兩邊結(jié)束后再開挖(或用沖擊鉆)。
d.成槽過程中,因故停止時(shí)間較長時(shí),為避免泥漿沉淀、防止孔壁坍塌,在停工期間,用氣鼓法(即下排氣管、通壓縮空氣)攪拌槽孔內(nèi)泥漿。
e.注意特殊情況的處理。在進(jìn)行槽段開挖的時(shí)候,容易出現(xiàn)以下的情況:
一是由于地質(zhì)情況出現(xiàn)漏漿和槽段塌方。2007年12月24日,在進(jìn)行17號槽的開挖工作時(shí)出現(xiàn)了漏漿,現(xiàn)場工程技術(shù)人員認(rèn)真對現(xiàn)場情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)壩體在17~27號槽之間有松散的砂礫層,厚度大約在3~4m。針對這種情況,決定對此槽進(jìn)行回填,在回填時(shí)加入了大量的膨潤土、泥球、纖維素以增加土體的粘結(jié)能力,并每回填2m,用液壓抓斗進(jìn)行一次壓倒工作,以堵死可能滲漏的裂縫;另外,針對這些槽段,及時(shí)調(diào)整泥漿稠度,并在泥漿中加入稻草等添加劑。此舉錯(cuò)收到了明顯的效果,在對此槽段再次進(jìn)行開挖時(shí),有效地解決了漏漿問題,順利完成了這部分槽段的施工。
二是由于抓斗的垂直度控制得不好,致使孔斜率超出設(shè)計(jì)要求。針對這種情況,處理的方法是將此槽回填,同時(shí)進(jìn)行壓實(shí),避免第二次開挖時(shí)出現(xiàn)回填部分塌方或因回填不實(shí)造成污染混凝土。
方洲水庫除險(xiǎn)加固工程混凝土防滲墻施工按設(shè)計(jì)要求,根據(jù)實(shí)驗(yàn)的配合比合理選擇原材料,考慮該工程需混凝土約3000m3,選用0.5m3的攪拌機(jī)2臺,以滿足施工要求,并選用2臺混凝土罐車,保證最深槽在規(guī)定時(shí)間內(nèi)澆注完成。泥漿中澆筑混凝土采用直升導(dǎo)管法,并配備2臺自制的專用懸臂式導(dǎo)管提升架,導(dǎo)管的布置和整個(gè)澆注過程必須嚴(yán)格按照規(guī)范連續(xù)進(jìn)行,施工質(zhì)量控制要點(diǎn)如下:
a.澆注過程中,若發(fā)現(xiàn)導(dǎo)管漏漿或混凝土中混入泥漿,立即停止?jié)补?。利用沖擊鉆及抽筒進(jìn)行清孔換漿,一直清到設(shè)計(jì)墻頂高程。
b.混凝土澆注不得中斷,控制在4~6h內(nèi)澆完,以保證混凝土的均勻性。間歇時(shí)間不得超過30min。攪拌好的混凝土在1.5h內(nèi)澆注完畢,否則應(yīng)摻加緩凝劑。
c.澆灌時(shí)保持槽內(nèi)混凝土面均衡上升,導(dǎo)管不能做橫向運(yùn)動(dòng),各導(dǎo)管處的混凝土面高差不宜大于0.3m。導(dǎo)管提升速度控制與混凝土的上升速度相適應(yīng),始終保持導(dǎo)管在混凝土中的插入深度不小于1.5m,也不能使混凝土溢出漏斗或流進(jìn)槽內(nèi),污染泥漿。
d.在混凝土澆灌過程中,經(jīng)常用測錘測量混凝土面實(shí)際標(biāo)高,計(jì)算混凝土上升高度,導(dǎo)管下口與混凝土相對位置,統(tǒng)計(jì)混凝土澆灌量,及時(shí)做好記錄。
e.當(dāng)混凝土澆到墻頂層時(shí),澆注高度須超出設(shè)計(jì)墻頂標(biāo)高至少50cm,以保證混凝土質(zhì)量。
f.注意混凝土接頭處理。根據(jù)該工程實(shí)際情況和施工工藝,槽段連接采用接頭管,使用液壓拔管機(jī)起拔接頭管,其最佳拔管時(shí)間根據(jù)混凝土初凝時(shí)間和澆筑速度確定,在驗(yàn)算地基及導(dǎo)墻承載能力的基礎(chǔ)上,采取措施防止槽孔坍塌。
方洲水庫混凝土防滲墻工程施工完成后,2008年4月,安徽省水利工程質(zhì)量檢測中心站對該工程進(jìn)行了無損檢測。
此次檢測運(yùn)用工程物探儀器對墻體進(jìn)行連續(xù)滾動(dòng)測試。主要檢測墻體的均勻性、連續(xù)性、可能存在的缺陷等,兩種方法相互驗(yàn)證,以提高判斷的精度。經(jīng)檢測給出的結(jié)論如下:
a.防滲墻體質(zhì)量鉆孔檢查結(jié)果表明:檢查孔芯樣材料均勻、完整,未見孔洞、裂隙和混泥現(xiàn)象。
b.根據(jù)高密度電法和地震影象法對被檢測墻體的檢測結(jié)果,墻體整體連續(xù)、較均勻,有效深度達(dá)到設(shè)計(jì)要求,未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。
c.根據(jù)防滲墻墻體芯樣實(shí)驗(yàn)結(jié)果,其抗壓強(qiáng)度、彈性模量均滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。
d.防滲墻壓水實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:防滲墻滲透系數(shù)及透水率均滿足設(shè)計(jì)要求(見表1)。
方洲水庫除險(xiǎn)加固工程施工完成后,方洲水庫管理所通過大壩安全觀測系統(tǒng)對方洲水庫混凝土防滲墻進(jìn)行了連續(xù)跟蹤觀測。觀測成果顯示:
表1 方洲水庫混凝土防滲墻工程施工檢測成果
a.防滲墻前后水位差變化大,防滲墻的截滲效果比較明顯。2008年7月處于高庫水位時(shí),0+130和0+095斷面防滲墻前后水位差最大達(dá)到12.699m,水位差最小也超過了8.839m;0+050斷面防滲墻前后水位差相對小一些。主要是由左岸壩殼料土質(zhì)砂性較強(qiáng),降雨入滲及左岸山體排水所致。
b.實(shí)測壩體浸潤線比理論計(jì)算浸潤線低,滿足設(shè)計(jì)要求。工程加固后,從大壩實(shí)測浸潤線看,防滲墻前后的水位差明顯,壩體下游浸潤線較低。大壩實(shí)測浸潤線與理論計(jì)算浸潤線(初設(shè)階段加固后的滲流分析成果)見下頁圖。可見,大壩實(shí)測浸潤線低于理論計(jì)算浸潤線,滿足設(shè)計(jì)要求。
c.加固后壩體滲流場變化明顯,防滲工程顯著降低了壩體浸潤線高度。根據(jù)新建測壓管的孔位0+095斷面5號測壓管與加固前Ⅱ2號老測壓管(基本同一位置)1999年水位的比較,2009年與1999年汛期庫水位情況較相近(見表2),在上游水位接近或者大的情況下,防滲工程實(shí)施后壩體滲壓水位有了一定程度的降低,不同庫水位下,測壓管水位下降了0.49~2.49m,當(dāng)庫水位高達(dá)88.10m時(shí),防滲工程實(shí)施后5號測壓管水位下降1.34m,說明防滲工程對于降低壩體浸潤線高度起到了比較明顯的作用。
大壩實(shí)測浸潤線與理論計(jì)算浸潤線對比圖(庫水位88.0m)
表2 0+095斷面5號測壓管與Ⅱ2老測壓管水位比較情況
方洲水庫混凝土防滲墻工程在實(shí)施過程中,重點(diǎn)把好泥漿的拌制、槽段成槽、混凝土澆注等關(guān)鍵工藝的質(zhì)量關(guān)。工程實(shí)施后,墻體整體連續(xù),較均勻,有效深度達(dá)到設(shè)計(jì)要求,防滲墻滲透系數(shù)及透水率均滿足設(shè)計(jì)要求。壩體滲流情況得到改善,浸潤線得到了降低,實(shí)測大壩浸潤線低于理論計(jì)算浸潤線。已有資料表明:當(dāng)水庫達(dá)高水位88.10m時(shí)0+095斷面防滲工程實(shí)施后防滲軸線下游4m處水位下降了1.34m。其他測壓管位勢在不同水頭作用下也基本穩(wěn)定,大壩運(yùn)行狀態(tài)正常。