張保恒 張素軍 太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司中板廠,山西 臨汾 041000
?;癄t爐底輥壓坑、劃傷、輥印的分析與改造
張保恒 張素軍 太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司中板廠,山西 臨汾 041000
通過(guò)臨鋼中板廠熱處理生產(chǎn)線1#?;癄t爐底輥輥面結(jié)瘤對(duì)鋼板下表面形成的壓坑、劃傷、輥印缺陷進(jìn)行分析,提出改造方案。
?;癄t;爐底輥;結(jié)瘤;壓坑;劃傷;輥印;改造
山西省太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司中板廠(以下簡(jiǎn)稱:我廠)熱處理線1#?;癄t是由太鋼設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),于2006年11月投產(chǎn),主要用于對(duì)6~80mm×1500~3000mm×3000~12000mm的(300、400系列)不銹鋼板、低合金結(jié)構(gòu)板、壓力容器板、橋梁板等鋼板的熱處理。隨著公司技術(shù)開發(fā)的不斷推進(jìn),核電用鋼及DNV船板等高標(biāo)準(zhǔn)、高要求品種鋼板的逐步投料生產(chǎn),客戶群體的不斷擴(kuò)大(尤其是部分產(chǎn)品出口歐美等地),客戶對(duì)鋼板表面的質(zhì)量要求也越來(lái)越高,因爐底輥引起的鋼板下表面壓坑、劃傷、輥印缺陷使得我廠鋼板進(jìn)行反復(fù)加熱、拋丸、酸洗、修磨處理,甚至最終無(wú)法達(dá)到客戶要求被判廢或形成非計(jì)劃情況大幅增多,造成我廠熱處理線生產(chǎn)成本較大,品種鋼板的外觀質(zhì)量不佳,產(chǎn)品供貨期延長(zhǎng),不能確保合同兌現(xiàn)率,給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)諸多不利影響。因此,我廠組織相關(guān)科室、作業(yè)區(qū)技術(shù)人員就鋼板下表面壓坑、劃傷、輥印缺陷展開研究分析,并進(jìn)行了爐底輥改造,取得了良好效果。
我廠熱處理線1#?;癄t為輥底式明火加熱爐,最高爐溫為1250℃,爐長(zhǎng)70.5米,爐寬4.731米,爐底輥輥身基材為Cr25Ni20,輥?zhàn)油鈴綖棣?50,輥?zhàn)娱g距為500mm,輥?zhàn)虞S芯通水冷卻,單獨(dú)傳動(dòng),共142根,?;癄t分九段控制爐溫,使用熱值為7100KJ/Nm3的高焦混合煤氣,用于對(duì)6~80mm×1500~3000mm×3000~12000mm的鋼板進(jìn)行正火、淬火、回火處理。投產(chǎn)運(yùn)行半年后生產(chǎn)作業(yè)區(qū)便反應(yīng)鋼板下表面出現(xiàn)爐底輥壓坑、劃傷、輥印缺陷,只是由于當(dāng)時(shí)熱處理線產(chǎn)量較少,客戶對(duì)鋼板表面要求較低,我廠技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)生壓坑、劃傷、輥印缺陷認(rèn)識(shí)不足,所以沒(méi)有進(jìn)行針對(duì)性研究,直至2009年開始生產(chǎn)核電用鋼、DNV船板時(shí),由于鋼板下表面嚴(yán)重的壓坑、劃傷、輥印等缺陷,不符合客戶質(zhì)量要求,鋼板無(wú)法按期交付,才開始真正引起重視。
我廠借鑒國(guó)內(nèi)外各軋鋼廠多年來(lái)爐底輥的使用研究經(jīng)驗(yàn),開始采取一系列改進(jìn)措施。首先,在煤氣管道增加過(guò)濾裝置,提高高焦混合煤氣的質(zhì)量,降低煤氣中灰分及焦油的含量,避免燒嘴及管道堵塞,提高爐內(nèi)溫度的均勻性,減輕因加熱不均加劇輥面結(jié)瘤的情況;其次,每一到兩天降溫磨輥8小時(shí),將爐溫將至500℃左右,用80mm~100mm×3200mm×8000mm的鋼板在爐內(nèi)以1m/s的速度作往復(fù)運(yùn)動(dòng),起到打磨爐底輥輥面結(jié)瘤的目的;再次,降低爐底輥傳動(dòng)速度,由原來(lái)的0.2m/s、0.37m/s及0.5m/s分檔控制擺動(dòng)速度改為0.05m/s~0.5m/s無(wú)級(jí)變頻調(diào)速控制,根據(jù)鋼板厚度及加熱工藝調(diào)整輥道速度,盡量使鋼板一次通過(guò)式加熱,減少鋼板與爐底輥的頻繁接觸;最后,縮短1#?;癄t高溫段爐底輥的檢修更換周期,每半年更換一次,達(dá)到降低爐底輥輥面結(jié)瘤的程度。通過(guò)以上一系列的措施后,厚度在12mm以下的鋼板下表面壓坑、劃傷、輥印缺陷明顯減少,但隨著板厚、板寬的增加,壓坑、劃傷、輥印面積及深度逐漸加大、加深,鋼板下表面缺陷特征再次出現(xiàn)。
我廠1#?;癄t爐內(nèi)氣氛是氧化性的,爐氣中的氧與鋼板表面形成FeO及MnO,爐氣中的硫化物與FeO及MnO反應(yīng)形成FeS及MnS,其中FeS的熔點(diǎn)為1190℃、FeS-Fe等晶體熔點(diǎn)為940℃,而MnO、MnS熔點(diǎn)則達(dá)到1785℃、1620℃,輥面結(jié)瘤是低熔點(diǎn)的共晶體黏結(jié)高溶點(diǎn)的MnO、MnS形成的,而硫化物與爐底輥中Ni元素反應(yīng)形成熔點(diǎn)更低的NiS,嚴(yán)重侵蝕輥面,加劇結(jié)瘤黏附在輥身上的情況。
輥面結(jié)瘤以三種形式黏附在爐底輥上:
2.2.1 輕度的結(jié)瘤
爐底輥輥面輕附密集的金屬化合物,既薄且脆,用砂紙打磨即掉,這是結(jié)瘤的雛形其危害性不大,生產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)時(shí)將會(huì)形成與輥面結(jié)合更牢固的大結(jié)瘤。
2.2.2 中度的結(jié)瘤
這種結(jié)瘤與爐底輥黏附比較緊密,未壓入爐底輥,但具有一定高度,一般可用電動(dòng)手提砂輪機(jī)人工打磨掉,否則將使鋼板產(chǎn)生比較嚴(yán)重的壓坑、劃傷、輥印。
2.2.3 重度的結(jié)瘤
這種結(jié)瘤與爐底輥結(jié)合非常緊密,在爐底輥壓入一定的深度,而且在輥面上又具有一定高度,由于其非常堅(jiān)硬,電動(dòng)手提砂輪機(jī)很難打磨掉,用金屬工具砸掉則易在輥面留下凹坑,而且凹坑處極易再次產(chǎn)生結(jié)瘤,這種結(jié)瘤危害性極大,使鋼板產(chǎn)生非常嚴(yán)重的壓坑、劃傷、輥印,可能導(dǎo)致鋼板因修磨超深或修磨點(diǎn)數(shù)超標(biāo)被判廢。
鋼板下表面壓坑是爐底輥輥面結(jié)瘤的反應(yīng)之一,由于輥面結(jié)瘤具有一定的高度,且非常堅(jiān)硬(其硬度在高溫狀態(tài)下高于鋼板表面硬度),加熱的鋼板局部與爐底輥結(jié)瘤形成點(diǎn)狀接觸,在鋼板自重作用下,形成規(guī)律性的凹坑,造成壓坑缺陷。
鋼板下表面劃傷是爐底輥輥面結(jié)瘤的反應(yīng)之二,由于爐底輥彎曲、軸承座松動(dòng)或減速機(jī)損壞等原因,造成爐底輥與鋼板產(chǎn)生相對(duì)滑動(dòng),鋼板在爐底輥上滑動(dòng)的過(guò)程中使缺陷形貌由規(guī)律性的凹坑變?yōu)椴灰?guī)則的劃傷,造成劃傷缺陷。
鋼板下表面輥印是爐底輥輥面結(jié)瘤的反應(yīng)之三,由于生產(chǎn)的鋼板較厚,加熱時(shí)間較長(zhǎng),鋼板在爐內(nèi)進(jìn)行擺動(dòng)式加熱,鋼板與爐底輥反復(fù)接觸,此過(guò)程中由于爐底輥線速度不同等原因,使缺陷形貌由劃傷變?yōu)榇竺娣e的輥印,造成輥印缺陷。
不同的鋼種,如加熱溫度高、保溫時(shí)間長(zhǎng)產(chǎn)生壓坑、劃傷、輥印的機(jī)會(huì)就大,反之則小;相同的鋼種,鋼板越薄、越窄,其加熱保溫時(shí)間越短,不易產(chǎn)生壓坑、劃傷、輥印,反之則易。
由于我廠熱處理線1#?;癄t黑材及白材交替生產(chǎn),工況條件較差,爐底輥輥面結(jié)瘤比較嚴(yán)重,我廠經(jīng)過(guò)技術(shù)人員及有關(guān)專家研討后,確定要徹底消除爐底輥壓坑、劃傷、輥印必須解決爐底輥輥面結(jié)瘤問(wèn)題。通過(guò)一段時(shí)間的研究與實(shí)驗(yàn),抓住爐底輥不結(jié)瘤、耐高溫、承載大等技術(shù)難點(diǎn),充分利用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料,最終提出了采用石棉纖維輥身代替耐熱不銹鋼輥身的方式,對(duì)爐底輥進(jìn)行了改造。
石棉纖維輥身以耐火石棉纖維為主材,添加少量氧化鋯纖維、耐熱鋼纖維、增強(qiáng)劑等新材料,制作成片狀(內(nèi)徑為Φ215mm),再用壓力機(jī)加壓至18~20Mpa,將片狀纖維壓裝在輥芯上,壓裝后釋放輥身應(yīng)力完成后,上機(jī)床將輥身外徑加工至Φ360mm,使輥身在1250℃高溫情況下,不與鋼板表面及爐氣中的硫化物等發(fā)生反應(yīng)形成輥身結(jié)瘤,具有良好的耐高溫性能,而且能承載運(yùn)轉(zhuǎn),耐高速氣流、鋼板的沖擊等特點(diǎn)。爐底輥輥芯材質(zhì)改為45#鋼,輥芯內(nèi)徑為Φ120mm,輥芯外徑為Φ 215mm,兩側(cè)軸承及減速機(jī)安裝位置不變,輥芯通水冷卻,單輥?zhàn)畲蟪休d能力為1.5噸。
本次改造采用先試用再到推廣應(yīng)用的方式,在1#?;癄t高溫段試用56根,能滿足2塊鋼板的生產(chǎn),試用2個(gè)月后,我們?cè)俨榭词蘩w維輥身,發(fā)現(xiàn)輥身表面有環(huán)向小裂紋,輥身直徑磨損至Φ 335mm,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)輥身軸向裂紋及剝落情況,鋼板下表面爐底輥壓坑、劃傷、輥印缺陷徹底消除,使鋼板表面的Ⅰ組合格率達(dá)到100%。因此,我們認(rèn)為石棉纖維爐底輥在我廠1#常化爐的應(yīng)用是成功的。
5.1爐底輥改造項(xiàng)目的成功,徹底解決了?;癄t爐底輥輥面結(jié)瘤對(duì)鋼板表面的壓坑、劃傷、輥印缺陷,避免了因爐底輥引起的鋼板下表面壓坑、劃傷、輥印缺陷使得我廠鋼板反復(fù)進(jìn)行加熱、拋丸、酸洗、修磨處理,甚至最終無(wú)法達(dá)到客戶要求被判廢或形成非計(jì)劃情況的出現(xiàn)。大大降低了生產(chǎn)運(yùn)行成本,極大地改善了鋼板表面質(zhì)量,提高了生產(chǎn)效率,確保公司的合同兌現(xiàn)率,為實(shí)現(xiàn)公司的中厚板精品戰(zhàn)略目標(biāo)提供有力保障,經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益顯著。
5.2由于石棉纖維材料耐高溫,導(dǎo)熱系數(shù)小,具有良好的保溫性能,其表面溫度與爐內(nèi)溫度一致,加熱鋼板更加均勻;此外,由于其隔熱性能好,散熱減少,因此,有效減少了燃?xì)庀模档土藦U氣排放。
5.3爐底輥改造后輥身材質(zhì)耐磨性能較差,2個(gè)月輥身直徑磨損25mm,使得爐底輥更換周期縮短,維修費(fèi)用增高,輥身耐磨性能有待進(jìn)一步提高,材質(zhì)有待進(jìn)一步改進(jìn)。
10.3969/j.issn.1001-8972.2011.07.081